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润滑油基础汕的芳烃含量及颜色是表示润滑油基础油氧化安定性的重要质量指标。降低润滑油基础油芳烃含量和颜色主要通过润滑油基础汕补充精制的方法来实现,而润滑油基础油补充精制的方法主要有两种:一是白土补充精制工艺,物理方法,其缺点是工艺生产劳动强度大、产品收率低、综合能耗高、产品质量差,同时还有白土粉尘污染环境并有废白土残渣等;另外一种是加氢补充精制工艺,该工艺与比白土补充精制工艺相比有如下优点:①产品质量好;②产品收率高;③综合能耗低;④不存在环境污染题;⑤工艺生产劳动强度小。但山于多数普通加氢精制补充工艺生产的产品氧化安定性较差,无法满足越来越严格的润滑油基础油标准,因而研究有效提高基础油氧化安定性的深度补充精制技术具有重要意义。本项目围绕润滑油基础油深度补充精制催化剂进行研究,从芳烃加氢开环反应的机理出发,以润滑油基础油加氢脱蜡后的产品为原料开展工作。首先采用共沉淀法进行无定型硅铝载体的制备及进行制备过程中氧化铝含量、成胶时pH值对载体性能影响的考察,通过XRD、XRF、NH3-TPD及BET等手段对其进行了表征,制备条件考察结果表明,在无定型硅铝制备过程中,随着氧化铝含量的升高载体酸性中心的数量呈现先升高后降低的趋势,随着成胶pH值的升高,得到的产品的比表面积呈下降趋势,但孔容以及平均孔径都逐渐增大;表征结果表明,制得的无定型硅铝具有中等强度酸性以及较高的比表面积和孔容,因而断链能力较弱,利于保证加氢评价产品的高液收。在催化剂制备过程中以贵金属为加氢活性组分,采用特殊的高分散度浸渍法制备了低金属含量的深度补充精制催化剂;在20ml加氢装置上对催化剂进行性能评价,考察工艺条件对催化剂性能的影响,加氢评价结果表明:以炼厂一的减二线脱蜡油、减四线糠醛精制油加氢异构生成油为原料,可使产品的芳烃含量<3%、颜色<0.5/1.0(减二线/减四线)、氧化安定性(150℃)>340min、全馏分液收100%;以炼厂二的减二、减三线馏分油的加氢异构生成油为原料可使产品的芳烃含量3%、塞波特比色>28号、全馏分液收100%,达到了预期效果,符合APⅠⅡ/Ⅲ类润滑油基础油标准。