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本文依据洛阳石化分公司二催化主分馏塔压低汽油干点、增产柴油造成分馏塔波动的生产故障问题为背景,应用物料平衡进行了催化分馏塔顶循积水问题的原因分析,结果表明,造成该塔操作波动问题的原因是反再系统水蒸气用量超高,引起压低汽油干点时,塔顶油气管线中气相负荷降低,造成了产品带水的能力低于分馏塔的进水量,导致了水在温位最低的顶循塔段累积。水在顶循中累积使得顶循塔段气液负荷产生极大的波动,从而引起操作故障,反再系统减水是十分重要的。
通过物料平衡分析发现,通过投用塔顶冷回流可以提高塔设备的产品带水能力,更换新型塔板可以提高塔设备抗波动能力,从而可望消除分馏塔的操作波动的生产故障。
通过部分应用SuperV1浮阀塔板对该主分馏塔进行改造和投用冷回流的方法,最终成功地消除了该主分馏塔的生产故障,是一个极为成功的故障排除案例。