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随着六西格玛管理应用研究的日益广泛和深入,六西格玛管理已经成为企业管理改进,尤其是质量改进最重要的方法和工具。本文以XZ企业为背景,研究如何利用DMAIC方法解决企业生产过程中遇到的实际问题。 M5机组是XZ工厂目前主力生产设备,在生产过程中内部停机次数严重影响了机组的生产效率和剔除率,在项目实施之前样本的内部停机次数最多达到22次,根据企业的考核情况,车间制定了把内部停机次数降低到10次以下的目标,并成立项目小组,引入六西格玛方法之一的DAMIC方法进行改进。 本文在归纳和总结六西格玛管理相关理论及方法的基础上,采用DMAIC的方法,对M5内部停机次数展开研究。首先,在定义阶段,介绍了M5机组的生产流程,确定了内部停机次数的关键质量特性,并制定了项目目标,界定了项目的研究范围;在测量阶段介绍了数据的测量方法,数据统计的过程,并完成了测量系统分析;在分析阶段采用CE矩阵、FMEA方法识别出了各类因子,并进行了快速改善,然后利用双比率检验、方差分析等六西格玛工具确认了显著因子;在改进制阶段,通过不同的管理和流程改进制定了改善措施,通过DOE(Design Of Experiments)找到了最佳参数组合,并进行了效果验证;控制阶段制定了关键因子的管理控制措施,实施了六西格玛方法的交流和培训。经过验证,改进后M5内部停机次数达到了8.9次,圆满完成了预期目标。 实践表明,DMAIC方法是一种科学有效的处理问题的方法。