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[摘 要]针对污水水质不达标对注水生产系统的影响,提出了完善注水系统精细管理制度、实施水质全程检测制度、完善制定注水罐定期清理制度、开展注水管网优化治理、强化注水井洗井和通井工作力度等5项对策措施,并对实施效果作了评价分析。
[关键词]油田污水;注水系统;对策措施
中图分类号:TE355 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)25-0241-01
0引言
随着油田开发进程的加快,油田废水日益增多,严重地污染了生态环境。油田污水水质复杂,含有石油 破乳剂、盐、酚、硫等污染环境物质[1]。而注水水质对注水生产系统的影响是全过程的,自注水站到注水井,至注入到油层中的污水均受到污水水质的影响,所以注水不质的优劣直接关系到油田注水开发质量效果的好坏。因此,开展加强污水水质达标治理,减少污水水质因不达标对注水生产系统的负面影响,已成为油田企业重要的研究课题。
1污水水质不达标对油田注水系统的影响分析
随着油田三次采油技术应用规模扩大,油井采出液中残留聚合物的含量逐步升高,污水处理难度加大[2]。以孤东采油厂为例,目前油井采出液中残留聚合物的平均含量为95mg/l,其中东一联和东二联油井残留聚合物的含量均超过100 mg/l。具体数据见表1。
由于注水水质不达标,对注水生产系统产生以下几方面的问题:
(1)污水不达标导致注水站设备故障问题增多。聚合物的存在导致污水中含油量和悬浮物含量的增加,主要體现在以下两个方面:一是造成注水罐沉积物数量增加。二是经调查发现,11台次注水泵故障原因是因污水中聚合物和浮油导致的,占注水泵故障总次数60%。
(2)悬浮物淤积造成供水压力损耗增加,注水管网压损增大。一是注水干线压损加大明显。油田在用注水干线27条,平均干线管损1.0MPa。其中干线管损大于1.0MPa的有9条。二是配水间支干线压损增大。目前在用配水间支干线127条,平均支干线管损1.0MPa。其中支干线管损大于2.0MPa的8条。三是注水井单井管线压损明显加大。统计注水井476口,平均管损达0.8 MPa。
(3)注水井管柱和油层堵塞加重,注水井井口油压升高,吸水能力变差。一是注水井井口油压升高,油层堵塞、管柱堵塞加重,吸水能力变差。目前平均视吸水指数14.2 m3/ MPa,与2010年相比,下降2.72 m3/ MPa。二是部分注水井油套压差大,管柱堵塞加重,注水压损增加。统计500口光油管注水井,油套压差大于1.0 MPa的有181口中,占总数的36.2%。
(4)注水水井管柱堵塞严重,注水井测试过程中遇阻井增多,部分注水井通井无效。据统计,注水井测试413井次,其中遇阻通井无效作业井35口。
2对策措施
针对污水水质不达标对注水生产系统的影响,主要提出了以下几个方面的对策措施:
(1)完善注水系统精细管理制度。针对注水管网的管理完善补充相关制度,明确了各部门的管理职责和考核标准,细化标准,落实责任,加大注水管网资料录取分析;细化注水井测试、洗井的管理制度,明确工作程序,改善注水井的生产状况。
(2)实施水质全程检测制度。在六座注水站各确定一条自注水站——配水间——注水井的全程水质检测线,明确各检测点、检测频次、工作流程和工作职责,每月通报各检测点水质状况,有针对性地实施对策治理措施。
(3)完善制定注水罐定期清理制度。针对注水罐水质对注水设备和管网的较大影响,及时根据注水罐沉积物的厚度和悬浮物含量的变化趋势,定期组织注水罐的清理工作。
(4)开展注水管网优化治理。根据管线状况和压力损失程度,制定注水干线更换方案,改善注水干线的状况,优化区域管网布局。组织注水干支线除垢,提高配水间的供水压力,降低压损。实施优化78#配水间注水流程的走向和配水间支干线的节能改造,降低压损,增加注水量,实现系统节能。
(5)强化注水井洗井和通井工作力度。根据注水井的实际情况,将注水井划分为欠注井、定期洗井、测试洗井和临时洗井共4类,制定相应的操作标准和管理考核制度。加强对注水井的通井工作管理,重点是强化对油套压差大于1.5MPa的注水井及时跟踪注水情况。
3实施效果
(1)更换东三注西一线后,配水间平均来水压力升高2.0MPa,减少欠注井9口,日均增加注水量650 m3。东四注东三线和西二线实施清洗除垢后,平均提高供水压力1.6MPa,日均增加注水量500 m3/d。
(2)85#和102#配水间支干线实施清洗除垢后,平均提高供水压力2.0MPa,日增注水量300 m3/d。102#配水间清洗后平均配水间来水压力升高3.6MPa,日增注水量240 m3/d。
(3)78#78#配水间实施优化节能技术改造后,配水间来水压力升高了2.8MPa,注水量由于27 m3/d升至150m3/d。
(4)累计组织实施注水井单井管线冲洗1255口,见效735口,冲洗后平均压损降低0.52MPa,降低了注水管线的堵塞,提高了注水效率。累计实施注水井洗井1963井次,见效井1285口,累增注水量4829004 m3。同时累计利用罐车洗井1312井次,用于欠注井洗井。
(5)累计组织实施注水井通井126井次,成功116口,其中见效76口,通井后注水井注入压力平均降低0.76MPa,日均增加注水量1570m3/d。
(6)完善了水质检测分析制度,实现了从注水站到注水井的全过程注水水质跟踪检测。
4结束语
针对污水水质不达标对注水生产系统的影响,通过完善注水系统精细管理制度、强化注水生产系统运行、实施水质全程检测、完善制定注水罐定期清理制度、开展注水管网优化治理降低注水管网损耗、强化注水井洗井和通井工作力度等对策措施,降低了污水水质对设备、管网、注水井管柱和油层堵塞的影响,提升了注水效率,改善了注水质量。
参考文献
[1]毕毅,高磊,隋东. 油田水质管理信息系统的开发与应用[J].石油工业技术监督2007,23(12):29-31;
[2]朱益飞, 董玉忠,杨 梅. 孤东采油厂污水处理现状及对策分析[J]. 石油石化节能2013,3(11)55-58。
作者简介:刘春青(1974--),女,山东滨州人,助理工程师,学士,2010年毕业于西安理工专修学院石油工程专业,现从事油田技术质量监督工作。
[关键词]油田污水;注水系统;对策措施
中图分类号:TE355 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)25-0241-01
0引言
随着油田开发进程的加快,油田废水日益增多,严重地污染了生态环境。油田污水水质复杂,含有石油 破乳剂、盐、酚、硫等污染环境物质[1]。而注水水质对注水生产系统的影响是全过程的,自注水站到注水井,至注入到油层中的污水均受到污水水质的影响,所以注水不质的优劣直接关系到油田注水开发质量效果的好坏。因此,开展加强污水水质达标治理,减少污水水质因不达标对注水生产系统的负面影响,已成为油田企业重要的研究课题。
1污水水质不达标对油田注水系统的影响分析
随着油田三次采油技术应用规模扩大,油井采出液中残留聚合物的含量逐步升高,污水处理难度加大[2]。以孤东采油厂为例,目前油井采出液中残留聚合物的平均含量为95mg/l,其中东一联和东二联油井残留聚合物的含量均超过100 mg/l。具体数据见表1。
由于注水水质不达标,对注水生产系统产生以下几方面的问题:
(1)污水不达标导致注水站设备故障问题增多。聚合物的存在导致污水中含油量和悬浮物含量的增加,主要體现在以下两个方面:一是造成注水罐沉积物数量增加。二是经调查发现,11台次注水泵故障原因是因污水中聚合物和浮油导致的,占注水泵故障总次数60%。
(2)悬浮物淤积造成供水压力损耗增加,注水管网压损增大。一是注水干线压损加大明显。油田在用注水干线27条,平均干线管损1.0MPa。其中干线管损大于1.0MPa的有9条。二是配水间支干线压损增大。目前在用配水间支干线127条,平均支干线管损1.0MPa。其中支干线管损大于2.0MPa的8条。三是注水井单井管线压损明显加大。统计注水井476口,平均管损达0.8 MPa。
(3)注水井管柱和油层堵塞加重,注水井井口油压升高,吸水能力变差。一是注水井井口油压升高,油层堵塞、管柱堵塞加重,吸水能力变差。目前平均视吸水指数14.2 m3/ MPa,与2010年相比,下降2.72 m3/ MPa。二是部分注水井油套压差大,管柱堵塞加重,注水压损增加。统计500口光油管注水井,油套压差大于1.0 MPa的有181口中,占总数的36.2%。
(4)注水水井管柱堵塞严重,注水井测试过程中遇阻井增多,部分注水井通井无效。据统计,注水井测试413井次,其中遇阻通井无效作业井35口。
2对策措施
针对污水水质不达标对注水生产系统的影响,主要提出了以下几个方面的对策措施:
(1)完善注水系统精细管理制度。针对注水管网的管理完善补充相关制度,明确了各部门的管理职责和考核标准,细化标准,落实责任,加大注水管网资料录取分析;细化注水井测试、洗井的管理制度,明确工作程序,改善注水井的生产状况。
(2)实施水质全程检测制度。在六座注水站各确定一条自注水站——配水间——注水井的全程水质检测线,明确各检测点、检测频次、工作流程和工作职责,每月通报各检测点水质状况,有针对性地实施对策治理措施。
(3)完善制定注水罐定期清理制度。针对注水罐水质对注水设备和管网的较大影响,及时根据注水罐沉积物的厚度和悬浮物含量的变化趋势,定期组织注水罐的清理工作。
(4)开展注水管网优化治理。根据管线状况和压力损失程度,制定注水干线更换方案,改善注水干线的状况,优化区域管网布局。组织注水干支线除垢,提高配水间的供水压力,降低压损。实施优化78#配水间注水流程的走向和配水间支干线的节能改造,降低压损,增加注水量,实现系统节能。
(5)强化注水井洗井和通井工作力度。根据注水井的实际情况,将注水井划分为欠注井、定期洗井、测试洗井和临时洗井共4类,制定相应的操作标准和管理考核制度。加强对注水井的通井工作管理,重点是强化对油套压差大于1.5MPa的注水井及时跟踪注水情况。
3实施效果
(1)更换东三注西一线后,配水间平均来水压力升高2.0MPa,减少欠注井9口,日均增加注水量650 m3。东四注东三线和西二线实施清洗除垢后,平均提高供水压力1.6MPa,日均增加注水量500 m3/d。
(2)85#和102#配水间支干线实施清洗除垢后,平均提高供水压力2.0MPa,日增注水量300 m3/d。102#配水间清洗后平均配水间来水压力升高3.6MPa,日增注水量240 m3/d。
(3)78#78#配水间实施优化节能技术改造后,配水间来水压力升高了2.8MPa,注水量由于27 m3/d升至150m3/d。
(4)累计组织实施注水井单井管线冲洗1255口,见效735口,冲洗后平均压损降低0.52MPa,降低了注水管线的堵塞,提高了注水效率。累计实施注水井洗井1963井次,见效井1285口,累增注水量4829004 m3。同时累计利用罐车洗井1312井次,用于欠注井洗井。
(5)累计组织实施注水井通井126井次,成功116口,其中见效76口,通井后注水井注入压力平均降低0.76MPa,日均增加注水量1570m3/d。
(6)完善了水质检测分析制度,实现了从注水站到注水井的全过程注水水质跟踪检测。
4结束语
针对污水水质不达标对注水生产系统的影响,通过完善注水系统精细管理制度、强化注水生产系统运行、实施水质全程检测、完善制定注水罐定期清理制度、开展注水管网优化治理降低注水管网损耗、强化注水井洗井和通井工作力度等对策措施,降低了污水水质对设备、管网、注水井管柱和油层堵塞的影响,提升了注水效率,改善了注水质量。
参考文献
[1]毕毅,高磊,隋东. 油田水质管理信息系统的开发与应用[J].石油工业技术监督2007,23(12):29-31;
[2]朱益飞, 董玉忠,杨 梅. 孤东采油厂污水处理现状及对策分析[J]. 石油石化节能2013,3(11)55-58。
作者简介:刘春青(1974--),女,山东滨州人,助理工程师,学士,2010年毕业于西安理工专修学院石油工程专业,现从事油田技术质量监督工作。