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摘要:超深井完井配套技术目前已在海内外获得了成熟的发展,完井液体系也逐渐完善。本文结合我国西北部某油田地层压力大、井身结构复杂、井下温度高、试油周期长的实际情况,对油田试油完井液在高温、高密度环境下,其性能及影响因素进行分析,以期为相关企业管理者提供必要的参考。
关键词:油田企业;油井;高密度超微重晶石完井液;性能
某油田山前构造油气井,其井深在6000-8000m之间,地层压力110-126MPa,井下温度130-180℃,井身结构复杂,对完井液性能要求较高。然而,目前使用的磺化水基完井液不具有良好的高温稳定性能,在长期高温条件下,易导致固化,且因受到试油完井作业工艺要求高、试油工序繁多等因素的影响,每根完井管柱需进行气密封检测,常规水基磺化完井液在周期长、高温条件下,极易产生加重剂沉淀等一系列恶化情况,使得开泵困难,封隔器难以坐封,增加了技术风险。为此,相关技术工作人员研发了高密度超微重晶石完井液(以下简称新式完井液),对其性能进行评估,并在现场展开试验。
1室内性能的评估
1.1高温流变稳定性
对新式完井液(1#)和KCL-磺化完井液(2#)的高温流变稳定性能展开了对比评估,完井液配方:
1# 超微颗粒+主稳定剂+辅稳定剂+产分散剂+辅分散剂+双电激发剂+H2O,密度2.12g/cm3。
2# 4%膨润土+8%SMP-3+0.5%NaOH+2%NaCl4%PSC-2+2%TRH-1+9%KCL+重晶石,密度是2.08g/cm3。
通过观察以下图表可知,
新式完井液的动切力平缓下降,而且几乎稳定,但KCL-磺化完井液动切力伴随老化时间的延续呈直线下降趋势;
新式完井液的终切力呈“降-升-降”的趋势,168h后,依然有相应的终切19.0Pa,并基本稳定,KCL-磺化完井液终切呈“稳-降-稳”趋势,72h后终切降到5.0Pa,体系终切力较低,容器底可见少许硬性的沉淀。在160℃老化15d后,新式完井液具有适当的触变性、流变性,其高温的稳定性能也较好,性能明显优于常规完井液。
1.2高温沉降稳定性
选用马尔文激光粒度仪器对两种完井液固相颗粒粒径进行测定。新式完井液颗粒粒径(d50)为1.086ηm,分布范围0.158-3.802ηm,KCL-磺化完井液颗粒粒径(d50)为17.751ηm,分布范围0.315-363.077ηm。新式完井液的固相颗粒其粒径较小,有利于体系悬浮稳定性。
选用针入型沉实程度测量议器对新式完井液和KCL-磺化完井液的沉實性进行测定,具体观察下表:
观察表2数据可知:伴随老化时间的推移,新式完井液沉实性偏低,同时,趋于稳定,而常规的KCL-磺化体系的沉实度较高,呈上升趋势,表明了超微重晶石完井液的高温沉降性能比KCL-磺化完井液更加优越。
1.3与有机盐完井液的配伍性
在密度是2.12g/cm3的新式完井液中,依据超微重晶石完井液:有机盐液体(密度1.4g/cm3)=4:1(V/V)的混合比加入有机盐液体,再在160℃老化24、72h,对高温流变性及流动性的变化进行测定。通过观察测定的结果可知,超微重晶石完井液与有机盐液体的混合液经过高温老化后,其流变性稳定,未产生沉淀、增稠,表明该体系和有机盐完井液的配伍性能良好。
2现场应用及其效果
某油井是第1口应用超微重晶石完井液的试油作业井,井深7460m,井底测井温度是152℃,完井液的密度是2.12g/cm3。现场取超微重晶石完井液样进行复核老化实验,观察其实验结果可知,现场应用的超微重晶石完井液,在高温静止老化15天后,未产生硬沉淀,沉实性偏低,性能比较稳定。超微重晶石完井液在该井中的应用取得效果如下:
(1)采用超微重晶石完井液正循环将原井中有机盐的压井液替出,在整个替液期间,未发现沉淀水眼,而且,混浆量明显减少。
(2)钻杆传输射孔顺利完成。管柱在下钻期间未发现沉淀或遇阻现象,井底没有段塞,钻具下放也较顺利,就位后顺利地开泵顶通,无憋泵现象,射孔枪的引爆顺利充分地表明了该完井液其流动性良好,高温条件下未产生沉淀及高温固化,确保了射孔作业有效地完成。
(3)测试管柱顺利地下到位。井中的超微重晶石完井液静止时间共计153h,测试管柱顺利下至井深设计值,管柱在整个下入期间没有遇到一点阻挡,井底没有硬质沉淀,封隔器顺利坐封。
(4)RTTS封隔器解封顺利。当结束测试后,将管柱上提到悬垂105t(原悬垂100t)封隔器解封,经相关确认,在磺化水基完井液下,该封隔器坐封3d内,解封压力通常大于悬重10-30t以内,本井封隔器在坐封后,在井中152℃高温状态下10d,小吨位顺利地解封,这与超微重晶石完井液的优越性能具有密切关系。
(5)完井管柱顺利地下入到位。超微重晶石完井液在井底高温静止时间共计210.5h,下完井管柱无遇阻现象,且反循环开泵也无憋泵问题,开泵2MPa出口正常返浆,反循环的出口密度均匀,未见分层现象,又一次验证了新式完井液在高温下良好的高温稳定性及沉降稳定性。
3总结与建议
1)高密度超微重晶石完井液用超微粉体加重,体系内无黏土成份,且有良好的抗高温沉降稳定性以及流变稳定性能,在高温、高压、超深井的试油完井作业中,可降低井下施工风险,拥有广阔的发展空间。
2)高密度超微重晶石完井液由车间加工生产,现场不用调整,处理较为便捷。
3)在常温条件下,高密度超微重晶石完井液长期存放地面存储罐中有缓缓下沉现象,可用2-3d循环一次的方式加以调整,该体系和膨润土浆的相容性还需进一步优化,现场应地管线、存储罐进行有效地清洁。
参考文献:
[1]王俊威.胜利油田小套管完井水平井试油技术优化设计与应用[J].油气井测试,2017,26(05):73-74+78.
[2]王俊威.胜利油田小套管完井水平井试油技术优化设计与应用[J].化工设计通讯,2017,43(07):244+254.
[3]张军杰.塔河油田超深稠油井高效完井试油技术[J].辽宁化工,2015,44(03):325-328.
[4]徐立民,范玉斌,李玉强.胜利浅海油田试油、完井技术[J].科协论坛(下半月),2010(06):43-46.
[5]王树强.大港油田套管完井水平井试油测试技术研究[J].油气井测试,2008(04):47-48+77.
关键词:油田企业;油井;高密度超微重晶石完井液;性能
某油田山前构造油气井,其井深在6000-8000m之间,地层压力110-126MPa,井下温度130-180℃,井身结构复杂,对完井液性能要求较高。然而,目前使用的磺化水基完井液不具有良好的高温稳定性能,在长期高温条件下,易导致固化,且因受到试油完井作业工艺要求高、试油工序繁多等因素的影响,每根完井管柱需进行气密封检测,常规水基磺化完井液在周期长、高温条件下,极易产生加重剂沉淀等一系列恶化情况,使得开泵困难,封隔器难以坐封,增加了技术风险。为此,相关技术工作人员研发了高密度超微重晶石完井液(以下简称新式完井液),对其性能进行评估,并在现场展开试验。
1室内性能的评估
1.1高温流变稳定性
对新式完井液(1#)和KCL-磺化完井液(2#)的高温流变稳定性能展开了对比评估,完井液配方:
1# 超微颗粒+主稳定剂+辅稳定剂+产分散剂+辅分散剂+双电激发剂+H2O,密度2.12g/cm3。
2# 4%膨润土+8%SMP-3+0.5%NaOH+2%NaCl4%PSC-2+2%TRH-1+9%KCL+重晶石,密度是2.08g/cm3。
通过观察以下图表可知,
新式完井液的动切力平缓下降,而且几乎稳定,但KCL-磺化完井液动切力伴随老化时间的延续呈直线下降趋势;
新式完井液的终切力呈“降-升-降”的趋势,168h后,依然有相应的终切19.0Pa,并基本稳定,KCL-磺化完井液终切呈“稳-降-稳”趋势,72h后终切降到5.0Pa,体系终切力较低,容器底可见少许硬性的沉淀。在160℃老化15d后,新式完井液具有适当的触变性、流变性,其高温的稳定性能也较好,性能明显优于常规完井液。
1.2高温沉降稳定性
选用马尔文激光粒度仪器对两种完井液固相颗粒粒径进行测定。新式完井液颗粒粒径(d50)为1.086ηm,分布范围0.158-3.802ηm,KCL-磺化完井液颗粒粒径(d50)为17.751ηm,分布范围0.315-363.077ηm。新式完井液的固相颗粒其粒径较小,有利于体系悬浮稳定性。
选用针入型沉实程度测量议器对新式完井液和KCL-磺化完井液的沉實性进行测定,具体观察下表:
观察表2数据可知:伴随老化时间的推移,新式完井液沉实性偏低,同时,趋于稳定,而常规的KCL-磺化体系的沉实度较高,呈上升趋势,表明了超微重晶石完井液的高温沉降性能比KCL-磺化完井液更加优越。
1.3与有机盐完井液的配伍性
在密度是2.12g/cm3的新式完井液中,依据超微重晶石完井液:有机盐液体(密度1.4g/cm3)=4:1(V/V)的混合比加入有机盐液体,再在160℃老化24、72h,对高温流变性及流动性的变化进行测定。通过观察测定的结果可知,超微重晶石完井液与有机盐液体的混合液经过高温老化后,其流变性稳定,未产生沉淀、增稠,表明该体系和有机盐完井液的配伍性能良好。
2现场应用及其效果
某油井是第1口应用超微重晶石完井液的试油作业井,井深7460m,井底测井温度是152℃,完井液的密度是2.12g/cm3。现场取超微重晶石完井液样进行复核老化实验,观察其实验结果可知,现场应用的超微重晶石完井液,在高温静止老化15天后,未产生硬沉淀,沉实性偏低,性能比较稳定。超微重晶石完井液在该井中的应用取得效果如下:
(1)采用超微重晶石完井液正循环将原井中有机盐的压井液替出,在整个替液期间,未发现沉淀水眼,而且,混浆量明显减少。
(2)钻杆传输射孔顺利完成。管柱在下钻期间未发现沉淀或遇阻现象,井底没有段塞,钻具下放也较顺利,就位后顺利地开泵顶通,无憋泵现象,射孔枪的引爆顺利充分地表明了该完井液其流动性良好,高温条件下未产生沉淀及高温固化,确保了射孔作业有效地完成。
(3)测试管柱顺利地下到位。井中的超微重晶石完井液静止时间共计153h,测试管柱顺利下至井深设计值,管柱在整个下入期间没有遇到一点阻挡,井底没有硬质沉淀,封隔器顺利坐封。
(4)RTTS封隔器解封顺利。当结束测试后,将管柱上提到悬垂105t(原悬垂100t)封隔器解封,经相关确认,在磺化水基完井液下,该封隔器坐封3d内,解封压力通常大于悬重10-30t以内,本井封隔器在坐封后,在井中152℃高温状态下10d,小吨位顺利地解封,这与超微重晶石完井液的优越性能具有密切关系。
(5)完井管柱顺利地下入到位。超微重晶石完井液在井底高温静止时间共计210.5h,下完井管柱无遇阻现象,且反循环开泵也无憋泵问题,开泵2MPa出口正常返浆,反循环的出口密度均匀,未见分层现象,又一次验证了新式完井液在高温下良好的高温稳定性及沉降稳定性。
3总结与建议
1)高密度超微重晶石完井液用超微粉体加重,体系内无黏土成份,且有良好的抗高温沉降稳定性以及流变稳定性能,在高温、高压、超深井的试油完井作业中,可降低井下施工风险,拥有广阔的发展空间。
2)高密度超微重晶石完井液由车间加工生产,现场不用调整,处理较为便捷。
3)在常温条件下,高密度超微重晶石完井液长期存放地面存储罐中有缓缓下沉现象,可用2-3d循环一次的方式加以调整,该体系和膨润土浆的相容性还需进一步优化,现场应地管线、存储罐进行有效地清洁。
参考文献:
[1]王俊威.胜利油田小套管完井水平井试油技术优化设计与应用[J].油气井测试,2017,26(05):73-74+78.
[2]王俊威.胜利油田小套管完井水平井试油技术优化设计与应用[J].化工设计通讯,2017,43(07):244+254.
[3]张军杰.塔河油田超深稠油井高效完井试油技术[J].辽宁化工,2015,44(03):325-328.
[4]徐立民,范玉斌,李玉强.胜利浅海油田试油、完井技术[J].科协论坛(下半月),2010(06):43-46.
[5]王树强.大港油田套管完井水平井试油测试技术研究[J].油气井测试,2008(04):47-48+77.