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[摘 要] 分析油田热电厂HG670/13.7-HM12型锅炉在生產中出现对流过热器及水平烟道严重积灰现象,从燃煤煤质、炉内空气动力工况及燃烧调整方式等进行分析,并提出技术对策,对锅炉燃烧进行监控调整,从而治理锅炉积灰问题,提高锅炉效率。
[关键词] 锅炉 积灰 分析 治理
中图分类号:?TK227.1文献标识码: B文章编号:
一、油田热电厂锅炉现状简介:
大庆油田热电厂有三台燃煤锅炉,均为哈尔滨锅炉厂设计制造的锅炉,锅炉为HG670/13.7-HM12型。采用六角布置风扇磨直吹式制粉系统。1991年投产,通过长期运行锅炉存在严重积灰结焦等问题,使受热面管壁超温、过热、爆管,严重影响了锅炉运行的安全性、稳定性和经济性。
二、积灰对锅炉安全经济运行的危害
灰的导热系数很小,在锅炉对流受热面上发生积灰,将使热阻增加,大大影响锅炉受热面的传热,从而使锅炉热效率降低。当锅炉尾部通道截面较小的对流受热面上发生积灰时,会增加流通阻力,使引风出力不足,降低锅炉运行负荷,严重时还会堵塞锅炉尾部烟道,甚至被迫停炉检修。由于积灰使烟气温度升高,还可能影响后部受热面的运行安全。锅炉积灰不但是受热面传热恶化、煤耗增加、锅炉热经济性降低,还可造成烟气通道的堵塞,严重时会发生设备损坏、受热面大面积爆破,严重危害锅炉安全经济运行。
(一)、锅炉经济性下降。锅炉水平烟道积灰大幅降低受热面吸热量,排烟温度升高,排烟损失增加,锅炉效率下降,通风阻力增加风机耗电增加。
(二)、影响锅炉出力。锅炉水平烟道积灰使锅炉负荷下降;降低受热面吸热量,炉膛出口温度升高,过热蒸汽出口温度升高,受热面管壁温度升高,通风阻力增大,无法维持正常运行,迫使锅炉将负荷运行,影响锅炉运行安全性。
三、锅炉积灰具体原因分析主要有以下几点:
(一)、经常燃用非设计煤种。
由于近几年煤炭紧缺,燃煤质量不能长期保持稳定,煤质多变。而这些煤种与我厂设计的煤种的挥发份、灰分、发热量、灰熔点、水分等有很大区别,这样燃煤燃烧后烟气中飞灰的含量增多,一些飞灰烟气无法带走,在对流受热面上形成物理沉积,对流过热器、 省煤器和空气预热器的高温段都会出现干松的积灰。
(二)、锅炉运行负荷过高。
锅炉由于供热的需要锅炉蒸汽流量在600T/H以上运行,有时甚至达到630T/H,炉膛出口温度升高容易在高温过热器处形成高温粘结灰,烟气流速受到影响无法将飞灰全部带走,部分飞灰就积存在对流过热器、低温过热器和水平烟道等区域慢慢形成积灰。
(三)吹灰器吹灰效果差。
我常采用激波吹灰,利用激波将受热面上积灰清扫掉被烟气带走。由于吹灰器存在故障不能全部投运导致吹灰效果差,运行人员对吹灰调整不及时都将导致锅炉吹灰器吹灰效果,致使锅炉受热面上积灰不能及时彻底清除,而慢慢形成积灰。
(四)运行调整比较粗放。
在锅炉启、停制粉系统或负荷发生变化、煤质变化时,由于运行调整不及时,造成燃烧器一、二次风混合不良,一次风风压、风速发生变化,风煤配比不合理,都将导致锅炉燃烧工况发生变化。
四、防止锅炉积灰措施:
(一)、煤质发生变化防积灰措施:
燃煤质量差时及时追踪煤质分析报告单,根据煤的发热量加强燃烧调整,提高一次风温及一次风压,合理配备二次风配风方式,保证锅炉燃烧正常,维持燃烧室有较高的燃烧水平,,保证锅炉的燃烧工况,防止锅炉积灰、结焦,确保煤质发生变化时减少锅炉积灰发生。
(二)、合理分配锅炉负荷防止锅炉积灰:
根据对锅炉运行状态观察、分析发现负荷过高是锅炉发生积灰的一大诱因,当初为了满足发电、供热的需要锅炉蒸汽流量在600T/H以上运行,有时甚至达到620T/H,炉膛出口温度升高容易在过热器处形成高温粘结灰,一但发生积灰速度非常快,严重时锅炉运行不到一个月被迫停炉进行清灰,严重缩短锅炉运行周期。为此我们将锅炉负荷根据运行需要进行合理分配,根据煤质分析报告单中当天煤质情况、锅炉运行状态和炉膛出口温度来分配锅炉负荷,针对运行较好炉膛出口温度可以控制的锅炉负荷可以适当大点,但最大不超过590T/H运行,而对于出口温度偏高适当降负荷运行,控制炉膛出口温度,通过措施的实施锅炉积灰问题得以解决。
(三)、保证吹灰质量。
1、认真做好定期工作:
我厂吹灰器采用燃气激波吹灰器,吹灰效果的好坏取决于吹灰器内燃气量和空气量的配比。由于以前燃气激波吹灰器工作性能和技术要求掌握的不够透彻,为了找到最佳的配比参数,根据几年的运行经验,我们对吹灰进行了专项配比试验,经过大量的试验终于找到最佳配比参数,在此参数下,吹灰效果明显好于以前,锅炉受热面积灰程度大大降低,有效保证受热面的清洁。
并将此参数编进了规程以供今后运行调整。同时加强吹灰系统设备的巡检和增加吹灰次数,并且规定每次停制粉后必须进行吹灰,发现缺陷及时联系有关人员进行处理,保证了吹灰器的正常运行。
(2)、加强运行调整的监督:
实时监控分析锅炉燃烧状态,作出调整指令。每天根据锅炉运行工况,对各参数进行汇总,下达运行调整指令,控制炉膛出口温度,并根据不同煤种合理进行配风调整。同时加强燃烧理论学习,结合现场实际不断进行分析总结,提高操作水平,减少因运行调整不当而导致锅炉积灰。
五、采取的防止锅炉积灰措施取得效果:
通过一年多的努力工作,基本解决了锅炉积灰的问题,在保证锅炉安全运行的同时,为我厂创造一定的经济效益和社会效益。
1、经济效益分析
(1)通过对锅炉燃烧技术的调整和采取的措施,锅炉的燃烧经济性明显提高,事故停炉和非计划停炉以及减负荷运行的状况明显降低。
2、社会效益分析
通过对锅炉积灰原因分析并采取及时有效措施,有效解决了锅炉机灰问题,同时通过对锅炉燃烧的调整,提高了燃料的完全燃烧程度,减少了燃料的机械不完全燃烧热损失,降低了烟气中有害物的排放,减少了对环境的污染,同时使锅炉的经济性也有所提高。
[关键词] 锅炉 积灰 分析 治理
中图分类号:?TK227.1文献标识码: B文章编号:
一、油田热电厂锅炉现状简介:
大庆油田热电厂有三台燃煤锅炉,均为哈尔滨锅炉厂设计制造的锅炉,锅炉为HG670/13.7-HM12型。采用六角布置风扇磨直吹式制粉系统。1991年投产,通过长期运行锅炉存在严重积灰结焦等问题,使受热面管壁超温、过热、爆管,严重影响了锅炉运行的安全性、稳定性和经济性。
二、积灰对锅炉安全经济运行的危害
灰的导热系数很小,在锅炉对流受热面上发生积灰,将使热阻增加,大大影响锅炉受热面的传热,从而使锅炉热效率降低。当锅炉尾部通道截面较小的对流受热面上发生积灰时,会增加流通阻力,使引风出力不足,降低锅炉运行负荷,严重时还会堵塞锅炉尾部烟道,甚至被迫停炉检修。由于积灰使烟气温度升高,还可能影响后部受热面的运行安全。锅炉积灰不但是受热面传热恶化、煤耗增加、锅炉热经济性降低,还可造成烟气通道的堵塞,严重时会发生设备损坏、受热面大面积爆破,严重危害锅炉安全经济运行。
(一)、锅炉经济性下降。锅炉水平烟道积灰大幅降低受热面吸热量,排烟温度升高,排烟损失增加,锅炉效率下降,通风阻力增加风机耗电增加。
(二)、影响锅炉出力。锅炉水平烟道积灰使锅炉负荷下降;降低受热面吸热量,炉膛出口温度升高,过热蒸汽出口温度升高,受热面管壁温度升高,通风阻力增大,无法维持正常运行,迫使锅炉将负荷运行,影响锅炉运行安全性。
三、锅炉积灰具体原因分析主要有以下几点:
(一)、经常燃用非设计煤种。
由于近几年煤炭紧缺,燃煤质量不能长期保持稳定,煤质多变。而这些煤种与我厂设计的煤种的挥发份、灰分、发热量、灰熔点、水分等有很大区别,这样燃煤燃烧后烟气中飞灰的含量增多,一些飞灰烟气无法带走,在对流受热面上形成物理沉积,对流过热器、 省煤器和空气预热器的高温段都会出现干松的积灰。
(二)、锅炉运行负荷过高。
锅炉由于供热的需要锅炉蒸汽流量在600T/H以上运行,有时甚至达到630T/H,炉膛出口温度升高容易在高温过热器处形成高温粘结灰,烟气流速受到影响无法将飞灰全部带走,部分飞灰就积存在对流过热器、低温过热器和水平烟道等区域慢慢形成积灰。
(三)吹灰器吹灰效果差。
我常采用激波吹灰,利用激波将受热面上积灰清扫掉被烟气带走。由于吹灰器存在故障不能全部投运导致吹灰效果差,运行人员对吹灰调整不及时都将导致锅炉吹灰器吹灰效果,致使锅炉受热面上积灰不能及时彻底清除,而慢慢形成积灰。
(四)运行调整比较粗放。
在锅炉启、停制粉系统或负荷发生变化、煤质变化时,由于运行调整不及时,造成燃烧器一、二次风混合不良,一次风风压、风速发生变化,风煤配比不合理,都将导致锅炉燃烧工况发生变化。
四、防止锅炉积灰措施:
(一)、煤质发生变化防积灰措施:
燃煤质量差时及时追踪煤质分析报告单,根据煤的发热量加强燃烧调整,提高一次风温及一次风压,合理配备二次风配风方式,保证锅炉燃烧正常,维持燃烧室有较高的燃烧水平,,保证锅炉的燃烧工况,防止锅炉积灰、结焦,确保煤质发生变化时减少锅炉积灰发生。
(二)、合理分配锅炉负荷防止锅炉积灰:
根据对锅炉运行状态观察、分析发现负荷过高是锅炉发生积灰的一大诱因,当初为了满足发电、供热的需要锅炉蒸汽流量在600T/H以上运行,有时甚至达到620T/H,炉膛出口温度升高容易在过热器处形成高温粘结灰,一但发生积灰速度非常快,严重时锅炉运行不到一个月被迫停炉进行清灰,严重缩短锅炉运行周期。为此我们将锅炉负荷根据运行需要进行合理分配,根据煤质分析报告单中当天煤质情况、锅炉运行状态和炉膛出口温度来分配锅炉负荷,针对运行较好炉膛出口温度可以控制的锅炉负荷可以适当大点,但最大不超过590T/H运行,而对于出口温度偏高适当降负荷运行,控制炉膛出口温度,通过措施的实施锅炉积灰问题得以解决。
(三)、保证吹灰质量。
1、认真做好定期工作:
我厂吹灰器采用燃气激波吹灰器,吹灰效果的好坏取决于吹灰器内燃气量和空气量的配比。由于以前燃气激波吹灰器工作性能和技术要求掌握的不够透彻,为了找到最佳的配比参数,根据几年的运行经验,我们对吹灰进行了专项配比试验,经过大量的试验终于找到最佳配比参数,在此参数下,吹灰效果明显好于以前,锅炉受热面积灰程度大大降低,有效保证受热面的清洁。
并将此参数编进了规程以供今后运行调整。同时加强吹灰系统设备的巡检和增加吹灰次数,并且规定每次停制粉后必须进行吹灰,发现缺陷及时联系有关人员进行处理,保证了吹灰器的正常运行。
(2)、加强运行调整的监督:
实时监控分析锅炉燃烧状态,作出调整指令。每天根据锅炉运行工况,对各参数进行汇总,下达运行调整指令,控制炉膛出口温度,并根据不同煤种合理进行配风调整。同时加强燃烧理论学习,结合现场实际不断进行分析总结,提高操作水平,减少因运行调整不当而导致锅炉积灰。
五、采取的防止锅炉积灰措施取得效果:
通过一年多的努力工作,基本解决了锅炉积灰的问题,在保证锅炉安全运行的同时,为我厂创造一定的经济效益和社会效益。
1、经济效益分析
(1)通过对锅炉燃烧技术的调整和采取的措施,锅炉的燃烧经济性明显提高,事故停炉和非计划停炉以及减负荷运行的状况明显降低。
2、社会效益分析
通过对锅炉积灰原因分析并采取及时有效措施,有效解决了锅炉机灰问题,同时通过对锅炉燃烧的调整,提高了燃料的完全燃烧程度,减少了燃料的机械不完全燃烧热损失,降低了烟气中有害物的排放,减少了对环境的污染,同时使锅炉的经济性也有所提高。