延长FM275—550、755型风扇磨煤机检修周期的技术措施

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  一、设备现状
  霍煤鸿骏铝电公司自备电厂3~6号锅炉为武汉锅炉厂制造的2台型号WGZ-410/9.8-13锅炉,装100 MW发电机组;2台WGZ480/13.7-5燃霍林河褐煤锅炉,装150 MW发电机组。每台炉装6台风扇磨煤机。磨煤机型号:FM275、550型。保证出力:23.4 t/h。最大出力:25.5 t/h。煤粉细度R90=45%,最大通风量55000 m 3,提升压头:2.16 MPa,打击轮转数600 r/min,打击轮外径2750 mm,有效长度550mm,机壳喉部间隙40 mm。FM275、755型,保证出力:31 t/h,最大出力:33.4 t/h,打击板数量10组(内外各一块),打击板设计使用寿命:大于等于1500运行小时。目前磨煤机平均运行1500 h,打击轮的打击板、前后盘、联接梁局部磨损严重,磨煤机就进行A级检修。
  从2013年3月1日到6月27日,对3~6号锅炉磨煤机A级检修共计24台次,根据每台磨煤机磨损程度不同更换了易损件(护沟、护甲、护条、竖井衬板、侧衬板、弧形衬板、盘根等),每台磨煤机在A级检修的过程中、根据磨损情况进行不同的尺寸调整,严格把好检修质量关,目的解决磨煤机打击板磨损不均,局部磨损严重的问题,要提高磨煤机运行小时到2000 h,修后要力争达到磨煤机设计运行参数:消除制粉系统漏风,磨的出口温度120℃,达到磨煤机的设计出力。
  二、两种磨煤机存在的问题
  按常规对超1000 h磨煤机进行检查,发现重大缺陷共6台次,有两台磨煤机竖井衬板脱落;两台磨煤机竖井衬板下部护条磨穿;一台磨煤机落煤管白钢衬套脱落;一台磨煤机护钩磨断等。避免了磨煤机在运行时,发生重大设备事故,为自备电厂机组稳定运行做出了贡献。
  1.磨煤机出力不足,有时加大给煤量时磨煤机电流摆动3~5A。
  2.磨煤机磨损严重的部位是打击轮前盘与联接梁根部,打击板在离前盘90~130 mm长度,磨有一道圆滑的凹沟,最深达20~40 mm,内、外打击板的磨损从前盘方向开始到后盘,厚度和径向都是逐渐磨损减轻。
  3.磨煤机机壳、竖井和煤粉管出口天圆地方磨损减薄漏粉比较频繁。
  4.磨煤机插板上法兰变形,无密封垫片间隙有2~3mm漏风较重。
  5.磨煤机出口分离器调整挡板开度在40%左右。
  6.新修的打击轮前后盘与打击板每侧间距20 mm。运行时带煤粉磨损打击板和前后盘及联接梁的固定边缘。
  三、检修方面采取的技术措施
  (一)风扇磨检修
  1.把好材料质量关
  采购配件产品要选好厂家,尤其是打击板,到货后必须对打击板的R角进行loo%着色探伤和100%的磁性检查;外形尺寸和质量都要达到标准;对前、后盘,联接梁和联接梁螺栓都要进行严格的金属探伤检验,不合格的产品不使用。
  2.严格执行检修工艺
  (1)车削打击轮外径时要尽量按公差的上限加工。
  (2)对打击轮的焊接要进行预热,焊后要保温,焊条要烘干,焊缝要做好标记,以便出现问题时追究责任。
  (3)装配打击板时,尽量减少配重,配重块安装要牢固,不能松动,找打击轮静平衡时一定要达到标准。
  (4)原设计喉部间隙为40 mm,在定期检查中发现喉部的护钩局部已经磨到挂梁部位,及时更换局部护钩;在磨运行1个A修期间最多的曾更换过2~3次护钩。这是确保风扇磨出力稳定的一个有力措施。
  (5)調整大门弧形衬板和内弧形衬板与打击轮外径之间的间隙。将厚为20mm,宽度160mm的衬板,改为25~28 mm的厚度,加宽至180~200 mm,使间隙减小5~8 mm:大门调节板的间隙比原设计值减小7~8 mm,对延长风扇磨的运行时间起了一定的作用。
  (6)根据每台磨煤机的打击轮磨损状态,在圆周120度位置适当加长了磨煤机入口落煤圆弧板80~130 mm,使煤能够进入打击板的中间部位,使打击板磨损均匀,提高运行小时。
  (7)根据磨A修前磨煤机电流的摆动情况,适当地调整磨煤机出口挡板的开度(应根据化验煤粉细度来调整),减少磨煤机的回粉量。各磨的特性不一样,A修后一般调整开度在40%~45%,运行1 500 h后再试验调整5%。打击轮在机壳内安装完后,各部位间隙必须测量准确无误(修前修后均测量),然后人工盘轮转动,确认无刮碰,各部间隙均匀,并做好记录,才能关磨煤机大门。
  3.加强检修质量管理
  (1) 联接梁运行1个周期后,要把内部粉尘清理干净,并把可能进粉的孔洞封堵好。
  (2)加强风扇磨竖井及分离器顶衬部位的检修质量管理,这两个部位的衬板更换,贴补加固要选用技艺较高的焊工来进行.预防运行中脱落。
  (3)风扇磨大修后运行800~1000 h,要对打击轮磨损情况进行1次检查鉴定,护钩磨损严重的要进行更换。对打击板的磨损情况进行检查。适当调整磨入口煤的距离。以后每运行300~400 h定期检查并做好记录。
  4.打击轮修复后,外打击板和前、后盘的两侧问隙最大20mm,最小也有16mm,经运行1500h后,靠前盘打击板的压板磨损一段,打击板磨损后(有20mm间隙位置也带煤粉磨损)打击板在80~130mm之间的位置磨损,还磨损前盘的里侧边缘,也磨损联接梁的边缘。将打击板与前后盘的间隙内安装一块适当厚度的铁板,在装压板前焊接在前后盘上,铁板与打击板保留2 mm的间隙,减少前后盘的磨损,提高使用周期。经了解长春电力设备厂,原设计打击板与前后盘的间隙每侧为O~2.5mm。由于在修复打击轮时不换前后盘,在平衡架上拆卸打击板和安装打击板,打击板在安装时要有一定的斜度。长度也减少了20~30 mm,不然就安装不上(原制造厂在组装打击轮时,先把打击轮后盘、联接梁、打击板安装后,再把前盘安装上,只有按这样循序安装,打击板的长度不用短20~30 mm了)。这样修复打击轮要增加一定的工作量,要拆卸联接粱螺栓和前盘。现长山修配厂检修的4个轮己改进,打击板有效长度加长15mm,对磨煤机提高运行小时,保护前后盘、及联接梁的局部磨损,起到很好的作用。   (二)输煤系统检修
  对滚轴筛、碎煤机等输煤设各都要定期检查和维修。及时调整间隙.保证上煤质量和粒度。输煤设备运行可靠性是减少煤中铁块、木块、石块,这三块对给煤机来讲是影响上煤的关键问题,处理不好经常卡涩给煤机停止运行,也制约磨煤机运行直接影响发电负荷。
  四、运行方面采取的措施
  (一)運行人员要按时进行检查,发现异常现象要及时停磨,待检修人员查清原因处理后才能启动运行。
  (二)运行时尽量要调整提高磨煤机的出口温度120℃,温度在80~90℃时,对磨煤机的煤干燥及出力、对炉内燃烧也有一定的影响。
  (三)对大修后的风扇磨,启动前必须由运行值班员先验证现场事故按钮操作灵活,才能送电试转。
  (四)启动磨前,对风扇磨值班员的操作要有人进行监护。值班员站在事故按钮附近,打开事故按钮保护盖,以便在试运中发现异常现象时立即用事故按钮就地停机。试运的有关人员要站在电机侧,无关人员要离开现场。
  (五)在合电闸启动风扇磨时,启动后10秒钟内应有初转数,否则司磨值班员应用事故按钮停止;启动后80秒钟内磨煤机电流应返回到正常值,否则应立即停止。
  (六)磨煤机在正常运行电流突然异常增大时.要立即停止运行进行检查处理,这是防止风扇磨在运行中“飞车”的一个很有效的措施。
  (七)风扇磨运行振动超过0 12 mm时,应联系检修人员进行处理,热工振动监测保护系统要投入运行,确保风扇磨的安全运行。
  (八)运行在轮换倒磨运行时,应尽量保持磨的运行最高效时的磨继续运行(除检修办票检查,查完后在条件允许的情况下应优先运行该磨)直到A修时阃。倒磨运行时要保持原磨的运行小时拉开一定的时间距离,这样对安排检修计划有利,运行时其中有一台磨煤检修,如另一台振动或者有一台给煤机卡涩,都影响发电负荷。霍煤鸿骏铝电公司自备电厂直接供铝厂电负荷,每台炉负荷几乎都在95%以上,磨煤机运行也在满负荷运行,有时煤质下降(热值在2500大卡左右)转5台磨煤机运行才能保证负荷需要。磨煤机运行到1500 h后直至2000h,磨煤机出力会自然降低,运行要调整给煤量,控制好磨的出口温度,用新A修的磨配合出力,才能保证锅炉加负的需要。
  五、效益分析
  通过采取以上多方面措施,自备电厂的风扇磨,在安全运行和降低检修成本方面都取得了可喜成绩,延长了风扇磨的运行时间,由运行1500h时就A修,提高到2000 h才进行A修,每台磨煤机的打击轮平均提高500 h,运行3个周期就可以节省价值11万元。24台磨煤机年可节省近300万元,由于对磨煤机各部间隙调整,打击轮的前后盘磨损也明显的减轻,护条等其它耐磨件也均提高了运行时间,收到了显著的直接经济效益。
  作者简介:姓名:张家琦,1966年4月13日出生、男,籍贯:吉林省松原市市,大唐长山热电厂,工程师,本科,热能与动力工程。
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