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摘 要:井工况分析是注采基础管理的一项重要内容和手段,对提高油井经济运行效益和管理水平,降低油井维护工作量和躺井率,延长油井检泵周期具有十分重要的作用。结合本站的油藏开采特点,通过应用PEOffice软件,对各区块油井进行了工况分析,对不合理区域油井进行优化治理,以达到提高油井机采系统效率,降低采油能耗,实现油井高效生产的目的。
关键词:工况分析;系统效率;能耗
1 机采现状
注采管理401站主要管辖着西区、西区馆5-6稠油、南区、南区馆5-6稠油开发单元的部分油水井。截至到目前,油井总井55口,开52口,日液水平4421t/d,日油水平228.8t/d,含水94.8%。平均冲程3m,平均冲次6.5n/min,平均泵深757.1m,动液面411m,泵效69.5%,检泵周期575天,系统效率32.43%。百米吨液耗电0.89Kwh/t·100m。
2 工况分析与优化治理
随着油田进入高含水开发后期,持续稳产面临着前所未有的压力。注采管理401站所辖油井综合含水已高达94.8%,增产措施难度越来越大,增产效果越来越差。对此,结合各区块油藏的特点,利用PEOffice软件,做出适合各区块的宏观控制图模板,对401站油井进行工况分析并提出优化治理措施,确保油井以最优的状态生产。
2.1分区域工况优化与治理
2.1.1 参数偏小区
参数偏小区油井由于地层供液能力优于举升系统抽吸能力,表现为泵效高、沉没压力大两大特点,功图常显示正常或连抽带喷。 对于这类井主要采取放大生产压差,实施大泵提液、调大冲程、冲次。该区域是注采管理401站油井主要的挖潜对象。
GDX3N71井是西区水驱单元油井。2012.02月,该井工况处于断脱漏失区,通过检泵作业恢复生产;3月份,该井工况正常,生产至4月份,该井位于潜力区,沉没压力较高7Mpa,泵效98.6%,以56×3×4.5生产,抽汲参数较小。对此,进行参数优化分析。
从分析结果可以看出,最佳协调点1个,综合考虑,将冲次定为7次。2012年5月9日,上调参数至7次生产。调参后日增液23t/,日增油1t/d,工况由潜力区落入合理区,百米吨液耗电由1.69Kwh/t·100m下降至0.57Kwh/t·100m,达到了预期的效果。
2.1.2 断脱漏失区
断漏区油井显示出的特点是液面较浅,有足够的沉没压力,但液量小,泵效较低,功图显示为断脱、漏失。针对漏失区的井,根据液量计量情况,结合功图情况,精细分析生产状况及监测结果的变化,判断漏失原因,及时采取检泵措施以恢复正常生产。截至2012年4月,共治理15口井,治理后日液量增加380.5t/d,日油增加11.34t/d,平均百米吨耗电减小0.63kwh/t×100m。
2.1.3 供液不足区
供液不足区油井特点是井流压较低、液面深、泵效低,表现供液能力不足,抽吸参数过大,功图显示供液不足或气体影响。对于这类井主要采取加深泵挂、调小生产参数、补孔改层、补充地层能量等治理措施。
GDX3-604为西区Ng5-6稠油热采井,生产至后期于2012.01月落入供液不足区,并持续到2月份,功图显示供液不足。2012.03月,对该井实施转周注汽治理,补充地层能量。实施转周措施后,上调冲次3.5-5生产, “趁热快抽” 以减少热损失。开井后,该井处于合理区生产,日液增加23t/d ,日油增加3t/d。下步,将根据含水下降及井口回压变化情况,及时采取掺水和降粘措施。
GDN10X52井为南区Ng3-6注聚单元油井,自2008年10月检泵换滤后,以70×3×7生产至今,现供液不足。对此,采取拔饶丝、腹膜砂、下56泵作业,并进行参数优化。GDN10X52原井以70×750m生产,通过分析,并结合实际,选择最佳协调点56×850m,加深泵挂100m生产。作业前,GDN10X52以3×7生产,通过分析,选择最佳协调点3×5生产,将冲次降低。由于电机轮径存在误差,最终开井以3×4.5生产。开井后,处于合理区生产,日液29.7t/d,日油3.1t/d,生产形势良好。
2.1.4待落实区
待落实区的油井特点是沉没压力和泵效不协调,沉没压力偏低,但泵效很高。针对待落实区的井,对油井的液面、生产参数、套压、等资料要逐一进行核实,并加密量油,核实产量。针对原始资料准确性,制定了相应的管理办法:
1、每月由队领导组织,开展一次计量调查,并将计量调查结果与奖金挂钩。
2、设置由地质技术员主管,资料员监察的方式防止资料误报,漏报。
3、对液量、动液面变动大的井加密量油取样,测试仪器定期校验。
2.1.5合理区
对于合理区的井,注意观察油井的液量、液面、载荷变化情况,及时关注工况动态变化趋势,提前预警,及时采取相应的管理措施,确保合理区的井高效合理生产。此外,加强对合理区井平衡调试、稠油降粘、掺水优化等基础管理工作,降耗增效。截止到目前,共调整平衡7井次,平均单井日节电在18Kw.h左右。
3 结论与认识
(1) PEOffice软件各模块的应用是建立于一个准确、完整的数据库作为支撑的基础上的,因此数据库的建立与完善就显得尤为重要 。在应用中,会遇到少数油井缺少液面、油藏中深数据,导致油井工况未上图,需要把漏项数据补全,再重新上图。
(2) PEOffice软件现有的功能是对油井进行月度上图,建议灵活设置将油井日度工况上图,这样工程技术人员可以适时关注各油井工况情况。
油井工况是一个随时间变化的指标,而且实际生产中随着注采调整和地层能量的变化,油井的工况也是在不断的变化。今后的工作中,还要不断监测,经常分析,才能提高油井的合理比率,使油井保持高效生产。
作者简介:葛林文(1985.07-),男,助理工程师,长期从事采油工程管理工作。
关键词:工况分析;系统效率;能耗
1 机采现状
注采管理401站主要管辖着西区、西区馆5-6稠油、南区、南区馆5-6稠油开发单元的部分油水井。截至到目前,油井总井55口,开52口,日液水平4421t/d,日油水平228.8t/d,含水94.8%。平均冲程3m,平均冲次6.5n/min,平均泵深757.1m,动液面411m,泵效69.5%,检泵周期575天,系统效率32.43%。百米吨液耗电0.89Kwh/t·100m。
2 工况分析与优化治理
随着油田进入高含水开发后期,持续稳产面临着前所未有的压力。注采管理401站所辖油井综合含水已高达94.8%,增产措施难度越来越大,增产效果越来越差。对此,结合各区块油藏的特点,利用PEOffice软件,做出适合各区块的宏观控制图模板,对401站油井进行工况分析并提出优化治理措施,确保油井以最优的状态生产。
2.1分区域工况优化与治理
2.1.1 参数偏小区
参数偏小区油井由于地层供液能力优于举升系统抽吸能力,表现为泵效高、沉没压力大两大特点,功图常显示正常或连抽带喷。 对于这类井主要采取放大生产压差,实施大泵提液、调大冲程、冲次。该区域是注采管理401站油井主要的挖潜对象。
GDX3N71井是西区水驱单元油井。2012.02月,该井工况处于断脱漏失区,通过检泵作业恢复生产;3月份,该井工况正常,生产至4月份,该井位于潜力区,沉没压力较高7Mpa,泵效98.6%,以56×3×4.5生产,抽汲参数较小。对此,进行参数优化分析。
从分析结果可以看出,最佳协调点1个,综合考虑,将冲次定为7次。2012年5月9日,上调参数至7次生产。调参后日增液23t/,日增油1t/d,工况由潜力区落入合理区,百米吨液耗电由1.69Kwh/t·100m下降至0.57Kwh/t·100m,达到了预期的效果。
2.1.2 断脱漏失区
断漏区油井显示出的特点是液面较浅,有足够的沉没压力,但液量小,泵效较低,功图显示为断脱、漏失。针对漏失区的井,根据液量计量情况,结合功图情况,精细分析生产状况及监测结果的变化,判断漏失原因,及时采取检泵措施以恢复正常生产。截至2012年4月,共治理15口井,治理后日液量增加380.5t/d,日油增加11.34t/d,平均百米吨耗电减小0.63kwh/t×100m。
2.1.3 供液不足区
供液不足区油井特点是井流压较低、液面深、泵效低,表现供液能力不足,抽吸参数过大,功图显示供液不足或气体影响。对于这类井主要采取加深泵挂、调小生产参数、补孔改层、补充地层能量等治理措施。
GDX3-604为西区Ng5-6稠油热采井,生产至后期于2012.01月落入供液不足区,并持续到2月份,功图显示供液不足。2012.03月,对该井实施转周注汽治理,补充地层能量。实施转周措施后,上调冲次3.5-5生产, “趁热快抽” 以减少热损失。开井后,该井处于合理区生产,日液增加23t/d ,日油增加3t/d。下步,将根据含水下降及井口回压变化情况,及时采取掺水和降粘措施。
GDN10X52井为南区Ng3-6注聚单元油井,自2008年10月检泵换滤后,以70×3×7生产至今,现供液不足。对此,采取拔饶丝、腹膜砂、下56泵作业,并进行参数优化。GDN10X52原井以70×750m生产,通过分析,并结合实际,选择最佳协调点56×850m,加深泵挂100m生产。作业前,GDN10X52以3×7生产,通过分析,选择最佳协调点3×5生产,将冲次降低。由于电机轮径存在误差,最终开井以3×4.5生产。开井后,处于合理区生产,日液29.7t/d,日油3.1t/d,生产形势良好。
2.1.4待落实区
待落实区的油井特点是沉没压力和泵效不协调,沉没压力偏低,但泵效很高。针对待落实区的井,对油井的液面、生产参数、套压、等资料要逐一进行核实,并加密量油,核实产量。针对原始资料准确性,制定了相应的管理办法:
1、每月由队领导组织,开展一次计量调查,并将计量调查结果与奖金挂钩。
2、设置由地质技术员主管,资料员监察的方式防止资料误报,漏报。
3、对液量、动液面变动大的井加密量油取样,测试仪器定期校验。
2.1.5合理区
对于合理区的井,注意观察油井的液量、液面、载荷变化情况,及时关注工况动态变化趋势,提前预警,及时采取相应的管理措施,确保合理区的井高效合理生产。此外,加强对合理区井平衡调试、稠油降粘、掺水优化等基础管理工作,降耗增效。截止到目前,共调整平衡7井次,平均单井日节电在18Kw.h左右。
3 结论与认识
(1) PEOffice软件各模块的应用是建立于一个准确、完整的数据库作为支撑的基础上的,因此数据库的建立与完善就显得尤为重要 。在应用中,会遇到少数油井缺少液面、油藏中深数据,导致油井工况未上图,需要把漏项数据补全,再重新上图。
(2) PEOffice软件现有的功能是对油井进行月度上图,建议灵活设置将油井日度工况上图,这样工程技术人员可以适时关注各油井工况情况。
油井工况是一个随时间变化的指标,而且实际生产中随着注采调整和地层能量的变化,油井的工况也是在不断的变化。今后的工作中,还要不断监测,经常分析,才能提高油井的合理比率,使油井保持高效生产。
作者简介:葛林文(1985.07-),男,助理工程师,长期从事采油工程管理工作。