【摘 要】
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以NASA Rotor 35为研究对象,设置了15°,0°和-15°三种不同周向偏置度数的自循环机匣,利用NUMECA软件包进行三维非定常数值模拟,以研究机匣处理对压气机非定常流场的影响.计算结果表明,针对NASA Rotor 35,由通道激波与叶顶泄漏涡相互作用导致的失速,不同周向偏置角度的自循环机匣处理均能够较好地拓宽压气机的稳定工作范围,且几乎不影响压气机峰值效率.其中周向偏置15°的自循环机匣虽然流量裕度改进量最大,但是压气机的压比下降较大.周向偏置后自循环机匣的扩稳能力不再遵循传统上以回流量、喷
【机 构】
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西北工业大学 动力与能源学院,陕西西安 710072;西北工业大学 动力与能源学院,陕西西安 710072;先进发动机协同创新中心,北京 100191;中国航发湖南动力机械研究所,湖南株洲 41200
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以NASA Rotor 35为研究对象,设置了15°,0°和-15°三种不同周向偏置度数的自循环机匣,利用NUMECA软件包进行三维非定常数值模拟,以研究机匣处理对压气机非定常流场的影响.计算结果表明,针对NASA Rotor 35,由通道激波与叶顶泄漏涡相互作用导致的失速,不同周向偏置角度的自循环机匣处理均能够较好地拓宽压气机的稳定工作范围,且几乎不影响压气机峰值效率.其中周向偏置15°的自循环机匣虽然流量裕度改进量最大,但是压气机的压比下降较大.周向偏置后自循环机匣的扩稳能力不再遵循传统上以回流量、喷嘴出口速度和自循环装置内的流动损失来关联扩稳效果的经验规律,而是由桥路和流场耦合的非定常过程导致的.其喷射和抽吸作用对叶顶流场的激励使得叶顶静压分布、泄漏流产生周期性波动,不同物理量峰值在时域上存在相位延迟.
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