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摘 要:本文介绍了软岩矿井主要巷道修复治理技术,从施工中论述了这种技术的应用。通过在红庙煤矿+236卸载硐室,采取全断面锚索、喷射混凝土、帮顶围岩注浆、底板锚索注浆加固等形成有效的联合支护形式,其显著的特点是提高围岩自身的承载能力,尽量保持围岩的原始特征,防止围岩风化,加强底板支护,防止底鼓。
关键词:软岩矿井 卸载硐室 修复治理技术
基于红庙煤矿典型软岩特性突出,围岩具有软、弱、松散、低强度的特点。二井+236卸载硐室位于5-2煤层底板~5-1煤层顶板间,主要由砂岩、泥岩、页岩、煤层组成,围岩在工程压力作用下,产生塑性变形。尤其受五采区、六采区回采工作面的采动影响,造成卸载硐室巷道变形、底鼓,同时因巷道变形影响,卸载坑内的卸载梁发生变形,煤仓内壁局部破损严重,混凝土块脱落、钢筋外露并弯曲;导致巷道高度、宽度以及卸载坑宽度不符合要求,造成煤炭卸载困难。2013年年初,破坏程度不断加剧,每周矿井停产1天,对此处进行巷道拉底、加固,调整卸载滑道,增加卸载坑的宽度,以维持正常的生产,不仅给安全生产造成很大危害,也使企业承受巨大的经济损失。通过分析破环的原因,制定了修复治理方案,并进行施工治理,取得了良好的效果。
1 +236卸载硐室基本情况
红庙煤矿采用斜井-立井混合开拓方式,全井田划分为二个水平开采,目前开采第二水平。+236卸载硐室位于+236运输大巷内(二水平运输大巷),担负着红庙煤矿二井二、五采区3吨底卸矿车煤炭(运输)的卸载和六采区胶带输送机煤炭(运输)的卸载,再通过煤仓、主井胶带输送机实现煤炭连续运输。是矿井的咽喉,因其位置的特殊性,围岩应力分布十分复杂。(具体见+236卸载硐室及相关巷道平、剖面示意图)。卸载硐室原支护形式采用U型钢+料石砌碹+喷射混凝土联合支护方式,支护厚度为600mm,井底煤仓、卸载坑原支护方式均采用钢筋网混凝土进行支护,煤仓支护厚为650mm。
2 卸载硐室变形破坏的原因
一是受采动影响大。虽然卸载硐室与五、六区回采工作面留设了90m的保护煤柱,仍然受到了工作面剧烈的回采动压影响,产生局部应力集中,造成围岩破碎,松动范围大、围岩变形速度快,最终导致卸载硐室巷道、卸载坑及煤仓的变形破坏。
二是巷道围岩岩性差。卸载硐室及井底煤仓均布置在穿层内,围岩条件较差,岩体软弱破碎,节理发育,整体强度低,严重地削弱了围岩的承载能力。
三是先天设计不足。卸载硐室设计施工过程中,卸载硐室巷道的墙基础直接施工在煤仓壁上,致使煤仓壁、卸载坑受力异常,应力集中,煤仓壁及卸载梁承受的压力增大;同时因巷道变形影响,造成煤仓壁及卸载梁变形损坏严重。
四是卸载硐室巷道支护设计不合理。卸载硐室属于高应力集中区,在设计时常采用钢筋混凝土或加厚支护等措施;但原设计未采取有效的加固措施,也没有对底板进行加固,支护强度较弱。
五是风化作用。卸载硐室巷道、卸载坑、煤仓的混凝土开裂后,未及时进行处理,围岩表面与空卸接触,使围岩风化,导致围岩强度减弱,加剧变形破坏。
3 修复技术方案
针对+236卸载硐室破坏的原因,目前的状况以及围岩松软等特点,经分析比较,决定采取如下技术方案:一是拆除卸载硐室变形破坏的碹体,重新进行支护;二是拆除卸载坑内的损坏严重的梁2,重新施工;三是对卸载坑及煤仓内进行加固。
3.1 卸载硐室巷道支护方案
对拆除碹体范围内的围岩,采取全断面锚索、围岩注浆、喷射混凝土、底板锚索注浆加固联合支护方式,(保留卸载坑里侧巷道的直墙段,防止拆除此处以卸载坑里侧中的卸载梁1造成影响)。主要支护参数如下,具体见卸载硐室巷道支护平、断面示意图。
锚索形式和规格:锚索材料为 22mm,1 19股高强度低松弛预应力钢绞线,长度7300mm,钻孔直径30mm,采用两支K25120低粘度树脂药卷锚固;
锚索托盘:采用300mm×300mm×16mm高强度可调心托板及配套锁具。
锚索布置:间排距为0.8m,垂直顶板岩层。
锚索预紧力:120~200kN。
钢筋网:帮顶均采用钢筋网护顶。钢筋网规格为网孔规格100×100mm,网片规格3000×1000mm。
喷射混凝土:为及时封闭围岩,保持围岩的稳定,巷道掘挖后及时喷射混凝土,混凝土标号为C15,厚度100mm。
底板加固:采用锚索组进行注浆加固,选用规格为:φ17.8×12500mm的钢绞线,三根一组制作成多极鼠笼型,配有导向帽,锚入底板,然后对锚索孔注浆,底板铺设400×1200mm的11#矿工钢底梁,在底梁上放规格400×400×16的三孔大托盘及规格200×200×12的三孔小托盘,进行张拉而成。注浆材料选用水泥浆材,即水泥——水玻璃双液浆,水泥采用42.5MPa普通硅酸盐水泥,注浆压力2MPa,最后铺设厚度为400mm的混凝土,强度不低于C20。
围岩注浆加固:由于巷道围岩破碎松散,自承强度低,为改善围岩性质,提高围岩的自承能力,真正实现主动支护目的,对围岩进行注浆加固。注浆参数如下:选用水泥浆材,即水泥——水玻璃双液浆,水泥采用42.5MPa普通硅酸盐水泥。沿巷道周围每排布置7个注浆孔,排距3.0m,孔深6.0,注浆管规格:使用Φ16mm,长6.0m。固定牢固后,喷射混凝土,以防止跑浆。水泥浆的水灰比控制在(0.65--0.9):1,水玻璃浓度一般控制在30Be,水泥浆与水玻璃之比为1:(0.1--0.15)。注浆压力2--3MPa。
3.2 卸载坑内的卸载梁加固方案
对卸载坑的梁2进行拆除后,用12mm厚的鋼板做为钢模(角部焊接),侧模之间设拉筋(纵横向间距400mm)。浇灌C30混凝土,再用12mm厚钢模板封盖。使钢模板防止混凝土变形风化,增加梁2的可靠性。 安装钢管支撑,钢管规格D245×12mm,两端与梁2钢模板、梁1预埋件进行焊接牢固,增加卸载坑内的两个梁的强度,防止卸载坑宽度受采动影响而变化。
3.3 卸载坑及煤仓加固方案。
采用锚索、喷射混凝土、注浆的方式对卸载坑及煤仓进行加固补强,锚索形式和规格:锚索材料为 22mm,1 19股高强度低松弛预应力钢绞线,长度7300mm,钻孔直径30mm,采用两支K25120低粘度树脂药卷锚固;锚索间排距为1.0m,垂直围岩。锚索预紧力:120~200kN。
注浆材料选用水泥浆材,即水泥----水玻璃双液浆。注浆参数如下:水泥采用42.5MPa普通硅酸盐水泥。沿煤仓周围每排布置7个注浆孔,排距3.0m,孔深6.0,注浆管规格:使用Φ16mm,长6.0m。固定牢固后,喷射混凝土,以防止跑浆。水泥浆的水灰比控制在(0.65--0.9):1,水玻璃浓度一般控制在30Be,水泥漿与水玻璃之比为1:(0.1--0.15)。注浆压力2--3MPa。
4 修复效果分析
为了检验修复加固效果,对该卸载硐室进行了表面位移的监测,由变形结果可知,施工后刚开始变形较快,变形主要集中在施工后的第一个月,此后变形速度减缓,经过半年的观测,卸载硐室两帮移近量为89mm,顶底板移近量为43mm,两个卸载梁移近量为17mm,现在变形量已稳定,证明修复治理成功。具体见卸载硐室巷道和卸载梁表面位移变形曲线图。
5 主要结论
经过研究与实践,卸载硐室破坏修复治理技术研究取得了较好的效果,主要得出如下结论:
一是采动影响是+236卸载硐室破坏的主要原因;
二是治理受采动影响巷道变形破坏时,提高围岩的自承载能力很重要,应该优先考虑注浆,提高围岩的主动支护能力;
三是应该联合使用多种手段,如锚索、喷射混凝土、注浆等,使其共同发挥作用,增强支护强度;
四是对卸载梁的治理采取钢模板,防止混凝土开裂,与空气接触,发生风化,加剧变形;另外采用钢管对两卸载梁进行加固,增加了支撑的面积和强度,有效保证了卸载坑的宽度。
五是卸载硐室是矿井的关键部位,不允许多次修复,应该加强支护强度,确保修复治理一次到位,保证修复加固后长期安全稳定。
参考文献
[1] 张连福,谢文兵 深井大断面软岩硐室高强稳定型支护技术研究[J]. 山东科技大学学报(自然科学版),2010,29(5):32-38.
[2] 谢文兵,陆士良 软岩硐室围岩注浆加固作用与浆液扩散规律[J]. 中国矿业大学学报,1998,27(4).
[3] 罗平平,何 山,张 玮 岩体注浆理论研究现状及展望[J]. 山东科技大学学报(自然科学版).2005,24(1):46-48.
[4] 张永成 注浆技术[M]. 北京:煤炭工业出版社.2012.
[5] 冯志强 极破碎煤岩体化学注浆加固材料开发及渗透扩散特性研究[D]. 北京:煤炭科学研究总院,2007.
[6] 何满潮 中国煤矿巷道支护理论与实践[M]. 徐州:中国矿业大学出版社.1996.
[7] 薛顺勋,聂光国 软岩巷道支护技术指南M]. 北京:煤炭工业出版社.2001.
[8] 王连国,李明远,王学知 深部高应力极软岩巷道锚注支护技术研究[J]. 岩石力学与工程学报.2005,24(16):2889-2893.
作者简介:
王久伟(1970-),男,研究生,职务:总工程师,职称:副高级工程师,单位:内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司红庙煤矿,邮编:024070。
关键词:软岩矿井 卸载硐室 修复治理技术
基于红庙煤矿典型软岩特性突出,围岩具有软、弱、松散、低强度的特点。二井+236卸载硐室位于5-2煤层底板~5-1煤层顶板间,主要由砂岩、泥岩、页岩、煤层组成,围岩在工程压力作用下,产生塑性变形。尤其受五采区、六采区回采工作面的采动影响,造成卸载硐室巷道变形、底鼓,同时因巷道变形影响,卸载坑内的卸载梁发生变形,煤仓内壁局部破损严重,混凝土块脱落、钢筋外露并弯曲;导致巷道高度、宽度以及卸载坑宽度不符合要求,造成煤炭卸载困难。2013年年初,破坏程度不断加剧,每周矿井停产1天,对此处进行巷道拉底、加固,调整卸载滑道,增加卸载坑的宽度,以维持正常的生产,不仅给安全生产造成很大危害,也使企业承受巨大的经济损失。通过分析破环的原因,制定了修复治理方案,并进行施工治理,取得了良好的效果。
1 +236卸载硐室基本情况
红庙煤矿采用斜井-立井混合开拓方式,全井田划分为二个水平开采,目前开采第二水平。+236卸载硐室位于+236运输大巷内(二水平运输大巷),担负着红庙煤矿二井二、五采区3吨底卸矿车煤炭(运输)的卸载和六采区胶带输送机煤炭(运输)的卸载,再通过煤仓、主井胶带输送机实现煤炭连续运输。是矿井的咽喉,因其位置的特殊性,围岩应力分布十分复杂。(具体见+236卸载硐室及相关巷道平、剖面示意图)。卸载硐室原支护形式采用U型钢+料石砌碹+喷射混凝土联合支护方式,支护厚度为600mm,井底煤仓、卸载坑原支护方式均采用钢筋网混凝土进行支护,煤仓支护厚为650mm。
2 卸载硐室变形破坏的原因
一是受采动影响大。虽然卸载硐室与五、六区回采工作面留设了90m的保护煤柱,仍然受到了工作面剧烈的回采动压影响,产生局部应力集中,造成围岩破碎,松动范围大、围岩变形速度快,最终导致卸载硐室巷道、卸载坑及煤仓的变形破坏。
二是巷道围岩岩性差。卸载硐室及井底煤仓均布置在穿层内,围岩条件较差,岩体软弱破碎,节理发育,整体强度低,严重地削弱了围岩的承载能力。
三是先天设计不足。卸载硐室设计施工过程中,卸载硐室巷道的墙基础直接施工在煤仓壁上,致使煤仓壁、卸载坑受力异常,应力集中,煤仓壁及卸载梁承受的压力增大;同时因巷道变形影响,造成煤仓壁及卸载梁变形损坏严重。
四是卸载硐室巷道支护设计不合理。卸载硐室属于高应力集中区,在设计时常采用钢筋混凝土或加厚支护等措施;但原设计未采取有效的加固措施,也没有对底板进行加固,支护强度较弱。
五是风化作用。卸载硐室巷道、卸载坑、煤仓的混凝土开裂后,未及时进行处理,围岩表面与空卸接触,使围岩风化,导致围岩强度减弱,加剧变形破坏。
3 修复技术方案
针对+236卸载硐室破坏的原因,目前的状况以及围岩松软等特点,经分析比较,决定采取如下技术方案:一是拆除卸载硐室变形破坏的碹体,重新进行支护;二是拆除卸载坑内的损坏严重的梁2,重新施工;三是对卸载坑及煤仓内进行加固。
3.1 卸载硐室巷道支护方案
对拆除碹体范围内的围岩,采取全断面锚索、围岩注浆、喷射混凝土、底板锚索注浆加固联合支护方式,(保留卸载坑里侧巷道的直墙段,防止拆除此处以卸载坑里侧中的卸载梁1造成影响)。主要支护参数如下,具体见卸载硐室巷道支护平、断面示意图。
锚索形式和规格:锚索材料为 22mm,1 19股高强度低松弛预应力钢绞线,长度7300mm,钻孔直径30mm,采用两支K25120低粘度树脂药卷锚固;
锚索托盘:采用300mm×300mm×16mm高强度可调心托板及配套锁具。
锚索布置:间排距为0.8m,垂直顶板岩层。
锚索预紧力:120~200kN。
钢筋网:帮顶均采用钢筋网护顶。钢筋网规格为网孔规格100×100mm,网片规格3000×1000mm。
喷射混凝土:为及时封闭围岩,保持围岩的稳定,巷道掘挖后及时喷射混凝土,混凝土标号为C15,厚度100mm。
底板加固:采用锚索组进行注浆加固,选用规格为:φ17.8×12500mm的钢绞线,三根一组制作成多极鼠笼型,配有导向帽,锚入底板,然后对锚索孔注浆,底板铺设400×1200mm的11#矿工钢底梁,在底梁上放规格400×400×16的三孔大托盘及规格200×200×12的三孔小托盘,进行张拉而成。注浆材料选用水泥浆材,即水泥——水玻璃双液浆,水泥采用42.5MPa普通硅酸盐水泥,注浆压力2MPa,最后铺设厚度为400mm的混凝土,强度不低于C20。
围岩注浆加固:由于巷道围岩破碎松散,自承强度低,为改善围岩性质,提高围岩的自承能力,真正实现主动支护目的,对围岩进行注浆加固。注浆参数如下:选用水泥浆材,即水泥——水玻璃双液浆,水泥采用42.5MPa普通硅酸盐水泥。沿巷道周围每排布置7个注浆孔,排距3.0m,孔深6.0,注浆管规格:使用Φ16mm,长6.0m。固定牢固后,喷射混凝土,以防止跑浆。水泥浆的水灰比控制在(0.65--0.9):1,水玻璃浓度一般控制在30Be,水泥浆与水玻璃之比为1:(0.1--0.15)。注浆压力2--3MPa。
3.2 卸载坑内的卸载梁加固方案
对卸载坑的梁2进行拆除后,用12mm厚的鋼板做为钢模(角部焊接),侧模之间设拉筋(纵横向间距400mm)。浇灌C30混凝土,再用12mm厚钢模板封盖。使钢模板防止混凝土变形风化,增加梁2的可靠性。 安装钢管支撑,钢管规格D245×12mm,两端与梁2钢模板、梁1预埋件进行焊接牢固,增加卸载坑内的两个梁的强度,防止卸载坑宽度受采动影响而变化。
3.3 卸载坑及煤仓加固方案。
采用锚索、喷射混凝土、注浆的方式对卸载坑及煤仓进行加固补强,锚索形式和规格:锚索材料为 22mm,1 19股高强度低松弛预应力钢绞线,长度7300mm,钻孔直径30mm,采用两支K25120低粘度树脂药卷锚固;锚索间排距为1.0m,垂直围岩。锚索预紧力:120~200kN。
注浆材料选用水泥浆材,即水泥----水玻璃双液浆。注浆参数如下:水泥采用42.5MPa普通硅酸盐水泥。沿煤仓周围每排布置7个注浆孔,排距3.0m,孔深6.0,注浆管规格:使用Φ16mm,长6.0m。固定牢固后,喷射混凝土,以防止跑浆。水泥浆的水灰比控制在(0.65--0.9):1,水玻璃浓度一般控制在30Be,水泥漿与水玻璃之比为1:(0.1--0.15)。注浆压力2--3MPa。
4 修复效果分析
为了检验修复加固效果,对该卸载硐室进行了表面位移的监测,由变形结果可知,施工后刚开始变形较快,变形主要集中在施工后的第一个月,此后变形速度减缓,经过半年的观测,卸载硐室两帮移近量为89mm,顶底板移近量为43mm,两个卸载梁移近量为17mm,现在变形量已稳定,证明修复治理成功。具体见卸载硐室巷道和卸载梁表面位移变形曲线图。
5 主要结论
经过研究与实践,卸载硐室破坏修复治理技术研究取得了较好的效果,主要得出如下结论:
一是采动影响是+236卸载硐室破坏的主要原因;
二是治理受采动影响巷道变形破坏时,提高围岩的自承载能力很重要,应该优先考虑注浆,提高围岩的主动支护能力;
三是应该联合使用多种手段,如锚索、喷射混凝土、注浆等,使其共同发挥作用,增强支护强度;
四是对卸载梁的治理采取钢模板,防止混凝土开裂,与空气接触,发生风化,加剧变形;另外采用钢管对两卸载梁进行加固,增加了支撑的面积和强度,有效保证了卸载坑的宽度。
五是卸载硐室是矿井的关键部位,不允许多次修复,应该加强支护强度,确保修复治理一次到位,保证修复加固后长期安全稳定。
参考文献
[1] 张连福,谢文兵 深井大断面软岩硐室高强稳定型支护技术研究[J]. 山东科技大学学报(自然科学版),2010,29(5):32-38.
[2] 谢文兵,陆士良 软岩硐室围岩注浆加固作用与浆液扩散规律[J]. 中国矿业大学学报,1998,27(4).
[3] 罗平平,何 山,张 玮 岩体注浆理论研究现状及展望[J]. 山东科技大学学报(自然科学版).2005,24(1):46-48.
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[8] 王连国,李明远,王学知 深部高应力极软岩巷道锚注支护技术研究[J]. 岩石力学与工程学报.2005,24(16):2889-2893.
作者简介:
王久伟(1970-),男,研究生,职务:总工程师,职称:副高级工程师,单位:内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司红庙煤矿,邮编:024070。