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[摘 要]对通钢高线厂开发82B热轧圆盘条的工艺、成分、性能、金相组织、同圈性能、时效、拉拔性进行详细分析和研究,提出优化措施,为82B热轧圆盘条产品开发提供解决思路。
[关键词]82B 预应力钢绞线 拉丝断裂
中图分类号:TD151 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)04-0265-01
前言
高强度低松弛预应力混凝土结构用钢丝和钢绞线广泛用于高层建筑、大跨度桥梁、水利设施等重点工程。为此,要求所用的原料具有稳定的化学成分、纯净的钢质、优良的力学性能。由于对其质量要求高,而其生产工艺难度大,所以被称为钢中“艺术品”,同时也是企业能否成为行业技术先进企业的标志。通钢在该产品的试制过程中,产品质量出现过几次波动,通过通钢技术中心及高线厂科技人员对工艺的不斷改进,取得明显效果。
1 质量目标
1.1 成分控制(见表1)
1.2 产品质量控制
①性能
抗拉强度:≥1130MPa;断面收缩率:≥25%时效30天后≥30%
②其它
脱碳层:小于1.5%D即≤0.195mm
金相组织:主要为索氏体组织,索氏体含量大于85%,不得有渗碳体和马氏体等有害组织;晶粒度:大于7级
2 工艺路线
设计生产工艺路线为:转炉炼钢—小方坯连铸—粗轧轧机轧制—中轧机轧制—预精轧机轧制—预水冷—精轧机轧制—水冷—吐丝—风冷—收集—检验—包装。
3 工艺思路设计
3.1 工艺要求
预应力钢绞线原料82B盘条的轧制,除应保证较高的尺寸精度、良好的表面质量、性能均一性和稳定性以外,更要保证线材产品良好的索氏体组织。其轧制工艺的基本要求如下:
(1)控制加热炉内气氛,采用低温加热,要求均热温度控制在1100-1150℃,减少坯料在炉内高温段的停留时间,以防止表面脱碳。
(2)保证稳定的开轧、入精轧、吐丝温度,以使产品获得满足使用要求的组织和强度。
(3)轧后大风量空冷的斯太尔摩冷却线,以使产品获得较高的索氏体化率。
(4)合理调整佳灵装置,减少线材边部至中心、搭接点与中心索氏体化率的差异。
(5)产品组织中杜绝出现网状渗碳体、马氏体等有害组织。
3.2 斯太尔摩控制冷却线
通化钢铁股份公司高线厂新线斯太尔摩冷却线主冷段为9段:主段长41.4米,加盖部分14段,设有9个“佳灵”装置,共设有风机10台,1~5#风机流量可达190000m3/h,6~10#风机流量可达150000m3/h。运输机辊道速度0.08~1.5m/s。
3.3 冷却线工艺参数
根据82B钢的CCT冷却曲线,如下图1:
根据各冷速状态下的相变开始及结束的温度、时间、组织组成及组织形态,选定冷速控制的上下限为7~16℃/S,由于通钢开发的82B外径为13mm,在实际生产过程中,如果以下限值进行冷却,其心部冷速更低,势必产生粗大的珠光体组织,所以表皮的冷速必须控制在9℃/S以上,才能保证心部索氏体化;而以上限进行冷却时,如果控制不当,组织中就会产生马氏体,因而将冷却速度控制在9~12℃/S。
为优化组织性能,冷却线上1-5风机全部打开,开口度为100%,进行强制快冷。为减小线环搭接点温度对组织性能的影响,采取增大线环间距、调整冷却线上各组辊道速度,错开搭接点;同时调整“佳灵”装置的措施。使整盘线材得到均匀一致冷却。
4、产品的性能检验
对轧件取样进行组织观察和力学性能检测。在线材盘卷头尾剔除20~25圈后,连续三圈沿着搭接点为起点进行每圈12等分标识取样,力学性能检测显示,平均值为1205MPa,最大值1270MPa,最小值1170MPa,极差达到100MPa。
经金相检测,组织为极少量铁素体+珠光体,没有明显马氏体组织,晶粒度为9~10级。索氏体组织比率为50~60%,比率较低。A、B、D级夹杂物为0.5~1.0级,存在Ds级的颗粒夹杂物。
氧含量在20~38PPm,氮含量在19~55PPm。脱碳层为0.10~0.15mm。
通过产品质量检验可看出,产品存在性能不均、差异较大、索氏体比率低、存在在Ds夹杂的缺陷。
5、拉拔试验及工艺改进情况
产品由通钢四平钢铁制品公司拉拔生产预应力钢绞线, 在拉拔和捻股过程中,时有断丝现象发生。
分析断丝原因有三:(1)线卷之间强度差异较大,造成焊接不牢;(2)产品内部组织存在大颗粒夹杂,拉拔过程中产生裂纹源而断裂;(3)产品索氏体化比例不高,不利于拉拔。
6、改进的工艺措施及效果
6.1 改进措施
在对第一次生产的82B线材质量进行分析、调查研究的基础上,主要采取了以下措施:
(1)采用低碳碱性保护渣,避免浇注过程中增碳和成分偏析;
(2)降低钢水浇注温度,降低拉速,以利降低铸坯中心缺陷的级别;
(3)降低入精轧温度和吐丝温度;
(4)调整冷却线上各组辊道速度使线环搭接点错开;同时配合调整“佳灵”装置,使整盘线材得到均匀冷却;
7、结束语
(1)采用低碳碱性保护渣、降低钢水浇注温度、降低拉速,可以有效避免成分偏析和铸坯缩孔、疏松、块状脆性夹杂导致的线材在拉拔过程中产生尖锥状断口。
(2)降低入精轧温度和吐丝温度,可以为提高索氏体化率奠定基础。
(3)合理调整各段辊道速度,保证圈距在40mm以上;同时足够的冷却速率,搭接点的错开,“佳灵”装置的合理运用是提高82B线材均匀性、提高索氏体化率的关键。
(4)根据时效环境的不同,合理的安排时效时间,是提高产品档次、增加效益的有效手段。
参考文献
[1] 82B线材控冷工艺及性能模拟(武汉科技大学学报)蔡丹等.
[2] 控冷模式对SWRH 82B盘条组织和拉伸性能的影响(钢铁)江来珠等.
[3] 82B线材脆性断裂原因分析(科研与生产)陈方玉等.
作者简介
杨洪平,男,(1978,7—),2002年毕业于昆明理工大学,材料科学与工程工程师.首钢通化钢铁股份公司技术中心。
[关键词]82B 预应力钢绞线 拉丝断裂
中图分类号:TD151 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)04-0265-01
前言
高强度低松弛预应力混凝土结构用钢丝和钢绞线广泛用于高层建筑、大跨度桥梁、水利设施等重点工程。为此,要求所用的原料具有稳定的化学成分、纯净的钢质、优良的力学性能。由于对其质量要求高,而其生产工艺难度大,所以被称为钢中“艺术品”,同时也是企业能否成为行业技术先进企业的标志。通钢在该产品的试制过程中,产品质量出现过几次波动,通过通钢技术中心及高线厂科技人员对工艺的不斷改进,取得明显效果。
1 质量目标
1.1 成分控制(见表1)
1.2 产品质量控制
①性能
抗拉强度:≥1130MPa;断面收缩率:≥25%时效30天后≥30%
②其它
脱碳层:小于1.5%D即≤0.195mm
金相组织:主要为索氏体组织,索氏体含量大于85%,不得有渗碳体和马氏体等有害组织;晶粒度:大于7级
2 工艺路线
设计生产工艺路线为:转炉炼钢—小方坯连铸—粗轧轧机轧制—中轧机轧制—预精轧机轧制—预水冷—精轧机轧制—水冷—吐丝—风冷—收集—检验—包装。
3 工艺思路设计
3.1 工艺要求
预应力钢绞线原料82B盘条的轧制,除应保证较高的尺寸精度、良好的表面质量、性能均一性和稳定性以外,更要保证线材产品良好的索氏体组织。其轧制工艺的基本要求如下:
(1)控制加热炉内气氛,采用低温加热,要求均热温度控制在1100-1150℃,减少坯料在炉内高温段的停留时间,以防止表面脱碳。
(2)保证稳定的开轧、入精轧、吐丝温度,以使产品获得满足使用要求的组织和强度。
(3)轧后大风量空冷的斯太尔摩冷却线,以使产品获得较高的索氏体化率。
(4)合理调整佳灵装置,减少线材边部至中心、搭接点与中心索氏体化率的差异。
(5)产品组织中杜绝出现网状渗碳体、马氏体等有害组织。
3.2 斯太尔摩控制冷却线
通化钢铁股份公司高线厂新线斯太尔摩冷却线主冷段为9段:主段长41.4米,加盖部分14段,设有9个“佳灵”装置,共设有风机10台,1~5#风机流量可达190000m3/h,6~10#风机流量可达150000m3/h。运输机辊道速度0.08~1.5m/s。
3.3 冷却线工艺参数
根据82B钢的CCT冷却曲线,如下图1:
根据各冷速状态下的相变开始及结束的温度、时间、组织组成及组织形态,选定冷速控制的上下限为7~16℃/S,由于通钢开发的82B外径为13mm,在实际生产过程中,如果以下限值进行冷却,其心部冷速更低,势必产生粗大的珠光体组织,所以表皮的冷速必须控制在9℃/S以上,才能保证心部索氏体化;而以上限进行冷却时,如果控制不当,组织中就会产生马氏体,因而将冷却速度控制在9~12℃/S。
为优化组织性能,冷却线上1-5风机全部打开,开口度为100%,进行强制快冷。为减小线环搭接点温度对组织性能的影响,采取增大线环间距、调整冷却线上各组辊道速度,错开搭接点;同时调整“佳灵”装置的措施。使整盘线材得到均匀一致冷却。
4、产品的性能检验
对轧件取样进行组织观察和力学性能检测。在线材盘卷头尾剔除20~25圈后,连续三圈沿着搭接点为起点进行每圈12等分标识取样,力学性能检测显示,平均值为1205MPa,最大值1270MPa,最小值1170MPa,极差达到100MPa。
经金相检测,组织为极少量铁素体+珠光体,没有明显马氏体组织,晶粒度为9~10级。索氏体组织比率为50~60%,比率较低。A、B、D级夹杂物为0.5~1.0级,存在Ds级的颗粒夹杂物。
氧含量在20~38PPm,氮含量在19~55PPm。脱碳层为0.10~0.15mm。
通过产品质量检验可看出,产品存在性能不均、差异较大、索氏体比率低、存在在Ds夹杂的缺陷。
5、拉拔试验及工艺改进情况
产品由通钢四平钢铁制品公司拉拔生产预应力钢绞线, 在拉拔和捻股过程中,时有断丝现象发生。
分析断丝原因有三:(1)线卷之间强度差异较大,造成焊接不牢;(2)产品内部组织存在大颗粒夹杂,拉拔过程中产生裂纹源而断裂;(3)产品索氏体化比例不高,不利于拉拔。
6、改进的工艺措施及效果
6.1 改进措施
在对第一次生产的82B线材质量进行分析、调查研究的基础上,主要采取了以下措施:
(1)采用低碳碱性保护渣,避免浇注过程中增碳和成分偏析;
(2)降低钢水浇注温度,降低拉速,以利降低铸坯中心缺陷的级别;
(3)降低入精轧温度和吐丝温度;
(4)调整冷却线上各组辊道速度使线环搭接点错开;同时配合调整“佳灵”装置,使整盘线材得到均匀冷却;
7、结束语
(1)采用低碳碱性保护渣、降低钢水浇注温度、降低拉速,可以有效避免成分偏析和铸坯缩孔、疏松、块状脆性夹杂导致的线材在拉拔过程中产生尖锥状断口。
(2)降低入精轧温度和吐丝温度,可以为提高索氏体化率奠定基础。
(3)合理调整各段辊道速度,保证圈距在40mm以上;同时足够的冷却速率,搭接点的错开,“佳灵”装置的合理运用是提高82B线材均匀性、提高索氏体化率的关键。
(4)根据时效环境的不同,合理的安排时效时间,是提高产品档次、增加效益的有效手段。
参考文献
[1] 82B线材控冷工艺及性能模拟(武汉科技大学学报)蔡丹等.
[2] 控冷模式对SWRH 82B盘条组织和拉伸性能的影响(钢铁)江来珠等.
[3] 82B线材脆性断裂原因分析(科研与生产)陈方玉等.
作者简介
杨洪平,男,(1978,7—),2002年毕业于昆明理工大学,材料科学与工程工程师.首钢通化钢铁股份公司技术中心。