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[摘 要]高炉鼓风机系统存在放风运行现象,能源浪费严重。结合设备实际运行情况,创新应用轴流压缩机升压技术,对AV71-14型轴流压缩机进行升压改造,提高运行质量,其改善效果明显,年节能两千余万元。
[关键词]高炉,轴流压缩机,升压技术,改造,节能
中图分类号:TE08 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)12-0253-02
1 前言
济钢能源动力厂AV71-14轴流压缩机系统为炼铁厂高炉供应冷风。系统设计特点是大风量、低风压,而随着炼铁厂高炉冶炼技术的不断强化和炉矿结构的不断调整,实际需求工况为小风量、高风压:风量、风压的设计值为4400m3/min、0.37MPa,实际值约为4100m3/min、0.38MPa。因偏离设计工况太多,压缩机需要开大静叶,提升风压,随之提高的风量只能通过防喘阀对空排放才能维持稳定运行,造成了极大的能源浪费,每台轴流压缩机约增加能耗1000kW;且轴流压缩机运行工况点贴近防喘线,设备机组极易发生联锁保护,致使风压风量急剧下调,严重威胁高炉安全稳定生产。
2 升压改造
2.1 升压原理
2.1.1 增加基元级
气体沿压缩机转子轴向方向流动进行逐级压缩,流经高速旋转的动叶时,动叶将机械能转变为气体的压力能和动能,从而提高了气体的压力和速度。气流流经静叶时,一方面将部分动能进一步转化为压力能,起到扩压作用,另一方面将气体以一定速度和方向引入下一级动叶。
将一级动叶加一级静叶视为一个基元级,基元级的伯努利方程式为:
——加入基元级的外功
——基元級中的损失功
——进入基元的气流绝对速度
——流出基元的气流绝对速度
——气体静压
——气体密度
即:气体每经过一个基元,气体全压会得到提升。
2.1.2 提高风机转速
由于同一系列相似风机的相似工况之间存在相似关系(相似定律):
——转速
——压头
——流量
——功率
即:提高风机转速,可以提高压头。
2.2 现状分析
我厂三台AV71-14轴流压缩机运行历史数据统计:2008.7-2009.6,三台轴流压缩机平均风压为0.378MPa,平均风量4108m3/min,平均功率17405kW.
轴流压缩机日常运行效率较低,贴近防喘线,并需大量放风才能维持运行(如表1)。
2.3 改造设计原则
安全性:压缩机改造后,叶片的振动强度、各主要零部件强度、刚度、临界转速、各运行工况点远离非正常操作区域,保证压缩机改造后能长期安全运转。
可靠性:压缩机改造后的运行安全可靠、改造后的性能可靠,满足改造要求。
经济性:减少压缩机的改造部件和相关配套设备,节省投资;缩短改造周期,提前投产,创造效益;提高改造后的压缩机性能,降低运行成本。
2.4 改造方案
经分析,压缩机基础、机壳等主要配置不变的情况下,提高供风压力有两个途径:
(1)在转子预留级加装一级动叶片,改造周期约20-60天,改造费用约200万元。
(2)提高压缩机工作转速,转子由“等内径”流道形式改造成“等外径”流道形式,变速箱也需重新更换,改造周期约6个月,改造费用约1500万元。
综合考虑,选取风机转子在预留级增加一级动叶片,其他原有设备设施不做更换,预计工期24天。经厂家提供资料验证,改造后大约可提高风压8%-10%,能够满足高炉需求。
2.5 改造实施过程
2009年7月初,我厂开始进入轴流压缩机设备改造论证阶段,2009年7月底,轴流压缩机进行转子加级改造,2009年10月底,1#、2#、4#轴流压缩机转子加级改造结束。
3 改造效果
改造完成后,对机组的运行防喘线进行了重新测量。测量试验采用JB/T3165-1999标准中的开式进出气试验方法,经协商确定,分别在静叶角度30°、40°、50°、60°下做了防喘性能测试,测试结果表明,机组性能得到根本改善,年平均风压从0.37MPa提升到0.41MPa,完全可以在消除放风的情况下满足高炉需求。
对应耗能指标也得到了彻底改善,节能效果非常明显,而且保障了机组和高炉的安全稳定运行(如表2)。
4 经济效益分析
三台AV71-14轴流压缩机加级改造后,每台机组平均能耗降低约1404kW,三台机组年节能降耗:3台×1404kW×24小时×365天×0.55元/度=2029.3万元。
5 小结
(1)本次升压改造工程,投资少、工期短、效果好、见效快。
(2)压缩机运行工况点远离了防喘振调节线,运行参数满足压缩机的设定值,压缩机运行状况平稳,保障了风机运行的安全和稳定性。
(3)轴流压缩机改造完成后,大大降低了生产成本,节能降耗收益明显。
(4)充分适应高炉的工艺状况,压缩机的设定参数不再成为高炉改进工艺、提高产量的瓶颈。
参考文献
[1] 蔡增基龙天渝.【流体力学泵与风机】(第四版).北京,中国建筑工业出版社,1999.
[2] 孙继瑞熊泽沛.【轴流压缩机技术及应用】.西安,西安陕鼓动力股份有限公司.
[关键词]高炉,轴流压缩机,升压技术,改造,节能
中图分类号:TE08 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)12-0253-02
1 前言
济钢能源动力厂AV71-14轴流压缩机系统为炼铁厂高炉供应冷风。系统设计特点是大风量、低风压,而随着炼铁厂高炉冶炼技术的不断强化和炉矿结构的不断调整,实际需求工况为小风量、高风压:风量、风压的设计值为4400m3/min、0.37MPa,实际值约为4100m3/min、0.38MPa。因偏离设计工况太多,压缩机需要开大静叶,提升风压,随之提高的风量只能通过防喘阀对空排放才能维持稳定运行,造成了极大的能源浪费,每台轴流压缩机约增加能耗1000kW;且轴流压缩机运行工况点贴近防喘线,设备机组极易发生联锁保护,致使风压风量急剧下调,严重威胁高炉安全稳定生产。
2 升压改造
2.1 升压原理
2.1.1 增加基元级
气体沿压缩机转子轴向方向流动进行逐级压缩,流经高速旋转的动叶时,动叶将机械能转变为气体的压力能和动能,从而提高了气体的压力和速度。气流流经静叶时,一方面将部分动能进一步转化为压力能,起到扩压作用,另一方面将气体以一定速度和方向引入下一级动叶。
将一级动叶加一级静叶视为一个基元级,基元级的伯努利方程式为:
——加入基元级的外功
——基元級中的损失功
——进入基元的气流绝对速度
——流出基元的气流绝对速度
——气体静压
——气体密度
即:气体每经过一个基元,气体全压会得到提升。
2.1.2 提高风机转速
由于同一系列相似风机的相似工况之间存在相似关系(相似定律):
——转速
——压头
——流量
——功率
即:提高风机转速,可以提高压头。
2.2 现状分析
我厂三台AV71-14轴流压缩机运行历史数据统计:2008.7-2009.6,三台轴流压缩机平均风压为0.378MPa,平均风量4108m3/min,平均功率17405kW.
轴流压缩机日常运行效率较低,贴近防喘线,并需大量放风才能维持运行(如表1)。
2.3 改造设计原则
安全性:压缩机改造后,叶片的振动强度、各主要零部件强度、刚度、临界转速、各运行工况点远离非正常操作区域,保证压缩机改造后能长期安全运转。
可靠性:压缩机改造后的运行安全可靠、改造后的性能可靠,满足改造要求。
经济性:减少压缩机的改造部件和相关配套设备,节省投资;缩短改造周期,提前投产,创造效益;提高改造后的压缩机性能,降低运行成本。
2.4 改造方案
经分析,压缩机基础、机壳等主要配置不变的情况下,提高供风压力有两个途径:
(1)在转子预留级加装一级动叶片,改造周期约20-60天,改造费用约200万元。
(2)提高压缩机工作转速,转子由“等内径”流道形式改造成“等外径”流道形式,变速箱也需重新更换,改造周期约6个月,改造费用约1500万元。
综合考虑,选取风机转子在预留级增加一级动叶片,其他原有设备设施不做更换,预计工期24天。经厂家提供资料验证,改造后大约可提高风压8%-10%,能够满足高炉需求。
2.5 改造实施过程
2009年7月初,我厂开始进入轴流压缩机设备改造论证阶段,2009年7月底,轴流压缩机进行转子加级改造,2009年10月底,1#、2#、4#轴流压缩机转子加级改造结束。
3 改造效果
改造完成后,对机组的运行防喘线进行了重新测量。测量试验采用JB/T3165-1999标准中的开式进出气试验方法,经协商确定,分别在静叶角度30°、40°、50°、60°下做了防喘性能测试,测试结果表明,机组性能得到根本改善,年平均风压从0.37MPa提升到0.41MPa,完全可以在消除放风的情况下满足高炉需求。
对应耗能指标也得到了彻底改善,节能效果非常明显,而且保障了机组和高炉的安全稳定运行(如表2)。
4 经济效益分析
三台AV71-14轴流压缩机加级改造后,每台机组平均能耗降低约1404kW,三台机组年节能降耗:3台×1404kW×24小时×365天×0.55元/度=2029.3万元。
5 小结
(1)本次升压改造工程,投资少、工期短、效果好、见效快。
(2)压缩机运行工况点远离了防喘振调节线,运行参数满足压缩机的设定值,压缩机运行状况平稳,保障了风机运行的安全和稳定性。
(3)轴流压缩机改造完成后,大大降低了生产成本,节能降耗收益明显。
(4)充分适应高炉的工艺状况,压缩机的设定参数不再成为高炉改进工艺、提高产量的瓶颈。
参考文献
[1] 蔡增基龙天渝.【流体力学泵与风机】(第四版).北京,中国建筑工业出版社,1999.
[2] 孙继瑞熊泽沛.【轴流压缩机技术及应用】.西安,西安陕鼓动力股份有限公司.