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【摘 要】辽河油田齐40块蒸汽驱于2003年7月转入7个扩大试验井组,在蒸汽驱开发过程中个别汽驱井组出现油汽比和采注比较低、汽窜等问题。为了进一步提高汽驱井组的油汽比,防止汽窜加剧的现象,在对齐40区块油井进行室内模拟试验并研制取得成功的基础上,引进实施蒸汽驱+高温气体驱油技术,实施后汽驱井组见到了很好的生产效果。为全块整体转蒸汽驱开发后进一步提高汽驱井组油汽比奠定了基础,同时也为其他蒸汽驱区块开发提供了借鉴。
【关键词】蒸汽驱+高温气体驱油技术;研究及应用
一、前言
高温气体驱油技术主要是利用注入到地层内的化学驱油体系,在地层条件下发生反应生成的CO2气体、及其反应生成物、表面活性剂的协同效应,达到提高蒸汽波及体积和提高驱油效率的作用,提高油井产量。高温气体驱油剂生成的CO2和NH3与表面活性剂形成很好的驱油体系。对齐40块进行了模拟试验,通过大量试验得知:CO2-碱-表面活性剂体系对齐40块蒸汽驱井组的驱油率达到13%以上。应用该技术能够极大地提高齐40块蒸汽驱井组的原油采收率。
二、区块开采现状
注汽井由于采取笼统注汽,由于蒸汽的超覆作用,油层纵向动用程度仅为63%,且蒸汽进入高渗透层导致高渗透层出现高含水和汽窜现象,严重影响了油井的正常生产。通过对齐40-9-029注汽井的吸汽剖面分析该井油层有11.3m不吸汽,该井组对应的3口生产井汽驱效果较差,2口生产井高含水且井口温度达到了110℃以上。为了进一步改善汽驱井组开发效果,改善注汽井的吸汽剖面和驱替效果,引进研制和应用蒸汽驱+高温气体驱油技术。
三、室内实验
3.1.室内实验研究及效果评价
对制备好的岩心进行200℃蒸汽驱至残余油状态(产出液含水达98%以上);然后注入0.3PV的需要评价的高温气体驱油剂,恒温静置24h;再进行200℃蒸汽驱至产出液含水达到98%以上;计算两个过程的驱油效率,然后对二者进行比较,最后评价出提高驱油效率幅度大的高温气体驱油剂。
高温气体驱油剂提高蒸汽驱油效率试验包括:
1)高温气体驱油剂中的表面活性剂不同对蒸汽驱油效率的影响;
2)高温气体驱油剂尿素+硝石+聚合物用量的不同对蒸汽驱油效率的影响;
3)高温气体驱油剂中AEO+AOS的复配物浓度不同对蒸汽驱油效率的影响。
3.2药剂量计算
(1)1t高温气体驱油剂在地层完全分解所产生的压力。
在标准状态下,1t高温气体驱油剂能分解出1510.43m3气体。
压力计算公式如下:
式中:P1为标准状态下压力;0.1 MPa;
V1为标准状态下体积,m3;
T1为常温,K;
P2为1t高温气体驱油剂在地层条件下产生的压力,MPa;
V2为蒸汽波及体积,45399.69m3;
T2为油层温度,423K;
R为普适气体恒量,0.0082MPa·l/mol·k
由上式计算出1t高温气体驱油剂在地层内产生的压力:P2=0.0047MPa。
(2)1t高温气体驱油剂在地层内完全分解产生的体积。计算公式如下:
式中:P1—标准状态下压力,0.1 MPa;
V1—标准状态下体积,1510.43m3;
T1—常温,298k(25+273);
P3—地层压力,2.5MPa;
V3—1吨高温气体驱油剂在地层内完全分解产生体积,m3;
T3—油层温度,423k(150+273);
R—普适气体恒量,0.082atm·l/mol·k。
由上式计算出1t高温气体驱油剂在地层内完全分解产生的体积为V3=85.76 m3。
(3)高温气体驱油剂用量计算。
根据齐40-9-029井的处理半径、吸汽层厚度、地层孔隙度等情况,用下式计算出高温气体驱油剂在地层中产生气体的体积。
式中:β为含油饱和度,0.47;
h为吸汽层厚度,23.8m;
φ为地层孔隙度,0.3;
R为油井处理半径,50m
根据上述公式计算出高温气体驱油剂在地层内产生气体的体积为29705.97m3。
從而计算出药剂量=346t。
(4)346t高温气体驱油剂在地层中产生的压力是1.63MPa。
3.3现场施工工艺
⑴施工车辆包括400型水泥车2台,30m3罐车6台。
⑵现场施工方法。
施工前停止注汽,施工管线正连接,试压20MPa不刺不漏合格后,再开始施工。一次性注入346t高温气体驱油剂,接着正替清水5 m3。然后蒸汽驱。
四、现场实施及经济效益分析
4.1现场实施情况
齐40-9-029汽驱井组实施蒸汽驱+高温气体驱油技术后,井组产液量和产油量有了很大的上升,特别是井组增油效果显著,截至措施有效期内井组累计增油8016t,措施效果十分明显。
4.2 经济效益分析
高温气体驱油剂每吨按3340元计算,每吨原油价格按3000元计算,投入115.6×104元,增油8016t,产值为2404.8×104元,创效益2289.2×104元。
投入产出比为115.6∶2404.8=1∶20.8。
五、结论与建议
5.1 结论:
通过对齐40-9-029汽驱井组实施蒸汽驱+高温气体驱油技术,井组的产油量得到了很大的提高,证明了蒸汽驱+高温气体驱油技术在齐40蒸汽驱注汽井的应用是可行的,能够大幅度的提高汽驱井组的油汽比,最终提高汽驱井组的采收率。
5.2 建议:
目前施工工艺为一次性注入后注汽井连续注汽,建议下步改为段塞式注入,其效果会进一步提高。
参考文献:
[1]杨普华,等.化学驱提高石油采收率[M].北京:石油工业出版社,1988(5),25-86页.
[2]RobertS.Schechter著 .油井增产技术[M]. 北京:石油工业出版社,2003(7),45-80页.
[3]韩冬,沈平平. 表面活性剂驱油原理及应用[M].北京:石油工业出版社,2001.8 21—37页.
(作者单位:辽河油田公司开发事业部)
【关键词】蒸汽驱+高温气体驱油技术;研究及应用
一、前言
高温气体驱油技术主要是利用注入到地层内的化学驱油体系,在地层条件下发生反应生成的CO2气体、及其反应生成物、表面活性剂的协同效应,达到提高蒸汽波及体积和提高驱油效率的作用,提高油井产量。高温气体驱油剂生成的CO2和NH3与表面活性剂形成很好的驱油体系。对齐40块进行了模拟试验,通过大量试验得知:CO2-碱-表面活性剂体系对齐40块蒸汽驱井组的驱油率达到13%以上。应用该技术能够极大地提高齐40块蒸汽驱井组的原油采收率。
二、区块开采现状
注汽井由于采取笼统注汽,由于蒸汽的超覆作用,油层纵向动用程度仅为63%,且蒸汽进入高渗透层导致高渗透层出现高含水和汽窜现象,严重影响了油井的正常生产。通过对齐40-9-029注汽井的吸汽剖面分析该井油层有11.3m不吸汽,该井组对应的3口生产井汽驱效果较差,2口生产井高含水且井口温度达到了110℃以上。为了进一步改善汽驱井组开发效果,改善注汽井的吸汽剖面和驱替效果,引进研制和应用蒸汽驱+高温气体驱油技术。
三、室内实验
3.1.室内实验研究及效果评价
对制备好的岩心进行200℃蒸汽驱至残余油状态(产出液含水达98%以上);然后注入0.3PV的需要评价的高温气体驱油剂,恒温静置24h;再进行200℃蒸汽驱至产出液含水达到98%以上;计算两个过程的驱油效率,然后对二者进行比较,最后评价出提高驱油效率幅度大的高温气体驱油剂。
高温气体驱油剂提高蒸汽驱油效率试验包括:
1)高温气体驱油剂中的表面活性剂不同对蒸汽驱油效率的影响;
2)高温气体驱油剂尿素+硝石+聚合物用量的不同对蒸汽驱油效率的影响;
3)高温气体驱油剂中AEO+AOS的复配物浓度不同对蒸汽驱油效率的影响。
3.2药剂量计算
(1)1t高温气体驱油剂在地层完全分解所产生的压力。
在标准状态下,1t高温气体驱油剂能分解出1510.43m3气体。
压力计算公式如下:
式中:P1为标准状态下压力;0.1 MPa;
V1为标准状态下体积,m3;
T1为常温,K;
P2为1t高温气体驱油剂在地层条件下产生的压力,MPa;
V2为蒸汽波及体积,45399.69m3;
T2为油层温度,423K;
R为普适气体恒量,0.0082MPa·l/mol·k
由上式计算出1t高温气体驱油剂在地层内产生的压力:P2=0.0047MPa。
(2)1t高温气体驱油剂在地层内完全分解产生的体积。计算公式如下:
式中:P1—标准状态下压力,0.1 MPa;
V1—标准状态下体积,1510.43m3;
T1—常温,298k(25+273);
P3—地层压力,2.5MPa;
V3—1吨高温气体驱油剂在地层内完全分解产生体积,m3;
T3—油层温度,423k(150+273);
R—普适气体恒量,0.082atm·l/mol·k。
由上式计算出1t高温气体驱油剂在地层内完全分解产生的体积为V3=85.76 m3。
(3)高温气体驱油剂用量计算。
根据齐40-9-029井的处理半径、吸汽层厚度、地层孔隙度等情况,用下式计算出高温气体驱油剂在地层中产生气体的体积。
式中:β为含油饱和度,0.47;
h为吸汽层厚度,23.8m;
φ为地层孔隙度,0.3;
R为油井处理半径,50m
根据上述公式计算出高温气体驱油剂在地层内产生气体的体积为29705.97m3。
從而计算出药剂量=346t。
(4)346t高温气体驱油剂在地层中产生的压力是1.63MPa。
3.3现场施工工艺
⑴施工车辆包括400型水泥车2台,30m3罐车6台。
⑵现场施工方法。
施工前停止注汽,施工管线正连接,试压20MPa不刺不漏合格后,再开始施工。一次性注入346t高温气体驱油剂,接着正替清水5 m3。然后蒸汽驱。
四、现场实施及经济效益分析
4.1现场实施情况
齐40-9-029汽驱井组实施蒸汽驱+高温气体驱油技术后,井组产液量和产油量有了很大的上升,特别是井组增油效果显著,截至措施有效期内井组累计增油8016t,措施效果十分明显。
4.2 经济效益分析
高温气体驱油剂每吨按3340元计算,每吨原油价格按3000元计算,投入115.6×104元,增油8016t,产值为2404.8×104元,创效益2289.2×104元。
投入产出比为115.6∶2404.8=1∶20.8。
五、结论与建议
5.1 结论:
通过对齐40-9-029汽驱井组实施蒸汽驱+高温气体驱油技术,井组的产油量得到了很大的提高,证明了蒸汽驱+高温气体驱油技术在齐40蒸汽驱注汽井的应用是可行的,能够大幅度的提高汽驱井组的油汽比,最终提高汽驱井组的采收率。
5.2 建议:
目前施工工艺为一次性注入后注汽井连续注汽,建议下步改为段塞式注入,其效果会进一步提高。
参考文献:
[1]杨普华,等.化学驱提高石油采收率[M].北京:石油工业出版社,1988(5),25-86页.
[2]RobertS.Schechter著 .油井增产技术[M]. 北京:石油工业出版社,2003(7),45-80页.
[3]韩冬,沈平平. 表面活性剂驱油原理及应用[M].北京:石油工业出版社,2001.8 21—37页.
(作者单位:辽河油田公司开发事业部)