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[摘 要]几乎所有新扩建燃煤电厂的输煤系统栈桥、地面均采用水冲洗,输煤皮带机头部喷水抑尘设施和除尘器等都需要大量水。对水质的要求不是十分严格,它用水点分散、耗水量较大,冲洗结束后的污水中含有大量的煤尘,又不允许随意排放,再加上露天煤场外围的排水沟渠,将含煤粉尘的雨水全部收集起来,同栈桥冲洗的污水一起汇入煤泥水处理系统的煤泥水调节池,经过煤水分离器处理、过滤,制出符合标准的回用水,再次用于栈桥冲洗、除尘等。这样不但节约了大量的水资源,也减少了投资成本,改善了工作环境。实际生产中,煤泥水处理系统在许多电厂投用率低,污水排放严重,水资源浪费惊人。由于它在发电厂的重视程度低,在管理上容易忽视,同时缺乏与之相应的规范,在发电厂的经济考核指标中也缺少输煤用水考核项目,安全性评价中也没有提及该系统。为此,根据笔者长期观察的实践经验,把这一系统存在的问题进行汇总整理,希望能引起重视。
[关键词]发电厂 输煤系统 问题 对策
中图分类号:TD94 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)47-0002-01
下面以某電厂的煤泥水处理系统为例进行分析研究
1.系统工艺介绍
设计处理能力为:10m3/h;制水标准为:含煤尘浓度≤50mg/l。输煤系统的所有污水汇入调节池,由提升泵提升至煤水分离器中混合反应区加药,通过搅拌机混合搅拌,侧板迂回导流,使混凝剂(碱式氯化铝)与污水充分混合反应后进入斜板沉淀区,混合反应总停留时间为40分钟,然后流入过滤层(石英砂)过滤,出水达到回用标准,最后流入清水前池供各用水点使用。
输煤系统的用水全部来自清水前池,该水源总共有三处提供:一是大流量补水即2个单元的循环水;二是小流量补水即燃油泵房的工业回水,三是污水处理后的回用水。然后经过冲洗水泵加压,供栈桥冲洗,煤场喷洒、除尘等。因此,该系统对输煤系统日常的清洁卫生、文明生产有着不可忽视的作用。
煤泥水处理系统循环利用总流程示意图如下:
2.系统中存在的问题分析及改进措施。
2.1 补水环节存在的问题及改进措施
该系统采用燃油泵房的工业回水和2个单元的循环水两处补水,补水阀门全部为手动阀门,一直处于常开状态,当用水量下降时,清水池溢流,溢流出的水全部排放至外面的雨水排放渠,对水资源的浪费十分严重。因此,应在清水前池内加装水位计,同时,将手动阀改为电动可控阀,水位设计为三种,即:大补水位达到该水位时,所有补水阀全开;小补水位达到该水位后关阀大流量补水阀,开小流量补水阀;溢流水位达到该水位后,所有补水阀门关闭。这样可以有效的控制补水量,而且,还可以在补水管道上加装流量计,作为考核补水率的标准。
2.2 制水环节存在的问题及改进措施
制水环节的问题主要是制出清水是否达标。煤水分离器经过处理后的回用水,必须达到回用标准,关键取决于全自动煤水分离器的出水浊度仪能否有效的检测控制。浊度仪投用率的高低、质量好坏是至关重要的。因此应加强对浊度仪的日常维护保养,有些系统中的浊度仪长期损坏,已经不能使用,全部甩开,制出的水无法判断是否达标,容易导致排放水不合格,如果水中含有较高浓度的煤尘,日积月累也可能造成前池底部淤积煤泥,清理工作也十分繁重,甚至堵塞冲洗水泵的入口管,使整个制水、补水、用水环节全部瘫痪。
2.3 控制方面存在的问题及改进措施
该系统在控制上存在的问题主要是:冲洗水供水、制水、喷洒水等环节各自独立控制,互不影响,难以协调。如补水、制水全部由人工凭直觉操作,排放水失去控制等。因此,应将所有用水、制水、补水环节统一起来,采用PLC控制系统,将补水阀门、补水量、排放水、制水达标控制、煤水分离设备,全部纳到一个系统考虑,相互协调控制,才能在技术上给予节约用水、控制排放、考核管理提供有效的手段。
2.4 加药方面存在的问题及改进措施
该系统采用碱式氯化铝与污水充分混合,加药量的多少,由污水浊度仪控制,计量泵根据浊度的大小变频控制,以适应不同污水浊度所需投药量的多少。但是实际中,浊度仪质量差检测不准,加药量浓度多少难以有效控制。另外加药装置中的药水混合搅拌缸、排放管安装位置较高给清理残余的药水带来麻烦;加药管堵塞;计量泵由于药水腐蚀、密封性能差,泄漏问题严重等,这些问题导致加药装置已经退出运行。因此,应加强浊度仪的维护管理工作;增加加药管道反冲洗设计方案,防止结垢和腐蚀;计量泵的维护周期要缩短,及时更换密封圈。
2.5 煤泥回收方面存在的问题及改进措施
所有污水首先在调节池的沉淀区,预先沉淀后,沉积下的煤泥用刮泥机进行清理,但是刮泥机质量不可靠,不能满足实际生产的需要也退出了运行,最后采用挖掘机来代替。而调节池为露天布置,存在冬季结冰,夏季水生物杂多等问题。所以应制定合理的清泥方案,否则会造成调节池煤泥淤、积杂物丛生,导致沉淀区失效,没有经过预先沉淀的污水直接提升至煤水分离器处理,制出的水难以达标,工作量也大大增加,还有污水提升泵被煤泥淤埋等诸多题。因此,应在制度上加以规范,定期清泥,定期除杂物,定期检查煤泥的沉积情况。
2.6 其它方面的问题
2.6.1清水前池的水主要供栈桥冲洗,由于用水点分散,地势较高的地方用水压力不足,应通过提升水压或在中途加压的方法加以改进。
2.6.2由于污水管和用水管全部采用地埋方式,存在地下管道经常泄漏的问题,应加强对水管防腐、焊口严格监管。
2.6.3应加强污水管的反冲洗工作应加强,纳入定期工作,否则,污水管堵塞问题解决起来难度会加大,处理时间长,影响输煤系统用水。
3.总结
由于煤泥水系统在发电厂的水系统中并不为大多数人了解,而且与发电厂的主要工艺系统几乎没有联系,出现问题后也造不成严重后果,仅仅是只要能满足输煤系统用水而已。但是该系统涉及地域广、用水量大、用水点分散、检修维护量大,应引起管理人员的重视。随着国家环保法律法規的制定,对排放水的管理日益严格;随着节能降耗、节约用水宣传力度的不断加大,发电厂作为用水大户,必须也应该从水工艺的所有环节加以重视研究,加强污水的回收重复利用,不排放不达标的污水,也不排放达标的合格水,要合理控制用水,把它作为一项考核指标来管理,真正作到节约用水,降低成本,保护环境。
作者简介:
赵立强(1979-)男,安徽滁州人,工程师,毕业于华北电力大学,本科,学士 从事多年运行管理工作。
[关键词]发电厂 输煤系统 问题 对策
中图分类号:TD94 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)47-0002-01
下面以某電厂的煤泥水处理系统为例进行分析研究
1.系统工艺介绍
设计处理能力为:10m3/h;制水标准为:含煤尘浓度≤50mg/l。输煤系统的所有污水汇入调节池,由提升泵提升至煤水分离器中混合反应区加药,通过搅拌机混合搅拌,侧板迂回导流,使混凝剂(碱式氯化铝)与污水充分混合反应后进入斜板沉淀区,混合反应总停留时间为40分钟,然后流入过滤层(石英砂)过滤,出水达到回用标准,最后流入清水前池供各用水点使用。
输煤系统的用水全部来自清水前池,该水源总共有三处提供:一是大流量补水即2个单元的循环水;二是小流量补水即燃油泵房的工业回水,三是污水处理后的回用水。然后经过冲洗水泵加压,供栈桥冲洗,煤场喷洒、除尘等。因此,该系统对输煤系统日常的清洁卫生、文明生产有着不可忽视的作用。
煤泥水处理系统循环利用总流程示意图如下:
2.系统中存在的问题分析及改进措施。
2.1 补水环节存在的问题及改进措施
该系统采用燃油泵房的工业回水和2个单元的循环水两处补水,补水阀门全部为手动阀门,一直处于常开状态,当用水量下降时,清水池溢流,溢流出的水全部排放至外面的雨水排放渠,对水资源的浪费十分严重。因此,应在清水前池内加装水位计,同时,将手动阀改为电动可控阀,水位设计为三种,即:大补水位达到该水位时,所有补水阀全开;小补水位达到该水位后关阀大流量补水阀,开小流量补水阀;溢流水位达到该水位后,所有补水阀门关闭。这样可以有效的控制补水量,而且,还可以在补水管道上加装流量计,作为考核补水率的标准。
2.2 制水环节存在的问题及改进措施
制水环节的问题主要是制出清水是否达标。煤水分离器经过处理后的回用水,必须达到回用标准,关键取决于全自动煤水分离器的出水浊度仪能否有效的检测控制。浊度仪投用率的高低、质量好坏是至关重要的。因此应加强对浊度仪的日常维护保养,有些系统中的浊度仪长期损坏,已经不能使用,全部甩开,制出的水无法判断是否达标,容易导致排放水不合格,如果水中含有较高浓度的煤尘,日积月累也可能造成前池底部淤积煤泥,清理工作也十分繁重,甚至堵塞冲洗水泵的入口管,使整个制水、补水、用水环节全部瘫痪。
2.3 控制方面存在的问题及改进措施
该系统在控制上存在的问题主要是:冲洗水供水、制水、喷洒水等环节各自独立控制,互不影响,难以协调。如补水、制水全部由人工凭直觉操作,排放水失去控制等。因此,应将所有用水、制水、补水环节统一起来,采用PLC控制系统,将补水阀门、补水量、排放水、制水达标控制、煤水分离设备,全部纳到一个系统考虑,相互协调控制,才能在技术上给予节约用水、控制排放、考核管理提供有效的手段。
2.4 加药方面存在的问题及改进措施
该系统采用碱式氯化铝与污水充分混合,加药量的多少,由污水浊度仪控制,计量泵根据浊度的大小变频控制,以适应不同污水浊度所需投药量的多少。但是实际中,浊度仪质量差检测不准,加药量浓度多少难以有效控制。另外加药装置中的药水混合搅拌缸、排放管安装位置较高给清理残余的药水带来麻烦;加药管堵塞;计量泵由于药水腐蚀、密封性能差,泄漏问题严重等,这些问题导致加药装置已经退出运行。因此,应加强浊度仪的维护管理工作;增加加药管道反冲洗设计方案,防止结垢和腐蚀;计量泵的维护周期要缩短,及时更换密封圈。
2.5 煤泥回收方面存在的问题及改进措施
所有污水首先在调节池的沉淀区,预先沉淀后,沉积下的煤泥用刮泥机进行清理,但是刮泥机质量不可靠,不能满足实际生产的需要也退出了运行,最后采用挖掘机来代替。而调节池为露天布置,存在冬季结冰,夏季水生物杂多等问题。所以应制定合理的清泥方案,否则会造成调节池煤泥淤、积杂物丛生,导致沉淀区失效,没有经过预先沉淀的污水直接提升至煤水分离器处理,制出的水难以达标,工作量也大大增加,还有污水提升泵被煤泥淤埋等诸多题。因此,应在制度上加以规范,定期清泥,定期除杂物,定期检查煤泥的沉积情况。
2.6 其它方面的问题
2.6.1清水前池的水主要供栈桥冲洗,由于用水点分散,地势较高的地方用水压力不足,应通过提升水压或在中途加压的方法加以改进。
2.6.2由于污水管和用水管全部采用地埋方式,存在地下管道经常泄漏的问题,应加强对水管防腐、焊口严格监管。
2.6.3应加强污水管的反冲洗工作应加强,纳入定期工作,否则,污水管堵塞问题解决起来难度会加大,处理时间长,影响输煤系统用水。
3.总结
由于煤泥水系统在发电厂的水系统中并不为大多数人了解,而且与发电厂的主要工艺系统几乎没有联系,出现问题后也造不成严重后果,仅仅是只要能满足输煤系统用水而已。但是该系统涉及地域广、用水量大、用水点分散、检修维护量大,应引起管理人员的重视。随着国家环保法律法規的制定,对排放水的管理日益严格;随着节能降耗、节约用水宣传力度的不断加大,发电厂作为用水大户,必须也应该从水工艺的所有环节加以重视研究,加强污水的回收重复利用,不排放不达标的污水,也不排放达标的合格水,要合理控制用水,把它作为一项考核指标来管理,真正作到节约用水,降低成本,保护环境。
作者简介:
赵立强(1979-)男,安徽滁州人,工程师,毕业于华北电力大学,本科,学士 从事多年运行管理工作。