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摘要:CFB锅炉(循环流化床锅炉)灰渣含碳量直接反映锅炉燃烧的好坏,灰渣含碳量对锅炉热效率有很大影响,间接影响了煤单耗和发电效率。通过运行实践,从设备和运行调整方面得出CFB锅炉的燃煤粒径、床温、床压、一次风和二次风的配比等因素对灰渣含碳量的影响。
关键词:CFB锅炉;灰渣含碳量;煤单耗;锅炉热效率
动力车间煤炉单元锅炉为3台UG-75/4.02-MQ型,由无锡锅炉厂制造。正常运行时,主要燃料为一定粒度的煤,同时可掺烧瓦斯。锅炉热效率的高低,取决于排烟热损失、机械不完全燃烧、化学不完全燃烧热损失、散热损失,并从排烟温度、灰渣含碳量等指标可以直观的体现,因此日常运行中对此类指标的监控尤为重要。
在锅炉运行中会随着煤质、工况调整等问题出现,锅炉运行经济性变化较大,根据燃烧效率影响因素,机械未完全燃烧损失(q4)占有相当大的部分,而灰、渣含碳量的高低直接决定q4的高低,影响整个蒸汽系统的经济效益[1]。
为分析影响锅炉灰渣含碳量影响因素,降低煤单耗,提高机组运行经济性,针对3#燃煤锅炉,通过运行实践调整,逐步分析床压、床温、过剩空气系数及入炉煤颗粒径等因素对灰渣含碳量的影响。
1、燃煤的粒径
CFB锅炉对燃煤粒径的大小要求范围比较大,针对锅炉内的燃烧状况,受热面的磨损,灰渣的含碳量,本单位控制入炉煤粒径的大小为0-13mm。
(1)细煤粒份额比较大
根据CFB锅炉的燃烧动力场特点,如果入煤粒径过小,容易使燃料一送入炉膛内就被流化风带入密相区,在密相区属欠氧燃烧,形成了大量一氧化碳,大量的一氧化碳和未来得及燃烧的煤粉随烟气进入稀相区,增加了稀相区的燃烧份额,使稀相区的燃烧份额超过设计值,导致一部分一氧化碳和煤粉随烟气排出,造成了不完全燃烧,并且较细的燃料颗粒也不利于旋风分离器进行捕捉,影响燃料在锅炉内的再循环,增大锅炉灰中的含碳量。
(2)粗煤粒份额比较大
粗煤粒份额比较大,会使燃料在炉膛内的燃尽时间变长,使得许多大颗粒燃料沉于密相区底部,燃烧不充分,随渣排出炉外,从而增加了底渣中的含碳量;大颗粒燃料在密相区的沉积,为防止结焦,可能会加大一次风量,使大量细煤粒随烟气排出,还会加大对受热面的磨损。
2、床温
CFB锅炉床温的选定,应根据燃烧的稳定性、运行的经济性及环保等要求综合确定,本公司循环流化床锅炉的床温在850-950℃内,使锅炉获得较好的燃烧效率。
根据环保要求,对燃煤锅炉控制的排放物主要是粉尘、硫的氧化物和氮的氧化物。而氮氧化物产生受锅炉床温影响较大,通过查阅资料,温度在900℃左右氮的氧化物生成量最小[2],对环境的污染已得到有效的扼制。
冬季储藏的原煤水分过大,会造成煤粉着火延后;原煤的挥发分高,就容易着火燃烧,反之就不易引燃。所以燃料水分过大或挥发分较小的煤种,因着火推迟,最后导致在整个燃烧过程结束时,部分煤粉来不及完全燃尽,造成灰渣含碳量超标。
根据CFB锅炉燃烧的特点,从旋风分离器出来的可燃物基本是焦炭,焦炭的燃烧温度在800℃以上,这些焦炭颗粒的燃烧大部分在稀相区完成,CFB锅炉二次风口一般布置在稀相区和密相区交界处,床温过低,稀相区温度达不到焦炭燃烧温度,使燃烧不完全,灰渣含碳量升高。控制床温在850℃--950℃之间,物料经过稀相区二次风口后,使稀相区温度高于800℃,基本可以解决这一问题;在这一温度区间,由于灰的变形温度一般高于1100℃,也不会产生结焦现象,保证锅炉稳定运行。
下面是3#CFB锅炉调整床温时所跟踪的一组数据:
3、一次风和二次风的配比
对于锅炉在运行中处于不同负荷状态下,送入锅炉内的风量的分配也是有所不同。但是总得分配原则基本一致,低负荷运行,燃用煤热值较低时,可以使一次风比例增加大些;高负荷运行,燃用煤热值较高时,可以使得二次风比例大些。
在总风量一定的情况下,增大一次风份额,在一定范围内增加了密相区的空气量,有利于其区域内燃料的燃烧,有利于降低底渣中的含碳量;增大二次风份额,加强了燃料颗粒的炉内循环,减少了燃料颗粒在燃烧室的停留时间,使得细小颗粒通过排渣口排除锅炉,从而导致底渣含碳量升高。这就要求运行人员在实际操作中,根据CFB锅炉本身特点,保证燃烧充分、风机电耗率低、减少受热面磨损的情况下,通过精心调整,摸索出适合某台CFB锅炉的一次风和二次风合理配比值。根据锅炉负荷和煤质,我们公司CFB锅炉的一次风和二次风配比值大致为6:4、5:5。
在保证总风量的前提下,保持锅炉微负压,增加物料在炉膛内的停留时间,有利于灰份中碳的燃烧,减少灰份含碳量。
4、床压
床压对CFB锅炉灰渣(特别是渣)的含碳量的高低有很大影响,随着一次风量的变化,床压也发生变化。在做燃烧调整时,保证安全、经济的情况下,尽量提高床压,使炉渣在炉内停留的时间长,燃烧充分,对降低渣的含碳量很明显。
在调整燃烧时,必须保证在同负荷下一次风量确定的情况下,尽量保持高床压(约8—9Kpa),否则提高床压对降低灰渣含碳量意义不大。对于本单位CFB的床压尽可能控制在8-8.5Kpa。
结论
(1)灰渣样本量低,导致灰渣含碳量检测数据不够准确,无法真实反映锅炉燃烧工况。
(2)飞灰含碳量随床压升高而升高,炉渣含碳量随床压升高而降低。综合考量床压控制在8-8.5Kpa。
(3)床温控制以配风调节为主,正常随煤质、负荷变化,保持在870~900℃间。
(4)飞灰含碳量与一次风量成正比,炉渣含碳量与一次风量成反比。
(5)综合考虑风量与安全运行、经济性及磨损关系,确定3#炉最佳氧量 6.5%~7.5%。
参考文献:
[1]张宝亮.胡志宏.465t/h循环流化床锅炉灰渣含碳量优化调整试验[J].山东电力技术2010,4.
[2]冉宏.CFB锅炉降低灰渣含碳量的探讨[J].电力建设.2008,11.
作者简介:
王家征(1985-),男 2012年畢业于东北石油大学,硕士。现为哈尔滨石化公司动力车间助理工程师,从事锅炉装置运行工作。
关键词:CFB锅炉;灰渣含碳量;煤单耗;锅炉热效率
动力车间煤炉单元锅炉为3台UG-75/4.02-MQ型,由无锡锅炉厂制造。正常运行时,主要燃料为一定粒度的煤,同时可掺烧瓦斯。锅炉热效率的高低,取决于排烟热损失、机械不完全燃烧、化学不完全燃烧热损失、散热损失,并从排烟温度、灰渣含碳量等指标可以直观的体现,因此日常运行中对此类指标的监控尤为重要。
在锅炉运行中会随着煤质、工况调整等问题出现,锅炉运行经济性变化较大,根据燃烧效率影响因素,机械未完全燃烧损失(q4)占有相当大的部分,而灰、渣含碳量的高低直接决定q4的高低,影响整个蒸汽系统的经济效益[1]。
为分析影响锅炉灰渣含碳量影响因素,降低煤单耗,提高机组运行经济性,针对3#燃煤锅炉,通过运行实践调整,逐步分析床压、床温、过剩空气系数及入炉煤颗粒径等因素对灰渣含碳量的影响。
1、燃煤的粒径
CFB锅炉对燃煤粒径的大小要求范围比较大,针对锅炉内的燃烧状况,受热面的磨损,灰渣的含碳量,本单位控制入炉煤粒径的大小为0-13mm。
(1)细煤粒份额比较大
根据CFB锅炉的燃烧动力场特点,如果入煤粒径过小,容易使燃料一送入炉膛内就被流化风带入密相区,在密相区属欠氧燃烧,形成了大量一氧化碳,大量的一氧化碳和未来得及燃烧的煤粉随烟气进入稀相区,增加了稀相区的燃烧份额,使稀相区的燃烧份额超过设计值,导致一部分一氧化碳和煤粉随烟气排出,造成了不完全燃烧,并且较细的燃料颗粒也不利于旋风分离器进行捕捉,影响燃料在锅炉内的再循环,增大锅炉灰中的含碳量。
(2)粗煤粒份额比较大
粗煤粒份额比较大,会使燃料在炉膛内的燃尽时间变长,使得许多大颗粒燃料沉于密相区底部,燃烧不充分,随渣排出炉外,从而增加了底渣中的含碳量;大颗粒燃料在密相区的沉积,为防止结焦,可能会加大一次风量,使大量细煤粒随烟气排出,还会加大对受热面的磨损。
2、床温
CFB锅炉床温的选定,应根据燃烧的稳定性、运行的经济性及环保等要求综合确定,本公司循环流化床锅炉的床温在850-950℃内,使锅炉获得较好的燃烧效率。
根据环保要求,对燃煤锅炉控制的排放物主要是粉尘、硫的氧化物和氮的氧化物。而氮氧化物产生受锅炉床温影响较大,通过查阅资料,温度在900℃左右氮的氧化物生成量最小[2],对环境的污染已得到有效的扼制。
冬季储藏的原煤水分过大,会造成煤粉着火延后;原煤的挥发分高,就容易着火燃烧,反之就不易引燃。所以燃料水分过大或挥发分较小的煤种,因着火推迟,最后导致在整个燃烧过程结束时,部分煤粉来不及完全燃尽,造成灰渣含碳量超标。
根据CFB锅炉燃烧的特点,从旋风分离器出来的可燃物基本是焦炭,焦炭的燃烧温度在800℃以上,这些焦炭颗粒的燃烧大部分在稀相区完成,CFB锅炉二次风口一般布置在稀相区和密相区交界处,床温过低,稀相区温度达不到焦炭燃烧温度,使燃烧不完全,灰渣含碳量升高。控制床温在850℃--950℃之间,物料经过稀相区二次风口后,使稀相区温度高于800℃,基本可以解决这一问题;在这一温度区间,由于灰的变形温度一般高于1100℃,也不会产生结焦现象,保证锅炉稳定运行。
下面是3#CFB锅炉调整床温时所跟踪的一组数据:
3、一次风和二次风的配比
对于锅炉在运行中处于不同负荷状态下,送入锅炉内的风量的分配也是有所不同。但是总得分配原则基本一致,低负荷运行,燃用煤热值较低时,可以使一次风比例增加大些;高负荷运行,燃用煤热值较高时,可以使得二次风比例大些。
在总风量一定的情况下,增大一次风份额,在一定范围内增加了密相区的空气量,有利于其区域内燃料的燃烧,有利于降低底渣中的含碳量;增大二次风份额,加强了燃料颗粒的炉内循环,减少了燃料颗粒在燃烧室的停留时间,使得细小颗粒通过排渣口排除锅炉,从而导致底渣含碳量升高。这就要求运行人员在实际操作中,根据CFB锅炉本身特点,保证燃烧充分、风机电耗率低、减少受热面磨损的情况下,通过精心调整,摸索出适合某台CFB锅炉的一次风和二次风合理配比值。根据锅炉负荷和煤质,我们公司CFB锅炉的一次风和二次风配比值大致为6:4、5:5。
在保证总风量的前提下,保持锅炉微负压,增加物料在炉膛内的停留时间,有利于灰份中碳的燃烧,减少灰份含碳量。
4、床压
床压对CFB锅炉灰渣(特别是渣)的含碳量的高低有很大影响,随着一次风量的变化,床压也发生变化。在做燃烧调整时,保证安全、经济的情况下,尽量提高床压,使炉渣在炉内停留的时间长,燃烧充分,对降低渣的含碳量很明显。
在调整燃烧时,必须保证在同负荷下一次风量确定的情况下,尽量保持高床压(约8—9Kpa),否则提高床压对降低灰渣含碳量意义不大。对于本单位CFB的床压尽可能控制在8-8.5Kpa。
结论
(1)灰渣样本量低,导致灰渣含碳量检测数据不够准确,无法真实反映锅炉燃烧工况。
(2)飞灰含碳量随床压升高而升高,炉渣含碳量随床压升高而降低。综合考量床压控制在8-8.5Kpa。
(3)床温控制以配风调节为主,正常随煤质、负荷变化,保持在870~900℃间。
(4)飞灰含碳量与一次风量成正比,炉渣含碳量与一次风量成反比。
(5)综合考虑风量与安全运行、经济性及磨损关系,确定3#炉最佳氧量 6.5%~7.5%。
参考文献:
[1]张宝亮.胡志宏.465t/h循环流化床锅炉灰渣含碳量优化调整试验[J].山东电力技术2010,4.
[2]冉宏.CFB锅炉降低灰渣含碳量的探讨[J].电力建设.2008,11.
作者简介:
王家征(1985-),男 2012年畢业于东北石油大学,硕士。现为哈尔滨石化公司动力车间助理工程师,从事锅炉装置运行工作。