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[摘 要]板坯季节性批量角裂,具有一定的地域性时间性特点,其危害和影响是不可小觑,所以对于形成因素条件的控制很为重要,在秋冬、冬春交替时节所有措施不能松懈,重点抓好机头部分的设备功能精度和水质、水温以及操作的控制要点,提前预防,有针对性的做好准备工作,消除季节性带来的影响。
[关键词]板坯 季节性 角裂 控制
中图分类号:TP3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)08-0309-01
1 前言
2018年4月初开始,某炼钢分厂生产的铸坯开始出现批量的角裂现象,直至4月底,呈爆发态势,严重影响到下工序的正常轧制和合同完成。该炼钢分厂有四条1800板坯连铸机,可生产最大宽度1800mm,厚度220mm、250mm的板坯,四台机组一时间出现批量的角裂,对生产的冲击很大。在国内其他钢厂很难找到相同的案例,专家的建议也很宽泛,设备及工艺做了很多重复性工作,没有针对性的解决方案,此工作主要围绕该钢厂板坯生产角裂多发季针对性的解决方案展开。
2 板坯裂纹成因
1)铸坯角部细晶粒被破坏,晶粒粗大:结晶器镀度过小,造成角部下部气隙过大,铸坯坯壳角部回温过大,导致晶粒粗大。保证合理的结晶器锥度,特别是小宽度情况适当增加锥度,可有效减少角裂缺陷。
2)铸坯角部晶界析出AlN(BN、NbN)较多:钢水中的氮过高,特别铝脱氧钢水,凝固过程中会在晶界大量析出AlN(BN、NbN),增加了第三脆性区的脆性,因而铸坯角裂多发。
3)设备载荷过大:铸坯在扇形段走行过程中,局部角部受力过大,特别是铸机头位置的,超过钢种最大允许应变量即产生角裂缺陷。铸坯外弧出现角裂缺陷,一定是铸机流线精度出现了问题。
4)热应力过大:当铸机喷嘴直喷铸坯角部时,会产生过大的热应力,从而加剧了角裂缺陷程度。
5)冷却不均匀:现场的喷嘴发生堵塞或出水不畅的情况,将会导致铸坯的纵向和横向冷却的不均匀,从而产生角裂。
3 板坯角裂季节性分布
主要分布在4月、10月,并且是4台机组全部出现角裂,裂纹在板坯的内外弧都有分布,且不规则。
4 季节性角裂影响因素分析
1)弧度合格率(标准1±0.3):4台连铸机平均99.2%,机头弧合格率97%。
2)扇形段的开口度:2#机、3#机1-7段属固定式框架结构,开口度调整后没有手动抬起压下夹紧缸,开口度保持在原来状态,上下偏差不大于1mm,定周期半月至1月进行一次检测微调。3月1日至4月16日2#机检测调整3次,数据基本正常;3#机检测调整4次,数据正常,无劣化趋势,调整范围在1mm之内。
3)轻压下扇形段辊缝标定: 1#、4#、3#机8-13段属轻压下扇形段,按照周期3个月标定1次,但是目前铸坯质量不稳定,3月初至今共标定4次,1#机3月28日1次,4#机3次,分别是3月21日、4月4日、4月12日,标定过程严格按照规范执行,使用引锭杆,在系统12Mpa压力下做全程标定,每次专业工程师亲自操作,几次的标定数据来看,所有油缸的位移显示值与实测值偏差在1.5mm范围之内,80%在1mm之内,没有出现明显的异常变化。
4)结晶器出口、支导段入口开口度控制:机头部分,结晶器与支导段入口开口度检测问题,近期陆续自作,主要是利用更换结晶器、支导段或者在清理喷淋期间进行测量调整。原则是:结晶器出口开口度不大于支导段入口开口度,为此对离线检修下发了《技术联络单》,避免结晶器在振动过程中对铸坯表面产生冲击,造成真狠加深甚至毛细裂纹。近期测量的一些开口的数据,均严格按照标准执行。
5)结晶器偏摆:3月份年修,2#板坯连铸机机械振动更换了传动系统,包含减速机、万向联轴器、齿式联轴器,年修后运行期间对偏摆进行了两次优化调整,拉速从0加至1.5m/min,偏摆值始终保持在±0.06mm范围之内,振动状态良好。4#板坯连铸机年修期间更换了整套的液压振动,含油缸,目前左右油缸的同步位移偏差在2%左右(标准小于8%),振动起振正常,负滑脱率在40%多,负滑脱时间在160s,各项技术参数及指标良好。1#、3#机液压振动保持良好。
6)设备润滑状态:1-4#智能润滑系统目前运行基本正常,出油率达到100%,反馈率达到80%,目前润滑脂消耗在6-9吨之间,夏季在9吨左右。
7)冷却状态:
软水、二冷水昼夜温差大,早晚温度在28-29℃之间,低于工艺要求值(标准32±2℃)。
冷却水水质:每周对软水和浊环水各取样化验一次,各项指标均在标准范围之内。
扇形段喷嘴的堵塞率:4月份各机组扇形段喷嘴堵塞率最高为1.06%,最低为0.98%,均在控制目标范围之内(控制目标2%),使用高效喷嘴对堵塞问题解决较为明显。
④结晶器、支导段喷嘴堵塞:4月份下线5台结晶器、支导段,70%因为喷嘴堵塞下线,在线清理喷嘴8次,每次出现裂纹后停机都会发现喷嘴堵塞。结晶器、支导段喷嘴堵塞物经化验发现,喷嘴外部的堵塞物以CaO(占45%)为主,内部堵塞物以Fe2O3(占75%)为主,有少量的污泥。其中Fe2O3主要来自水管路内壁的锈蚀物,结晶器、支导段处在水路的前端,出水位置相对存在12m的高差,水压相对低,杂质易堆积,污泥易贴服管壁,开机时首先出水的是机头部分,水头位置的杂质与积泥比较多,机上机头部分水嘴的孔径小,无雾化,温度最高,这一部分的水嘴易于堵塞。
5 需要注意的方面
机头部分喷嘴的堵塞,造成冷取得不均匀是角裂批量爆发的主要因素。
1)利用停机时间对机头部分的喷淋做检查,发现异常及时处置;
2)对下线的结晶器、支导段方管进行开切,检查清理内部积垢;
3)制定停机机头部分水量控制标准,停机后1、2、3区二冷水保持各50-100l/min常开;
4)在4月、10月期間,水处理对水质的变化采取应对措施,及时调整工艺,确保水质清洁;
5)控制外来污染物对水质得影响,控制好液压油、润滑脂的泄漏,水路冲洗时避免杂物进入管子,离线喷嘴、房管清理保持清洁,各管理接头做好封堵;
6)水处理设备的功能精度保持,定期检查沙滤、化学除油器工作状态。
6 结语
板坯季节性批量角裂,具有一定的地域性时间性特点,其危害和影响是不可小觑,所以对于形成因素条件的控制很为重要,在秋冬、冬春交替时节所有措施不能松懈,重点抓好机头部分的设备功能精度和水质、水温以及操作的控制要点,提前预防,有针对性的做好准备工作,消除季节性带来的影响。
[关键词]板坯 季节性 角裂 控制
中图分类号:TP3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)08-0309-01
1 前言
2018年4月初开始,某炼钢分厂生产的铸坯开始出现批量的角裂现象,直至4月底,呈爆发态势,严重影响到下工序的正常轧制和合同完成。该炼钢分厂有四条1800板坯连铸机,可生产最大宽度1800mm,厚度220mm、250mm的板坯,四台机组一时间出现批量的角裂,对生产的冲击很大。在国内其他钢厂很难找到相同的案例,专家的建议也很宽泛,设备及工艺做了很多重复性工作,没有针对性的解决方案,此工作主要围绕该钢厂板坯生产角裂多发季针对性的解决方案展开。
2 板坯裂纹成因
1)铸坯角部细晶粒被破坏,晶粒粗大:结晶器镀度过小,造成角部下部气隙过大,铸坯坯壳角部回温过大,导致晶粒粗大。保证合理的结晶器锥度,特别是小宽度情况适当增加锥度,可有效减少角裂缺陷。
2)铸坯角部晶界析出AlN(BN、NbN)较多:钢水中的氮过高,特别铝脱氧钢水,凝固过程中会在晶界大量析出AlN(BN、NbN),增加了第三脆性区的脆性,因而铸坯角裂多发。
3)设备载荷过大:铸坯在扇形段走行过程中,局部角部受力过大,特别是铸机头位置的,超过钢种最大允许应变量即产生角裂缺陷。铸坯外弧出现角裂缺陷,一定是铸机流线精度出现了问题。
4)热应力过大:当铸机喷嘴直喷铸坯角部时,会产生过大的热应力,从而加剧了角裂缺陷程度。
5)冷却不均匀:现场的喷嘴发生堵塞或出水不畅的情况,将会导致铸坯的纵向和横向冷却的不均匀,从而产生角裂。
3 板坯角裂季节性分布
主要分布在4月、10月,并且是4台机组全部出现角裂,裂纹在板坯的内外弧都有分布,且不规则。
4 季节性角裂影响因素分析
1)弧度合格率(标准1±0.3):4台连铸机平均99.2%,机头弧合格率97%。
2)扇形段的开口度:2#机、3#机1-7段属固定式框架结构,开口度调整后没有手动抬起压下夹紧缸,开口度保持在原来状态,上下偏差不大于1mm,定周期半月至1月进行一次检测微调。3月1日至4月16日2#机检测调整3次,数据基本正常;3#机检测调整4次,数据正常,无劣化趋势,调整范围在1mm之内。
3)轻压下扇形段辊缝标定: 1#、4#、3#机8-13段属轻压下扇形段,按照周期3个月标定1次,但是目前铸坯质量不稳定,3月初至今共标定4次,1#机3月28日1次,4#机3次,分别是3月21日、4月4日、4月12日,标定过程严格按照规范执行,使用引锭杆,在系统12Mpa压力下做全程标定,每次专业工程师亲自操作,几次的标定数据来看,所有油缸的位移显示值与实测值偏差在1.5mm范围之内,80%在1mm之内,没有出现明显的异常变化。
4)结晶器出口、支导段入口开口度控制:机头部分,结晶器与支导段入口开口度检测问题,近期陆续自作,主要是利用更换结晶器、支导段或者在清理喷淋期间进行测量调整。原则是:结晶器出口开口度不大于支导段入口开口度,为此对离线检修下发了《技术联络单》,避免结晶器在振动过程中对铸坯表面产生冲击,造成真狠加深甚至毛细裂纹。近期测量的一些开口的数据,均严格按照标准执行。
5)结晶器偏摆:3月份年修,2#板坯连铸机机械振动更换了传动系统,包含减速机、万向联轴器、齿式联轴器,年修后运行期间对偏摆进行了两次优化调整,拉速从0加至1.5m/min,偏摆值始终保持在±0.06mm范围之内,振动状态良好。4#板坯连铸机年修期间更换了整套的液压振动,含油缸,目前左右油缸的同步位移偏差在2%左右(标准小于8%),振动起振正常,负滑脱率在40%多,负滑脱时间在160s,各项技术参数及指标良好。1#、3#机液压振动保持良好。
6)设备润滑状态:1-4#智能润滑系统目前运行基本正常,出油率达到100%,反馈率达到80%,目前润滑脂消耗在6-9吨之间,夏季在9吨左右。
7)冷却状态:
软水、二冷水昼夜温差大,早晚温度在28-29℃之间,低于工艺要求值(标准32±2℃)。
冷却水水质:每周对软水和浊环水各取样化验一次,各项指标均在标准范围之内。
扇形段喷嘴的堵塞率:4月份各机组扇形段喷嘴堵塞率最高为1.06%,最低为0.98%,均在控制目标范围之内(控制目标2%),使用高效喷嘴对堵塞问题解决较为明显。
④结晶器、支导段喷嘴堵塞:4月份下线5台结晶器、支导段,70%因为喷嘴堵塞下线,在线清理喷嘴8次,每次出现裂纹后停机都会发现喷嘴堵塞。结晶器、支导段喷嘴堵塞物经化验发现,喷嘴外部的堵塞物以CaO(占45%)为主,内部堵塞物以Fe2O3(占75%)为主,有少量的污泥。其中Fe2O3主要来自水管路内壁的锈蚀物,结晶器、支导段处在水路的前端,出水位置相对存在12m的高差,水压相对低,杂质易堆积,污泥易贴服管壁,开机时首先出水的是机头部分,水头位置的杂质与积泥比较多,机上机头部分水嘴的孔径小,无雾化,温度最高,这一部分的水嘴易于堵塞。
5 需要注意的方面
机头部分喷嘴的堵塞,造成冷取得不均匀是角裂批量爆发的主要因素。
1)利用停机时间对机头部分的喷淋做检查,发现异常及时处置;
2)对下线的结晶器、支导段方管进行开切,检查清理内部积垢;
3)制定停机机头部分水量控制标准,停机后1、2、3区二冷水保持各50-100l/min常开;
4)在4月、10月期間,水处理对水质的变化采取应对措施,及时调整工艺,确保水质清洁;
5)控制外来污染物对水质得影响,控制好液压油、润滑脂的泄漏,水路冲洗时避免杂物进入管子,离线喷嘴、房管清理保持清洁,各管理接头做好封堵;
6)水处理设备的功能精度保持,定期检查沙滤、化学除油器工作状态。
6 结语
板坯季节性批量角裂,具有一定的地域性时间性特点,其危害和影响是不可小觑,所以对于形成因素条件的控制很为重要,在秋冬、冬春交替时节所有措施不能松懈,重点抓好机头部分的设备功能精度和水质、水温以及操作的控制要点,提前预防,有针对性的做好准备工作,消除季节性带来的影响。