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摘要:热媒换热系统作为中心平台原油加热处理的主系统,其换热效果的好坏和运行稳定性,都将直接影响着油气处理过程和原油外输。本文从生产实际出发,对影响热媒换热系统运行的诸多因素进行了分析,阐述了相应的优化、改进和调控措施,并总结了热媒系统仍然存在的问题,提出了下一步的改进措施。
主题词:热媒换热系统 调控 技术改进
中图分类号:TU833+.1
1、热媒换热系统运行简介
整个热媒换热系统主要由三台热媒加热炉、四台热媒泵(功率90kW,流量180m3/h,扬程100m)、热媒膨胀罐(容量10m3)、两台原油换热器、一台外输换热器和一台热水换热器组成。系统操作介质THERMINAL-55导热油.热媒油经过热媒加热炉加热后,进入换热设备(其中包括两台原油换热器、一台外输换热器和一台热水换热器)和原油(或淡水)进行热交换,热交换后的热媒油通过热媒循环泵再返回至热媒炉进行加热,从而形成一套热媒循环加热系统。该系统主要有以下优点:(1)可实现为被加热介质进行0-200℃的大范围加热,其自身具有常压下实现高温加热的功能,解决了蒸汽锅炉高温高压易爆的缺点;(2)控制系统采用进口的UMC800,可实现全过程的自动操作;(3) 整套装置具有热效率高、运行安全可靠等优点,特别适用于有防爆要求的场所;(4)中心二号每天外输液量4000方左右,原油换热器进口原油温度大约40℃,需要把出口原油温度提高到55℃才能满足外输要求。目前,在热媒出炉温度为115℃、流量为205m3/h时,升温约为20℃,这样就能完全满足原油处理及外输要求。
2.热媒换热系统的优化改进
2.1改造热媒炉天然气进气流程
将热媒炉进气流程改在天然气压缩机进气流程上。改造后,一方面超重力脱氧机回气可以由放空火炬放空,超重力脱氧机进出气压差可以从0-0.2 MPa随意调节。另一方面大大简化了系统的调节,热媒进气含水量大大降低,且供气压力稳定在0.19-0.21之间,较好的保证了热媒出炉温度的稳定性,取得了很好的效果。
2.2换热器的技术改造
(1)在原油入口腔体内增加一个导流筒,在换热器内形成一个缓冲腔,降低冲击振动。(2)采取部分钢质支撑圈用于保持翅片管的相互位置,再增加一部分耐温软质支撑圈,要求材质为塑料材质,具有一定的耐温能力和柔韧性,起到吸收振动的作用。这样,可以大大地增加管束的减振性能,达到降低振动的目的。(3)增加边侧支撑板的强度,加强管束的整体刚性:原来换热器的边侧折流支撑板与筒体之间的间隙约为10-30mm,为了增强筒体与管束的一致性,必需减小边侧折流支撑板与筒体之间的间隙,这样,促使换热器筒体和悬浮的管束保持相同的振幅,将作用在换热器与管板之间焊缝的作用力降至最低,达到延长换热器使用寿命的作用。(4)增加换热管与管板之间的焊缝强度。
2.3优化热媒运行参数。(1)热媒干线压力的优化。调节干线压力,使干线压力达到0.3 MPa,略微高于换热器内原油压力。(2)热媒换热系统温度的优化。平台技术人员针对原油加热温度控制问题,计算出原油的最佳温度为55℃。通过现场调节热媒运行参数,使原油外输温度控制在55℃,既消除了因油温高造成的泵气蚀及对管道防腐层的破坏问题,又避免了因油温过低导致的输油管壁结蜡,同时提高了油、气的分离效果。
2.4热媒机泵同心度的优化调整。(1)在原管线支撑下方隔栅的下面增加支撑,支撑底座在甲板上;(2)篮式过滤器的另一端新增加一个支撑(型材取热轧工字钢),支撑底座在甲板上。以上方案实施后,这四台机泵振动明显减小,避免了因振动过大致使轴承损坏和油封磨损漏油现象的发生。
2.5热媒炉的优化运行。(1)热媒炉清洗。对热媒炉进行化学清洗并更换受污染的导热油。通过对导热油取样化验,得到结果如下表:油品名称:THERMINOL 55#,我们对热媒炉进行了清洗,同时更换了受污染的导热油。通过清洗和换油,导热油流量在热媒泵出口压力0.8MPa的情况下增加10m3/h,加热效率提高了4%。(2)燃气控制系统优化。助燃风和燃气调节阀位的调整需要同步进行。调节不当,会出现以下几个问题:(1)两个阀开度值调的过低,热媒炉就会出力不够。(2)助燃风量大,容易造成引燃火建立不起来。(3)助燃风量小,不利于燃气的充分燃烧。针对这些问题,通过不断的实验和观察,我们更换行程开关,调整了点火器和燃气喷嘴的间距,对助燃风和燃气调节阀的阀位进行了统调,将起始点阀位开度设定在10%,确保了热媒炉的顺利起炉
3目前存在的问题及改进措施
3.1更新热媒泵机组
目前使用的四台热媒泵存在以下问题:(1)泵型较老,效率低,性能下降,泵效由设计的72%下降到50%,影响整个热媒换热系统内的介质流动,降低了原油换热效率。
(2)泵能耗较大,设计与实际配套电机功率为90kW,在运行中电机电流155A,依此推算出泵平均每小时耗能87.6kW,基本是满负荷运行,而最新型同样性能参数的泵的配套电机功率只需75kW。(3)该型泵故障发生率高,由于采用填料密封,连续运行2~3个月密封部位就发生泄漏,污染环境,损失热媒油,并且泵振动过大,频繁维修工作量大,维修费用高。(4)该泵是较早产品,原厂家对该泵经过几次更新换代后,购進的配件与平台上使用的泵很多不匹配,维修难度大。针对目前热媒泵及电机存在问题,我们建议实施以下措施:(1)对热媒泵重新选型,选用排量180 m3/h、扬程100m的新型泵四台。(2)更换电机,使电机与新泵匹配。(3)改造泵进出口流程,消除流程变形对机泵同心度造成的影响。
3.2改造氮封系统,防止导热油氧化
导热油如果长期与空气接触,其性能指标将会严重下降,一方面能加快设备腐蚀,另一方面会加速导热油的聚合,粘度增大。这种问题的出现,一方面原因是膨胀罐内热媒油温度过高,容易使导热油氧化;另一方面,氮封系统密封效果不好,导致膨胀罐内暴氧,给导热油创造氧化条件。因此,需要改造氮封系统,一是用于热媒膨胀罐氮气覆盖,防止热媒氧化;二是用于防止炉内火灾。
3.3增设换热器温度调节系统,确保原油平稳外输
需要增设原油出换热器温度调节系统,确保出换热器原油温度稳定。具有某一恒定温度的导热油,以一定流量流经电动三通调节阀入口管线。这个流量等于进换热器管线和旁通管线流量之和。自动地改变电动三通调节阀直通口的开度,使进换热器导热油流量发生变化,就可以保证原油温度稳定在给定值上。当换热器原油流量增加时,原油出口温度下降,温度变送器TT将这一信号送给控制器调节回路,调节回路根据原油温度给定值与测量值之差并通过PID运算,使电动三通调节阀直通口的开度变大,进入换热器的导热油的流量增加,原油的温度上升,使原油出换热器温度回到给定值上来。反之亦然。
主题词:热媒换热系统 调控 技术改进
中图分类号:TU833+.1
1、热媒换热系统运行简介
整个热媒换热系统主要由三台热媒加热炉、四台热媒泵(功率90kW,流量180m3/h,扬程100m)、热媒膨胀罐(容量10m3)、两台原油换热器、一台外输换热器和一台热水换热器组成。系统操作介质THERMINAL-55导热油.热媒油经过热媒加热炉加热后,进入换热设备(其中包括两台原油换热器、一台外输换热器和一台热水换热器)和原油(或淡水)进行热交换,热交换后的热媒油通过热媒循环泵再返回至热媒炉进行加热,从而形成一套热媒循环加热系统。该系统主要有以下优点:(1)可实现为被加热介质进行0-200℃的大范围加热,其自身具有常压下实现高温加热的功能,解决了蒸汽锅炉高温高压易爆的缺点;(2)控制系统采用进口的UMC800,可实现全过程的自动操作;(3) 整套装置具有热效率高、运行安全可靠等优点,特别适用于有防爆要求的场所;(4)中心二号每天外输液量4000方左右,原油换热器进口原油温度大约40℃,需要把出口原油温度提高到55℃才能满足外输要求。目前,在热媒出炉温度为115℃、流量为205m3/h时,升温约为20℃,这样就能完全满足原油处理及外输要求。
2.热媒换热系统的优化改进
2.1改造热媒炉天然气进气流程
将热媒炉进气流程改在天然气压缩机进气流程上。改造后,一方面超重力脱氧机回气可以由放空火炬放空,超重力脱氧机进出气压差可以从0-0.2 MPa随意调节。另一方面大大简化了系统的调节,热媒进气含水量大大降低,且供气压力稳定在0.19-0.21之间,较好的保证了热媒出炉温度的稳定性,取得了很好的效果。
2.2换热器的技术改造
(1)在原油入口腔体内增加一个导流筒,在换热器内形成一个缓冲腔,降低冲击振动。(2)采取部分钢质支撑圈用于保持翅片管的相互位置,再增加一部分耐温软质支撑圈,要求材质为塑料材质,具有一定的耐温能力和柔韧性,起到吸收振动的作用。这样,可以大大地增加管束的减振性能,达到降低振动的目的。(3)增加边侧支撑板的强度,加强管束的整体刚性:原来换热器的边侧折流支撑板与筒体之间的间隙约为10-30mm,为了增强筒体与管束的一致性,必需减小边侧折流支撑板与筒体之间的间隙,这样,促使换热器筒体和悬浮的管束保持相同的振幅,将作用在换热器与管板之间焊缝的作用力降至最低,达到延长换热器使用寿命的作用。(4)增加换热管与管板之间的焊缝强度。
2.3优化热媒运行参数。(1)热媒干线压力的优化。调节干线压力,使干线压力达到0.3 MPa,略微高于换热器内原油压力。(2)热媒换热系统温度的优化。平台技术人员针对原油加热温度控制问题,计算出原油的最佳温度为55℃。通过现场调节热媒运行参数,使原油外输温度控制在55℃,既消除了因油温高造成的泵气蚀及对管道防腐层的破坏问题,又避免了因油温过低导致的输油管壁结蜡,同时提高了油、气的分离效果。
2.4热媒机泵同心度的优化调整。(1)在原管线支撑下方隔栅的下面增加支撑,支撑底座在甲板上;(2)篮式过滤器的另一端新增加一个支撑(型材取热轧工字钢),支撑底座在甲板上。以上方案实施后,这四台机泵振动明显减小,避免了因振动过大致使轴承损坏和油封磨损漏油现象的发生。
2.5热媒炉的优化运行。(1)热媒炉清洗。对热媒炉进行化学清洗并更换受污染的导热油。通过对导热油取样化验,得到结果如下表:油品名称:THERMINOL 55#,我们对热媒炉进行了清洗,同时更换了受污染的导热油。通过清洗和换油,导热油流量在热媒泵出口压力0.8MPa的情况下增加10m3/h,加热效率提高了4%。(2)燃气控制系统优化。助燃风和燃气调节阀位的调整需要同步进行。调节不当,会出现以下几个问题:(1)两个阀开度值调的过低,热媒炉就会出力不够。(2)助燃风量大,容易造成引燃火建立不起来。(3)助燃风量小,不利于燃气的充分燃烧。针对这些问题,通过不断的实验和观察,我们更换行程开关,调整了点火器和燃气喷嘴的间距,对助燃风和燃气调节阀的阀位进行了统调,将起始点阀位开度设定在10%,确保了热媒炉的顺利起炉
3目前存在的问题及改进措施
3.1更新热媒泵机组
目前使用的四台热媒泵存在以下问题:(1)泵型较老,效率低,性能下降,泵效由设计的72%下降到50%,影响整个热媒换热系统内的介质流动,降低了原油换热效率。
(2)泵能耗较大,设计与实际配套电机功率为90kW,在运行中电机电流155A,依此推算出泵平均每小时耗能87.6kW,基本是满负荷运行,而最新型同样性能参数的泵的配套电机功率只需75kW。(3)该型泵故障发生率高,由于采用填料密封,连续运行2~3个月密封部位就发生泄漏,污染环境,损失热媒油,并且泵振动过大,频繁维修工作量大,维修费用高。(4)该泵是较早产品,原厂家对该泵经过几次更新换代后,购進的配件与平台上使用的泵很多不匹配,维修难度大。针对目前热媒泵及电机存在问题,我们建议实施以下措施:(1)对热媒泵重新选型,选用排量180 m3/h、扬程100m的新型泵四台。(2)更换电机,使电机与新泵匹配。(3)改造泵进出口流程,消除流程变形对机泵同心度造成的影响。
3.2改造氮封系统,防止导热油氧化
导热油如果长期与空气接触,其性能指标将会严重下降,一方面能加快设备腐蚀,另一方面会加速导热油的聚合,粘度增大。这种问题的出现,一方面原因是膨胀罐内热媒油温度过高,容易使导热油氧化;另一方面,氮封系统密封效果不好,导致膨胀罐内暴氧,给导热油创造氧化条件。因此,需要改造氮封系统,一是用于热媒膨胀罐氮气覆盖,防止热媒氧化;二是用于防止炉内火灾。
3.3增设换热器温度调节系统,确保原油平稳外输
需要增设原油出换热器温度调节系统,确保出换热器原油温度稳定。具有某一恒定温度的导热油,以一定流量流经电动三通调节阀入口管线。这个流量等于进换热器管线和旁通管线流量之和。自动地改变电动三通调节阀直通口的开度,使进换热器导热油流量发生变化,就可以保证原油温度稳定在给定值上。当换热器原油流量增加时,原油出口温度下降,温度变送器TT将这一信号送给控制器调节回路,调节回路根据原油温度给定值与测量值之差并通过PID运算,使电动三通调节阀直通口的开度变大,进入换热器的导热油的流量增加,原油的温度上升,使原油出换热器温度回到给定值上来。反之亦然。