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【摘 要】在煤矿生产中,搞好一通三防工作,防止瓦斯、煤尘爆炸事故的发生,是通风工作者的首要任务。同时,随着矿井开采水平延深,机械化程度提高,开采强度加大,瓦斯绝对涌出量也逐渐增大,尤其是在地质构造复杂,通风系统繁琐的情况下,如何治理瓦斯,保证安全,促进生产以提高经济效益也是摆在我们面前的一个课题,根据矿井瓦斯治理理论,结合多年的实践,我们在145综采队过断层期间采取了切实可行的方法,解决了回风及上隅角瓦斯超限问题,现就我们的治理方法做一介绍。
【关键词】过断层;瓦期治理
1.145工作面概况
145综采队2003年1月1日开始回采东二采区25#/380走向二面。该面走向长度340米,倾斜长度120米,北部是25#层走向工作面采空区,上部是37#层采空区,下部是24#层尚未开采。平均煤层厚度2.5米,地质储量15万吨,可采储量9.5万吨,工作面回采率为97%。该面内断层较多,其落差在0.1-3.3米之间(见表一、图一)。回采走向一面时,瓦斯绝对涌出量在3-8M3/MIN,该工作面设计风量为600M3/MIN,初期实际配风量为685M3/MIN。1月6日,采面推至15米时,回风瓦斯浓度达到0.3%,瓦斯绝对涌出量为2.05M3/MIN,鉴定为高沼气工作面。
2.工作面瓦斯来源
该面瓦斯来源有四个方面因素:
(1)本煤层瓦斯。随着开采推进度增加逐渐释放出来。(2)本层采空区瓦斯。因该面北部是走向一面采空区,随着开采,采空区内瓦斯逐渐向上巷及上隅角释放。(3)上邻近层瓦斯。该面上部是37#层采空区,随着冒落,瓦斯会涌入本面的采空区。(4)下邻近层瓦斯。该面下部24#层尚未开采,煤层瓦斯通过卸压向本面采空区渗透。
以上瓦斯来源受断层、裂隙节理发育影响较大,断层越多,节理裂隙越发育,涌入本面的瓦斯越大。
3.145过断层期间瓦斯治理
随着采面不断向前推进,顶板不断垮落,其上下邻近层,走向一面采空区的瓦斯连续涌人本面采空区、上巷及上隅角,该面瓦斯绝对涌出量逐渐上升。2月7日,当该面推至距FD断层60米时,即采面推至125米时,瓦斯绝对涌出量已达到6.6M3/MIN,此时工作面实际配风830M3MIN,回风瓦斯浓度0.8%,上隅角瓦斯浓度达到1.3%。这时我们已经预计该面的瓦斯绝对涌出量将会断续大幅度上升,造成上巷及上隅角瓦斯超限,现在必须采取有效措施进行治理。当时有两个方案,一是利用抽排瓦斯风机排放,二是利用骨架风筒负压排放及上隅角设置小风稀释瓦斯并形成风屏,抑制采空区瓦斯大量涌出。经过研究比较,我们决定采用后者,并立即将设备材料在该面备齐。2月10日,该面推至距断层40米肘,瓦斯绝对涌出量达到8.1-9.9M3MIN,工作面配风量已调至900M3MIN,上巷回风瓦斯浓度达到0.9-1.1%,上隅角瓦斯浓度达到2.0-3.0%,邻近顶板100MM处瓦斯浓度高达6.0-7.0%。我们立即将骨架风简及小风机投用。骨架风筒一端设置在上隅角,最前端通过上帮与液压支架间的空隙探人架后顶板瓦期最大处,另一端接至走向一面放水川里,将一面上巷密闭打开,设置一风量调节窗,利用负压排放瓦斯。小风机设置在工作面距上隅角10米以外,末端设在上隅角骨架风筒下方,一方面稀释此处瓦斯,另一方面利用风压制造风屏控制采空区的瓦斯涌出量,使大量的瓦斯进入骨架风筒内。
设置妥当后,测定小风机末端风量80M3/MIN,骨架风筒末端风量为75M3MIN,吸人瓦斯,浓度6.5%,通过检测孔检测排出瓦斯浓度为6%,回风量为900M3/MIN回风瓦斯浓度0.7%,上隅角瓦斯浓度1.0%,最大处1.3%。2月18日,工作面临近断层20米左右时,回风瓦斯浓度再次超过1乃%,我们调整了工作面风量,使回风量达到1050M3/MIN,并将一面上巷密闭调节窗全部打开,加大负压,以使骨架风筒排风量增加,调整骨架风筒吸人端的位置,保证其吸入最大瓦斯浓度。经测定,骨架风简末端风量106M3/MIN,吸入瓦斯浓度6.5%,排出瓦斯浓度5.5%,从而使回风瓦斯浓度降至0.8%,上隅角瓦斯浓度保持在1.1-1.3%之间。这种状态持续到上隅角过去FG断层,断层过后,瓦斯绝对涌出量降到5.8M3/MIN。通过这种方法处理,有效地解决了上巷回风及上隅角瓦斯超限问题,保证了145队正常生产。现将145队过断层期间通风瓦斯情况做一归纳。
【关键词】过断层;瓦期治理
1.145工作面概况
145综采队2003年1月1日开始回采东二采区25#/380走向二面。该面走向长度340米,倾斜长度120米,北部是25#层走向工作面采空区,上部是37#层采空区,下部是24#层尚未开采。平均煤层厚度2.5米,地质储量15万吨,可采储量9.5万吨,工作面回采率为97%。该面内断层较多,其落差在0.1-3.3米之间(见表一、图一)。回采走向一面时,瓦斯绝对涌出量在3-8M3/MIN,该工作面设计风量为600M3/MIN,初期实际配风量为685M3/MIN。1月6日,采面推至15米时,回风瓦斯浓度达到0.3%,瓦斯绝对涌出量为2.05M3/MIN,鉴定为高沼气工作面。
2.工作面瓦斯来源
该面瓦斯来源有四个方面因素:
(1)本煤层瓦斯。随着开采推进度增加逐渐释放出来。(2)本层采空区瓦斯。因该面北部是走向一面采空区,随着开采,采空区内瓦斯逐渐向上巷及上隅角释放。(3)上邻近层瓦斯。该面上部是37#层采空区,随着冒落,瓦斯会涌入本面的采空区。(4)下邻近层瓦斯。该面下部24#层尚未开采,煤层瓦斯通过卸压向本面采空区渗透。
以上瓦斯来源受断层、裂隙节理发育影响较大,断层越多,节理裂隙越发育,涌入本面的瓦斯越大。
3.145过断层期间瓦斯治理
随着采面不断向前推进,顶板不断垮落,其上下邻近层,走向一面采空区的瓦斯连续涌人本面采空区、上巷及上隅角,该面瓦斯绝对涌出量逐渐上升。2月7日,当该面推至距FD断层60米时,即采面推至125米时,瓦斯绝对涌出量已达到6.6M3/MIN,此时工作面实际配风830M3MIN,回风瓦斯浓度0.8%,上隅角瓦斯浓度达到1.3%。这时我们已经预计该面的瓦斯绝对涌出量将会断续大幅度上升,造成上巷及上隅角瓦斯超限,现在必须采取有效措施进行治理。当时有两个方案,一是利用抽排瓦斯风机排放,二是利用骨架风筒负压排放及上隅角设置小风稀释瓦斯并形成风屏,抑制采空区瓦斯大量涌出。经过研究比较,我们决定采用后者,并立即将设备材料在该面备齐。2月10日,该面推至距断层40米肘,瓦斯绝对涌出量达到8.1-9.9M3MIN,工作面配风量已调至900M3MIN,上巷回风瓦斯浓度达到0.9-1.1%,上隅角瓦斯浓度达到2.0-3.0%,邻近顶板100MM处瓦斯浓度高达6.0-7.0%。我们立即将骨架风简及小风机投用。骨架风筒一端设置在上隅角,最前端通过上帮与液压支架间的空隙探人架后顶板瓦期最大处,另一端接至走向一面放水川里,将一面上巷密闭打开,设置一风量调节窗,利用负压排放瓦斯。小风机设置在工作面距上隅角10米以外,末端设在上隅角骨架风筒下方,一方面稀释此处瓦斯,另一方面利用风压制造风屏控制采空区的瓦斯涌出量,使大量的瓦斯进入骨架风筒内。
设置妥当后,测定小风机末端风量80M3/MIN,骨架风筒末端风量为75M3MIN,吸人瓦斯,浓度6.5%,通过检测孔检测排出瓦斯浓度为6%,回风量为900M3/MIN回风瓦斯浓度0.7%,上隅角瓦斯浓度1.0%,最大处1.3%。2月18日,工作面临近断层20米左右时,回风瓦斯浓度再次超过1乃%,我们调整了工作面风量,使回风量达到1050M3/MIN,并将一面上巷密闭调节窗全部打开,加大负压,以使骨架风筒排风量增加,调整骨架风筒吸人端的位置,保证其吸入最大瓦斯浓度。经测定,骨架风简末端风量106M3/MIN,吸入瓦斯浓度6.5%,排出瓦斯浓度5.5%,从而使回风瓦斯浓度降至0.8%,上隅角瓦斯浓度保持在1.1-1.3%之间。这种状态持续到上隅角过去FG断层,断层过后,瓦斯绝对涌出量降到5.8M3/MIN。通过这种方法处理,有效地解决了上巷回风及上隅角瓦斯超限问题,保证了145队正常生产。现将145队过断层期间通风瓦斯情况做一归纳。