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摘要:近年来油田作业公司组织进行大型压裂改造地层措施,为了配合大型压裂,预防临井因压串而导致井喷,因此对施工井附近的井进行了注水泥塞封层作业。压裂过后各井为要恢复生产,就必须钻磨水泥塞。螺杆钻,是一种比较理想的钻磨工具,但在现场应用中容易出现进尺慢或无进尺、卡钻,影响螺杆钻钻磨效率的因素有多种,本文就影响螺杆钻钻磨效率的几个因素进行分析。
关键词:螺杆钻;钻磨;效率;方法
螺杆钻钻磨水泥塞现场施工过程中常见的问题有进尺慢或无进尺、卡钻,影响螺杆钻工作的效率有多种,本文就影响螺杆钻钻磨效率的几个因素进行了分析,探索出提高螺杆钻钻磨效率的方法,并在现场应用中取得了较好的效果。
1.螺杆钻的结构及工作原理
螺杆钻具由上接头、旁通阀、定子、转子、联轴节、过水接头、轴承总成及下接头组成。螺杆钻具通过转子和定子将液压能转变成机械能,当高压液体通过钻具内孔进入钻具后,凡尔球被推动下移,关闭旁通阀,从而进入转子与定子形成的各个密封腔,液体在各腔中的压力差推动转子沿定子的螺旋通道滚动,转子在沿自身的轴线转动的同时,还绕与转子轴线平行,并与有一偏心距e的定子中心线公转。这就是所谓的螺杆钻具的行星传动原理。由于转子和定子都采用螺旋线,因而转子绕定子轴线作逆时针转动,并以自身轴线作顺时针转动去带动钻具旋转。
2影响螺杆钻钻磨效率的因素
影响螺杆钻钻磨效率的因素有如下幾个方面:
(1)修井液性能的影响:修井液的清洁与否关系到螺杆钻是否能够正常工
作,现场施工中发现由于井筒内液体太脏,含有一些大颗粒的机械杂质,液体中的杂质就会在螺杆中沉淀,造成螺杆钻堵塞。螺杆钻在施工的时候,就会出现水泥车压力过高,且出口无返出,所以在钻磨施工前必须对洗井把井筒循环干净,对装修井液的循环池彻底清洁,及时清除钻磨循环出来的碎屑,严格控制修井液机械杂质含量,机械杂质含量不大于0.5%,固相颗粒直接不大于0.3mm。②修井液良好的携岩性将大大减少螺杆钻重复钻磨。
(2)施工参数的影响:①钻压:一定程度上大钻压可提高钻磨效率但也可能造成钻头合金研磨损坏,会产生较大的连续铁屑,引发循环携带问题,同时大钻压下,被钻磨的水泥塞不是被磨掉耳饰被撕掉,由此产生大量大块水泥屑,这些铁屑由于无法正常循环出井筒而聚集在磨鞋中心,加剧磨鞋中心的磨损,直接形成深坑或是将磨鞋中心掏空形成穿孔,大量水泥屑参与重复钻磨,还使钻磨工况变得不稳定,出现蹩跳钻现象,造成工况恶劣。②排量:螺杆钻钻速和排量成正比,排量较小,钻塞时,不仅降低了机械钻速,同时降低了循环液携带碎屑的能力,在接单根时,由于油套不平衡悬浮的固体颗粒迅速下沉,从定子或旁通阀进入钻具造成螺杆钻堵;在井斜较大的情况下接单根,存在沙床,无法接单根。③工作压差:工作压差反应螺杆钻的工作状态,施工过程中应根据工作压差调整钻压,钻压过大,可能造成螺杆钻失速,造成无进尺。
(3)钻具组合选择的影响:优化钻具组合,具有防堵,防回流,提高机械钻速的作用,建议优选组合:钻头+螺杆钻+单流阀+井下过滤器+油管。①钻头的耐磨性与切销机理类型队机械钻速影响较大,应选择相对高效的三牙轮钻头,其他如平底磨鞋、三棱磨鞋效率低下;②配备单流阀,防止悬浮的固体颗粒进入管柱,造成螺杆钻加速磨损甚至堵塞造成返工,钻具报废;③必须安装井下和地面过滤器,防止机械杂质进入螺杆;④选择干净的油管,入井前通刺检查并过油管规,防止油管内有油垢,下钻时,由于震动土脱落造成管柱及螺杆钻堵。
3.螺杆钻现场使用情况
A井试油第二层时,设计要求先注水泥塞封堵水层至4586m,再对下沟组(K1g0)4503-4548m、4564-4576m进行补充射孔,后对下沟组(K1g0)4503-4548m、4564-4576m后进行酸化改造储层。设计塞面位置:4586m,实际塞面位置:4565.4m,比设计塞面高出20.6m,导致4564-4576m层段被误封堵,经试油监督与甲方领导研究决定下螺杆钻钻塞。钻塞管柱结构(自下而上):Ф115mm三牙轮钻头+Ф95mm螺杆钻+单流阀+井下过滤器+Ф73mm油管,地面管线连接地面过滤器。
水泥车2台并用(1台备用),钻压15-20KN,泵压4MPa,钻磨过程中,每钻塞1根,边循环边旋转下放或上提钻柱,反复划眼,修整井壁,清除附在井壁上的杂物,使井眼畅通无阻。划眼后,循环洗井1周,带出大量水泥屑,洗至进出口液性一致,组织人员迅速接单根,开泵循环钻塞,累计循环钻塞3小时,进尺20.28m,钻完水泥塞后用活性水循环洗井2周,将井内碎屑泥沙全部洗出,结束钻塞。为了提高钻磨效率,此次钻塞做了以下措施:①修井液采用活性水(即清水加入AE1910),AE1910是非离子型的表面活性剂,表面活性剂溶于水易形成泡沫溶液,由于泡面是气液分散系统,密度低、重量小、压力非常小,密度0.05g/cm3-0.5g/cm3,比重1.5g/cm3-2.0g/cm3,粘度相对原液提高30%-50%且泡沫有一定的粘滞性,可连续流动,对砂石及碎屑有较好的携带作用,因此循环钻塞时能携带出大量水泥碎屑。严格控制修井液固相含量的同时,还在出口安装三级隔离池对出口返出修井液进行除砂。②现场施工时,司钻根据螺杆钻基本参数调试优化施工参数,本次施工参数如下:钻压15-20KN,泵压7-10MPa,排量600L/min,实践证明这个参数是比较合理的。③钻塞管柱采用三牙轮高效钻头+螺杆钻+单流阀+井下过滤器+油管(通刺干净),地面管线安装地面过滤器。管柱结构的优化,大大提高了钻磨效率。
4.总结
(1)影响螺杆钻钻磨效率的三个主要因素为:修井液性能、施工参数、管柱组合。
(2)严格落实螺杆钻使用工况制度:运输及存放时的保护;现场使用时建立螺杆钻使用登记表,详细记录使用次数及时间,达到使用寿命的及时更换或维护。优化螺杆钻使用条件,对提高其工作寿命潜力较大。
(3)螺杆钻在钻塞过程中有它的优点,也有缺点,施工过程中稍微不注意,就会造成钻磨无进尺,只要现场认真按照螺杆钻使用应该注意的问题去认真扎实开展工作,就能提高螺杆钻钻塞的成功率,能较好地节约成本,避免工程事故的发生,减少占井周期,获得可观的经济效益。
参考文献
[1]李爱春;江汉油田油水井螺杆钻钻磨工艺技术现状及对策[J];江汉石油职工大学学报;2010年06期
[2]王春阳;黄继庆;陆天明;李明谦;骆建勇;螺杆钻具整机性能试验研究[J];钻采工艺;2010年01期
[3]易先中;刘浩鸿;徐铁钢;魏慧明;刘兴成;大型螺旋曲面5轴旋风式数控铣削技术[J];机械与电子;2010年01期
[4]史怀忠;李根生;王学杰;沈忠厚;牛继磊;黄中伟;廖华林;水力脉冲空化射流欠平衡钻井提高钻速技术[J];石油勘探与开发;2010年01期
[5]王可;陈亮亮;孙兴伟;多头等壁厚橡胶螺杆钻具定子有限元分析[J];装备制造技术;2010年01期
关键词:螺杆钻;钻磨;效率;方法
螺杆钻钻磨水泥塞现场施工过程中常见的问题有进尺慢或无进尺、卡钻,影响螺杆钻工作的效率有多种,本文就影响螺杆钻钻磨效率的几个因素进行了分析,探索出提高螺杆钻钻磨效率的方法,并在现场应用中取得了较好的效果。
1.螺杆钻的结构及工作原理
螺杆钻具由上接头、旁通阀、定子、转子、联轴节、过水接头、轴承总成及下接头组成。螺杆钻具通过转子和定子将液压能转变成机械能,当高压液体通过钻具内孔进入钻具后,凡尔球被推动下移,关闭旁通阀,从而进入转子与定子形成的各个密封腔,液体在各腔中的压力差推动转子沿定子的螺旋通道滚动,转子在沿自身的轴线转动的同时,还绕与转子轴线平行,并与有一偏心距e的定子中心线公转。这就是所谓的螺杆钻具的行星传动原理。由于转子和定子都采用螺旋线,因而转子绕定子轴线作逆时针转动,并以自身轴线作顺时针转动去带动钻具旋转。
2影响螺杆钻钻磨效率的因素
影响螺杆钻钻磨效率的因素有如下幾个方面:
(1)修井液性能的影响:修井液的清洁与否关系到螺杆钻是否能够正常工
作,现场施工中发现由于井筒内液体太脏,含有一些大颗粒的机械杂质,液体中的杂质就会在螺杆中沉淀,造成螺杆钻堵塞。螺杆钻在施工的时候,就会出现水泥车压力过高,且出口无返出,所以在钻磨施工前必须对洗井把井筒循环干净,对装修井液的循环池彻底清洁,及时清除钻磨循环出来的碎屑,严格控制修井液机械杂质含量,机械杂质含量不大于0.5%,固相颗粒直接不大于0.3mm。②修井液良好的携岩性将大大减少螺杆钻重复钻磨。
(2)施工参数的影响:①钻压:一定程度上大钻压可提高钻磨效率但也可能造成钻头合金研磨损坏,会产生较大的连续铁屑,引发循环携带问题,同时大钻压下,被钻磨的水泥塞不是被磨掉耳饰被撕掉,由此产生大量大块水泥屑,这些铁屑由于无法正常循环出井筒而聚集在磨鞋中心,加剧磨鞋中心的磨损,直接形成深坑或是将磨鞋中心掏空形成穿孔,大量水泥屑参与重复钻磨,还使钻磨工况变得不稳定,出现蹩跳钻现象,造成工况恶劣。②排量:螺杆钻钻速和排量成正比,排量较小,钻塞时,不仅降低了机械钻速,同时降低了循环液携带碎屑的能力,在接单根时,由于油套不平衡悬浮的固体颗粒迅速下沉,从定子或旁通阀进入钻具造成螺杆钻堵;在井斜较大的情况下接单根,存在沙床,无法接单根。③工作压差:工作压差反应螺杆钻的工作状态,施工过程中应根据工作压差调整钻压,钻压过大,可能造成螺杆钻失速,造成无进尺。
(3)钻具组合选择的影响:优化钻具组合,具有防堵,防回流,提高机械钻速的作用,建议优选组合:钻头+螺杆钻+单流阀+井下过滤器+油管。①钻头的耐磨性与切销机理类型队机械钻速影响较大,应选择相对高效的三牙轮钻头,其他如平底磨鞋、三棱磨鞋效率低下;②配备单流阀,防止悬浮的固体颗粒进入管柱,造成螺杆钻加速磨损甚至堵塞造成返工,钻具报废;③必须安装井下和地面过滤器,防止机械杂质进入螺杆;④选择干净的油管,入井前通刺检查并过油管规,防止油管内有油垢,下钻时,由于震动土脱落造成管柱及螺杆钻堵。
3.螺杆钻现场使用情况
A井试油第二层时,设计要求先注水泥塞封堵水层至4586m,再对下沟组(K1g0)4503-4548m、4564-4576m进行补充射孔,后对下沟组(K1g0)4503-4548m、4564-4576m后进行酸化改造储层。设计塞面位置:4586m,实际塞面位置:4565.4m,比设计塞面高出20.6m,导致4564-4576m层段被误封堵,经试油监督与甲方领导研究决定下螺杆钻钻塞。钻塞管柱结构(自下而上):Ф115mm三牙轮钻头+Ф95mm螺杆钻+单流阀+井下过滤器+Ф73mm油管,地面管线连接地面过滤器。
水泥车2台并用(1台备用),钻压15-20KN,泵压4MPa,钻磨过程中,每钻塞1根,边循环边旋转下放或上提钻柱,反复划眼,修整井壁,清除附在井壁上的杂物,使井眼畅通无阻。划眼后,循环洗井1周,带出大量水泥屑,洗至进出口液性一致,组织人员迅速接单根,开泵循环钻塞,累计循环钻塞3小时,进尺20.28m,钻完水泥塞后用活性水循环洗井2周,将井内碎屑泥沙全部洗出,结束钻塞。为了提高钻磨效率,此次钻塞做了以下措施:①修井液采用活性水(即清水加入AE1910),AE1910是非离子型的表面活性剂,表面活性剂溶于水易形成泡沫溶液,由于泡面是气液分散系统,密度低、重量小、压力非常小,密度0.05g/cm3-0.5g/cm3,比重1.5g/cm3-2.0g/cm3,粘度相对原液提高30%-50%且泡沫有一定的粘滞性,可连续流动,对砂石及碎屑有较好的携带作用,因此循环钻塞时能携带出大量水泥碎屑。严格控制修井液固相含量的同时,还在出口安装三级隔离池对出口返出修井液进行除砂。②现场施工时,司钻根据螺杆钻基本参数调试优化施工参数,本次施工参数如下:钻压15-20KN,泵压7-10MPa,排量600L/min,实践证明这个参数是比较合理的。③钻塞管柱采用三牙轮高效钻头+螺杆钻+单流阀+井下过滤器+油管(通刺干净),地面管线安装地面过滤器。管柱结构的优化,大大提高了钻磨效率。
4.总结
(1)影响螺杆钻钻磨效率的三个主要因素为:修井液性能、施工参数、管柱组合。
(2)严格落实螺杆钻使用工况制度:运输及存放时的保护;现场使用时建立螺杆钻使用登记表,详细记录使用次数及时间,达到使用寿命的及时更换或维护。优化螺杆钻使用条件,对提高其工作寿命潜力较大。
(3)螺杆钻在钻塞过程中有它的优点,也有缺点,施工过程中稍微不注意,就会造成钻磨无进尺,只要现场认真按照螺杆钻使用应该注意的问题去认真扎实开展工作,就能提高螺杆钻钻塞的成功率,能较好地节约成本,避免工程事故的发生,减少占井周期,获得可观的经济效益。
参考文献
[1]李爱春;江汉油田油水井螺杆钻钻磨工艺技术现状及对策[J];江汉石油职工大学学报;2010年06期
[2]王春阳;黄继庆;陆天明;李明谦;骆建勇;螺杆钻具整机性能试验研究[J];钻采工艺;2010年01期
[3]易先中;刘浩鸿;徐铁钢;魏慧明;刘兴成;大型螺旋曲面5轴旋风式数控铣削技术[J];机械与电子;2010年01期
[4]史怀忠;李根生;王学杰;沈忠厚;牛继磊;黄中伟;廖华林;水力脉冲空化射流欠平衡钻井提高钻速技术[J];石油勘探与开发;2010年01期
[5]王可;陈亮亮;孙兴伟;多头等壁厚橡胶螺杆钻具定子有限元分析[J];装备制造技术;2010年01期