后备氧在气化生产中的应用及创新

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  摘 要:本文通过多喷嘴对置式气化装置运行特点,根据运行中实际发生的问题,摸索出气化炉在因空分装置短停后,利用后备氧系统为气化炉提供投料条件,缩短合成氨系统开车时间的创新实践。
  关键词:后备氧;气化炉;倒炉;烘炉
  中图分类号:TQ545 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)29-0268-02
  1 后備氧系统设计作用介绍
  新疆心连心能源化工有限公司气化装置项目配备2台气化炉,采用多喷嘴对置式水煤浆加压气化技术,为后系统提供粗煤气,运行方式为一开一备,单炉日处理原煤量约1500t。项目配套了1套45000Nm3/h空分装置,同时新增1套后备氧系统。后备氧系统主要包含1台150m3低压液氧贮槽、1台液氧泵、1台水浴式汽化器,设计液氧汽化输送能力为15000Nm3/h,主要作用为满足气化炉周期倒炉所需氧气量。
  气化炉达到运行到周期需要进行倒炉操作,即保证后系统不停车的前提下,将两台气化炉进行运行切换。
  1.1 气化倒炉主要步骤
  (1)气化备用炉建立两对烧嘴氧气开工流量至5000Nm3/h,同时注意避免运行炉氧量波动;
  (2)备用炉一对烧嘴投料,确认投料成功炉温升至1000℃以上,另一对烧嘴投料;
  (3)确认投料成功后,分别升压至1.0MPa、2.0MPa、3.5MPa查漏;(2h以内完成);
  (4)3.5~5.0MPa升压过程同时提高备用炉负荷至82%、每支烧嘴氧气量7000Nm3/h;
  (5)气化炉压力升至5.3MPa,高于系统压力0.1~0.2MPa,温度≥220℃,备用炉向系统并气;
  (6)备用炉缓慢打开合成气出工段阀,同时关闭背压放空阀向系统并气。待停炉逐渐关闭合成气出工段阀,同时逐渐打开背压放空阀向火炬切气(注意待停炉提前30min熔渣)切气时间控制在1h以内;
  注:倒炉切气过程注意保持气化及系统压力稳定。
  (7)待停炉合成气出工段阀全关后,联系空分按下待停炉“一对烧嘴停车”按钮,(注意关小合成气背压放空阀控制待停炉系统压力),待氧气压力稳定后,中控按下待停炉另“一对烧嘴停车”按钮,同时关闭待停炉合成气放空阀,系统保压循环;待停炉前联系空分,在气化停炉时空分利用主系统放空阀进行放空,待气化炉停车后,空分再进行主系统放空与后备氧停车的切换控制,在后备氧停车过程中,保证外送氧气压力、流量稳定;
  (8)新开气化系统调整负荷,倒炉完成。
  1.2 空分具体氧气用量
  (1)待停炉减负荷至82%,此时用氧量为28000Nm3/h,若此时将新开炉投用,则空分装置主系统氧量不足以提供28000×2=56000Nm3/h氧气(设计45000Nm3/h),仍少11000Nm3/h氧气,需要后备氧系统提供;
  (2)后备氧槽储存量最大为150m3,为了保证安全液位按照100m3/h计算,能够提供70000Nm3/h氧气,在整个倒炉过程中需要根据气化投料、升压、并气时间合理使用后备氧系统提供的氧气;
  (3)新开炉引氧投料需要20000Nm3/h氧气,在引氧前空分装置需要稳定外送28000+20000=480000Nm3/h氧气,其中空分主系统提供42000Nm3/h(包含主系统放空,约4000Nm3/h,外送38000Nm3/h),后备氧系统提供10000Nm3/h;
  (4)根据气化炉压力负荷曲线在3.5MPa后进继续升压时需要加负荷(与待停炉负荷一致28000Nm3/h),这就需要新开炉3.5MPa前,空分需要提负荷保证氧气流量在560000Nm3/h以上,其中空分主系统提供42000Nm3/h,后备氧系统提负荷至14000Nm3/h;
  (5)新开炉至并气结束整个阶段,空分始终需要保持提供56000Nm3/h氧气。
  从表1中可以看出,后备氧槽(70000Nm3/h)可以单独提供气化倒炉所用氧气量,但前提是气化倒炉过程中未出现影响开车进度的状况。空分装置还有两个液氧储罐(100m3),保守可以提供78×700×2=109200Nm3/h,可以维持气化运行3~4h。
  在倒炉过程中,新开炉处于并气开始前时,若空分出现故障导致不能正常供氧时,立即停新开炉,并联系空分控制氧气压力尽快稳定,气化注意运行炉氧气流量,避免出现过氧现象。
  在倒炉过程中,新开炉处于并气开始至并气结束前,若空分出现故障导致不能正常供氧时,气化系统停车,联系空分注意氧气压力。以实际情况来定,若是并气初期,可停新开的炉,若是并气后期,可停需停的炉。
  2 后备氧系统应用创新
  当空分短停时,根据空分计划供氧气时间及气化炉炉温情况,启动后备氧系统保证氧量在12000Nm3/h以上,气化炉压力降低至1.0MPa进行一对烧嘴连投,待气化炉温升至1200℃稳定运行1~2h后停车(代替烘炉),保证气化炉温度在投料温度范围内,确保气化随时具备投料条件。
  2016年9月6日4:45空分故障造成系统停车,气化炉跳车后保压循环。根据空分查找原因及开车情况,初步计划14:00能够正常供氧气。根据炉温情况及其他公司类似情况,闷炉10h能够不烘炉投料。但空分开车具备供氧气条件最终推迟至19点以后,炉温必定低于投料温度。
  经过讨论决定启动后备氧系统一对烧嘴投料,提高炉温后停车,确保炉温在空分主系统开车供氧气时能够达到投料温度。15:50空分后备氧加载并保持氧气外送流量12000Nm3/h,16:06分A2/A4烧嘴投料(引氧时炉温920℃,投料温度885℃),温度升至1200℃,稳定运行40min后停车。19:55A1/3/、A2/4投料(引氧时炉温926℃,投料温度890℃)。避免了气化系统切水泄压、系统置换、拆封堵转、烘炉,节省了开车时间20h,这也是公司首次采用后备氧系统烘炉并实践成功的案例,为今后类似事件提供了宝贵的经验。
  3 后备氧应用创新注意事项
  (1)确认烧嘴的使用时间小于30d;
  (2)如果煤浆没有入炉会造成停车,或气化炉过氧,如按下“投料”按钮后15S内,两煤浆管线第三块流量表均没有流量显示,或煤浆管线压力远高于正常值,控制室立即拍停连投“烧嘴”;
  (3)一对烧嘴运行期间适当提高氧煤比运行,避免一对烧嘴运行时间过长;
  (4)一对烧嘴运行期间注意高压氮气下降速率,确保高压氮气压力≥11.0MPa;
  (5)由于后备氧系统临时投用,在投用前要做好低温液体泵的冷泵工作,包括液氧汽化所需要的水浴。同时在向系统送气的过程中保证主系统氧气管线不受影响;
  (6)由于空分处于停车处理问题阶段,人员比较紧张。投入后备氧系统运行,增加了操作工作量,需要注意协调增加操作人员,加强操作管控。
  4 经济效益分析
  由于空分后备氧系统与空分主系统是两个相对独立的系统,在主系统出现故障短车检修时,不须要等待检修完成即可通过后备氧系统维持气化炉炉温,节省开车时间。按照目前我公司合成氨产量42t/h,可提前20h生产合成氨约840t,同时大大减少开停车过程工作量。
  5 结束语
  面对化工产品市场竞争日益激烈的现状,针对生产系统一方面要保证长周期稳定运行,另一方面积极寻找节能关键点,但在生产过程中难免会遇到工艺、设备出现的问题,当问题出现时缩短开车时间就成为了关键。随着化工生产自动化程度的提高,化工企业操作人员相对减少,降低员工的劳动强度,也是摆在化工生产管理者面前的现状。公司2016年成功实践的后备氧系统代替气化炉烘炉,为系统出现问题时创造了新一层面上的效益,为化工生产人员思维的拓展提供了借鉴意义。
  收稿日期:2018-8-31
  作者简介:茹祥会(1979-),男,主要从事气化生产运行管理工作,任新疆能源化工有限公司气化车间副主任。
  曹 鑫(1989-),男,助理工程师,主要从事空分气化的工艺研究管理工作。
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