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摘要:利用液位继电器控制压滤机的卸料程序,使煤泥饼含水量达到最佳效果。
关键词:压滤机;液位继电器;自动控制;卸料
【分类号】:TF762.3
一、概述
鲍店选煤厂简绍
鲍店煤矿选煤厂于1987年动工建设,是一座设计年入洗原煤300万吨的大型矿井选煤厂,主要担负着将矿井开采毛煤加工成顾客需求的商品煤的任务,1990年12月建成投产。2007年技术改造,增加两套三产品无压重介旋流器分选系统,设计年入洗原煤500万吨,2013年,又将原跳汰洗煤工艺改造为一套三产品无压重介分选系统、增加了精煤泥浮选系统、并配套完善煤泥水处理系统,该改造设计年入洗原煤600万吨,与矿井提升能力一致,并实现了全入洗,全重介,全入浮的生产工艺。
压滤机卸料简述
压滤机是一种间歇性固液分离设备,广泛应用在各类工业生产中,压滤机的卸料过程是:通过泵入料,进料达到一定压力后开始保压计时,达到设定时间后,停止入料,然后进行压榨,反吹,在持續达到设定时间后,卸料。
二、鲍店选煤厂压滤机卸料装置存在的问题
鲍店煤矿选煤厂使用压滤机主要用于煤泥水处理及浮选精煤泥回收。我厂使用的压滤机也是通过保压时间调节控制自动卸料程序,但是在实际使用过程中出现一些弊端,由于煤泥水浓度不同,井下提升煤质不同等原因经常会出现两种现象,一是保压时间过短,滤饼含水量大,造成胶带运输机打滑,严重时造成急停,胶带运输机上的物料倒流、倾洒,给生产岗位司机带来繁重的清理工作;二是保压时间过长,滤饼粉化严重,造成胶带机机道煤尘大,影响职工的健康及生产现场环境。针对以上问题,我们首先采取的措施是让压滤司机岗点工密切关注煤泥水的密度、煤质的变化,根据实际情况调节压滤机现场操作屏上的保压时间等参数,来保证煤泥饼含水量稳定。但是,这种操作方法不准确,费时费力,主观因素大,仍然没有很好地就解决问题。
为了改善压滤机的工艺过程,调节煤泥饼含水量,在充分调研的基础上,结合现场实际情况,设计了利用集水槽液位控制压滤机卸料装置。经试用效果显著,并在全厂压滤机设备上进行推广。
三、压滤机液位控制卸料装置
压滤机液位控制卸料装置包括三部分,①压滤机水槽液位探测装置;②压滤机自动卸料控制装置。③PLC控制程序
2.1压滤机水槽液位探测装置
压滤机水槽液面探测装置如图1所示
由图1可知,电极触点1为低水位,低水位说明入料已完成,可以进行反吹、压榨、卸料;电极触点2为中水位,可以认为是正常水位;电极触点3为高水位,PLC收到信号开始进行入料计时,计时300s。
2.2自动卸料控制装置
自动卸料控制装置如图2所示
① 接通电源后,接点3和4断开,接点3和2接通;②当滤液水到达高水位时,通过电极触点3接通接点5,接点3和4接通,接点3和2断开,当滤液水降低到低水位时,通过电极触点1接通接点6,接点3和4断开,接点3和2接通
自动卸料过程控制:当滤液水到达高水位,通过电极触点3与接点5接通后,接点3和4接通,接点4传输PLC一个高水位信号,说明已开始入料,PLC开始入料计时,计时300s;当入料接近完成时,煤泥饼水量逐渐减少,水槽内液位逐渐降低,当降到低水位时,通过电极触点1与接点6接通后,接点3和4断开,接点4传输PLC一个低水位信号,并结合300s入料时间,说明入料已完成,可以进行反吹、压榨、卸料。
2.3 PLC控制原理
由图3可以看出压滤机水槽液位计控制原理:①由编程员通过组态软件,结合现场生产工艺要求,设定水槽深度值,直接设置PLC初始值;②水槽中电极触点检测到水位值,通过液位计信号量传输到PLC,PLC的模拟量输入模块输入到PLC中;③PLC中的输出模块控制入料时间及液位,完成整个闭环控制。
结语
本文通过应用液位计及PLC控制程序来指导现场实际生产,对传统的压滤机进行了小改造,却取得大的成效,应用到生产后,车间压滤机事故率降低,煤泥饼含水量合理,设备可靠性和自动化程度大大提高。
关键词:压滤机;液位继电器;自动控制;卸料
【分类号】:TF762.3
一、概述
鲍店选煤厂简绍
鲍店煤矿选煤厂于1987年动工建设,是一座设计年入洗原煤300万吨的大型矿井选煤厂,主要担负着将矿井开采毛煤加工成顾客需求的商品煤的任务,1990年12月建成投产。2007年技术改造,增加两套三产品无压重介旋流器分选系统,设计年入洗原煤500万吨,2013年,又将原跳汰洗煤工艺改造为一套三产品无压重介分选系统、增加了精煤泥浮选系统、并配套完善煤泥水处理系统,该改造设计年入洗原煤600万吨,与矿井提升能力一致,并实现了全入洗,全重介,全入浮的生产工艺。
压滤机卸料简述
压滤机是一种间歇性固液分离设备,广泛应用在各类工业生产中,压滤机的卸料过程是:通过泵入料,进料达到一定压力后开始保压计时,达到设定时间后,停止入料,然后进行压榨,反吹,在持續达到设定时间后,卸料。
二、鲍店选煤厂压滤机卸料装置存在的问题
鲍店煤矿选煤厂使用压滤机主要用于煤泥水处理及浮选精煤泥回收。我厂使用的压滤机也是通过保压时间调节控制自动卸料程序,但是在实际使用过程中出现一些弊端,由于煤泥水浓度不同,井下提升煤质不同等原因经常会出现两种现象,一是保压时间过短,滤饼含水量大,造成胶带运输机打滑,严重时造成急停,胶带运输机上的物料倒流、倾洒,给生产岗位司机带来繁重的清理工作;二是保压时间过长,滤饼粉化严重,造成胶带机机道煤尘大,影响职工的健康及生产现场环境。针对以上问题,我们首先采取的措施是让压滤司机岗点工密切关注煤泥水的密度、煤质的变化,根据实际情况调节压滤机现场操作屏上的保压时间等参数,来保证煤泥饼含水量稳定。但是,这种操作方法不准确,费时费力,主观因素大,仍然没有很好地就解决问题。
为了改善压滤机的工艺过程,调节煤泥饼含水量,在充分调研的基础上,结合现场实际情况,设计了利用集水槽液位控制压滤机卸料装置。经试用效果显著,并在全厂压滤机设备上进行推广。
三、压滤机液位控制卸料装置
压滤机液位控制卸料装置包括三部分,①压滤机水槽液位探测装置;②压滤机自动卸料控制装置。③PLC控制程序
2.1压滤机水槽液位探测装置
压滤机水槽液面探测装置如图1所示
由图1可知,电极触点1为低水位,低水位说明入料已完成,可以进行反吹、压榨、卸料;电极触点2为中水位,可以认为是正常水位;电极触点3为高水位,PLC收到信号开始进行入料计时,计时300s。
2.2自动卸料控制装置
自动卸料控制装置如图2所示
① 接通电源后,接点3和4断开,接点3和2接通;②当滤液水到达高水位时,通过电极触点3接通接点5,接点3和4接通,接点3和2断开,当滤液水降低到低水位时,通过电极触点1接通接点6,接点3和4断开,接点3和2接通
自动卸料过程控制:当滤液水到达高水位,通过电极触点3与接点5接通后,接点3和4接通,接点4传输PLC一个高水位信号,说明已开始入料,PLC开始入料计时,计时300s;当入料接近完成时,煤泥饼水量逐渐减少,水槽内液位逐渐降低,当降到低水位时,通过电极触点1与接点6接通后,接点3和4断开,接点4传输PLC一个低水位信号,并结合300s入料时间,说明入料已完成,可以进行反吹、压榨、卸料。
2.3 PLC控制原理
由图3可以看出压滤机水槽液位计控制原理:①由编程员通过组态软件,结合现场生产工艺要求,设定水槽深度值,直接设置PLC初始值;②水槽中电极触点检测到水位值,通过液位计信号量传输到PLC,PLC的模拟量输入模块输入到PLC中;③PLC中的输出模块控制入料时间及液位,完成整个闭环控制。
结语
本文通过应用液位计及PLC控制程序来指导现场实际生产,对传统的压滤机进行了小改造,却取得大的成效,应用到生产后,车间压滤机事故率降低,煤泥饼含水量合理,设备可靠性和自动化程度大大提高。