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【摘 要】小水电站水能挖潜技改符合余姚市小水电站的实际情况,为小水电带来明显的经济效益,是一种投资省、见效快的有效方法,文章主要介绍了小水电站挖潜改造的主要途径和成功案例。
【关键词】小水电站;挖潜技术改造;投资
1.余姚市小水电发展现状
余姚市位于浙江省东部,地处宁绍平原中部地段,全市总面积1527km2,其中山地805km2,占总面积的52%。南部为四明山区,植被茂盛,气候温和,雨量充沛,最高海拔980m,多年平均降雨量约2000mm,蕴藏着丰富的水力资源。据分析统计,全市可开发装机3.2kW左右。截止2014年10月,已建电站85处,总装机2.6万kW,占可开发量的80%。
从各已建电站现有情况来看,存在着设备效率低下、技术落后等问题。尤其是一些老电站,问题更突出,已严重影响了正常的生产。利用新技术对老电站进行技术改造,挖掘自身潜力,提高电站的技术含量和管理水平及经济效益,是巩固和发展余姚小水电站最科学、经济的方法,也是地方电力自身发展和壮大的有效途径。
2.小水电站水能挖潜改造的主要途径分析
分析以上公式,一座电站的发电量取决于流量、水头和机组效率三个参数,故挖潜改造可以从流量、水头和机组设备三方面着手。
2.1挖掘流量潜力
电站原设计保守,流量没有充分利用,部分梯级电站上下级发电流量不配套,下一级电站由于位置优越提前开发,在上游电站逐步开发后,发现上游发电流量大,下级电站流量偏小,弃水增加;附近流域有条件进行引水的,可以增加发电流量。
2.2挖掘水头潜力
水头没有充分利用,电站选址位置不合理,如早期隧洞开凿困难,就近在坝址附近建站,没有利用河床坡度;水库涵管后采用明渠引水,没有利用大坝高度的势能,尤其是低水头电站更加明显;原设计管道尺寸偏小,水头损失过大,导致机组运行净水头达不到设计要求。
2.3挖掘设备潜力
部分水电站原水轮机选择偏大,额定出力可以提高一档,在水轮发电机组现状较好的情况下实施扩容改造时,可继续利用原有水轮机,发电机利用老机组进行扩容改造,以节省投资。
3.挖潜改造成功案例
案例1:具有流量潜力的电站改造
鹿亭乡上庄电站是晓鹿大溪梯级开发的第三级电站,装机1×200+1×320kW共520kW,设计流量1.78m3/s,电站于2001年6月25日并网发电。上游大溪电站装机容量520kW,集水面积23.4km2,设计水头39.4m,设计流量1.78m3/s,根据实际运行情况,大溪电站实际发电流量在2.15m3/s左右,使得上庄电站水库经常溢水,浪费了水能资源。2003年,上庄电站实施深坑引水工程,新增引水面积2.01km2,按多年平均径流量0.07m3/s,倍比系数2.5~4.0,可增加流量0.18~0.28m3/s,根据电站实际运行情况来看,上庄电站装机容量还有增加的空间。2010年,上庄电站实施扩容改造工程,电站设计规模由原来的520kW扩容至720kW,即2#机组由原来的200kW扩容至400kW,1#机组320kW不变,工程投资概算78万元,改造后年均发电量可增加约20万kW.h,年增收约10万元。
案例2:具有水头潜力的电站改造|
鹿亭乡岩头电站,上游集水面积0.82km2,总库容5.0万m3,原电站装机100kW,设计水头140m,由于该电站设备严重老化,且存在诸多安全隐患,所以需要报废重建,且电站通过250m的引水明渠发电,不仅浪费了坝高水头,而且水流通过渠道水量损失也较严重。2006年10月,实施岩头电站报废重建工程,工程内容为:进水口位于右坝体,为坝内埋涵管,考虑水库大坝为“照谷社”型坝,受力情况复杂,为了避免坝体开挖对大坝本身产生不利影响,拟采用将Φ300mm的压力钢管伸入原坝涵管内,长度为24m,从进水口用C20砼封堵2m,管道进口设Φ300的斜插门,在斜插门前设固定式拦污栅,插门后坝前重新设置直径100mm通气管;将明渠改为压力管道,充分利用坝高水头,在原明渠铺设Φ400mm的网管,压力0.4Mpa,总长约257m,前池至厂房段压力管道进行更换,重新铺设Φ300mm钢管,总长约260m,前130m壁厚6mm,后130m壁厚8mm,中间设置一个镇墩,每隔4m设一个支墩;电站厂房按原老厂房位置,主厂房面积为10.8×6.0m2,经观察,原厂房结构较稳定,不作重新拆建,只是考虑对其加以装修,并对厂房内的控制屏等电气设备进行更新。工程总投资概算61.5万元,重建后多年平均发电量达20.6万kW.h,比原发电量10万kW.h增加一半,效益显著。
案例3:具有设备潜力的机组参数优化改造
大横山电站,位于大岚镇大俞村,电站装机2×320kW+2×250kW共1140kW,电站配套水库1座,集水面积54km2,坝高25m,正常库容188万m3,发电最高水头51m,最低水头36m,电站多年平均年发电量为311万kW.h。由于水库集水面积相对较大,库容相对较小,弃水较多,水量利用率约60%,所以增机扩容尚有一定余地。
根据电站的水力参数,水轮机在水头>42m时可超250kW运行,但由于受发电机出力限制,机组无法实现超发。通过对原水轮机技术参数和电站水头变幅范围详细分析,认为水轮机性能仍能达到原有技术指标,调节出力有较大余地,不需更换。因此,提出对发电机由250kW增容到320kW的方案,技改后定子绕组截面扩大40%,转子匝数增加10.4%,增容技改后定转子线圈绝缘等级由B级提高到F级绝缘,励磁系统也相应技改。
通过技改后机组在320kW工况下长期运行,机组噪音、振动及各部温升等均符合要求。1台发电机、变压器及其它电气设备改造总计费用在12万元以内,可增加年收入约8万元。
4.结束语
小水电挖潜技改符合余姚市小水电站的实际情况,也符合国家的大政方针,是一种投资省、见效快的有效方法,为小水电带来明显的经济效益。先进的技术设备保证了供电的质量,也确保了电站的安全运行。
【参考文献】
[1]水利水能规划,中国水利水电出版社.
[2]水电站,(第二版)中国水利水电出版社.
【关键词】小水电站;挖潜技术改造;投资
1.余姚市小水电发展现状
余姚市位于浙江省东部,地处宁绍平原中部地段,全市总面积1527km2,其中山地805km2,占总面积的52%。南部为四明山区,植被茂盛,气候温和,雨量充沛,最高海拔980m,多年平均降雨量约2000mm,蕴藏着丰富的水力资源。据分析统计,全市可开发装机3.2kW左右。截止2014年10月,已建电站85处,总装机2.6万kW,占可开发量的80%。
从各已建电站现有情况来看,存在着设备效率低下、技术落后等问题。尤其是一些老电站,问题更突出,已严重影响了正常的生产。利用新技术对老电站进行技术改造,挖掘自身潜力,提高电站的技术含量和管理水平及经济效益,是巩固和发展余姚小水电站最科学、经济的方法,也是地方电力自身发展和壮大的有效途径。
2.小水电站水能挖潜改造的主要途径分析
分析以上公式,一座电站的发电量取决于流量、水头和机组效率三个参数,故挖潜改造可以从流量、水头和机组设备三方面着手。
2.1挖掘流量潜力
电站原设计保守,流量没有充分利用,部分梯级电站上下级发电流量不配套,下一级电站由于位置优越提前开发,在上游电站逐步开发后,发现上游发电流量大,下级电站流量偏小,弃水增加;附近流域有条件进行引水的,可以增加发电流量。
2.2挖掘水头潜力
水头没有充分利用,电站选址位置不合理,如早期隧洞开凿困难,就近在坝址附近建站,没有利用河床坡度;水库涵管后采用明渠引水,没有利用大坝高度的势能,尤其是低水头电站更加明显;原设计管道尺寸偏小,水头损失过大,导致机组运行净水头达不到设计要求。
2.3挖掘设备潜力
部分水电站原水轮机选择偏大,额定出力可以提高一档,在水轮发电机组现状较好的情况下实施扩容改造时,可继续利用原有水轮机,发电机利用老机组进行扩容改造,以节省投资。
3.挖潜改造成功案例
案例1:具有流量潜力的电站改造
鹿亭乡上庄电站是晓鹿大溪梯级开发的第三级电站,装机1×200+1×320kW共520kW,设计流量1.78m3/s,电站于2001年6月25日并网发电。上游大溪电站装机容量520kW,集水面积23.4km2,设计水头39.4m,设计流量1.78m3/s,根据实际运行情况,大溪电站实际发电流量在2.15m3/s左右,使得上庄电站水库经常溢水,浪费了水能资源。2003年,上庄电站实施深坑引水工程,新增引水面积2.01km2,按多年平均径流量0.07m3/s,倍比系数2.5~4.0,可增加流量0.18~0.28m3/s,根据电站实际运行情况来看,上庄电站装机容量还有增加的空间。2010年,上庄电站实施扩容改造工程,电站设计规模由原来的520kW扩容至720kW,即2#机组由原来的200kW扩容至400kW,1#机组320kW不变,工程投资概算78万元,改造后年均发电量可增加约20万kW.h,年增收约10万元。
案例2:具有水头潜力的电站改造|
鹿亭乡岩头电站,上游集水面积0.82km2,总库容5.0万m3,原电站装机100kW,设计水头140m,由于该电站设备严重老化,且存在诸多安全隐患,所以需要报废重建,且电站通过250m的引水明渠发电,不仅浪费了坝高水头,而且水流通过渠道水量损失也较严重。2006年10月,实施岩头电站报废重建工程,工程内容为:进水口位于右坝体,为坝内埋涵管,考虑水库大坝为“照谷社”型坝,受力情况复杂,为了避免坝体开挖对大坝本身产生不利影响,拟采用将Φ300mm的压力钢管伸入原坝涵管内,长度为24m,从进水口用C20砼封堵2m,管道进口设Φ300的斜插门,在斜插门前设固定式拦污栅,插门后坝前重新设置直径100mm通气管;将明渠改为压力管道,充分利用坝高水头,在原明渠铺设Φ400mm的网管,压力0.4Mpa,总长约257m,前池至厂房段压力管道进行更换,重新铺设Φ300mm钢管,总长约260m,前130m壁厚6mm,后130m壁厚8mm,中间设置一个镇墩,每隔4m设一个支墩;电站厂房按原老厂房位置,主厂房面积为10.8×6.0m2,经观察,原厂房结构较稳定,不作重新拆建,只是考虑对其加以装修,并对厂房内的控制屏等电气设备进行更新。工程总投资概算61.5万元,重建后多年平均发电量达20.6万kW.h,比原发电量10万kW.h增加一半,效益显著。
案例3:具有设备潜力的机组参数优化改造
大横山电站,位于大岚镇大俞村,电站装机2×320kW+2×250kW共1140kW,电站配套水库1座,集水面积54km2,坝高25m,正常库容188万m3,发电最高水头51m,最低水头36m,电站多年平均年发电量为311万kW.h。由于水库集水面积相对较大,库容相对较小,弃水较多,水量利用率约60%,所以增机扩容尚有一定余地。
根据电站的水力参数,水轮机在水头>42m时可超250kW运行,但由于受发电机出力限制,机组无法实现超发。通过对原水轮机技术参数和电站水头变幅范围详细分析,认为水轮机性能仍能达到原有技术指标,调节出力有较大余地,不需更换。因此,提出对发电机由250kW增容到320kW的方案,技改后定子绕组截面扩大40%,转子匝数增加10.4%,增容技改后定转子线圈绝缘等级由B级提高到F级绝缘,励磁系统也相应技改。
通过技改后机组在320kW工况下长期运行,机组噪音、振动及各部温升等均符合要求。1台发电机、变压器及其它电气设备改造总计费用在12万元以内,可增加年收入约8万元。
4.结束语
小水电挖潜技改符合余姚市小水电站的实际情况,也符合国家的大政方针,是一种投资省、见效快的有效方法,为小水电带来明显的经济效益。先进的技术设备保证了供电的质量,也确保了电站的安全运行。
【参考文献】
[1]水利水能规划,中国水利水电出版社.
[2]水电站,(第二版)中国水利水电出版社.