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摘要:银川西夏热电厂#1炉脱硫增压风机设计时采用带电机
直接工作的传统控制模式,投运两年问题逐渐暴露出来,现场电机与拖动系统不匹配,设备运行效率低,影响全厂经济效益,后经我厂技术改造,采用高压变频控制方式,运行采用一拖一方式,用变频器控制电动机的运行,效果明显,运行经济性有很大提高,对比的效益明显。
关键词:西夏热电厂 #1炉脱硫增压风机 传统控制模式 高压变频技术
1 概述
降低火力发电厂的厂用电率是提高电厂经济效益的一条重要途径,电厂中大量的风机、水泵是用电大户,对它们进行节能改造、减少用电量对全厂降低厂用电率意义重大。
目前,在西夏热电厂机、炉主要动力设备中,如凝结水泵、热网循环水泵、送风机、脱硫增压风机等普遍存在电动机及被拖动设备效率低,电机、风机、泵等设备落后,系统匹配不合理,“大马拉小车”现象严重,经两年投运实践,这些设备调节方式落后,经常低负荷运行,比同行大型机组效率差很多,对我厂发电的经济效益有很大影响。
2 #1炉脱硫增压风机控制装置运行情况
#1炉脱硫增压风机,设计时增压风机(送风机)带电机直接工作,电机铭牌:型号YKK8002-12 Pn=1120KW,Un=
6kV,In=142A。风机风量=699375N;风机风压=1728Pa,COSΦ=0.85。
2008年12月投产,至2011年初设备运行还不到大修期问题就很普遍。常见的问题:①工频启动时启动电流大,对电网冲击明显;②按照电机每年运行300小时计算,相比同类电厂增压风机厂用电率,确实浪费不少电量;③系统匹配不合理,运行时还出现风道调整不好会有工频下共振现象;④风道有震开裂的现象,甚至于还对机组出力和环境保护有影响。
3 设备改造及运行效果
为此厂里经过努力,争取上级部门同意,及时对它进行了技术改造,本着节能增效的目的,将增压风机控制改造为变频控制方式。
系统改造主回路方案:变频器控制采用一拖一方案,变频器接于厂用高压6kV系统(主动力电源系统)用于电动机的变频控制;为了增加运行可靠性,变频器另加一套旁路系统。改造后设备如下:
变频器铭牌:型号LPHT-06K-10-1400A,Pn=1400
KW,Un=6kV,In=210A,风机风量=874219N;风机风压=2160Pa,cosΦ=0.96。
2012年下旬改造后投入运行经改造后运行一段时间结果看,改选后增压风机挡板开度由以前的80%上升到了98%,大大缩短了管道阻力损失,提高了运行的稳定性。采用高压变频技术后,驱动电动机的工作频率基本上在30-40Hz之间,与工频50Hz相比,降低了风机的转速,减少了能量损失,降低了运行费用。变频启动时电机转带缓慢上升,使整套风机设备的零部件寿命延长,很大程度上减少了挡板调节,延长了挡板寿命。降低了检修工作强度和工作量。这次改造的意外收获,解决了风道在工频运行下的共振现象。
4 设备改造前后运行节约电量对比
#1炉脱硫增压风机变频改造后节能分析(电机功率538KW,电压=6kV,电流=37A)应用北京四方乐普高压变频器带来的对比效益
统计方法说明:增压风机80%运行周期内,工频并挡板全关状态下电流130A,变频并挡板全关状态下电流85A,因此,增压风机的节能电量可以按固定比率计算,要考虑大部分时间要采用挡板调节。节约电量=1.732x节约电流x电压x功率因素x运行时间(指变频运行的时间)。
通过实地抽样测算,变频改造后取得了良好的节能效果,降低了生产成本,取得了较好的经济和社会效益。
5 结论
目前,在西夏热电厂机、炉主要动力设备中,脱硫增压风机首先采用高压变频技术,电动机的转速可以根据需要调节,运行稳定,安全可靠,节能效果明显,为我厂机、炉主动力设备改造开了个好头,这项改造成功之后,有一定的推广价值。我厂逐步将在凝结水泵、热网循环水泵、送风机等普遍采用高压变频技术,将为我厂运行产生更大的经济和社会效益。
参考文献:
[1]逯乾鹏,项立峥.高压变频调速与电厂节能[J].变频器世界,2006(08).
[2]项立峥,逯乾鹏,李南坤.高压变频调速技术及发展趋势研究[J].电力设备,2005(06).
[3]丁洋.热电厂锅炉风机高压变频节能技术改造的研究[D].山东大学,2012.
作者简介:
张瑞峰(1967-),男,山西襄汾人,电力工程工程师,从事电器设备维护工作。
直接工作的传统控制模式,投运两年问题逐渐暴露出来,现场电机与拖动系统不匹配,设备运行效率低,影响全厂经济效益,后经我厂技术改造,采用高压变频控制方式,运行采用一拖一方式,用变频器控制电动机的运行,效果明显,运行经济性有很大提高,对比的效益明显。
关键词:西夏热电厂 #1炉脱硫增压风机 传统控制模式 高压变频技术
1 概述
降低火力发电厂的厂用电率是提高电厂经济效益的一条重要途径,电厂中大量的风机、水泵是用电大户,对它们进行节能改造、减少用电量对全厂降低厂用电率意义重大。
目前,在西夏热电厂机、炉主要动力设备中,如凝结水泵、热网循环水泵、送风机、脱硫增压风机等普遍存在电动机及被拖动设备效率低,电机、风机、泵等设备落后,系统匹配不合理,“大马拉小车”现象严重,经两年投运实践,这些设备调节方式落后,经常低负荷运行,比同行大型机组效率差很多,对我厂发电的经济效益有很大影响。
2 #1炉脱硫增压风机控制装置运行情况
#1炉脱硫增压风机,设计时增压风机(送风机)带电机直接工作,电机铭牌:型号YKK8002-12 Pn=1120KW,Un=
6kV,In=142A。风机风量=699375N;风机风压=1728Pa,COSΦ=0.85。
2008年12月投产,至2011年初设备运行还不到大修期问题就很普遍。常见的问题:①工频启动时启动电流大,对电网冲击明显;②按照电机每年运行300小时计算,相比同类电厂增压风机厂用电率,确实浪费不少电量;③系统匹配不合理,运行时还出现风道调整不好会有工频下共振现象;④风道有震开裂的现象,甚至于还对机组出力和环境保护有影响。
3 设备改造及运行效果
为此厂里经过努力,争取上级部门同意,及时对它进行了技术改造,本着节能增效的目的,将增压风机控制改造为变频控制方式。
系统改造主回路方案:变频器控制采用一拖一方案,变频器接于厂用高压6kV系统(主动力电源系统)用于电动机的变频控制;为了增加运行可靠性,变频器另加一套旁路系统。改造后设备如下:
变频器铭牌:型号LPHT-06K-10-1400A,Pn=1400
KW,Un=6kV,In=210A,风机风量=874219N;风机风压=2160Pa,cosΦ=0.96。
2012年下旬改造后投入运行经改造后运行一段时间结果看,改选后增压风机挡板开度由以前的80%上升到了98%,大大缩短了管道阻力损失,提高了运行的稳定性。采用高压变频技术后,驱动电动机的工作频率基本上在30-40Hz之间,与工频50Hz相比,降低了风机的转速,减少了能量损失,降低了运行费用。变频启动时电机转带缓慢上升,使整套风机设备的零部件寿命延长,很大程度上减少了挡板调节,延长了挡板寿命。降低了检修工作强度和工作量。这次改造的意外收获,解决了风道在工频运行下的共振现象。
4 设备改造前后运行节约电量对比
#1炉脱硫增压风机变频改造后节能分析(电机功率538KW,电压=6kV,电流=37A)应用北京四方乐普高压变频器带来的对比效益
统计方法说明:增压风机80%运行周期内,工频并挡板全关状态下电流130A,变频并挡板全关状态下电流85A,因此,增压风机的节能电量可以按固定比率计算,要考虑大部分时间要采用挡板调节。节约电量=1.732x节约电流x电压x功率因素x运行时间(指变频运行的时间)。
通过实地抽样测算,变频改造后取得了良好的节能效果,降低了生产成本,取得了较好的经济和社会效益。
5 结论
目前,在西夏热电厂机、炉主要动力设备中,脱硫增压风机首先采用高压变频技术,电动机的转速可以根据需要调节,运行稳定,安全可靠,节能效果明显,为我厂机、炉主动力设备改造开了个好头,这项改造成功之后,有一定的推广价值。我厂逐步将在凝结水泵、热网循环水泵、送风机等普遍采用高压变频技术,将为我厂运行产生更大的经济和社会效益。
参考文献:
[1]逯乾鹏,项立峥.高压变频调速与电厂节能[J].变频器世界,2006(08).
[2]项立峥,逯乾鹏,李南坤.高压变频调速技术及发展趋势研究[J].电力设备,2005(06).
[3]丁洋.热电厂锅炉风机高压变频节能技术改造的研究[D].山东大学,2012.
作者简介:
张瑞峰(1967-),男,山西襄汾人,电力工程工程师,从事电器设备维护工作。