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[摘 要]孙村煤矿是一个百年老矿,目前核定生产能力140万吨/年,矿井开采深度居亚洲之首,水平跨度大,运输环节多,运输系统复杂。随着采场的不断下移,矿井开拓的不断延伸,煤炭运输系统面临更多困难。孙村煤矿运输使用较多的是SD-80、SD-150、DSJ140/100/2x125强力带式输送机,目前井下在用的有20余部,成为煤炭运输的主要设备,其能否安全稳定运行直接影响到煤矿正常生产作业,甚至影响矿井安全生产和效益。根据多年使用经验,针对输送机机架容易产生问题的部位进行分析、研究,从实用性着手改善机架结构,提高机架强度,减少设备机械故障率,切实提高输送机的运行效率。
[关键词]胶带输送机 机架 机械强度 改造 提效
中图分类号:TD528 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)12-0278-01
带式输送机是煤矿最理想的高效连续运输设备,具有输送距离长、运量大、连续输送等优点,而且运行可靠,易于实现自动化和集中化控制,尤其对高产高效矿井,带式输送机已成为煤炭开采机电一体化技术与装备的关键设备。孙村煤矿作为一座百年老矿,目前核定生产能力140万吨/年,矿井开采深度居亚洲之首,水平跨度大,运输环节多,运输系统复杂。
我矿使用较多的是SD-80、SD-150、DSJ140/100/2x125强力带式输送机,目前井下在用的有20余部,成为煤炭运输的主要设备,随着煤矿采掘深度不断增加,运行环境的恶劣程度也逐步提升,一般长期处于潮湿、淋水、有腐蚀性气体的环境中,而且受运输、工作面条件的限制,传统结构的胶带输送机在实际运行过程中频频出现问题,影响了输送机的正常运行,针对井下输送机出现的问题,对输送机机架进行改良,改善机架结构,增加机架强度,减少设备机械故障率,切实提高输送机的运行效率。主要从以下几方面进行改进:
一、胶带输送机探头架的改进
1、胶带输送探头架存在的问题
SD-80、SD-150强力胶带输送机的探头架,都是用螺栓与主机架固定在一起,然后用三角斜撑对探头架和主机架进行加固,使得二者连为一体,这种连接方式在使用过程中显现的缺点是:
(1)、输送机主机架布置位置一旦确定,卸载点(探头架上的探头滚筒)也就随之确定,受主机架固定位置的限制,卸载点没有向前移动的随意性;
(2)、主机架与探头架之间紧靠螺栓及三角撑连接,长距离运输胶带输送机受到较大的皮带涨紧力,以及巷道变形、底板不平、井下空气潮湿、淋水较多等恶劣环境的影响,探头架极易锈蚀、扭曲变形,损坏频繁,影响运输系统正常运行;
(3)、探头架长1.5米(2.4米),与主机架紧密相连,输送机两侧受变速箱及电机影响,空间有限,胶带上溅落的煤矸不便于清理,探头架上的弹簧清煤器需人工调节,调节不到位或不及时,清煤器起不到清煤的作用,造成煤矸卡住皮带、撕烂皮带的现象时有发生。
2、胶带输送机探头架的改进方案及优点:
针对探头架存在的问题,主要从四个方面进行改进:另设计加工一基础架用于固定探头架,使探头架与主机架分离;探头架制作材料由原来的槽钢改为矿工钢,极大增加其机械强度;探头架设计成可组合式形式,便于井下运输;探头架增加水冲式清煤装置,有效清除胶带及卸载滚筒上的煤矸。
(1)、用矿工钢为主材加工一个基础架,主要用于固定探头架,使得探头架与主机架分离,在安装及使用过程中,可根据工作面现场情况(地面平整情况、巷道空间情况),调节探头架与主机架之间相对位置。基础架设有固定孔,可使用底弓螺栓固定;基础架采用矿工钢加工制作成框架结构,耐用且稳定性强、抗扭曲,抗变形;基础架结构简单,尺寸紧凑,适于卸载空间狭小巷道使用。
(2)、探头架的制作材料由原来的槽钢改为11#矿工钢,极大增加其机械强度,解决了探头架容易变形扭曲的问题,更适合井下潮湿淋水的恶劣环境,可长久使用;并分左右两侧设计成可组合式,中间用工字钢连接,这种连接方式轻巧方便,便于井下运输安装,减少组装人员,缩短安装时间。
(3)、由于探头架与主机架分体布置,主机架两侧溅落的煤矸有了足够的清理空间;设计增加了水冲式清煤器,使用工作面现有的的防尘水即可实现自动水冲。探头滚筒前侧是夹带式清煤器,主要清理胶带外面上的煤矸;滚筒后侧是水冲式清煤器,主要清理滚筒上以及胶带内测煤矸,然后是重锤式清煤器,再次清理胶带外面上的煤矸。三道清煤器的设计使用,有效解决了胶带挂、粘煤矸、煤泥的问题,保证了滚筒表面清洁,减少滚筒磨损及胶带跑偏现象,防止煤矸卡住皮带、撕烂皮带,并使现场的文明整治工作上了一个新台阶。
二、输送机储载架的改进
强力输送机的储载架一般长约12米,直接连接在主机架的后侧,主要功能是储带仓。游动小车在储载架内轨道上移动,当移动小车向机尾方向移动时,胶带进入储带装置内,机尾回缩;反之,机尾延伸。
1、传统储载架存在的问题:
(1)、储载架一般分四节,每节3米,节与节之间用螺栓连接,安装、运输时间长,占用车辆、人员多,效率低;
(2)、胶带输送机运行过程中,游动小车一旦出现掉道、卡道或小车扭曲等现象时,需将储载架拆除后方可进行游动小车的维修工作,因拆除安装储载架而大大延长了维修时间,这也是机电事故居高不小的重要原因之一。
(3)、储载架一般长度约12米,在安装过程中,要有足够的安装空间,且充分考虑巷道地面的平直度;
(4)、储载架都是用角铁加工制作,属架体式结构,受游动小车及煤矸的碰撞易变性、扭曲,事故频发,需频繁维修、更换,消耗大量人力物力,影响输送机正常运行。
2、改进方案:
(1)、取消原先12米长的储载架,用矿工钢加工制作长度为0.6米的三角架,上部安装改向滚筒,下部安装导向滚筒,完全可取代原储载架的功能,大大减少了运输、安装环节,可节约材料、人工的投入。
(2)、由于取消了储载架,在主机架与机尾架之间的巷道地面上根据需要敷设轨道,游动小车在轨道上直接运行,方便了游动小车的安装和维护,并且可调节储存胶带的数量,由原来的36米可增加到100米,增加了伸缩式胶带输送机的伸缩量,极大的提高了胶带输送机运行效率;
(3)、取消了储载架的遮拦,更便于清理游动小车两侧溅落的煤矸,没有了煤矸的阻碍,小车运行更平稳出现故障的机率大大减少,保证了输送机的正常运行。
三、涨紧跑车的改进
1、原游动小车系用槽钢加工制作,且车轮轮毂为单边沿。存在有自重轻,运行不稳,在调节伸缩量过程中,易扭曲变形,涨紧效果差等问题;我们改用矿工钢做主材,跑车轮部位增设加强筋板,一方面增加涨紧跑车的自重,保证其运行的稳定性,另一方面加强了游动小车抗拉、抗扭机械强度。
2、原游动小车跑车滚轮系单沿,在运行过程中,极易脱离轨道而影响输送机的运行。据井下敷设轨道的型号,合理设计跑车轮间隙及两侧轮沿高度,使跑车轮在运行过程中避免了掉道、卡道现象。
四、机尾架的设计改进
原机尾架滚筒采用直径¢320的滚筒,考虑到与整部输送机的承载能力相匹配,将机尾滚筒更换为直径¢400,在机尾滑道处增设加强板,增强了滑道的承载强度,相应提高了机尾滑块及滑块顶丝等级,使整个机尾装置协调配套;改进清煤器装置,在机尾滚筒前50mm处设计一件多功能清煤器,上端清理上側胶带煤泥,下端清理下侧胶带煤泥,实现了同时清理两侧胶带煤泥效果,且简洁方便。
伸缩式强力胶带输送机机架通过技术改造后投入使用,效果良好,安装简单易行,极大降低了输送机故障率,提高了运行效率;延长了设备使用周期,减少了维护安装成本,降低维修人员劳动强度;保证了煤矿运输正常运行,为煤矿安全生产、提质增效打下坚实基础。
[关键词]胶带输送机 机架 机械强度 改造 提效
中图分类号:TD528 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)12-0278-01
带式输送机是煤矿最理想的高效连续运输设备,具有输送距离长、运量大、连续输送等优点,而且运行可靠,易于实现自动化和集中化控制,尤其对高产高效矿井,带式输送机已成为煤炭开采机电一体化技术与装备的关键设备。孙村煤矿作为一座百年老矿,目前核定生产能力140万吨/年,矿井开采深度居亚洲之首,水平跨度大,运输环节多,运输系统复杂。
我矿使用较多的是SD-80、SD-150、DSJ140/100/2x125强力带式输送机,目前井下在用的有20余部,成为煤炭运输的主要设备,随着煤矿采掘深度不断增加,运行环境的恶劣程度也逐步提升,一般长期处于潮湿、淋水、有腐蚀性气体的环境中,而且受运输、工作面条件的限制,传统结构的胶带输送机在实际运行过程中频频出现问题,影响了输送机的正常运行,针对井下输送机出现的问题,对输送机机架进行改良,改善机架结构,增加机架强度,减少设备机械故障率,切实提高输送机的运行效率。主要从以下几方面进行改进:
一、胶带输送机探头架的改进
1、胶带输送探头架存在的问题
SD-80、SD-150强力胶带输送机的探头架,都是用螺栓与主机架固定在一起,然后用三角斜撑对探头架和主机架进行加固,使得二者连为一体,这种连接方式在使用过程中显现的缺点是:
(1)、输送机主机架布置位置一旦确定,卸载点(探头架上的探头滚筒)也就随之确定,受主机架固定位置的限制,卸载点没有向前移动的随意性;
(2)、主机架与探头架之间紧靠螺栓及三角撑连接,长距离运输胶带输送机受到较大的皮带涨紧力,以及巷道变形、底板不平、井下空气潮湿、淋水较多等恶劣环境的影响,探头架极易锈蚀、扭曲变形,损坏频繁,影响运输系统正常运行;
(3)、探头架长1.5米(2.4米),与主机架紧密相连,输送机两侧受变速箱及电机影响,空间有限,胶带上溅落的煤矸不便于清理,探头架上的弹簧清煤器需人工调节,调节不到位或不及时,清煤器起不到清煤的作用,造成煤矸卡住皮带、撕烂皮带的现象时有发生。
2、胶带输送机探头架的改进方案及优点:
针对探头架存在的问题,主要从四个方面进行改进:另设计加工一基础架用于固定探头架,使探头架与主机架分离;探头架制作材料由原来的槽钢改为矿工钢,极大增加其机械强度;探头架设计成可组合式形式,便于井下运输;探头架增加水冲式清煤装置,有效清除胶带及卸载滚筒上的煤矸。
(1)、用矿工钢为主材加工一个基础架,主要用于固定探头架,使得探头架与主机架分离,在安装及使用过程中,可根据工作面现场情况(地面平整情况、巷道空间情况),调节探头架与主机架之间相对位置。基础架设有固定孔,可使用底弓螺栓固定;基础架采用矿工钢加工制作成框架结构,耐用且稳定性强、抗扭曲,抗变形;基础架结构简单,尺寸紧凑,适于卸载空间狭小巷道使用。
(2)、探头架的制作材料由原来的槽钢改为11#矿工钢,极大增加其机械强度,解决了探头架容易变形扭曲的问题,更适合井下潮湿淋水的恶劣环境,可长久使用;并分左右两侧设计成可组合式,中间用工字钢连接,这种连接方式轻巧方便,便于井下运输安装,减少组装人员,缩短安装时间。
(3)、由于探头架与主机架分体布置,主机架两侧溅落的煤矸有了足够的清理空间;设计增加了水冲式清煤器,使用工作面现有的的防尘水即可实现自动水冲。探头滚筒前侧是夹带式清煤器,主要清理胶带外面上的煤矸;滚筒后侧是水冲式清煤器,主要清理滚筒上以及胶带内测煤矸,然后是重锤式清煤器,再次清理胶带外面上的煤矸。三道清煤器的设计使用,有效解决了胶带挂、粘煤矸、煤泥的问题,保证了滚筒表面清洁,减少滚筒磨损及胶带跑偏现象,防止煤矸卡住皮带、撕烂皮带,并使现场的文明整治工作上了一个新台阶。
二、输送机储载架的改进
强力输送机的储载架一般长约12米,直接连接在主机架的后侧,主要功能是储带仓。游动小车在储载架内轨道上移动,当移动小车向机尾方向移动时,胶带进入储带装置内,机尾回缩;反之,机尾延伸。
1、传统储载架存在的问题:
(1)、储载架一般分四节,每节3米,节与节之间用螺栓连接,安装、运输时间长,占用车辆、人员多,效率低;
(2)、胶带输送机运行过程中,游动小车一旦出现掉道、卡道或小车扭曲等现象时,需将储载架拆除后方可进行游动小车的维修工作,因拆除安装储载架而大大延长了维修时间,这也是机电事故居高不小的重要原因之一。
(3)、储载架一般长度约12米,在安装过程中,要有足够的安装空间,且充分考虑巷道地面的平直度;
(4)、储载架都是用角铁加工制作,属架体式结构,受游动小车及煤矸的碰撞易变性、扭曲,事故频发,需频繁维修、更换,消耗大量人力物力,影响输送机正常运行。
2、改进方案:
(1)、取消原先12米长的储载架,用矿工钢加工制作长度为0.6米的三角架,上部安装改向滚筒,下部安装导向滚筒,完全可取代原储载架的功能,大大减少了运输、安装环节,可节约材料、人工的投入。
(2)、由于取消了储载架,在主机架与机尾架之间的巷道地面上根据需要敷设轨道,游动小车在轨道上直接运行,方便了游动小车的安装和维护,并且可调节储存胶带的数量,由原来的36米可增加到100米,增加了伸缩式胶带输送机的伸缩量,极大的提高了胶带输送机运行效率;
(3)、取消了储载架的遮拦,更便于清理游动小车两侧溅落的煤矸,没有了煤矸的阻碍,小车运行更平稳出现故障的机率大大减少,保证了输送机的正常运行。
三、涨紧跑车的改进
1、原游动小车系用槽钢加工制作,且车轮轮毂为单边沿。存在有自重轻,运行不稳,在调节伸缩量过程中,易扭曲变形,涨紧效果差等问题;我们改用矿工钢做主材,跑车轮部位增设加强筋板,一方面增加涨紧跑车的自重,保证其运行的稳定性,另一方面加强了游动小车抗拉、抗扭机械强度。
2、原游动小车跑车滚轮系单沿,在运行过程中,极易脱离轨道而影响输送机的运行。据井下敷设轨道的型号,合理设计跑车轮间隙及两侧轮沿高度,使跑车轮在运行过程中避免了掉道、卡道现象。
四、机尾架的设计改进
原机尾架滚筒采用直径¢320的滚筒,考虑到与整部输送机的承载能力相匹配,将机尾滚筒更换为直径¢400,在机尾滑道处增设加强板,增强了滑道的承载强度,相应提高了机尾滑块及滑块顶丝等级,使整个机尾装置协调配套;改进清煤器装置,在机尾滚筒前50mm处设计一件多功能清煤器,上端清理上側胶带煤泥,下端清理下侧胶带煤泥,实现了同时清理两侧胶带煤泥效果,且简洁方便。
伸缩式强力胶带输送机机架通过技术改造后投入使用,效果良好,安装简单易行,极大降低了输送机故障率,提高了运行效率;延长了设备使用周期,减少了维护安装成本,降低维修人员劳动强度;保证了煤矿运输正常运行,为煤矿安全生产、提质增效打下坚实基础。