长工作时间固体火箭发动机高精度性能试验架研制

来源 :推进技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liuyunvc
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
叙述了长工作时间固体火箭发动机高精度性能试验架的结构、特点和安装、调试、试验结果,表明该类试验架结构安全可靠,性能满足标准规定,使用效果良好,解决了长工作时间发动机高精度推力测试技术的难题,可作为改进试验技术水平、提高试验可靠性的借鉴。
其他文献
分析了影响叶尖间隙的诸因素,提出了计算瞬变状态下叶尖间隙变化的方法,并以某发动机为例,计算出一级压气机在不同工况下的隙量,给出间隙随时间变化的曲线图。
研究了相互逆转双族流气动喷嘴出口后喷雾的流场结构。实验中采用粒子动态分析仪(PDA)对喷嘴出口后冷态流场结构进行了测量,给出了平均速度以及瞬时脉动均方根速度的分布情况。结果
Objectives: To gain a better understanding of nurse burnout and work-family conflict for nurses and to help the hospital prepare for hospital grade reevaluation
期刊
为了建立与市场使用吻合的试验验证体系,分析了现行体系存在问题,从试验能力、试验方法、试验评价、试验室管理、试验组织机构5个方面对试验验证体系进行介绍。试验能力方面,
对大面积比超音速扩压器引射系统中的扩压器部分进行分析研究。根据扩压器引射系统流动模型建立引射理论,并通过与试验结果相对比,提出扩压器工程设计的有效方法,并编制了计算机
研究试验了组合催化剂MT在丁羟推进剂中提高燃速和降低燃速压强指数的作用。结果表明,MT与不同含量和粒度小于10μm的AP匹配使用,燃速可在9mm/s ̄30mm/s范围内调节;压强指数均小于0.2(压强范围3MPa ̄9MPa),出现“平台”
1病例报告张XX,女,34岁,因“停经41+3周,B超示羊水过少”于2010年6月20日入院。该患于本次妊娠前曾人工流产2次,中期引产1次。
分析了高超侧压式进气道第一、二溢流窗的溢流角随后掠角的变化规律,分析了溢流窗气流与主流相互作用而形成一道脱体曲面激波的原因,设计了侧压角为6°,后掠角30°的直前缘
以固体火箭发动机装药安全性为背景,从高能固体推进剂的燃烧转爆轰(简称DDT)危险性、燃烧转轰机理和燃烧转爆轰的模拟三方面对该问题的研究工作进行了综述,重点讨论了DDT过程中起关键作
腰椎间盘突出症是一种骨科常见病,多发病。随着人口老龄化及生活节奏的加快,腰椎退变并逐渐出现腰椎间盘突出症,需要实施手术治疗的患者绝对数量在逐年增加。通过对于这部分