棒材第二轧钢车间精轧机组运行稳定性研究

来源 :中国科技博览 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liak19870702
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  [摘 要]本文从棒材轧制设备方面入手,分析了影响轧机机组运行稳性性的原因,并对各个原因提出了相应的解决方案,经过实施后机组运行稳定性大大提高。
  [关键词]轴承装配 减速机优化 万向接轴
  中图分类号:TF046.6 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)17-606-02
  1 前言
  第二轧钢车间工艺改造后,精轧出口速度从8- 9米提高至10- 13米,在最初的生产过程中,精轧机组表现出较大不适应,接轴托架及轧机本体晃动剧烈,影响到车间生产的顺行和车间产能的发挥.而且,車间面临产品结构调整,生产规格向两端宽延,产能提升,轧制速度进一步提高,精轧机组运行稳定性成为车间生产顺行的关键点.
  2 现状分析
  根据不同的生产规格,成品速度进一步提高到15米左右,精轧机组运行稳定性问题逐渐暴露出来,主要表现在:托架与轧机本体仍有较大晃动,轴套连接螺栓松动,减速机轴承寿命缩短,停机维修时间较长,不能适应高速高效生产模式的要求.
  2.1 减速机轴承装配方式存在缺陷
  13#- 16#减速机轴承与箱体间设计有偏心套,轴承外圈与偏心套采用过渡配合,因此,轴承在箱体内的径向固定并不十分紧密。轴承经过长时间运转或受到过钢冲击的影响,外圈与偏心套之间发生位移,使轴承的周向定位失效,高速生产条件下,轴承易损坏。(图1)
  3.1 减速机优化
  对速度较高的15H、16H减速机进行优化设计,提高箱体的加工精度,取消了轴承外的偏心套。轴承直接安装在上下箱体的轴承座内,通过联接螺栓固定好。轴承的轴向、径向定位可靠,适应高速运转的要求,运转状态不会因温度、冲击等外部因素的影响而发生变化,使用寿命延长。
  3.2 万向接轴选型
  受机列各设备间间距及联接方式的限制,万向接轴在重新选型时,只能从减小回转直径、减小转动惯量上着手。根据万向接轴产品手册,与现用SWL- II285型接轴接近型号为SWL- II250型,公称扭矩71KN·m。
  3.2.1 接轴传递转矩计算
  当精轧机成品出口速度16米/秒时,接轴每分钟转数n=874;
  电机功率P=1400KW,减速机速比i=1.07;
  从电机传递到接轴的理论转矩:
  根据计算,SWL- II250型万向接轴公称扭矩略大于接轴所要传递的转矩,安全系数较低。接轴关键部位为花键副和十字轴,因此,选用SWL- II250型时需提高这两部分的力学性能。标准产品花键副材质为42CrMo,调质、表淬硬度HRC≥54~60。为进一步提高花键齿的表面硬度、耐磨性和疲劳强度,在调质后选择渗氮处理,渗氮层深度0.4mm,表面硬度HV493~599。渗氮还可提高钢的疲劳强度25~32%,可充分满足现场传动需要。原用接轴十字轴材质为40Cr,调质后力学性能σb=735,σs=540;现选用42CrMo,调质处理后力学性能达到σb=1080,σs=930。通过此两项措施的实施,SWL- II250万向接轴成功应用于精轧机组,并取得了良好效果。
  3.3 轧辊轴套优化
  原轴套与法兰间花键配合存在间隙,产生冲击造成传动不平稳,不适合高速传动的需要,因此,2011年,对轴套的联接形式进行了改进:分别取消了轴套与法兰的花键部分,在法兰与轴套两端面开键槽,装配端面键并用六个M20内六角螺钉来固定。(图4)
  图4 改型轧辊轴套由于平键与键槽配合紧密,无间隙,不产生磨损,因此无冲击、振动,传动平稳,螺栓固定可靠无松动,轴套上轴承的使用周期延长。另一方面,轴套与法兰易于加工,制造费用降低。
  4.1 减速机优化后,上线运行近一年无隐患,与优化前对比,减少热停工时24小时/年,减少轴承消耗6~8套/年;
  4.2 万向接轴重新选型,轧辊轴套改进,使得轧线速度提高到14.7米时,设备保持良好的运行状态,为生产的顺行、产品质量的稳定奠定了基础。轧辊轴套、接轴托架等设备的使用寿命从3个月提高到6个月,年可减少轴套消耗24套,托架4架;同期对比减少热停工时24小时。
  4.3 经过以上几项的优化,精轧运行稳定性提高,设备潜能得到释放,生产效率大大提高。
  作者简介:
  陈斌(1984-) 山西晋中人,本科,专业方向:机械及液压维护。
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