【摘 要】
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厄瓜多尔Tambococha油田由于钻遇松散且微裂缝发育的地层,钻进中井壁易垮塌;其目的层高孔高渗,易发生储层损害问题.为此,以聚合醇XCS-III和乳化石蜡G325为主剂,通过优选其他环保型处理剂,研制了强封堵储层保护水基钻井液.该钻井液利用乳化液滴、浊点效应、微米颗粒及刚性粒子等的协同封堵作用来降低油水界面张力,阻止钻井液进入地层,从而达到防塌封堵和保护储层的目的.室内试验表明,该钻井液抑制性较强,岩屑在其中的线性膨胀量与在清水中相比降低了64.8%;封堵性能好,其粒径分布与理想充填曲线能够较好拟合;
【机 构】
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低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安 710018;中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院,陕西西安710018
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厄瓜多尔Tambococha油田由于钻遇松散且微裂缝发育的地层,钻进中井壁易垮塌;其目的层高孔高渗,易发生储层损害问题.为此,以聚合醇XCS-III和乳化石蜡G325为主剂,通过优选其他环保型处理剂,研制了强封堵储层保护水基钻井液.该钻井液利用乳化液滴、浊点效应、微米颗粒及刚性粒子等的协同封堵作用来降低油水界面张力,阻止钻井液进入地层,从而达到防塌封堵和保护储层的目的.室内试验表明,该钻井液抑制性较强,岩屑在其中的线性膨胀量与在清水中相比降低了64.8%;封堵性能好,其粒径分布与理想充填曲线能够较好拟合;储层损害小,对Napo组U层岩心平均伤害率10.25%;环保性能好,钻井液重金属含量等达到了污水排放标准要求.Tambococha油田的15口水平井应用了该钻井液,钻井过程中井眼稳定、起下钻顺畅,钻后平均单井日产原油超过300 t,产油量较邻井提高近90%,且钻井废液及钻屑环保指标均达到EPA1311排放标准要求.研究结果表明,该强封堵储层保护水基钻井液,能够满足厄瓜多尔Tambococha油田水平井钻井提速及储层保护技术需求.
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