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[摘 要]某炼厂污水场开工以后运行正常,水质满足设计标准,为提高总外排水质和降低能耗,对运行工艺进行调整,调整完成以后,总排水质明显提高、能耗明显下降,取得了较好的经济效益和环境效益。
[关键词]污水场 工艺调整 提高水质
中图分类号:TE685 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)33-0001-01
1项目内容
1.1项目背景
污水场运行工艺包括含油污水处理系统和高浓度污水处理系统。两套系统分别独立运行,两套系统处理完毕以后的水同时进入监测池外排至蒸发塘,由于高浓度污水在单独的一套运行系统中停留时间有限,大分子的污染物不能完全被降解,在和外排的含油污水同时进入监测池以后,而除CODcr以外其余污染物浓度能达到《GB31570-2015》排放标准;同时两套系统完全运行,装置能耗较高,节能降耗工作难以开展。经过评价和调研后认为:污水场存在提高出水水质、降低能耗的优化空间,在不增加新设施和投入的情况下,对现有工艺进行优化、调整的可操作性较强,装置决定实施该项项目。
1.2技术方案
1.2.1工艺调整
污水场工艺调整之前含油污水系统和高浓度污水系统分别独立运行,处理完毕以后均进入监测池外排。含油污水经过提升池、调节罐、隔油池、一级气浮、二级气浮、A/O池、二沉池、气浮过滤装置以后进入监测池外排;高浓度污水经过调节罐、隔油池、一级气浮、二级气浮、IRBAF(内循环曝气生物滤池)、混凝沉淀池、过滤器、臭氧氧化塔、BAF(曝气生物滤池)后进入监测池外排。污水场调整之前工艺流程见图1:
由于该炼厂含油污水(含生活污水)的设计量为200立方米/小时,高浓度污水设计量为30立方米/小时。炼厂投产以来,公司一直秉承环境友好理念,在污水达标排放的基础上首先减少源头污染物的排放,由于措施到位,在目前装置负荷70%的情况下,生活污水、含油污水的处理量仅仅有100——120立方米/小时,大大低于设计值,这就为本次污水场的优化、调整创造了有利条件:既能满足设计处理量,又能稳定达标。
优化、调整的理由和对策:含油污水处理工艺流程保持不变,高浓度污水停运过滤器、臭氧氧化塔和BAF 3个单元,出水由混凝沉淀池直接进入含油污水提升池进行二次处理。高浓度含油污水中的催化碱渣、常压碱渣中和系统停用,停止投加濃硫酸。污水场调整之后工艺流程见图2:
1.2.2停运设备调整
根据炼厂运行的实际情况,我们结合回用水系统污水场工艺优化调整的同时,对部分设备进行优化调整如下:
1) 由于全厂工业风量有剩余,IRBAF风源由原来的罗茨鼓风机供风调整为全厂工业风,停运罗茨鼓风机。
2) 高浓度污水混凝沉淀池出水进含油污水提升池、不再进过滤器,不再加药,不再需要搅拌器搅拌,所以停运混凝沉淀池4个搅拌器。
3) 高浓度污水过滤器和臭氧氧化塔停运,不再需要增压泵,所以停运高浓度污水二级提升泵。
4) 旱季(10月——下次年6月)由于水量较小,含油污水系统涡凹气浮和溶气气浮调整为单套运行。
5) 高浓度污水臭氧氧化塔停运,不再需要供给臭氧,停运臭氧发生器。
6) 催化碱渣、常压碱渣停止投加浓硫酸中和系统,采用分时掺入,防止造成冲击。
1.2.3节约能耗情况
装置进行工艺优化调整以后,能耗节约项目如下:
1)罗茨鼓风机功率为55kw,停运以后每年能节约用电481800kw.h,约合257956美元。
2)高浓度污水混凝沉淀池4个搅拌器总功率为1.3kw,停运以后每年能节约用电11388kw.h,约合6097美元。
3)高浓度污水二级提升泵过滤为4kw,停运以后每年能节约用电35040kw.h,约合18760美元。
4)含油污水涡凹气浮过滤为3.12kw、溶气气浮功率为20.75kw,单套运行以后每年能节约用电209101kw.h,约合11195美元。
5) 臭氧发生器功率为20kw,停运以后每年能节约用电175200kw.h,约合93802美元;节约冷却水70080m3,约合116985美元。
6) 高浓度污水多介质过滤器、臭氧氧化塔、BAF(曝气生物滤池)停运,不需要反洗,每年能节约用于反洗的新鲜水8850m3,约合14773美元。
综上所述,污水场运行工艺调整以后,每年能节约用电724338kw.h,能节约新鲜水78930m3。
2项目实施后经济、社会效益分析
污水场工艺调整以后每年节约用电大约724338kw.h(电价按照0.5354美元/KWH计),约合387810美元;每年节约新鲜水大约78930m3,(新鲜水价格按照1.6693美元/吨计),约合131758美元。污水场工艺优化调整以后每年节约成本总计约519568美元。
3结束语
科学技术的进步带动了炼油污水处理技术的发展,炼油污水的处理是一个繁琐复杂而且具有一定难度的技术工作,需要一个发展过程,传统的炼油污水处理技术已不能满足现代发展的需要,社会倡导绿色环保可持续发展的战略措施,为了满足这一要求,在装置优化和实际操作中,可根据炼油污水处理的实际情况提出适合本企业可行的实施方案。该炼厂污水场本次的优化调整很好的达到了既提高出水水质,又降低能耗的双重目的。炼油污水处理技术也将会越来越被重视,未来的发展趋势应该主要集中在对技术的提升和改进方面,培养创新型人才,使用创新方法,发挥技术的优势,最大限度的提高污水场出水水质,保护好我们赖以生存的自然环境,才能为子孙后代留下一片青山绿水。
[关键词]污水场 工艺调整 提高水质
中图分类号:TE685 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)33-0001-01
1项目内容
1.1项目背景
污水场运行工艺包括含油污水处理系统和高浓度污水处理系统。两套系统分别独立运行,两套系统处理完毕以后的水同时进入监测池外排至蒸发塘,由于高浓度污水在单独的一套运行系统中停留时间有限,大分子的污染物不能完全被降解,在和外排的含油污水同时进入监测池以后,而除CODcr以外其余污染物浓度能达到《GB31570-2015》排放标准;同时两套系统完全运行,装置能耗较高,节能降耗工作难以开展。经过评价和调研后认为:污水场存在提高出水水质、降低能耗的优化空间,在不增加新设施和投入的情况下,对现有工艺进行优化、调整的可操作性较强,装置决定实施该项项目。
1.2技术方案
1.2.1工艺调整
污水场工艺调整之前含油污水系统和高浓度污水系统分别独立运行,处理完毕以后均进入监测池外排。含油污水经过提升池、调节罐、隔油池、一级气浮、二级气浮、A/O池、二沉池、气浮过滤装置以后进入监测池外排;高浓度污水经过调节罐、隔油池、一级气浮、二级气浮、IRBAF(内循环曝气生物滤池)、混凝沉淀池、过滤器、臭氧氧化塔、BAF(曝气生物滤池)后进入监测池外排。污水场调整之前工艺流程见图1:
由于该炼厂含油污水(含生活污水)的设计量为200立方米/小时,高浓度污水设计量为30立方米/小时。炼厂投产以来,公司一直秉承环境友好理念,在污水达标排放的基础上首先减少源头污染物的排放,由于措施到位,在目前装置负荷70%的情况下,生活污水、含油污水的处理量仅仅有100——120立方米/小时,大大低于设计值,这就为本次污水场的优化、调整创造了有利条件:既能满足设计处理量,又能稳定达标。
优化、调整的理由和对策:含油污水处理工艺流程保持不变,高浓度污水停运过滤器、臭氧氧化塔和BAF 3个单元,出水由混凝沉淀池直接进入含油污水提升池进行二次处理。高浓度含油污水中的催化碱渣、常压碱渣中和系统停用,停止投加濃硫酸。污水场调整之后工艺流程见图2:
1.2.2停运设备调整
根据炼厂运行的实际情况,我们结合回用水系统污水场工艺优化调整的同时,对部分设备进行优化调整如下:
1) 由于全厂工业风量有剩余,IRBAF风源由原来的罗茨鼓风机供风调整为全厂工业风,停运罗茨鼓风机。
2) 高浓度污水混凝沉淀池出水进含油污水提升池、不再进过滤器,不再加药,不再需要搅拌器搅拌,所以停运混凝沉淀池4个搅拌器。
3) 高浓度污水过滤器和臭氧氧化塔停运,不再需要增压泵,所以停运高浓度污水二级提升泵。
4) 旱季(10月——下次年6月)由于水量较小,含油污水系统涡凹气浮和溶气气浮调整为单套运行。
5) 高浓度污水臭氧氧化塔停运,不再需要供给臭氧,停运臭氧发生器。
6) 催化碱渣、常压碱渣停止投加浓硫酸中和系统,采用分时掺入,防止造成冲击。
1.2.3节约能耗情况
装置进行工艺优化调整以后,能耗节约项目如下:
1)罗茨鼓风机功率为55kw,停运以后每年能节约用电481800kw.h,约合257956美元。
2)高浓度污水混凝沉淀池4个搅拌器总功率为1.3kw,停运以后每年能节约用电11388kw.h,约合6097美元。
3)高浓度污水二级提升泵过滤为4kw,停运以后每年能节约用电35040kw.h,约合18760美元。
4)含油污水涡凹气浮过滤为3.12kw、溶气气浮功率为20.75kw,单套运行以后每年能节约用电209101kw.h,约合11195美元。
5) 臭氧发生器功率为20kw,停运以后每年能节约用电175200kw.h,约合93802美元;节约冷却水70080m3,约合116985美元。
6) 高浓度污水多介质过滤器、臭氧氧化塔、BAF(曝气生物滤池)停运,不需要反洗,每年能节约用于反洗的新鲜水8850m3,约合14773美元。
综上所述,污水场运行工艺调整以后,每年能节约用电724338kw.h,能节约新鲜水78930m3。
2项目实施后经济、社会效益分析
污水场工艺调整以后每年节约用电大约724338kw.h(电价按照0.5354美元/KWH计),约合387810美元;每年节约新鲜水大约78930m3,(新鲜水价格按照1.6693美元/吨计),约合131758美元。污水场工艺优化调整以后每年节约成本总计约519568美元。
3结束语
科学技术的进步带动了炼油污水处理技术的发展,炼油污水的处理是一个繁琐复杂而且具有一定难度的技术工作,需要一个发展过程,传统的炼油污水处理技术已不能满足现代发展的需要,社会倡导绿色环保可持续发展的战略措施,为了满足这一要求,在装置优化和实际操作中,可根据炼油污水处理的实际情况提出适合本企业可行的实施方案。该炼厂污水场本次的优化调整很好的达到了既提高出水水质,又降低能耗的双重目的。炼油污水处理技术也将会越来越被重视,未来的发展趋势应该主要集中在对技术的提升和改进方面,培养创新型人才,使用创新方法,发挥技术的优势,最大限度的提高污水场出水水质,保护好我们赖以生存的自然环境,才能为子孙后代留下一片青山绿水。