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[摘 要]喇北西块水驱近两年低压井比例逐年增多,平均液面相对较低。因此,借助2017年综合调整时机,把“控递减、稳形势”作为综合调整重点,围绕“优化注采结构调整、提高地层能量”,开展有针对性的注采调整工作。实施后,保持了开发形势的稳定,产量达到计划要求,各项指标按照计划运行。
[关键词]低压井 综合调整 注采调整 开发形势
中图分类号:TE357.62 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)21-0005-01
1.问题的提出
喇北西块水驱自2015年以来低压井比例逐年增多,平均液面相对较低。
同时,根据注采能力与压差关系,应用统计法,绘制了压力系统与注采量的关系图版,在达到稳产的前提下(机采参数不变),在最大流压为6MPa时,地层压力应满足11.23MPa,在最小流压时,地层压力为10.87MPa(大于饱和压力),总压差范围在-0.2~0.4之间。
按照理论流压为5.3~5.5MPa之间,2016年10月份,油井平均流压为5.1MPa,比理论值低;保持稳产的地层压力在10.87~11.23MPa之间,统计2016年下半年油井总压差为-0.3MPa,地层压力偏低。
2.综合调整主要做法
2.1 水结构调整做法及效果
一是结合2016年年底压力及含水分布,对28个低压低含水井组加水51口,实注增加1671m3/d,较好补充了地层能量。二是对矛盾突出井实施有针对性的治理。
层间矛盾大的井组实施细分注水16口,日减少无效注水157 m3。高压高含水井组调整6口,日减少无效注水176 m3。喇5-27井组实施方案加水11口,日增加有效注水166 m3。对套损油井周围水井及时分析。
对注水异常井及时停注,防止成片套损,方案调整3口井 1-7月份,共实施各类调整井119口236个层段,实注增加1764m3/d。
调整后,统计51口资料井,水驱砂岩吸水厚度比例由83.8%提高到85.2%,提高了1.4个百分点。受效235口油井,日产液增加798吨,日产油增加23吨,累积增油1846吨,减缓产量递减0.76个百分点。
2.2 精细厚油层压裂措施挖潜
根据油层发育、隔夹层发育及剩余油分布等状况,个性化设计压裂方式,提高厚油层动用程度。
主要做法:一是对河道砂体沉积的正韵律厚油层应用长胶筒定位压裂方式;二是对层内夹层不稳定的厚油层应用选择性压裂方式;三是对发育规模较小的厚油层应用多裂缝压裂方式。2017年至9月,水驱共实施油井压裂27口,平均单井初期日增液47t,增油4t,含水下降1.9个百分点;压堵结合13口,平均单井初期日增液31t,增油3.2t,含水下降2.7个百分点。
2.3 精细补孔措施挖潜,提高厚油层水驱控制程度
通过低产低效油井补孔进行井网互用,完善砂体注采关系,挖潜厚油层层内剩余油。主要做法:一是挖潜由于层内注采不完善,形成有采无注、有注无采、无注无采的剩余油;二是挖潜由于断层遮挡,井网控制不住的砂体所形成剩余油富集区;三是挖潜由于注采井距较大、部分注采不完善砂体或注采完善程度低砂体形成的滞留区型剩余油。2017年至9月,共实施油井补孔11口,平均单井初期日增液40t,增油3.4t,含水降低0.2个百分点。
2.4 精细堵水措施控水,努力减少无效产液
为了实现稳油控水,减缓油田含水上升速度,要加大高含水油井层内精细堵水力度,主要利用精细地质研究成果,结合水淹层解释资料、井组注采状况,再根据自喷找水等资料确定主要产液层,综合判断无效采出部位,采用长胶筒封堵,控制无效产液,促进产液结构调整由层间转移到层内。
主要做法:一是针对无效循环以枝状为主的厚油层,重点控制无效产出。⑴对采出端无效循环井层实施堵水,改变平面水驱受效方向,扩大注水波及体积,在控制无效产液的同时,提高周围油井的开发效果。⑵对采出端含水高、产液量大的井实施周期采油,同时配合注水井周期注水调整,控制高含水井的无效注采;二是针对无效循环以网状分布为主的井层,强化油水井配套调整,控制无效注采。对无效循环较严重的油层,实施油水井对应堵水,控制高含水层的无效注采。三是针对无效循环以条状分布为主的油层,主要采取注水井细分调整措施,强化应用层内封堵工艺,控制高含水部位的无效注水。
3.整体效果分析
通过综合调整方案的有效实施,实现了水驱开发形势的稳定,一是注水量达到计划要求,地层压力略有上升,统计2017下半年流压为5.6MPa,油井静压值为11.19MPa,总压0.2MPa,地层压力得到回升,且比较接近理论水平。二是产油量略高于运行计划,自然递减速度减缓。三是綜合含水按计划运行,含水上升得到有效控制,9月份,水驱综合含水96.12%,比计划低0.01个百分点。水驱年均含水96.04%,与计划持平。
4.几点认识
4.1综合调整方案要参照合理的地层压力进行综合调整。
4.2优化注水结构调整,在特高含水期能进一步提高油层动用程度。
4.3结合精细地质研究成果,能够有效提高措施井挖潜效果。
参考文献
[1] 白玉.《特高含水期油田开发调整实践和认识文集》北京:石油工业出版社,2006
[2] 林承焰.《剩余油形成与分布》北京:石油大学出版社,1999
[3] 李艳丽,李艳森.《特高含水期水驱低产井的治理》[J].油气田地面工程.2004,2(5);4-5.
[4] 黄伏生,梁文福等.《喇嘛甸油田特高含水期水驱综合调整技术研究》.《喇嘛甸油田特高含水期油田开发理论与实践》(2003.05)
作者简介
姜丽娜(1978.09)女 目前从事采油化验工作
[关键词]低压井 综合调整 注采调整 开发形势
中图分类号:TE357.62 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)21-0005-01
1.问题的提出
喇北西块水驱自2015年以来低压井比例逐年增多,平均液面相对较低。
同时,根据注采能力与压差关系,应用统计法,绘制了压力系统与注采量的关系图版,在达到稳产的前提下(机采参数不变),在最大流压为6MPa时,地层压力应满足11.23MPa,在最小流压时,地层压力为10.87MPa(大于饱和压力),总压差范围在-0.2~0.4之间。
按照理论流压为5.3~5.5MPa之间,2016年10月份,油井平均流压为5.1MPa,比理论值低;保持稳产的地层压力在10.87~11.23MPa之间,统计2016年下半年油井总压差为-0.3MPa,地层压力偏低。
2.综合调整主要做法
2.1 水结构调整做法及效果
一是结合2016年年底压力及含水分布,对28个低压低含水井组加水51口,实注增加1671m3/d,较好补充了地层能量。二是对矛盾突出井实施有针对性的治理。
层间矛盾大的井组实施细分注水16口,日减少无效注水157 m3。高压高含水井组调整6口,日减少无效注水176 m3。喇5-27井组实施方案加水11口,日增加有效注水166 m3。对套损油井周围水井及时分析。
对注水异常井及时停注,防止成片套损,方案调整3口井 1-7月份,共实施各类调整井119口236个层段,实注增加1764m3/d。
调整后,统计51口资料井,水驱砂岩吸水厚度比例由83.8%提高到85.2%,提高了1.4个百分点。受效235口油井,日产液增加798吨,日产油增加23吨,累积增油1846吨,减缓产量递减0.76个百分点。
2.2 精细厚油层压裂措施挖潜
根据油层发育、隔夹层发育及剩余油分布等状况,个性化设计压裂方式,提高厚油层动用程度。
主要做法:一是对河道砂体沉积的正韵律厚油层应用长胶筒定位压裂方式;二是对层内夹层不稳定的厚油层应用选择性压裂方式;三是对发育规模较小的厚油层应用多裂缝压裂方式。2017年至9月,水驱共实施油井压裂27口,平均单井初期日增液47t,增油4t,含水下降1.9个百分点;压堵结合13口,平均单井初期日增液31t,增油3.2t,含水下降2.7个百分点。
2.3 精细补孔措施挖潜,提高厚油层水驱控制程度
通过低产低效油井补孔进行井网互用,完善砂体注采关系,挖潜厚油层层内剩余油。主要做法:一是挖潜由于层内注采不完善,形成有采无注、有注无采、无注无采的剩余油;二是挖潜由于断层遮挡,井网控制不住的砂体所形成剩余油富集区;三是挖潜由于注采井距较大、部分注采不完善砂体或注采完善程度低砂体形成的滞留区型剩余油。2017年至9月,共实施油井补孔11口,平均单井初期日增液40t,增油3.4t,含水降低0.2个百分点。
2.4 精细堵水措施控水,努力减少无效产液
为了实现稳油控水,减缓油田含水上升速度,要加大高含水油井层内精细堵水力度,主要利用精细地质研究成果,结合水淹层解释资料、井组注采状况,再根据自喷找水等资料确定主要产液层,综合判断无效采出部位,采用长胶筒封堵,控制无效产液,促进产液结构调整由层间转移到层内。
主要做法:一是针对无效循环以枝状为主的厚油层,重点控制无效产出。⑴对采出端无效循环井层实施堵水,改变平面水驱受效方向,扩大注水波及体积,在控制无效产液的同时,提高周围油井的开发效果。⑵对采出端含水高、产液量大的井实施周期采油,同时配合注水井周期注水调整,控制高含水井的无效注采;二是针对无效循环以网状分布为主的井层,强化油水井配套调整,控制无效注采。对无效循环较严重的油层,实施油水井对应堵水,控制高含水层的无效注采。三是针对无效循环以条状分布为主的油层,主要采取注水井细分调整措施,强化应用层内封堵工艺,控制高含水部位的无效注水。
3.整体效果分析
通过综合调整方案的有效实施,实现了水驱开发形势的稳定,一是注水量达到计划要求,地层压力略有上升,统计2017下半年流压为5.6MPa,油井静压值为11.19MPa,总压0.2MPa,地层压力得到回升,且比较接近理论水平。二是产油量略高于运行计划,自然递减速度减缓。三是綜合含水按计划运行,含水上升得到有效控制,9月份,水驱综合含水96.12%,比计划低0.01个百分点。水驱年均含水96.04%,与计划持平。
4.几点认识
4.1综合调整方案要参照合理的地层压力进行综合调整。
4.2优化注水结构调整,在特高含水期能进一步提高油层动用程度。
4.3结合精细地质研究成果,能够有效提高措施井挖潜效果。
参考文献
[1] 白玉.《特高含水期油田开发调整实践和认识文集》北京:石油工业出版社,2006
[2] 林承焰.《剩余油形成与分布》北京:石油大学出版社,1999
[3] 李艳丽,李艳森.《特高含水期水驱低产井的治理》[J].油气田地面工程.2004,2(5);4-5.
[4] 黄伏生,梁文福等.《喇嘛甸油田特高含水期水驱综合调整技术研究》.《喇嘛甸油田特高含水期油田开发理论与实践》(2003.05)
作者简介
姜丽娜(1978.09)女 目前从事采油化验工作