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[摘 要]介绍了双排车实现双接技术改造的实施步骤及其应用效果,因双排车使用液压缸驱动的,液压缸的运动周期的提升空间是有限的,要想提高弹扁钢的台时产量,就得在有效的液压缸运动周期内实现双接。
[关键词]双排小车 PLC程序 接近开关 弹扁 液压缸
中图分类号:TG333.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)26-223-01
1 设备介绍及功能描述
双排小车位于连续剪切线上,其功能主要是使已剪成定尺的棒材离开连续剪切线,并将其运送到对齐辊道上对齐后,在运送至三段链上进行收集运输。
2 改造前的状况及原因分析
双排小车分为A,B两台车,全长10米,普通钢定尺长度为9米。由液压驱动,采用了两组(4个)液压缸分别控制A、B车。在小车运行的过程中,首先将棒材抽出连续剪切线运送到对齐辊道上,下一棒层来到时,将新棒层运到对齐辊道上的同时,将已对齐的棒层运送到三段链上。在自动运行过程中,当双排车前光电管检测到有棒材已运到,将信号传至PLC程序,PLC通过逻辑处理将信号传至PSC(摆剪控制系统),摆剪系统通过计算,再次将启动信号传至PLC程序,由PLC输出模块去给双排车发出启动命令,小车升起,接近开关“去高位”得电时,小车在继续上升的同时,开始向卸料位置平移,当接近开关“去卸料位”得电时,小车在以低速继续前进的同时开始下降;同样,当接近开关“去低位”得電时,小车开始返回初始位置,等待下一棒层到来。
为保证小车的运行有一较好的速度曲线,不对设备产生较大的冲击,我们采用了由接近开关检测小车位置,由小车位置决定速度的方法。小车完成一个周期最快用时4.5秒
主要存在问题:1.生产弹扁时剪6米定尺,因小车运行周期(平移和升降由液压缸驱动)限制严重影响轧制节奏,双排小车成为制约弹扁产量的瓶颈
3 改造及调试
因液压钢的动作周期时间已到极限,无法再加快节奏,考虑双排车动作一个周期是否可以接2困钢,经过对现场及控制程序进行分析,此方案可行。
主要内容:
对硬件的改造
1、将双排车上的盖板由原来的10米长加长至12.5米,在对齐辊道6.25处加焊一个对齐挡板,保证对齐辊道的长度大于两排钢的长度,两排钢在对齐辊道上采用两边对齐。
对软件的改造
2.在控制程序中新增一段程序,当操作工选择双接(在操作面板上增加一个选择键)时使用,新程序在原有程序基础上添加一个选择键,一个计数器,通过双排车前光电管检测把有棒材信号传送至PSC(摆剪控制系统),摆剪系统通过计算程序计算后,将双排车启动命令传送至PLC程序中新增的计数器,当计数器记为2时,PLC程序将双排启动命令信号发送至执行机构,即可实现双排车双接的功能。
4 实施效果
对双排车实现双接的改造,已使用了2年效果较好,运行比较稳定,.解决了双排小车因液压缸运动周期长制约弹扁产量的瓶颈问题,提高了轧制节奏,使台时产量增加了20%,改造后,使我厂生产弹扁的能力,比改造前有了很大提高,去年已完成了40万吨的生产任务,达到了改造目的。
5 结束语
改造后,使我厂生产弹扁能力比改造前有了很大提高。通过改造实施以及调试的过程,使我厂的电气技术人员,在对设备的维护技能、故障分析、调试方法、方案选定等技能方面有较大的提高,为将来棒线厂的生产打下良好的基础。
参考文献:
[1] 翁宇庆、胡正寰主编 《轧钢新技术3000问》
[2] 刘京华、李子文主编 《小型连轧机的工艺与电气控制》
作者简介:
王聿学,男,汉,38岁,电气工程师,宝钢集团八钢公司检修中心。
[关键词]双排小车 PLC程序 接近开关 弹扁 液压缸
中图分类号:TG333.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)26-223-01
1 设备介绍及功能描述
双排小车位于连续剪切线上,其功能主要是使已剪成定尺的棒材离开连续剪切线,并将其运送到对齐辊道上对齐后,在运送至三段链上进行收集运输。
2 改造前的状况及原因分析
双排小车分为A,B两台车,全长10米,普通钢定尺长度为9米。由液压驱动,采用了两组(4个)液压缸分别控制A、B车。在小车运行的过程中,首先将棒材抽出连续剪切线运送到对齐辊道上,下一棒层来到时,将新棒层运到对齐辊道上的同时,将已对齐的棒层运送到三段链上。在自动运行过程中,当双排车前光电管检测到有棒材已运到,将信号传至PLC程序,PLC通过逻辑处理将信号传至PSC(摆剪控制系统),摆剪系统通过计算,再次将启动信号传至PLC程序,由PLC输出模块去给双排车发出启动命令,小车升起,接近开关“去高位”得电时,小车在继续上升的同时,开始向卸料位置平移,当接近开关“去卸料位”得电时,小车在以低速继续前进的同时开始下降;同样,当接近开关“去低位”得電时,小车开始返回初始位置,等待下一棒层到来。
为保证小车的运行有一较好的速度曲线,不对设备产生较大的冲击,我们采用了由接近开关检测小车位置,由小车位置决定速度的方法。小车完成一个周期最快用时4.5秒
主要存在问题:1.生产弹扁时剪6米定尺,因小车运行周期(平移和升降由液压缸驱动)限制严重影响轧制节奏,双排小车成为制约弹扁产量的瓶颈
3 改造及调试
因液压钢的动作周期时间已到极限,无法再加快节奏,考虑双排车动作一个周期是否可以接2困钢,经过对现场及控制程序进行分析,此方案可行。
主要内容:
对硬件的改造
1、将双排车上的盖板由原来的10米长加长至12.5米,在对齐辊道6.25处加焊一个对齐挡板,保证对齐辊道的长度大于两排钢的长度,两排钢在对齐辊道上采用两边对齐。
对软件的改造
2.在控制程序中新增一段程序,当操作工选择双接(在操作面板上增加一个选择键)时使用,新程序在原有程序基础上添加一个选择键,一个计数器,通过双排车前光电管检测把有棒材信号传送至PSC(摆剪控制系统),摆剪系统通过计算程序计算后,将双排车启动命令传送至PLC程序中新增的计数器,当计数器记为2时,PLC程序将双排启动命令信号发送至执行机构,即可实现双排车双接的功能。
4 实施效果
对双排车实现双接的改造,已使用了2年效果较好,运行比较稳定,.解决了双排小车因液压缸运动周期长制约弹扁产量的瓶颈问题,提高了轧制节奏,使台时产量增加了20%,改造后,使我厂生产弹扁的能力,比改造前有了很大提高,去年已完成了40万吨的生产任务,达到了改造目的。
5 结束语
改造后,使我厂生产弹扁能力比改造前有了很大提高。通过改造实施以及调试的过程,使我厂的电气技术人员,在对设备的维护技能、故障分析、调试方法、方案选定等技能方面有较大的提高,为将来棒线厂的生产打下良好的基础。
参考文献:
[1] 翁宇庆、胡正寰主编 《轧钢新技术3000问》
[2] 刘京华、李子文主编 《小型连轧机的工艺与电气控制》
作者简介:
王聿学,男,汉,38岁,电气工程师,宝钢集团八钢公司检修中心。