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[摘 要]由于海边环境恶劣,加之原有设计问题,码头固定气动立式罐损坏严重。通过改进进气口、气水分离装饰和环形气化分配器并制定标准化操作规程,大量节约了劳动时间及劳动强度。并且为同类型罐的改造积累具有极强可操作性的模板。
[关键词]固定气动立式罐;码头水泥罐;气水分离;环形气化分配器
中图分类号:TV91 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)36-0261-01
海洋钻井公司码头固定气动立式罐(由于大多为储存水泥用,以下简称为水泥罐)有10个,其中油层水泥固定罐4个,表层水泥固定罐为6个,这10个罐承担着海上9条平台的水泥、石粉的输送和储存任务,每年的输送水泥量在15000吨左右,输送储存的任务艰巨,在生产繁忙的季节,单天的水泥进出量可达300吨。由于海边环境恶劣锈蚀严重,再加上原有的设计问题,出现了多处损坏,经常出现1-2个罐不能正常使用。我们针对这种情况制定了精细的修理措施,对固定四连罐(油层水泥罐)进行了维护修理,对不合理的地方进行了改进,并取得了良好的效果。
一、改进进气口及气水分离装置
由图1、2可以看出,在改造前进气口为马牙扣在接空压机时需用铁丝进行固定、密封,效果自然不好且存在一定的危险性。在改造后采用1∥由壬连接,在连接好空压机后只需用小榔头砸紧即可,这样连接紧密、稳固,由壬密封性较马牙口有大幅提高,并且现场可操作行强、安全系数高,达到现场三标标准。
水汽进入水泥罐,是造成水泥受潮的主要原因,他的危害是轻则影响水泥气化程度,延缓倒水泥的速度,重则导致水泥在水泥罐内凝固。为了预防此类事故的发生,为此我们对总进气管线和气水分离装置的位置进行了改造。
总进气管线进气口高排气口低,这样在即使自空压机进来的空气含有大量的水汽在冷凝后形成水滴,也会聚集在管线下部,因為管线有一定的斜度,水滴汇集在一起在流向低处自排气口排出,而不会进入水泥罐,造成水泥受潮、凝结。
改造前气水分离装置就一个在进气口前端,在较冷的天气里由于空压机排出的气体虽然经过气水分离,但是由于在气水分离装置的后面管线依然凝结有水滴,容易进入罐造成堵塞,另外由图4可以看出,进气、排空等阀门排列较远不利于现场操作。改造后,每个水泥罐都加装了独立的气水分离装置,位置靠近罐的进气口,管线的暴露长度少凝水量大大的降低,且所有操作阀门都集中在一起成向上的角度,从根本上杜绝水滴的流入,在气水分离装置的下部开有放水孔,可定时清除积累的水分,有力的保障施工气体的干燥。
二、环形气化分配器及进气管线单向阀的改进
环形气化分配器的作用是气化水泥和助流,在改造前由于材料为钢管无法拆卸、保养,在长时间的倒灰作业后残留水泥不断堆积,最终导致管线堵塞如图6所示,且分配器管线较细,水泥罐进气口小,进气量少不利于水泥的气化。针对上述情况,我们对环形气化分配器进行了改进,首先是增大水泥罐的进气口、加粗环形气化分配器管线,增加进气效能以满足水泥气化的要求,其次环形气化分配器是改用胶皮管线,并且采用专用的三通对其进行分段连接,以利于平时的保养维护。
进气管线单向阀是防止水泥罐倒返至进气管线的关键部件,在输送水泥结束后,如果操作不当或排空堵塞在停止空压机后,水泥罐会残留一定的压力,这是单向阀不起作用的话,罐内粉尘会倒返至进气管线,严重时会发生堵塞进气管线的事故。为此我们改老式的平直弹簧单向阀为阶差式弹簧单向阀,增加了密封的可靠性,减少了水泥倒返进气路的几率。
三、给水泥罐水泥出口加装防水套,增加罐区应急工具箱。
在改造前水泥罐出灰口裸露在外,在刮风下雨天会发生水倒灌进出灰口,如果此时出灰口有水泥,会发生水泥凝结堵塞出灰口的事情,为了防止此种现象的发生我们对每个出灰口加装了防水套如图10所示,在实际应用中也起到了良好的效果。
在以往的倒水泥作业中,经常会出现倒灰工具损坏的情况,由于事情发生突然现场无备用工具,再回单位取工具会耽误大量时间,所以我们在码头增加了应急工具箱(图11),备齐倒水泥作业的必备工具,杜绝此类事情的发生。
四、总结
码头水泥罐是否能正常工作,关系着海上平台的生产是否能正常运行。通过以上的改进措施,我们将改造前倒一罐油层水泥需要的120min,缩短为40min,节约了大量时间、增加了船舶的机动性,也提高了应对突发事故的能力,同时减少了倒水泥作业劳动强度、延长了水泥罐的使用时间,并且为同类型罐的改造积累了大量经验,提供了可执行的模板。
[关键词]固定气动立式罐;码头水泥罐;气水分离;环形气化分配器
中图分类号:TV91 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)36-0261-01
海洋钻井公司码头固定气动立式罐(由于大多为储存水泥用,以下简称为水泥罐)有10个,其中油层水泥固定罐4个,表层水泥固定罐为6个,这10个罐承担着海上9条平台的水泥、石粉的输送和储存任务,每年的输送水泥量在15000吨左右,输送储存的任务艰巨,在生产繁忙的季节,单天的水泥进出量可达300吨。由于海边环境恶劣锈蚀严重,再加上原有的设计问题,出现了多处损坏,经常出现1-2个罐不能正常使用。我们针对这种情况制定了精细的修理措施,对固定四连罐(油层水泥罐)进行了维护修理,对不合理的地方进行了改进,并取得了良好的效果。
一、改进进气口及气水分离装置
由图1、2可以看出,在改造前进气口为马牙扣在接空压机时需用铁丝进行固定、密封,效果自然不好且存在一定的危险性。在改造后采用1∥由壬连接,在连接好空压机后只需用小榔头砸紧即可,这样连接紧密、稳固,由壬密封性较马牙口有大幅提高,并且现场可操作行强、安全系数高,达到现场三标标准。
水汽进入水泥罐,是造成水泥受潮的主要原因,他的危害是轻则影响水泥气化程度,延缓倒水泥的速度,重则导致水泥在水泥罐内凝固。为了预防此类事故的发生,为此我们对总进气管线和气水分离装置的位置进行了改造。
总进气管线进气口高排气口低,这样在即使自空压机进来的空气含有大量的水汽在冷凝后形成水滴,也会聚集在管线下部,因為管线有一定的斜度,水滴汇集在一起在流向低处自排气口排出,而不会进入水泥罐,造成水泥受潮、凝结。
改造前气水分离装置就一个在进气口前端,在较冷的天气里由于空压机排出的气体虽然经过气水分离,但是由于在气水分离装置的后面管线依然凝结有水滴,容易进入罐造成堵塞,另外由图4可以看出,进气、排空等阀门排列较远不利于现场操作。改造后,每个水泥罐都加装了独立的气水分离装置,位置靠近罐的进气口,管线的暴露长度少凝水量大大的降低,且所有操作阀门都集中在一起成向上的角度,从根本上杜绝水滴的流入,在气水分离装置的下部开有放水孔,可定时清除积累的水分,有力的保障施工气体的干燥。
二、环形气化分配器及进气管线单向阀的改进
环形气化分配器的作用是气化水泥和助流,在改造前由于材料为钢管无法拆卸、保养,在长时间的倒灰作业后残留水泥不断堆积,最终导致管线堵塞如图6所示,且分配器管线较细,水泥罐进气口小,进气量少不利于水泥的气化。针对上述情况,我们对环形气化分配器进行了改进,首先是增大水泥罐的进气口、加粗环形气化分配器管线,增加进气效能以满足水泥气化的要求,其次环形气化分配器是改用胶皮管线,并且采用专用的三通对其进行分段连接,以利于平时的保养维护。
进气管线单向阀是防止水泥罐倒返至进气管线的关键部件,在输送水泥结束后,如果操作不当或排空堵塞在停止空压机后,水泥罐会残留一定的压力,这是单向阀不起作用的话,罐内粉尘会倒返至进气管线,严重时会发生堵塞进气管线的事故。为此我们改老式的平直弹簧单向阀为阶差式弹簧单向阀,增加了密封的可靠性,减少了水泥倒返进气路的几率。
三、给水泥罐水泥出口加装防水套,增加罐区应急工具箱。
在改造前水泥罐出灰口裸露在外,在刮风下雨天会发生水倒灌进出灰口,如果此时出灰口有水泥,会发生水泥凝结堵塞出灰口的事情,为了防止此种现象的发生我们对每个出灰口加装了防水套如图10所示,在实际应用中也起到了良好的效果。
在以往的倒水泥作业中,经常会出现倒灰工具损坏的情况,由于事情发生突然现场无备用工具,再回单位取工具会耽误大量时间,所以我们在码头增加了应急工具箱(图11),备齐倒水泥作业的必备工具,杜绝此类事情的发生。
四、总结
码头水泥罐是否能正常工作,关系着海上平台的生产是否能正常运行。通过以上的改进措施,我们将改造前倒一罐油层水泥需要的120min,缩短为40min,节约了大量时间、增加了船舶的机动性,也提高了应对突发事故的能力,同时减少了倒水泥作业劳动强度、延长了水泥罐的使用时间,并且为同类型罐的改造积累了大量经验,提供了可执行的模板。