电子吊舱引排气参数测试分析

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文中首次详细报道了电子吊舱引排气参数相关实测结果,分析了电子吊舱引排气参数随飞行工况变化而变化的响应特性。得出主要结论:吊舱引排气压力随飞行工况的变化而同步实时变化,在相同飞行高度下,马赫数Ma越大,引气压力就越大,排气压力就越小;在飞行高度为3~5 km、Ma为0.4~0.77的飞行工况下,采用非淹没式引气结构,并将引气口布局在合适位置,则引气总压恢复系数可达到0.98~1.0;将排气结构布置在漏斗引气结构尾部时,排气口附近存在明显的尾流负压效应。文中猫耳排气口的实测排气压力低于按经验公式计算所得的排气
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文中针对低温共烧陶瓷(Low Temperature Co-fired Ceramic,LTCC)微波多层基板高密度布线和多深腔的结构形态,结合化学镀工艺过程及原理,讨论了采用化学镀在LTCC微波多层基板表面制备可焊性镀层的工艺难点。针对某微波多层基板化学镀生产中出现的漏镀和渗镀缺陷,深入分析了各影响因素及作用机理,借助扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM)、能谱仪(Energy Dispersive Spectrometer,EDS)等微观分析手段,确定了引起
细分驱动的三相混合式步进电机的应用能够实现高控制精度,也能影响步进电机牵出转矩。在实际应用中,步进电机的牵出转矩很难测量,这影响了对牵出转矩的深入研究。为进一步了解驱动模式与牵出转矩的关系,文中建立了三相混合式步进电机的仿真模型,在空载情况下,增加细分数,观察电机转速波动情况。然后,通过不断增加电机的输入负载,分别在电机转速不变、细分数改变以及细分数不变但转速改变的情况下,测量及观察三相混合式步进电机牵出转矩的变化。同时,设置相同的仿真参数,比较三相和二相混合式步进电机的牵出转矩。最后,通过测量不同细分数
狐小狐怎么都没想到,狐狸小镇最流行的运载货物的四轮车,在人类那里,竟然是少年的一种玩具。让他更没想到的是,人类少年滑滑板的速度,竟然比四条腿奔跑的狐狸还快得多。  看着人类少年在滑板上叱咤风云的样子,那一刻,狐小狐的胸口像是被一记重拳击中,他连着咽了12次口水。  片刻震惊后,狐小狐心里涌起一股热血:“我也要像他们一样滑滑板!”  这个念头,让他心神不宁。每天,他都坐在草丛里等待这群踩着滑板的少年
自从《舌尖上的中国》红遍大江南北之后,小编便心心念念要研究一下“舌尖上的动物世界”,还请来了动物界的几位美食专家,为我们讲讲它们眼中的“美味”。不过,黏土、眼泪、便便……这些“重口味”美食,你确定听过?  美食专家1号 红毛猩猩  推荐美食:黏土  美食揭秘:红毛猩猩主要以树叶和野果为食,但它们偶尔也会吃一些黏土。红毛猩猩以树叶为食,经常有腹泻的风险,而黏土中的矿物质能中和掉一部分毒素,大大降低了
针对型异步电动机鼠笼转子导条断裂和端环断裂故障问题,文中采用有限元方法,以一台Y160L-6型异步电机为例分别建立了正常电机、铝条断裂和端环断裂电机的有限元模型,进行了瞬态磁场计算,分析了电机定转子电流变化情况和气隙磁密的变化情况。以电磁场计算的损耗结果为基础,计算了电机的三维稳态温度场分布,发现不同故障会造成电机温分布不同程度升高。以温度场计算结果为载荷计算转子应力分布,不同故障会造成转子热应力分布不同程度升高,铝条断裂和端环断裂故障对铝条和端环连接处的应力造成较大改变。
针对永磁同步电机永磁体失磁问题,文中采用有限元分析方法,建立3 kW小型永磁同步电机的Ansoft Maxwell有限元分析模型。采用等比例减少永磁材料矫顽力和剩余磁感应强度的方法来模拟永磁体退磁故障,建立了不同失磁程度下的电机有限元模型。结果表明,当永磁同步电机发生50%失磁故障时,空载以及负载时的气隙磁密都不同程度减小,空载气隙磁场衰减53.0%,负载衰减19.8%。此外,感应电势成线性减小,电流非线性增大,感应电势的基波和谐波分量都不同程度的减小。电机输出转矩随着失磁程度增大而减小,且失磁程度达到5
在某机载雷达的可靠性鉴定试验中,连接雷达与可靠性试验工装的螺栓发生了断裂。文中通过螺栓断口形貌观察、螺栓化学成分检验及螺栓金相组织检验等,对断裂螺栓进行了全面的分析,并通过有限元仿真模拟了该雷达在可靠性试验工况下断裂螺栓的应力分布。结果表明,断裂螺栓的化学成分及金相结构符合标准要求。螺栓断裂的主要原因是安装螺栓时施加的预紧力过大,加之振动正交耦合效应的影响,导致螺栓根部圆角刀槽处形成了较大的应力集中。
为解决系统级仿真中螺钉连接难以覆盖的难题,提出利用理论计算获得连接螺钉的轴向刚度与剪切刚度。通过等效刚度模型表征螺钉的承载特性,建立了带简化螺钉的系统级有限元模型,准确地获得了系统连接中螺钉部位的支反力。通过搭建冲击试验环境,测试相同部位的应力水平并加以比对,反向佐证了连接部位的支反力与实际情况相符。采用第四强度理论对螺钉的强度与寿命进行校核,结果表明设计合理可行。该方法具有一定的工程应用价值,可供同类项目借鉴。
某X波段场面监视雷达工作环境恶劣,按要求,其旋转速度应不低于60 r/min,工作寿命需大于10年,这给其天线座的结构设计提出了很高的要求。文中采用ANSYS Workbench对该场面监视雷达天线的外流场进行仿真分析,得到了所需的电机功率,并以此作为依据,展开了天线座整体结构的设计。对其中的关键零部件主轴、联轴器等进行了疲劳强度仿真分析,证明其疲劳寿命满足要求。另外,文中还充分考虑了天线座的润滑、密封和维护。该天线座已随系统通过了可靠性试验测试并已投入使用。
文中提出一种改进粒子群算法来求解复杂的分布式柔性车间调度问题。针对该问题的特点,提出了一种2层粒子的编码与解码方式,使粒子群算法能够有效地解决该离散型优化问题。此外,采用改进的拥挤距离策略从众多非支配解中筛选出高质量的候选解。在迭代过程中,采用任务分配策略来平衡粒子的勘探与开采。最终在2工厂和3工厂生产模式下,通过总计20组分布式柔性车间测试算例验证了所提算法的性能。实验结果表明,该方法能够有效地解决分布式柔性车间调度问题,并可在其中的11组算例中得到较好的调度方案。