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摘要:中国标准动车组是为了统一标准,打造适合中国国情、路情而建立的设计、制造平台。我公司以日本川崎重工公司CRH2型转向架为基础,做了适应性的优化设计,首次以浦镇公司与青岛股份联合研制生产CRH6型转向架做到了标准化统型,可以与线路上的动车“互联互通”,满足城际线大运量、快速乘降、频繁起停及干线的舒适性要求的标准动车组。
为了确保CRH6型转向架构架产品质量,所用部件均采用板材焊接而成。部分焊接工序由于空间及工具限制导致焊接可达性较差,本文主要针对该问题进行分析,采用各种合适的工具及工艺方法,提高了构架焊接工作的质量和效率。
关键词 标准动车组 构架焊接 工艺分析与优化
1 产品介绍
CRH6型转向架的构架简图如图1所示,该型构架的主要承载构件采用了符合 JISG 3114标准的SMA490BW耐候钢板材和管材。主体框架呈H 形,由两根侧梁和两根横梁构成。侧梁为箱形结构,即作为承载梁、内腔又作为气室使用,故焊缝质量要求较高。横梁采用无缝钢管型材,主要焊接电机吊架、齿轮箱吊座及制动吊座等一些悬挂件。
2 焊接性分析
2.1 CRH6型动车组构架,采用的是SMA490BW耐候钢板材和管材,根据JISG 3114的标准,该材质的化学成分如表一所示
根据国际焊接学会推荐的碳当量公式,计算该钢种的平均碳当量为:
CE(IIW)=[C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15] %
=[0.18+1.40/6+0.7/5+(0.30+0.50)/15] %=0.61%﹥0.6%
由碳当量可以看出,SMA490BW的淬硬倾向大于低碳钢,容易在焊后出现冷裂纹。所以在焊接这类钢时,为了防止母材的淬硬倾向,可采取焊前预热或焊后热处理来预防。
2.2 根据CRH6型动车组构架结构来看:由于构架结构紧凑,焊缝可达性较差,要求焊工具有优秀的焊接技能,部分焊缝需要采取特殊方式才能完成焊接。
3 工艺措施
以下是现场实际生产中,为保证焊接质量,采取的焊接措施。
3.1电机吊座垫板与辅助立板处窄间隙焊接成型
电机吊座垫板与辅助立板间距10mm,最小深度20mm,该处焊缝要求两道满焊。公司现有配套焊枪喷嘴直径25mm,焊接熔池无法在根部形成。经过现场分析,焊枪喷嘴伸入如此小的空间无法实施焊接,只有增加焊丝干伸长(正常情况下焊丝干伸长12mm左右),增加干伸长若保护气体不到位极易出现整道焊缝气孔,同时焊枪角度也不理想,伸长的干伸长碰触基础件边缘出现熔边现象。针对此处焊缝焊工进行专门的焊丝干伸长练习,同时在焊接该道焊缝前对焊缝位置预先通保护气体10-15秒钟,再实施焊接。通过这个预通气的焊接方法,不仅未增加任何投入的前提下,有效的解决了焊缝成型及焊接质量问题,同时提高了员工的技能和参与解决问题的积极性。
3.2动车横梁齿輪箱吊座内部盲焊焊缝焊接
动车横梁齿轮箱内部焊缝要求焊角K=9.6,采用压道焊焊接,由于空间限制,导致无法观察熔池。焊后焊缝咬边严重,焊缝成型不良,局部焊角达不到要求。普通焊枪喷嘴至开关直线距离200mm,施焊过程中焊枪无法摆动。采购加长枪柄焊枪(焊枪喷嘴至开关直线距离400mm),经过专项训练,可以焊出合格焊缝,同时特制焊枪除枪柄加长外,喷嘴、导电嘴等配件同原型焊枪配件一致,从降本增效来考虑增加了互换性。,同时也能够满足生产。
3.3侧梁内腔焊缝焊接
侧梁内腔空间狭小,同时深度较大,普通焊接方法与设备存在视角盲区,焊接过程中无法观察熔池(见下图4)。同横梁齿轮箱内腔焊缝一样,采用特制加长焊枪,保证焊工能够在焊接过程中观察熔池,焊出合格焊缝。焊枪配件同普通焊枪一致。
3.4侧梁焊接变形,调修导致侧梁收缩,上盖板凹陷问题
侧梁焊接完成后,侧梁下盖板至侧梁上盖板Z向尺寸要求1920-2mm,实际由于焊接变形,尺寸达199mm,超差最大7mm,采用压力冷调修进行调修,虽然尺寸能够满足要求,但由于应力作用,导致上盖板折弯处凹陷达4mm。后采用热调,分两阶段逐步进行调修,凹陷问题得到控制,但加热导致侧梁总长收缩达4mm,侧梁总长超差,导致侧梁报废报废(见下图5)。现场逐步工序跟踪变形量发现:侧梁内腔焊接导致Z向变形4mm,侧梁外体机械手焊接导致Z向变形2mm。Z向变形主要集中在侧梁内腔工序,在侧梁内腔工序完成后,进行一次预调修(冷调),调修量8mm。经侧梁之后工序流转完成,侧梁下盖板至侧梁上盖板Z向尺寸192mm左右,避免了最终Z向调修,同时也避免了上盖板凹陷及侧梁热调收缩问题。
4 结论:
为了确保CRH6型转向架构架产品质量,所用部件均采用板材焊接而成。部分焊接工序由于空间及工具限制导致焊接可达性较差,本文主要针对该问题进行分析,采用各种合适的工具及工艺方法,提高了构架焊接工作的质量和效率。
关键词 标准动车组 构架焊接 工艺分析与优化
1 产品介绍
CRH6型转向架的构架简图如图1所示,该型构架的主要承载构件采用了符合 JISG 3114标准的SMA490BW耐候钢板材和管材。主体框架呈H 形,由两根侧梁和两根横梁构成。侧梁为箱形结构,即作为承载梁、内腔又作为气室使用,故焊缝质量要求较高。横梁采用无缝钢管型材,主要焊接电机吊架、齿轮箱吊座及制动吊座等一些悬挂件。
2 焊接性分析
2.1 CRH6型动车组构架,采用的是SMA490BW耐候钢板材和管材,根据JISG 3114的标准,该材质的化学成分如表一所示
根据国际焊接学会推荐的碳当量公式,计算该钢种的平均碳当量为:
CE(IIW)=[C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15] %
=[0.18+1.40/6+0.7/5+(0.30+0.50)/15] %=0.61%﹥0.6%
由碳当量可以看出,SMA490BW的淬硬倾向大于低碳钢,容易在焊后出现冷裂纹。所以在焊接这类钢时,为了防止母材的淬硬倾向,可采取焊前预热或焊后热处理来预防。
2.2 根据CRH6型动车组构架结构来看:由于构架结构紧凑,焊缝可达性较差,要求焊工具有优秀的焊接技能,部分焊缝需要采取特殊方式才能完成焊接。
3 工艺措施
以下是现场实际生产中,为保证焊接质量,采取的焊接措施。
3.1电机吊座垫板与辅助立板处窄间隙焊接成型
电机吊座垫板与辅助立板间距10mm,最小深度20mm,该处焊缝要求两道满焊。公司现有配套焊枪喷嘴直径25mm,焊接熔池无法在根部形成。经过现场分析,焊枪喷嘴伸入如此小的空间无法实施焊接,只有增加焊丝干伸长(正常情况下焊丝干伸长12mm左右),增加干伸长若保护气体不到位极易出现整道焊缝气孔,同时焊枪角度也不理想,伸长的干伸长碰触基础件边缘出现熔边现象。针对此处焊缝焊工进行专门的焊丝干伸长练习,同时在焊接该道焊缝前对焊缝位置预先通保护气体10-15秒钟,再实施焊接。通过这个预通气的焊接方法,不仅未增加任何投入的前提下,有效的解决了焊缝成型及焊接质量问题,同时提高了员工的技能和参与解决问题的积极性。
3.2动车横梁齿輪箱吊座内部盲焊焊缝焊接
动车横梁齿轮箱内部焊缝要求焊角K=9.6,采用压道焊焊接,由于空间限制,导致无法观察熔池。焊后焊缝咬边严重,焊缝成型不良,局部焊角达不到要求。普通焊枪喷嘴至开关直线距离200mm,施焊过程中焊枪无法摆动。采购加长枪柄焊枪(焊枪喷嘴至开关直线距离400mm),经过专项训练,可以焊出合格焊缝,同时特制焊枪除枪柄加长外,喷嘴、导电嘴等配件同原型焊枪配件一致,从降本增效来考虑增加了互换性。,同时也能够满足生产。
3.3侧梁内腔焊缝焊接
侧梁内腔空间狭小,同时深度较大,普通焊接方法与设备存在视角盲区,焊接过程中无法观察熔池(见下图4)。同横梁齿轮箱内腔焊缝一样,采用特制加长焊枪,保证焊工能够在焊接过程中观察熔池,焊出合格焊缝。焊枪配件同普通焊枪一致。
3.4侧梁焊接变形,调修导致侧梁收缩,上盖板凹陷问题
侧梁焊接完成后,侧梁下盖板至侧梁上盖板Z向尺寸要求1920-2mm,实际由于焊接变形,尺寸达199mm,超差最大7mm,采用压力冷调修进行调修,虽然尺寸能够满足要求,但由于应力作用,导致上盖板折弯处凹陷达4mm。后采用热调,分两阶段逐步进行调修,凹陷问题得到控制,但加热导致侧梁总长收缩达4mm,侧梁总长超差,导致侧梁报废报废(见下图5)。现场逐步工序跟踪变形量发现:侧梁内腔焊接导致Z向变形4mm,侧梁外体机械手焊接导致Z向变形2mm。Z向变形主要集中在侧梁内腔工序,在侧梁内腔工序完成后,进行一次预调修(冷调),调修量8mm。经侧梁之后工序流转完成,侧梁下盖板至侧梁上盖板Z向尺寸192mm左右,避免了最终Z向调修,同时也避免了上盖板凹陷及侧梁热调收缩问题。
4 结论:
4.1城际动车CRH6转向架构架焊接可达性较差,在电机吊座部分焊缝焊接过程中,增加焊丝干伸长同时进行保护气体预先处理,可以焊接出优质焊缝。
4.2横梁齿轮箱内腔焊缝、侧梁内腔焊缝采用普通焊枪,存在焊接视角盲区。根据实际部件模拟,采用加长特制焊枪,且采用与原型枪一致的配件,满足焊缝等级要求得同时降低了焊枪维护的成本。
4.3侧梁多工序焊接后Z向变形较大,冷调导致上盖板凹陷超差,热调导致侧梁总长收缩超差。经分析主要变形在内腔工序,内腔工序后预调修8mm,可以解决侧梁上盖板凹陷及侧梁总长收缩问题。
【参考文献】
- 邹增大 主编.焊接材料、工艺及设备手册(二版)[M] ,化学工业出版社,2011
- 孙景荣著.焊工工作手册[M],化学工业出版社,2012
3.中国机械工程学会焊接学会著.焊接手册(3)(第3版)--焊接结构[M] , 机械工业出版社,2015