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[摘 要]大型燃煤锅炉房在运行过程中,随着室外温度的降低和煤质湿度的增加,煤斗堵煤蓬煤的现象会十分频繁,严重时会造成锅炉断煤停火,甚至导致锅炉停运。目前使用的几种疏通方法效果均不太理想。蓬煤解堵技术通过机械疏通的方法,采用内部疏通装置,扰动蓬煤部位,可有效解决蓬煤问题。且对储煤仓改动量小,适合大中型燃煤锅炉房使用。
[关键词]蓬煤 解堵 储煤仓
中图分类号:TU833.1 文献标识码:P 文章编号:1009―914X(2013)22―0330―01
大庆油田矿区事业部辖下多个锅炉房均使用40t/h链条锅炉,主要负责大庆油田的居民和企业的采暖工作。在冬季采暖期负荷较大时,由于煤质湿度和室外温度低的原因经常造成蓬煤现象,对安全平稳供暖造成很大的压力。安装我公司生产的煤仓疏通机后,经过5个采暖期的实际使用,蓬煤现象大大减少,效果十分明显。
一、造成蓬煤的原因分析
链条炉储煤仓都是用钢板制造,形状类似上口大,下口小的方锥形,燃煤在煤仓内靠自重向下流动,愈向下流通面积愈小,在拨煤辊上部1.5m以内,容易造成薄层煤粘接,致使摩擦力增大,粘接后朝轴向与径向扩展,逐步增加厚度,最终形成不同形状的堵塞造成断流。此外,燃煤的水分含量、温度变化以及在煤仓内的存放时间,煤仓壁的摩擦等也容易造成堵塞,致使给煤不匀影响了锅炉的正常运行,也增加了运行人员的劳动强度。
二、目前蓬煤的解决方法有
1、内壁采用超高分子板做内衬
该材料具有摩擦系数小的优点,短期使用效果尚好。
特点:超高分子板是通过降低外摩擦力来处理蓬煤的。但由于超高分子板受到冲刷磨损,表面粗糙度增加,摩擦系数增大,就起到了反作用,增加了蓬煤的几率。采用超高分子板必须定期更换,工作量非常大,而且该材质非防火阻燃材料,使用中存在安全隐患。
2、采用内部疏松装置
是现在普遍采用的方式,疏松机械由若干与原煤斗内壁截面相适应的活动杆、液压系统、控制系统组成。其工作原理为:当原煤斗蓬煤时,疏松装置启动,电机带动液压系统开始工作,活动杆沿内壁上下运动,将蓬煤“犁”通。
特點:疏松装置从原理上看,是通过进行内部扰动,“协助”原煤克服外摩擦力,同时起到诱导活化原煤的作用,削弱内摩擦力,解决蓬煤。系统具有维护量小、可实现自动控制、结构先进、处理断煤效果好等优点。其社会效益、经济效益尤为突出。
三、蓬煤解堵实施方案
在容易蓬煤的拨煤辊上方1.5米位置,加装煤仓疏通机,疏通机由一台液压缸做为动力,疏通器形式如图1所示,使用1Cr18Ni9Ti材质制成,可以长期在煤仓中使用不腐蚀。当发生蓬煤现象时,感应器采集到断煤信号,传送至PLC控制器,PLC向液压系统发出指令,对蓬煤位置进行疏通,直到断煤信号消失,整个解堵过程不需人工参与。
当设备不运行时,液压缸停留在上止点处,将疏松器吊起,液压站上装有自锁装置,防止疏松器在重力作用下运动。避免了其它解堵系统存在的自身安装占用煤仓底部空间,不运行时会阻碍落煤的问题。
蓬煤解堵系统采用中控室工控机控制,工控机上直观的显示控制流程,准确的状态显示,灵活的控制方式使操作更为智能。也实现了中控室和现场都可以进行蓬煤解堵操作。
五、主要技术指标
疏松面积:2.5m?
油缸单程运动时间:10s
疏松动作次数:≥10万次
疏松推力:50KN—100KN
疏松动作限制:每次最多四个周期
六、效益预测
1. 经济效益(以大庆油田矿区事业部物业管理三公司图强燃煤锅炉房为例:)
图强燃煤锅炉房4台锅炉,每年因断煤处理不及时,造成锅炉停运。平均每采暖期平均4次,每次点火需耗费柴油6吨,每吨柴油7800元。消耗资金 元。外雇砸煤工人6人,月工资 元,共耗资金24.12万元。
拟改造的疏松装置采用5.5KW电机,每天运行4小时,每采暖期共耗 度电,消耗资金 元。
每年可节约成本 ,经济效益十分可观。
2. 社会效益:
以往处理断煤时,采用大锤振打,会产生大量粉尘,操作工人在这样的环境下长期工作,容易患矽肺病,也会产生工作厌烦的情绪,不利于优质供热。使用解堵设备后,现场基本无人作业,改善了工人的工作环境,为工人的健康提供了有力的保证。
[关键词]蓬煤 解堵 储煤仓
中图分类号:TU833.1 文献标识码:P 文章编号:1009―914X(2013)22―0330―01
大庆油田矿区事业部辖下多个锅炉房均使用40t/h链条锅炉,主要负责大庆油田的居民和企业的采暖工作。在冬季采暖期负荷较大时,由于煤质湿度和室外温度低的原因经常造成蓬煤现象,对安全平稳供暖造成很大的压力。安装我公司生产的煤仓疏通机后,经过5个采暖期的实际使用,蓬煤现象大大减少,效果十分明显。
一、造成蓬煤的原因分析
链条炉储煤仓都是用钢板制造,形状类似上口大,下口小的方锥形,燃煤在煤仓内靠自重向下流动,愈向下流通面积愈小,在拨煤辊上部1.5m以内,容易造成薄层煤粘接,致使摩擦力增大,粘接后朝轴向与径向扩展,逐步增加厚度,最终形成不同形状的堵塞造成断流。此外,燃煤的水分含量、温度变化以及在煤仓内的存放时间,煤仓壁的摩擦等也容易造成堵塞,致使给煤不匀影响了锅炉的正常运行,也增加了运行人员的劳动强度。
二、目前蓬煤的解决方法有
1、内壁采用超高分子板做内衬
该材料具有摩擦系数小的优点,短期使用效果尚好。
特点:超高分子板是通过降低外摩擦力来处理蓬煤的。但由于超高分子板受到冲刷磨损,表面粗糙度增加,摩擦系数增大,就起到了反作用,增加了蓬煤的几率。采用超高分子板必须定期更换,工作量非常大,而且该材质非防火阻燃材料,使用中存在安全隐患。
2、采用内部疏松装置
是现在普遍采用的方式,疏松机械由若干与原煤斗内壁截面相适应的活动杆、液压系统、控制系统组成。其工作原理为:当原煤斗蓬煤时,疏松装置启动,电机带动液压系统开始工作,活动杆沿内壁上下运动,将蓬煤“犁”通。
特點:疏松装置从原理上看,是通过进行内部扰动,“协助”原煤克服外摩擦力,同时起到诱导活化原煤的作用,削弱内摩擦力,解决蓬煤。系统具有维护量小、可实现自动控制、结构先进、处理断煤效果好等优点。其社会效益、经济效益尤为突出。
三、蓬煤解堵实施方案
在容易蓬煤的拨煤辊上方1.5米位置,加装煤仓疏通机,疏通机由一台液压缸做为动力,疏通器形式如图1所示,使用1Cr18Ni9Ti材质制成,可以长期在煤仓中使用不腐蚀。当发生蓬煤现象时,感应器采集到断煤信号,传送至PLC控制器,PLC向液压系统发出指令,对蓬煤位置进行疏通,直到断煤信号消失,整个解堵过程不需人工参与。
当设备不运行时,液压缸停留在上止点处,将疏松器吊起,液压站上装有自锁装置,防止疏松器在重力作用下运动。避免了其它解堵系统存在的自身安装占用煤仓底部空间,不运行时会阻碍落煤的问题。
蓬煤解堵系统采用中控室工控机控制,工控机上直观的显示控制流程,准确的状态显示,灵活的控制方式使操作更为智能。也实现了中控室和现场都可以进行蓬煤解堵操作。
五、主要技术指标
疏松面积:2.5m?
油缸单程运动时间:10s
疏松动作次数:≥10万次
疏松推力:50KN—100KN
疏松动作限制:每次最多四个周期
六、效益预测
1. 经济效益(以大庆油田矿区事业部物业管理三公司图强燃煤锅炉房为例:)
图强燃煤锅炉房4台锅炉,每年因断煤处理不及时,造成锅炉停运。平均每采暖期平均4次,每次点火需耗费柴油6吨,每吨柴油7800元。消耗资金 元。外雇砸煤工人6人,月工资 元,共耗资金24.12万元。
拟改造的疏松装置采用5.5KW电机,每天运行4小时,每采暖期共耗 度电,消耗资金 元。
每年可节约成本 ,经济效益十分可观。
2. 社会效益:
以往处理断煤时,采用大锤振打,会产生大量粉尘,操作工人在这样的环境下长期工作,容易患矽肺病,也会产生工作厌烦的情绪,不利于优质供热。使用解堵设备后,现场基本无人作业,改善了工人的工作环境,为工人的健康提供了有力的保证。