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摘 要:本文对人造石生产工艺进行了介绍,对人造石专用氢氧化铝填料进行了质量升级,与进口产品进行了对比:产品的吸油率、粘度指标超过了日本住友CW325的水平;升级后的产品成本大大降低;并从配方方面优化了人造石生产工艺,提高了产品性价比。
关键词:人造石;料床粉磨;氢氧化铝;机械磨
一、人造石生产工艺
人造石所用材料:不饱和树脂、粉料(氢氧化铝粉或钙粉)、不饱和树脂用固化剂(甲乙酮)和促进剂(钴水)。
工艺流程:把树脂放进搅拌罐里再放促进剂,先均匀搅拌2分钟,添加相应的添加剂色浆再搅拌5分钟后,放入粉料与固化剂真空均匀搅拌20分左右,把搅拌好的浆料倒入准备好的玻璃板上固化成型,成型好的人造石板材进行后加工。根据工艺流程,可设置4个工序:
配料:主要功能是储存各种原辅材料和按一定生产批量配制原材料,并混合搅拌;产加工:主要功能是完成抽气消泡、注模成型和高温固化三大工序;削整形:主要功能是完成打磨刨光、切削整形和技术检验三大工序;品保管:主要功能是存储产成品,调节市场供给和产品出厂搬运。
二、料床粉磨与机械磨在人造石专用氢氧化铝填料中的应用
人造石专用氢氧化铝填料,采用的粗细种分氢铝混料生产。其中,细料使用机械磨磨制,且细料占比比较低,仅为40%,并且机械磨磨制的细料造成产品的粘度较高,生产人造石需要较多的树脂,增加了客户的成本。采用料床粉磨设备取代机械磨粉碎细料,对人造石专用填料氢氧化铝进行质量升级,细料的混料占比由40%提高至60%以上,产品的粒度波动范围小了,产品的吸油率、粘度都低了,由于所用的原料氢铝的成本降低了,这样人造石用填料的成本也降低了。对比情况具体如下:
(一)人造石专用氢氧化铝填料升级前后质量对比
1.粒度稳定性对比
从图中可以看出,升级后产品的波动范围由以前的20~40um减小到现在18~25um,整整降了10um多。
2.吸油率、粘度等指标对比
从上表1中,可以看出产品升级后吸油率由20降低到17ml/100g、粘度由19000cp降低到15000cp,黑点由以前的6~10个,降到了目前的2~6个,均优于日本CW325水平。。
(二)人造石专用氢氧化铝填料升级前后效益对比
料床粉磨工艺生产成本低,粉碎电单耗55kwh/T,汽单耗0.08T/T,目前机械磨加工电单耗150kwh/吨,汽单耗0.22 T/T,电耗、汽耗能大幅降低,料床粉磨加工每吨产品能降低74元以上。人造石用氢氧化铝采用了料床粉磨加工的原料后,每吨产品能降低44.4元/T。
三、人造石专用氢氧化铝填料升级后对人造石生产应用的影响
上表2为氢氧化铝填料和树脂的混合液粘度及固化性能表,从表1与表2中可看出,升级后人造石专用氢氧化铝填料的吸油率较日本CW325低3ml/100g,粘度低了4000cp,与树脂的混合粘度也低了15000cp,但胶凝时间和固化时间稍长一些,会影响人造石的加工效率。
为了更好的解决这个问题,通过与人造石厂家、树脂厂家充分交流,采取的比较适合的措施为:
(1)减少树脂内阻聚剂的加入量,由原来的5%降到4%,可以减少混合液凝胶与固化时间;
(2)适当调整人造石配方,提高专用料的加入量2%,提高对阻聚剂的吸附,也可以减少混合液凝胶与固化时间。
四、结论
本文对人造石专用氢氧化铝填料进行了质量升级,从指标、成本方面进行了对比分析,并对使用升级后产品的人造石加工工艺进行了优化,得出的结论如下:
(1)人造石专用氢氧化铝填料质量升级后,产品的粒度稳定性大大提高,而且吸油率、粘度指标达超过了日本住友CW325的水平。
(2)升級后的产品成本大大降低,每吨产品降本44.4元。
(3)并从配方方面优化了人造石生产工艺,降低了人造石成本,提高了产品的性价比。
关键词:人造石;料床粉磨;氢氧化铝;机械磨
一、人造石生产工艺
人造石所用材料:不饱和树脂、粉料(氢氧化铝粉或钙粉)、不饱和树脂用固化剂(甲乙酮)和促进剂(钴水)。
工艺流程:把树脂放进搅拌罐里再放促进剂,先均匀搅拌2分钟,添加相应的添加剂色浆再搅拌5分钟后,放入粉料与固化剂真空均匀搅拌20分左右,把搅拌好的浆料倒入准备好的玻璃板上固化成型,成型好的人造石板材进行后加工。根据工艺流程,可设置4个工序:
配料:主要功能是储存各种原辅材料和按一定生产批量配制原材料,并混合搅拌;产加工:主要功能是完成抽气消泡、注模成型和高温固化三大工序;削整形:主要功能是完成打磨刨光、切削整形和技术检验三大工序;品保管:主要功能是存储产成品,调节市场供给和产品出厂搬运。
二、料床粉磨与机械磨在人造石专用氢氧化铝填料中的应用
人造石专用氢氧化铝填料,采用的粗细种分氢铝混料生产。其中,细料使用机械磨磨制,且细料占比比较低,仅为40%,并且机械磨磨制的细料造成产品的粘度较高,生产人造石需要较多的树脂,增加了客户的成本。采用料床粉磨设备取代机械磨粉碎细料,对人造石专用填料氢氧化铝进行质量升级,细料的混料占比由40%提高至60%以上,产品的粒度波动范围小了,产品的吸油率、粘度都低了,由于所用的原料氢铝的成本降低了,这样人造石用填料的成本也降低了。对比情况具体如下:
(一)人造石专用氢氧化铝填料升级前后质量对比
1.粒度稳定性对比
从图中可以看出,升级后产品的波动范围由以前的20~40um减小到现在18~25um,整整降了10um多。
2.吸油率、粘度等指标对比
从上表1中,可以看出产品升级后吸油率由20降低到17ml/100g、粘度由19000cp降低到15000cp,黑点由以前的6~10个,降到了目前的2~6个,均优于日本CW325水平。。
(二)人造石专用氢氧化铝填料升级前后效益对比
料床粉磨工艺生产成本低,粉碎电单耗55kwh/T,汽单耗0.08T/T,目前机械磨加工电单耗150kwh/吨,汽单耗0.22 T/T,电耗、汽耗能大幅降低,料床粉磨加工每吨产品能降低74元以上。人造石用氢氧化铝采用了料床粉磨加工的原料后,每吨产品能降低44.4元/T。
三、人造石专用氢氧化铝填料升级后对人造石生产应用的影响
上表2为氢氧化铝填料和树脂的混合液粘度及固化性能表,从表1与表2中可看出,升级后人造石专用氢氧化铝填料的吸油率较日本CW325低3ml/100g,粘度低了4000cp,与树脂的混合粘度也低了15000cp,但胶凝时间和固化时间稍长一些,会影响人造石的加工效率。
为了更好的解决这个问题,通过与人造石厂家、树脂厂家充分交流,采取的比较适合的措施为:
(1)减少树脂内阻聚剂的加入量,由原来的5%降到4%,可以减少混合液凝胶与固化时间;
(2)适当调整人造石配方,提高专用料的加入量2%,提高对阻聚剂的吸附,也可以减少混合液凝胶与固化时间。
四、结论
本文对人造石专用氢氧化铝填料进行了质量升级,从指标、成本方面进行了对比分析,并对使用升级后产品的人造石加工工艺进行了优化,得出的结论如下:
(1)人造石专用氢氧化铝填料质量升级后,产品的粒度稳定性大大提高,而且吸油率、粘度指标达超过了日本住友CW325的水平。
(2)升級后的产品成本大大降低,每吨产品降本44.4元。
(3)并从配方方面优化了人造石生产工艺,降低了人造石成本,提高了产品的性价比。