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[摘 要]大牛地气田为孔隙型低渗-特低渗气驱气藏,具有储量规模大,含气层位多,储层非均质性强,压力系数低、储层渗透率低、储量丰度低的特点。目前已建成年产产量40亿立方米天然气产能。在钻井过程中,有3口井出现4次不同程度的漏失,其中A井在钻井过程中地层漏速2m3/h,在固井前循环泥浆时地层发生漏失,井口失返;B井在导眼段钻进过程中未发生漏失,导眼回填前循环泥浆时地层发生失返;在A靶点钻进过程中钻至2886米时井漏,漏速30m3/h;DPS-C井固井前顶通循环正常,排量提高至24L/s时地层发生漏失,漏速20m3/h。
[关键词]井漏;地层;漏失机理;大牛地气田
中图分类号:G622.4 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)48-0290-01
大牛地气田位于陕西省榆林市与内蒙古自治区伊金霍洛旗、乌审旗交界地区,面积2003km2,位于鄂尔多斯盆地北东部、伊陕斜坡北部,区块内构造、断裂不发育,总体为北东高、西南低的平缓单斜,平均坡降6~9m/km,倾角0.3°~0.6°,局部发育鼻状隆起,未形成较大的构造圈闭。气田钻井揭露地层平均厚度3000m,二叠系下石盒子组、山西组、石炭系太原组为主要目的层系。
1地层简介
为一套薄泥砂交互层,泥岩层居多。上部地层为浅棕灰、浅灰中、细砂岩为主夹灰绿、棕色、灰紫、棕褐色泥岩及粉砂质泥岩;下部灰绿色、浅棕、棕红色砂岩夹紫色、棕褐色泥质砂岩、砂质-粉砂质泥岩。砂岩成分以石英为主,含少量长石及黑色矿物,分选、磨圆度较差,以灰质胶结为主中-细粒结构,局部井区含砾石,砾石成分石英、石英岩、花岗片麻岩。泥质岩色杂、质不纯,以粉砂-砂质泥岩为主。地层漏失主要出现在大牛地气田西北部地区,厚度大约在300~460米左右。
2漏失机理及原因分析
2.1地层原因
井漏形成原因,可分为三种类型:渗透性井漏、裂隙型井漏、洞穴型井漏。由于地层不存在云岩灰岩,故不存在洞穴型井漏。渗透性井漏一般发生在砂岩层,由于岩石孔隙度大,渗透性好,當泥浆液柱压力大于地层孔隙压力时,泥浆中的自由水进入地层,导致泥浆返出量小于注入量造成漏失,此种漏失一般漏速较小。
2.2井底压力失衡
根据以往经验地层破裂压力当量密度大约在1.25g/cm3,由于在导眼段或A靶点钻进过程中为保证斜井段井壁稳定,在造斜过程中不断提高泥浆密度,设计泥浆密度为1.10-1.25g/cm3,因此在井斜较大的井段钻进时很容易造成漏失,B井在A靶点钻进过程中发生漏失,泥浆密度1.25g/cm3,分析为该原因造成漏失。而A井顶通循环初期漏失量相对较小,且停止循环,漏失随机停止,分析属于泥浆液柱压力大于地层孔隙压力造成的井漏。
2.3工程操作原因
由于地层对压力的敏感性,在钻遇地层或地层未封固的情况下施工时一定要谨慎操作,在起下钻、开泵循环及提排量均有可能造成井底压力激动,导致井底压力失衡,导致地层破裂,引起漏失。因各种原因,当井内钻井液静止时间过长,触变性很大,下钻时又不分段循环,破坏钻井液的结构力,而是一通到底,开泵时憋漏地层。
3漏失预防措施及现场应用
3.1泥浆处理
大牛地气田二开直井段采用清水加聚合物体系泥浆,该泥浆体系具有摩阻小、携屑能力好、易维护的特点,但不具有防漏失功能,故在钻遇地层顶部甚至更早时,及时在泥浆中加入中粗以下粒径的堵漏泥浆材料,在钻遇漏层时堵漏材料随漏失泥浆一同进入地层,对微裂缝进行封堵,可有效控制钻进漏失层的漏失量。在钻穿地层后由于进入造斜段要求泥浆密度不断提高至1.25g/cm3左右,由于前期堵漏材料的加入有效封堵了微裂缝,泥浆侵入地层量有效减少,故地层破裂压力当量泥浆密度会适当提高,但仍有漏失可能,故在导眼段及A靶点钻进过程中提泥浆比重时要慢,且接近1.25g/cm3时,要充分循环均匀后逐步提泥浆密度,防止因泥浆密度上提过快导致地层漏失。另外,在整个钻进过程中泥浆中仍需保持一定量的堵漏材料的加入,以便在泥浆比重提高时地层出现微裂缝能够及时封堵。此外,对于泥浆的动切力、静切力及动塑比等参数要严格控制,在保证泥浆携屑能力的前提下尽量减小泥浆粘度、切力,防止泥浆在开泵时顶通过大,从而导致井底压力过大,压漏地层。
3.2工程操作
在钻遇地层时严禁快速起下钻,这样会导致井底压力激动,使井底压力大于地层破裂压力而产生漏失。减少在地层的开泵次数,且在开泵时严格控制泵压,防止泵压升高过快,导致井底压力急剧升高压漏地层。下钻过程中一定要分段循环,破坏钻井液的结构力,严禁一次下到底,导致开泵憋漏地层
4漏失处理措施及现场应用
4.1静止堵漏法
当漏失速度并不是很大时(一般指漏速小于30m3/h),应停止钻进和循环,上提钻头至一定高度,最好是进入表层套管,让下部泥浆静止几个或几十个小时,待井口液面不再下降时,再下钻恢复钻进。因为泥浆具有触变性,漏失到地层中的泥浆,随着静切力的增加,起到了封堵裂缝的作用,而且地层中的粘土遇水膨胀也可起封堵作用,或将堵漏泥浆循环至漏层处然后静止堵漏。采用此法,不用找漏和堵漏,省工省时,且都取得了满意的效果。DPS-C井套管下到位后,顶通循环正常,在提高排量至24L/s时发生漏失,漏速30m3/h,替堵漏泥浆14m3后,静止堵漏5小时后,循环泥浆验漏,无漏失。后续固井过程中未发生明显井漏现象。
4.2正反循环堵漏法
A井在套管下到位后,出现顶通困难现象,在顶通循环10min中后发生漏失,漏速40m3/h,30min后失返,井内泥浆比重1.25g/cm3,现场配制密度1.20g/cm3堵漏泥浆进行堵漏,由于井口失返,现场采用正反循环堵漏法,反挤堵漏泥浆20m3后进行正循环,井口返出正常,正循环一周验漏,无漏失,后续固井施工正常,未发生井漏。
4.3 注水泥堵漏法
在钻进过程中发生漏失,且漏失量大或井口失、返循环堵漏无效时采用注水泥堵漏法。为保证水泥浆有效进入地层封堵地层,注完水泥浆后,把钻具提离水泥面50米以上,然后循环钻井液,利用循环时的环空压耗,把水泥浆挤入漏层缝隙,循环压力的大小可通过改变泵的排量来调整。必要时可以采用增加环空压力,促使水泥浆进入漏层,提高封堵效果。B井在A靶点钻进过程中钻至2886米时井漏,漏速30m3/h,泥浆比重1.24g/cm3,后采用注水泥法堵漏,在候凝结束下钻探塞至2107米时再次发生井漏,说明第一次堵漏水泥浆未有效进入地层,没有对地层进行有效封堵,第二次堵漏注水泥结束后采用关井憋压2.5MPa,使水泥浆挤入漏层缝隙,起到了很好的封固地层的作用,在后续A靶点钻进施工过程中未发生井漏事故。
本文通过对大牛地气田3口钻井4次不同程度漏失情况展开分析,认为研究区漏失机理为地层原因、井底压力失衡和工程操作原因,并给出井漏处理措施,采用静止堵漏法、正反循环堵漏法和注水泥堵漏法,可有效控制井漏发生。本文为大牛地气田西北部地区钻井防漏工作提供技术方法支持。
参考文献
[1]雷友华.地层钻井井塌、井漏、缩径成因及预防措施[J].中国煤层气.2017.7(1):34-36.
[关键词]井漏;地层;漏失机理;大牛地气田
中图分类号:G622.4 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)48-0290-01
大牛地气田位于陕西省榆林市与内蒙古自治区伊金霍洛旗、乌审旗交界地区,面积2003km2,位于鄂尔多斯盆地北东部、伊陕斜坡北部,区块内构造、断裂不发育,总体为北东高、西南低的平缓单斜,平均坡降6~9m/km,倾角0.3°~0.6°,局部发育鼻状隆起,未形成较大的构造圈闭。气田钻井揭露地层平均厚度3000m,二叠系下石盒子组、山西组、石炭系太原组为主要目的层系。
1地层简介
为一套薄泥砂交互层,泥岩层居多。上部地层为浅棕灰、浅灰中、细砂岩为主夹灰绿、棕色、灰紫、棕褐色泥岩及粉砂质泥岩;下部灰绿色、浅棕、棕红色砂岩夹紫色、棕褐色泥质砂岩、砂质-粉砂质泥岩。砂岩成分以石英为主,含少量长石及黑色矿物,分选、磨圆度较差,以灰质胶结为主中-细粒结构,局部井区含砾石,砾石成分石英、石英岩、花岗片麻岩。泥质岩色杂、质不纯,以粉砂-砂质泥岩为主。地层漏失主要出现在大牛地气田西北部地区,厚度大约在300~460米左右。
2漏失机理及原因分析
2.1地层原因
井漏形成原因,可分为三种类型:渗透性井漏、裂隙型井漏、洞穴型井漏。由于地层不存在云岩灰岩,故不存在洞穴型井漏。渗透性井漏一般发生在砂岩层,由于岩石孔隙度大,渗透性好,當泥浆液柱压力大于地层孔隙压力时,泥浆中的自由水进入地层,导致泥浆返出量小于注入量造成漏失,此种漏失一般漏速较小。
2.2井底压力失衡
根据以往经验地层破裂压力当量密度大约在1.25g/cm3,由于在导眼段或A靶点钻进过程中为保证斜井段井壁稳定,在造斜过程中不断提高泥浆密度,设计泥浆密度为1.10-1.25g/cm3,因此在井斜较大的井段钻进时很容易造成漏失,B井在A靶点钻进过程中发生漏失,泥浆密度1.25g/cm3,分析为该原因造成漏失。而A井顶通循环初期漏失量相对较小,且停止循环,漏失随机停止,分析属于泥浆液柱压力大于地层孔隙压力造成的井漏。
2.3工程操作原因
由于地层对压力的敏感性,在钻遇地层或地层未封固的情况下施工时一定要谨慎操作,在起下钻、开泵循环及提排量均有可能造成井底压力激动,导致井底压力失衡,导致地层破裂,引起漏失。因各种原因,当井内钻井液静止时间过长,触变性很大,下钻时又不分段循环,破坏钻井液的结构力,而是一通到底,开泵时憋漏地层。
3漏失预防措施及现场应用
3.1泥浆处理
大牛地气田二开直井段采用清水加聚合物体系泥浆,该泥浆体系具有摩阻小、携屑能力好、易维护的特点,但不具有防漏失功能,故在钻遇地层顶部甚至更早时,及时在泥浆中加入中粗以下粒径的堵漏泥浆材料,在钻遇漏层时堵漏材料随漏失泥浆一同进入地层,对微裂缝进行封堵,可有效控制钻进漏失层的漏失量。在钻穿地层后由于进入造斜段要求泥浆密度不断提高至1.25g/cm3左右,由于前期堵漏材料的加入有效封堵了微裂缝,泥浆侵入地层量有效减少,故地层破裂压力当量泥浆密度会适当提高,但仍有漏失可能,故在导眼段及A靶点钻进过程中提泥浆比重时要慢,且接近1.25g/cm3时,要充分循环均匀后逐步提泥浆密度,防止因泥浆密度上提过快导致地层漏失。另外,在整个钻进过程中泥浆中仍需保持一定量的堵漏材料的加入,以便在泥浆比重提高时地层出现微裂缝能够及时封堵。此外,对于泥浆的动切力、静切力及动塑比等参数要严格控制,在保证泥浆携屑能力的前提下尽量减小泥浆粘度、切力,防止泥浆在开泵时顶通过大,从而导致井底压力过大,压漏地层。
3.2工程操作
在钻遇地层时严禁快速起下钻,这样会导致井底压力激动,使井底压力大于地层破裂压力而产生漏失。减少在地层的开泵次数,且在开泵时严格控制泵压,防止泵压升高过快,导致井底压力急剧升高压漏地层。下钻过程中一定要分段循环,破坏钻井液的结构力,严禁一次下到底,导致开泵憋漏地层
4漏失处理措施及现场应用
4.1静止堵漏法
当漏失速度并不是很大时(一般指漏速小于30m3/h),应停止钻进和循环,上提钻头至一定高度,最好是进入表层套管,让下部泥浆静止几个或几十个小时,待井口液面不再下降时,再下钻恢复钻进。因为泥浆具有触变性,漏失到地层中的泥浆,随着静切力的增加,起到了封堵裂缝的作用,而且地层中的粘土遇水膨胀也可起封堵作用,或将堵漏泥浆循环至漏层处然后静止堵漏。采用此法,不用找漏和堵漏,省工省时,且都取得了满意的效果。DPS-C井套管下到位后,顶通循环正常,在提高排量至24L/s时发生漏失,漏速30m3/h,替堵漏泥浆14m3后,静止堵漏5小时后,循环泥浆验漏,无漏失。后续固井过程中未发生明显井漏现象。
4.2正反循环堵漏法
A井在套管下到位后,出现顶通困难现象,在顶通循环10min中后发生漏失,漏速40m3/h,30min后失返,井内泥浆比重1.25g/cm3,现场配制密度1.20g/cm3堵漏泥浆进行堵漏,由于井口失返,现场采用正反循环堵漏法,反挤堵漏泥浆20m3后进行正循环,井口返出正常,正循环一周验漏,无漏失,后续固井施工正常,未发生井漏。
4.3 注水泥堵漏法
在钻进过程中发生漏失,且漏失量大或井口失、返循环堵漏无效时采用注水泥堵漏法。为保证水泥浆有效进入地层封堵地层,注完水泥浆后,把钻具提离水泥面50米以上,然后循环钻井液,利用循环时的环空压耗,把水泥浆挤入漏层缝隙,循环压力的大小可通过改变泵的排量来调整。必要时可以采用增加环空压力,促使水泥浆进入漏层,提高封堵效果。B井在A靶点钻进过程中钻至2886米时井漏,漏速30m3/h,泥浆比重1.24g/cm3,后采用注水泥法堵漏,在候凝结束下钻探塞至2107米时再次发生井漏,说明第一次堵漏水泥浆未有效进入地层,没有对地层进行有效封堵,第二次堵漏注水泥结束后采用关井憋压2.5MPa,使水泥浆挤入漏层缝隙,起到了很好的封固地层的作用,在后续A靶点钻进施工过程中未发生井漏事故。
本文通过对大牛地气田3口钻井4次不同程度漏失情况展开分析,认为研究区漏失机理为地层原因、井底压力失衡和工程操作原因,并给出井漏处理措施,采用静止堵漏法、正反循环堵漏法和注水泥堵漏法,可有效控制井漏发生。本文为大牛地气田西北部地区钻井防漏工作提供技术方法支持。
参考文献
[1]雷友华.地层钻井井塌、井漏、缩径成因及预防措施[J].中国煤层气.2017.7(1):34-36.