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【摘要】大港油田第三采油厂枣南区块是1988年开采的老区块,随着开采时间的延长,高渗层出现了大孔道,层间矛盾突出,造成高渗层高含水,低渗层不能发挥作用,油井洗井作业产量恢复期长;开发中后期,为了夺高产,盲目的上调工作制度,造成边底水或注入水迅速推进造成含水上升,产量下降,延长产量恢复期;由于开采时间长,开采程度高,对井筒特别是套管的损伤也很大,套变井也是造成产量恢复期长的主要原因。本文针对上述问题,提出一些降低油井产量恢复期的建议,并得到了应用,取得了较好的效果。
【关键词】 产量 恢复 高含水 地层保护
1.1 地层能量低、漏失严重造成污染造成含水上升产量未恢复
通过统计,未恢复的12口井中,作业洗井有7口井存在漏失现象,3口产量未恢复井洗井液总用量130m3,漏失70m3。
例如:官39-73井检泵作业,作业后液量/油量由22.9m3/2.0t变为24.1m3/1.5t,作业洗井总计用水45m3,漏失25m3,开井后一直未恢复,含水91%上升到94%,目前低能间开。
1.2 调整工作制度和边底水影响造成产量未恢复
根据供液调整泵径、冲次和边底水上升影响造成产量未恢复3口井风H1、枣1274、枣81-12井。
例如:枣81-12井检泵作业,作业后液量/油量由65.5m3/5.04t降到60.7m3/3.2t,该井调冲次由4.0-2.9-3.7次,地层含水由作业前的92%上升到94.9%,目前油量只有3.2t,未恢复至作业前产量。
1.3 井筒原因(套漏、出砂)造成产量未恢复
在统计的未恢复的12口井中作业后由于套漏、井筒出砂等原因造成产量未恢复5口井,占到未恢复井总数的41.6%,是未恢复井的主要部分。
2 枣南区块油井恢复期长的影响因素
(1)洗井影响:地层大孔道漏失,主要影响因素(洗井液漏失量、洗井压力),污染主要因素:枣南区块主要原因为低能高渗储层,入井液漏失是枣南区块影响产量恢复的主要原因。
(2)洗井应用过程中,存在与片碱、卤水混用现象,导致地层堵塞严重产量下降,作业后恢复期较长。
(3)作业后液量不降但是由于边底水上升造成含水上升,产量恢复期长。
(1)针对前期洗井漏失严重,造成产量未恢复油井,上半年作业不洗井施工4井次,针对上修前已洗井的油井上修后不再次洗井3井次,减少作业洗井次数。
(2)强化在作业过程的管理意识,避免油层保护液与片碱、卤水混用现象,保证油层保护液使用效果。
(3)加强现场监督,认真监督并记录洗压井施工参数(洗井漏失量、洗井压力控制),对上修井全部提杆后再进行洗井作业,降低洗井压力,减少洗井液进入油层。
(4)加强工作协调,缩短了作业占井周期。 按照正常施工进度做好工作计划。提前做好工具准备、施工工序衔接,及时协调处理现场问题,有效缩短了作业占井时间,减少了修井液浸泡地层时间。
(5)洗井方式的调整;作业二区6个月热洗油井132井次,优化洗井36井次,与去年同期对比,平均恢复期为1.15天降为0.7天,影响产量由85.5t降为43.65t,洗井方式调整见到成效。
3.2 使用新油层保护液配方
使用针对枣南、自来屯等中高渗区块的作业严重漏失油井进行的防漏失技术改进。在原来防漏失修井液基础上,优化油溶性暂堵剂及优选纤维类不渗透材料组成屏蔽暂堵剂,定制加工特殊防漏材料,防漏失技术应用孔径上限由0.2mm提高到1mm,提高防漏失成功率。针对地层漏失严重,减少冲砂地层漏失,上半年应用暂堵剂冲砂4井次,提高冲砂作业成功率。
3.3 敏感井组油井作业,提前停注相关注水井
高压低渗区块油井上修前水井提前停注,避免压井污染油层。重点是对高压低渗区块停井后有溢流油井,作业时及时停注对应注水井,降低井筒压力,尽量避免压井施工,减少对地层的伤害。2011年共实施水井提前停注2井次,减少压井液约80m3,减少了压井液对油层的污染。
4 经济效益及效果分析
2011年上半年,通过我们以上所做工作,减少了未恢复井数,降低了油井产量恢复期。下表是对6个月产量损失的统计,经过统计,合计共创效:316.07吨*3613元/吨=114万元(见表1)
5 结论
虽然通过我们一系列的努力,能够在原来的基础上降低油井产量恢复期,但是还需加强部分油田(区块)油层保护液的使用力度。因为油层一旦污染,油井产量就很难恢复,有时是不可逆转的,要恢复起来需要大的投入,如酸化、复射孔等措施。因此、平时少投入做好油层保护工作,就会避免以后更大投入。枣园等漏失区块应加大防漏失型保护液的使用减少洗井液的漏失。
参考文献
[1] 罗英俊.油田开发生产中的保护油层技术
[2] 樊松林.保护油层低成本修井液工艺技术研究与应用
【关键词】 产量 恢复 高含水 地层保护
1.1 地层能量低、漏失严重造成污染造成含水上升产量未恢复
通过统计,未恢复的12口井中,作业洗井有7口井存在漏失现象,3口产量未恢复井洗井液总用量130m3,漏失70m3。
例如:官39-73井检泵作业,作业后液量/油量由22.9m3/2.0t变为24.1m3/1.5t,作业洗井总计用水45m3,漏失25m3,开井后一直未恢复,含水91%上升到94%,目前低能间开。
1.2 调整工作制度和边底水影响造成产量未恢复
根据供液调整泵径、冲次和边底水上升影响造成产量未恢复3口井风H1、枣1274、枣81-12井。
例如:枣81-12井检泵作业,作业后液量/油量由65.5m3/5.04t降到60.7m3/3.2t,该井调冲次由4.0-2.9-3.7次,地层含水由作业前的92%上升到94.9%,目前油量只有3.2t,未恢复至作业前产量。
1.3 井筒原因(套漏、出砂)造成产量未恢复
在统计的未恢复的12口井中作业后由于套漏、井筒出砂等原因造成产量未恢复5口井,占到未恢复井总数的41.6%,是未恢复井的主要部分。
2 枣南区块油井恢复期长的影响因素
(1)洗井影响:地层大孔道漏失,主要影响因素(洗井液漏失量、洗井压力),污染主要因素:枣南区块主要原因为低能高渗储层,入井液漏失是枣南区块影响产量恢复的主要原因。
(2)洗井应用过程中,存在与片碱、卤水混用现象,导致地层堵塞严重产量下降,作业后恢复期较长。
(3)作业后液量不降但是由于边底水上升造成含水上升,产量恢复期长。
(1)针对前期洗井漏失严重,造成产量未恢复油井,上半年作业不洗井施工4井次,针对上修前已洗井的油井上修后不再次洗井3井次,减少作业洗井次数。
(2)强化在作业过程的管理意识,避免油层保护液与片碱、卤水混用现象,保证油层保护液使用效果。
(3)加强现场监督,认真监督并记录洗压井施工参数(洗井漏失量、洗井压力控制),对上修井全部提杆后再进行洗井作业,降低洗井压力,减少洗井液进入油层。
(4)加强工作协调,缩短了作业占井周期。 按照正常施工进度做好工作计划。提前做好工具准备、施工工序衔接,及时协调处理现场问题,有效缩短了作业占井时间,减少了修井液浸泡地层时间。
(5)洗井方式的调整;作业二区6个月热洗油井132井次,优化洗井36井次,与去年同期对比,平均恢复期为1.15天降为0.7天,影响产量由85.5t降为43.65t,洗井方式调整见到成效。
3.2 使用新油层保护液配方
使用针对枣南、自来屯等中高渗区块的作业严重漏失油井进行的防漏失技术改进。在原来防漏失修井液基础上,优化油溶性暂堵剂及优选纤维类不渗透材料组成屏蔽暂堵剂,定制加工特殊防漏材料,防漏失技术应用孔径上限由0.2mm提高到1mm,提高防漏失成功率。针对地层漏失严重,减少冲砂地层漏失,上半年应用暂堵剂冲砂4井次,提高冲砂作业成功率。
3.3 敏感井组油井作业,提前停注相关注水井
高压低渗区块油井上修前水井提前停注,避免压井污染油层。重点是对高压低渗区块停井后有溢流油井,作业时及时停注对应注水井,降低井筒压力,尽量避免压井施工,减少对地层的伤害。2011年共实施水井提前停注2井次,减少压井液约80m3,减少了压井液对油层的污染。
4 经济效益及效果分析
2011年上半年,通过我们以上所做工作,减少了未恢复井数,降低了油井产量恢复期。下表是对6个月产量损失的统计,经过统计,合计共创效:316.07吨*3613元/吨=114万元(见表1)
5 结论
虽然通过我们一系列的努力,能够在原来的基础上降低油井产量恢复期,但是还需加强部分油田(区块)油层保护液的使用力度。因为油层一旦污染,油井产量就很难恢复,有时是不可逆转的,要恢复起来需要大的投入,如酸化、复射孔等措施。因此、平时少投入做好油层保护工作,就会避免以后更大投入。枣园等漏失区块应加大防漏失型保护液的使用减少洗井液的漏失。
参考文献
[1] 罗英俊.油田开发生产中的保护油层技术
[2] 樊松林.保护油层低成本修井液工艺技术研究与应用