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摘要:文章通过对影响柴油收率的因素进行分析,并提出具体的解决措施,使装置柴油收率低的问题得到了很好的解决,保证了加氢裂化装置的安全高效生产。
关键词:加氢裂化;柴油;收率;措施
1、装置简介
某石化公司130万吨/年加氢裂化装置是上世纪90年代设计、建设和投产的装置,原设计是以直馏蜡油(VGO)和焦化蜡油(CGO)按5:1混合油为原料,采用一段串联中间馏分油循环流程,主要生产重石脑油和一定量的加氢未转化油,设计规模100万吨/年。1998年4月和2001年5月,装置先后进行了扩能改造和生产方案的变更,改造后除了生产重石脑油和部分未转化油外,同时也生产柴油、航煤等高附加值产品,并采用一次通过的工艺流程,生产规模有100万吨/年提高到130万吨/年。随着2006年12月全输全炼俄油的550万吨/年常减压装置的开车成功,使加氢裂化装置的原料实现了由低硫型向含硫型的转变。
2、工艺流程
3、柴油收率低的因素
装置的第二分馏塔(T1105)生产航空煤油、柴油(0#)和加氢未转化油。2010年以来来,柴油与未转化油重叠较多,柴油没有充分采出,柴油(0#)的干点要求<370℃,而实际操作中柴油干点经常在330-340℃,部分柴油组分进入未转化油,造成极大浪费。分析原因如下:
3.1重石脑油带入第二分馏塔。由于第一分馏塔(T1103)操作不稳,重石脑油组分带入第二分馏塔(T1105),造成T1105真空度下降,底温下降,柴油组分不能有效蒸发,落入未转化油当中。
3.2塔底重沸炉循环量不足。装置的原料实现了由低硫型向含硫型的转变后,硫化物对
第二分馏塔塔底泵(P1113A/B)叶片腐蚀加剧,并且泵运行时间较长,泵体流道冲刷严重,这些原因都降低了泵的流量。塔底重沸炉出口温度要求小于399℃,以防止油品过度裂化,由于塔底重沸炉循环量不足,重沸炉的炉膛温度稍高,就会使炉出口温度超过限制,只能降低炉膛温度,这样很难保证塔内物料蒸发要求的热量。
4、采取措施
4.1加强第一分馏塔的操作。保证第一分馏塔的底温和塔顶回流量,增加气液相交换,保证重石脑油的充分采出,严防重石脑油馏分进入第二分馏塔。
4.2更换第二分馏塔塔底泵。2012年秋季,加氢裂化装置借助高危泵密封改造的契机,对第二分馏塔塔底泵(P1113A/B)进行了彻底的更换。塔底泵改造后,重沸炉循环量大幅增加,现将换泵前后的各数据列表如下:
由上表所知,重沸炉循环量每分支增加10 t/h左右(共四路分支),炉膛温度显示虽然降低,但重沸炉的燃烧火嘴数量增加,燃料消耗增加,炉膛温度的降低应该是重沸炉循环量加大后,取热量增加所致。换泵后第二分馏塔的底温明显上升,炉出口温度也不超标,柴油的干点得到了显著的提高,柴油收率提高了3%左右。
参考文献
[1] 韓崇仁,加氢裂化工艺与工程,中国石化出版社,2001年7月
[2] 李立权,炼油加氢技术工程化的问题及对策[J]炼油技术与工程,2011,VOL.41
作者简介:崔启福,男,1992年参加工作,2012年7月毕业于辽宁石油化工大学,大专学历。现任辽阳石化分公司炼油厂加氢一车间加氢裂化装置值班长。中石油集团公司技能专家,辽阳石化辽化公司炼油专业技能大师工作室主任。
(作者单位:辽阳石化公司)
关键词:加氢裂化;柴油;收率;措施
1、装置简介
某石化公司130万吨/年加氢裂化装置是上世纪90年代设计、建设和投产的装置,原设计是以直馏蜡油(VGO)和焦化蜡油(CGO)按5:1混合油为原料,采用一段串联中间馏分油循环流程,主要生产重石脑油和一定量的加氢未转化油,设计规模100万吨/年。1998年4月和2001年5月,装置先后进行了扩能改造和生产方案的变更,改造后除了生产重石脑油和部分未转化油外,同时也生产柴油、航煤等高附加值产品,并采用一次通过的工艺流程,生产规模有100万吨/年提高到130万吨/年。随着2006年12月全输全炼俄油的550万吨/年常减压装置的开车成功,使加氢裂化装置的原料实现了由低硫型向含硫型的转变。
2、工艺流程
3、柴油收率低的因素
装置的第二分馏塔(T1105)生产航空煤油、柴油(0#)和加氢未转化油。2010年以来来,柴油与未转化油重叠较多,柴油没有充分采出,柴油(0#)的干点要求<370℃,而实际操作中柴油干点经常在330-340℃,部分柴油组分进入未转化油,造成极大浪费。分析原因如下:
3.1重石脑油带入第二分馏塔。由于第一分馏塔(T1103)操作不稳,重石脑油组分带入第二分馏塔(T1105),造成T1105真空度下降,底温下降,柴油组分不能有效蒸发,落入未转化油当中。
3.2塔底重沸炉循环量不足。装置的原料实现了由低硫型向含硫型的转变后,硫化物对
第二分馏塔塔底泵(P1113A/B)叶片腐蚀加剧,并且泵运行时间较长,泵体流道冲刷严重,这些原因都降低了泵的流量。塔底重沸炉出口温度要求小于399℃,以防止油品过度裂化,由于塔底重沸炉循环量不足,重沸炉的炉膛温度稍高,就会使炉出口温度超过限制,只能降低炉膛温度,这样很难保证塔内物料蒸发要求的热量。
4、采取措施
4.1加强第一分馏塔的操作。保证第一分馏塔的底温和塔顶回流量,增加气液相交换,保证重石脑油的充分采出,严防重石脑油馏分进入第二分馏塔。
4.2更换第二分馏塔塔底泵。2012年秋季,加氢裂化装置借助高危泵密封改造的契机,对第二分馏塔塔底泵(P1113A/B)进行了彻底的更换。塔底泵改造后,重沸炉循环量大幅增加,现将换泵前后的各数据列表如下:
由上表所知,重沸炉循环量每分支增加10 t/h左右(共四路分支),炉膛温度显示虽然降低,但重沸炉的燃烧火嘴数量增加,燃料消耗增加,炉膛温度的降低应该是重沸炉循环量加大后,取热量增加所致。换泵后第二分馏塔的底温明显上升,炉出口温度也不超标,柴油的干点得到了显著的提高,柴油收率提高了3%左右。
参考文献
[1] 韓崇仁,加氢裂化工艺与工程,中国石化出版社,2001年7月
[2] 李立权,炼油加氢技术工程化的问题及对策[J]炼油技术与工程,2011,VOL.41
作者简介:崔启福,男,1992年参加工作,2012年7月毕业于辽宁石油化工大学,大专学历。现任辽阳石化分公司炼油厂加氢一车间加氢裂化装置值班长。中石油集团公司技能专家,辽阳石化辽化公司炼油专业技能大师工作室主任。
(作者单位:辽阳石化公司)