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摘要:500kV变电所在高压系统中一般担负汇集电能、重新分配负荷、输送功率等多重任务。因此它是高压输电系统中的重要地位非常关键。目前我国500KV变电所电气主接线一般采用双母线四分段带旁路和3/2断路器等接线方式。因为3/2断路器接线方式的运行供电可靠性高、运行调度灵活、倒闸操作方便的优点日渐凸现,所以现在国内500kV系统中用3/2接线方式的变电所和电厂很多。
关键词: 500kV 3/2接线
0引言
500kV系统因为运行电压高电气安全距离较大,如电气主接线如采用空气绝缘的敞开式开关设备(AIS)以瓷套作为设备外壳及外绝缘,会造成设备占地面积大且因设备外露部件多易受气候环境条件的影响不利于系统的安全及可靠运行。为提高供电可靠性现500kV系统中多采用GIS设备,GIS设备具有占地面积小,维护量小,可靠性高,安全性强等优点。而采用GIS设备,因为GIS进一步小型化,不可避免的出现了感应电压现象。感应电压的出现会造成开关合闸条件不满足的情况,本文主要对本厂500kV母线恢复过程中出现的因感应电压造成开关合不上的情况进行分析。
1 电厂介绍
金安桥水力发电厂装机4*600MW,,受南方电网总调调度管理。发电机与主变压器采用单元接线,发电机出口装设断路器。发电机中性点通过接地变压器接地。主变压器采用单相变压器组型式,中性点直接接地。500kV开关站采用3串3/2断路器(西安西开高压电气股份有限公司生产的GIS设备)接线,2回500kV出线。附主接线图1。
2 操作过程
操作前运行方式:500kVⅠ母、500kV第一串5011、5012开关、500kV第三串5031、5032开关运行,500kV第二串5021、5022、5023开关、500kVⅡ母检修态,5013、5033开关冷备用, 500kV金楚甲线运行,乙线检修。
过程:500kVⅡ母线是2月27日07:38由运行状态转为检修状态; 2月28日17:40开始操作将500kVⅡ母线由检修状态转为运行状态。操作过程:2月28日18:52 5013开关转为热备用,2月28日19:39 5033开关转为热备用,2月28日19:40 上位机操作5013开关单侧无压合充500kVⅡ母,上位机报同期失败流程退出。对开关本体进行全面检查无异常后2月28日19:43 上位机操作5033开关单侧无压合充500kVⅡ母,上位机同样报同期失败流程退出。上位機调出历史曲线进行全面检查发现将5013开关恢复至热备用后在500kVⅡ母线上出现63kV感应电压,将5033开关恢复至备用后在500kVⅡ母线上感应电压升高至107kV,超出同期装置允许的电压偏差75kV(电压允许偏差为额定电压的15%计算)。查明原因后立即向南网总调申请将5013、5033开关由热备用转冷备用。2月28日22:39待网调下令操作完毕后500kVⅡ母线上电压降为零。将以上情况汇报网调并征得同意,3月1日00:30将5013开关恢复至热备用,5013开关恢复至热备用后500kVⅡ母线上仍出现63kV感应电压,但未超出同期装置允许的电压偏差75kV,3月1日00:31 5013开关检单侧无压合合闸成功,500kVⅡ母线充电正常。3月1日00:46 5033开关恢复热备用,3月1日00:48 5033同期合环成功。
3 处理经验
综上所述将5013、5033开关同时恢复热备用是造成500kVⅡ母感应电压过高的根本原因,也是造成5013开关合不上的根本原因。因此感应电压的出现造成正常只需要2小时操作被迫延长了5个小时,而且超出了检修申请单批复的时间1个小时(申请单批复结束时间为2014年2月28日23:59),影响了500kVⅡ母线的恢复。根据以上情况建议采取措施:500kV多个完整串的3/2接线恢复母线时应注意开关恢复热备用后是否出现感应电压,如出现感应电压应先恢复待恢复母线上的一个开关,尽量减小感应电压。此外在设备生产厂家应在设计上应考虑开关在分闸状态下如何减小感应电压。
作者简介:罗永钦(1979-),男。本科,助理工程师。现从事水力发电厂运行。
刘登(1979-),男。专科,助理工程师。现从事水力发电厂运行。
主接线图1
关键词: 500kV 3/2接线
0引言
500kV系统因为运行电压高电气安全距离较大,如电气主接线如采用空气绝缘的敞开式开关设备(AIS)以瓷套作为设备外壳及外绝缘,会造成设备占地面积大且因设备外露部件多易受气候环境条件的影响不利于系统的安全及可靠运行。为提高供电可靠性现500kV系统中多采用GIS设备,GIS设备具有占地面积小,维护量小,可靠性高,安全性强等优点。而采用GIS设备,因为GIS进一步小型化,不可避免的出现了感应电压现象。感应电压的出现会造成开关合闸条件不满足的情况,本文主要对本厂500kV母线恢复过程中出现的因感应电压造成开关合不上的情况进行分析。
1 电厂介绍
金安桥水力发电厂装机4*600MW,,受南方电网总调调度管理。发电机与主变压器采用单元接线,发电机出口装设断路器。发电机中性点通过接地变压器接地。主变压器采用单相变压器组型式,中性点直接接地。500kV开关站采用3串3/2断路器(西安西开高压电气股份有限公司生产的GIS设备)接线,2回500kV出线。附主接线图1。
2 操作过程
操作前运行方式:500kVⅠ母、500kV第一串5011、5012开关、500kV第三串5031、5032开关运行,500kV第二串5021、5022、5023开关、500kVⅡ母检修态,5013、5033开关冷备用, 500kV金楚甲线运行,乙线检修。
过程:500kVⅡ母线是2月27日07:38由运行状态转为检修状态; 2月28日17:40开始操作将500kVⅡ母线由检修状态转为运行状态。操作过程:2月28日18:52 5013开关转为热备用,2月28日19:39 5033开关转为热备用,2月28日19:40 上位机操作5013开关单侧无压合充500kVⅡ母,上位机报同期失败流程退出。对开关本体进行全面检查无异常后2月28日19:43 上位机操作5033开关单侧无压合充500kVⅡ母,上位机同样报同期失败流程退出。上位機调出历史曲线进行全面检查发现将5013开关恢复至热备用后在500kVⅡ母线上出现63kV感应电压,将5033开关恢复至备用后在500kVⅡ母线上感应电压升高至107kV,超出同期装置允许的电压偏差75kV(电压允许偏差为额定电压的15%计算)。查明原因后立即向南网总调申请将5013、5033开关由热备用转冷备用。2月28日22:39待网调下令操作完毕后500kVⅡ母线上电压降为零。将以上情况汇报网调并征得同意,3月1日00:30将5013开关恢复至热备用,5013开关恢复至热备用后500kVⅡ母线上仍出现63kV感应电压,但未超出同期装置允许的电压偏差75kV,3月1日00:31 5013开关检单侧无压合合闸成功,500kVⅡ母线充电正常。3月1日00:46 5033开关恢复热备用,3月1日00:48 5033同期合环成功。
3 处理经验
综上所述将5013、5033开关同时恢复热备用是造成500kVⅡ母感应电压过高的根本原因,也是造成5013开关合不上的根本原因。因此感应电压的出现造成正常只需要2小时操作被迫延长了5个小时,而且超出了检修申请单批复的时间1个小时(申请单批复结束时间为2014年2月28日23:59),影响了500kVⅡ母线的恢复。根据以上情况建议采取措施:500kV多个完整串的3/2接线恢复母线时应注意开关恢复热备用后是否出现感应电压,如出现感应电压应先恢复待恢复母线上的一个开关,尽量减小感应电压。此外在设备生产厂家应在设计上应考虑开关在分闸状态下如何减小感应电压。
作者简介:罗永钦(1979-),男。本科,助理工程师。现从事水力发电厂运行。
刘登(1979-),男。专科,助理工程师。现从事水力发电厂运行。
主接线图1