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[摘要]:在梗签烟丝风选机进风口上设计安装可调整开度的风门,同时在送料振筛上加装导流板使物料均匀进入风分箱,使分选烟丝更加彻底,大大降低风选后梗签中含烟丝量,从改造前23%降低到目前的7%左右,每天分选出的可利用烟丝增加100余公斤,原料利用率得到了大幅度的提升。
[关键词]:提高梗签 风选机 原料退出物消耗
中图分类号:U292.4+3 文献标识码:U 文章编号:1009-914X(2013)01- 0063-01
1、前言
随着行业“卷烟上水平”的工作新要求,洛阳烟厂提出了“基础管理上水平”。通过和国家局创建优秀卷烟工厂指标对比,虽然万支卷烟耗烟叶可以达到指标要求,但是和最优指标相比有很大的差距,因此,厂部决定成立课题小组,对原料在整个生产过程进行全面跟踪。本文就除尘退出物方面进行研究分析,取得了一定的成效。
2、现状分析
2.1生产简介
洛阳烟厂在十一五末期技改后,为了降低卷烟机设备噪音,将卷烟机自带的两台风机取消,用一台大风机代替,安装在除尘房。同时将全部卷烟机生产时剔除的梗签进行集中回收,在除尘房安装了一台就地风选机,对集中回收梗签中含有的3mm以上烟丝进行有效风选,风选后的烟丝可以二次利用,以此降低原料的消耗,提高利用率。
2.2现状调查
我们对生产过程退出物进行跟踪测试,上半年1—6月份的在线退出物总计为399655KG,有效利用(做烟草薄片)为50476KG,以上半年产量135790箱计算,在线退出物2.57KG/箱。尤其是在梗签风选后发现,梗签中含有3mm以上短烟丝含量高达23%以上,随后,我们又进一步调查,混在梗签中烟丝分为单独烟丝、缠绕丝、并联丝等。
2.3设备原理
梗签风选设备有给料机构(振筛)和分选箱体及风力系统组成。含有烟丝的梗签通过振筛进入分选箱体后,首先在侧向进风的作用下进行飘选,由于被分离物料的密度和受风面积不同,被分离物料在侧向风作用下飘落的距离也不同,因此可以合理调整侧向进风的风速,对被分离物体进行飘选,但是飘选对于质量密度相差不大的物料分离效果会有所下降。为了保证分离效果,采用二次分离箱体的垂直进风对飘选下来的物料再进行一次浮选,利用其悬浮速度的差异,将混杂其中轻的物料选出,较重较大的物料由二次分离箱体的出口排出,從而实现了就地风选的目的。
3、技术措施
通过现场观察,我们发现目前的设备存在以下两点不足,一是物料在给料机构(振筛)上分布不均匀,中间高,两边低(料少时两边是空的),中间较高的物料成堆进入分选箱,造成分选不彻底;二是分选箱进风口没有可调风量机构,无法调整风选箱内的风速。
3.1措施一:
针对物料在振筛上分布不均匀,我们在振筛上均匀按物料流向安装了3导“V”形导流挡板,可使物料均匀分布整个振筛,同时均匀进入风选箱(如图一所示)
改造前 改造后
图一:加装导流板前后对比图
3.2措施二:
依据风力学公式Q=VF,当吸风量(Q)一定时,如果改变进风口截面积(F),那么风室内的风速(V)也会随之相应的改变。根据目前分选不净的现状,说明风速偏低,于是我们用一块木板将进风口堵住一部分,发现风选出的烟丝量比前一天明显增多,于是我们制作了一个可调挡板开度的风门,安装在进风口,根据不同的物料调节到不同的开度,以便达到理想的效果。(如图二所示)
4、在除尘系统就地风选机上设计安装可调整开度的
改造前改造后(加可调开度风门)
图二:安装可调开度风门前后对比图
5、结论
通过上述两项措施的实施,梗签中含丝量大幅下降,由优化前23%降低到目前的7%左右,每天分选出的可利用烟丝增加100余公斤。从2011年退出物报表显示,较2010年增加140400公斤,直接经济效益300余万元,原料资源的利用率得到了大幅度的提升。
参考文献:
[1]国家烟草专卖局.卷烟工艺规范[S].北京:中央文献出版社.2003.
[2]刘继娥,梗丝梗签分离系统设计计算.烟草科技.1991年04期
[3]黄振军等,制丝线梗丝风选系统改造.烟草科技.2003年11期
[关键词]:提高梗签 风选机 原料退出物消耗
中图分类号:U292.4+3 文献标识码:U 文章编号:1009-914X(2013)01- 0063-01
1、前言
随着行业“卷烟上水平”的工作新要求,洛阳烟厂提出了“基础管理上水平”。通过和国家局创建优秀卷烟工厂指标对比,虽然万支卷烟耗烟叶可以达到指标要求,但是和最优指标相比有很大的差距,因此,厂部决定成立课题小组,对原料在整个生产过程进行全面跟踪。本文就除尘退出物方面进行研究分析,取得了一定的成效。
2、现状分析
2.1生产简介
洛阳烟厂在十一五末期技改后,为了降低卷烟机设备噪音,将卷烟机自带的两台风机取消,用一台大风机代替,安装在除尘房。同时将全部卷烟机生产时剔除的梗签进行集中回收,在除尘房安装了一台就地风选机,对集中回收梗签中含有的3mm以上烟丝进行有效风选,风选后的烟丝可以二次利用,以此降低原料的消耗,提高利用率。
2.2现状调查
我们对生产过程退出物进行跟踪测试,上半年1—6月份的在线退出物总计为399655KG,有效利用(做烟草薄片)为50476KG,以上半年产量135790箱计算,在线退出物2.57KG/箱。尤其是在梗签风选后发现,梗签中含有3mm以上短烟丝含量高达23%以上,随后,我们又进一步调查,混在梗签中烟丝分为单独烟丝、缠绕丝、并联丝等。
2.3设备原理
梗签风选设备有给料机构(振筛)和分选箱体及风力系统组成。含有烟丝的梗签通过振筛进入分选箱体后,首先在侧向进风的作用下进行飘选,由于被分离物料的密度和受风面积不同,被分离物料在侧向风作用下飘落的距离也不同,因此可以合理调整侧向进风的风速,对被分离物体进行飘选,但是飘选对于质量密度相差不大的物料分离效果会有所下降。为了保证分离效果,采用二次分离箱体的垂直进风对飘选下来的物料再进行一次浮选,利用其悬浮速度的差异,将混杂其中轻的物料选出,较重较大的物料由二次分离箱体的出口排出,從而实现了就地风选的目的。
3、技术措施
通过现场观察,我们发现目前的设备存在以下两点不足,一是物料在给料机构(振筛)上分布不均匀,中间高,两边低(料少时两边是空的),中间较高的物料成堆进入分选箱,造成分选不彻底;二是分选箱进风口没有可调风量机构,无法调整风选箱内的风速。
3.1措施一:
针对物料在振筛上分布不均匀,我们在振筛上均匀按物料流向安装了3导“V”形导流挡板,可使物料均匀分布整个振筛,同时均匀进入风选箱(如图一所示)
改造前 改造后
图一:加装导流板前后对比图
3.2措施二:
依据风力学公式Q=VF,当吸风量(Q)一定时,如果改变进风口截面积(F),那么风室内的风速(V)也会随之相应的改变。根据目前分选不净的现状,说明风速偏低,于是我们用一块木板将进风口堵住一部分,发现风选出的烟丝量比前一天明显增多,于是我们制作了一个可调挡板开度的风门,安装在进风口,根据不同的物料调节到不同的开度,以便达到理想的效果。(如图二所示)
4、在除尘系统就地风选机上设计安装可调整开度的
改造前改造后(加可调开度风门)
图二:安装可调开度风门前后对比图
5、结论
通过上述两项措施的实施,梗签中含丝量大幅下降,由优化前23%降低到目前的7%左右,每天分选出的可利用烟丝增加100余公斤。从2011年退出物报表显示,较2010年增加140400公斤,直接经济效益300余万元,原料资源的利用率得到了大幅度的提升。
参考文献:
[1]国家烟草专卖局.卷烟工艺规范[S].北京:中央文献出版社.2003.
[2]刘继娥,梗丝梗签分离系统设计计算.烟草科技.1991年04期
[3]黄振军等,制丝线梗丝风选系统改造.烟草科技.2003年11期