机采井系统效率影响因素与优化调整

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  [摘 要]抽油机是人工举升的主要方式,其在生产运行中要消耗大量的电能。采取有效的节能措施,提高抽油机系统效率,可使投入产出比增加,获得更高的经济效益。通过对抽油机井系统效率影响因素分析,采取了参数优化、平衡调整、皮带调整等降能耗措施,提高了抽油机系统效率。
  [关键词]抽油机 系统效率 参数优化 节能措施
  中图分类号:TE933 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)05-0016-01
  有杆泵抽油系统的目的是将地面的电能转化为井下液体的能量,使井下液体流到地面。整个系统工作时,就是一个能量不断传递和转化的过程,每一次能量的传递和转化都存在着能量的损失,抽油机井从地面设备供入系统的能量扣除系统的各种损失以后,就是系统所给液体的有效能量,这一将液体举升到地面的有效做功能量与系统输入能量之比值,称为抽油机井的系统效率。降低每一传递过程中的能量损失,也就提高了系统效率。
  1 抽油机系统效率因素
  系统效率是衡量抽油机井能耗的重要指标,系统其他参数还包括日产液量、动液面深度、油压、套压和耗电量(电流、电压、有效功率)等。抽油机系统效率受多方面因素的影响,包括地面系统和井下系统两部分,地面系统包括抽油机、电动机、冲程、冲速、平衡度、皮带、减速箱、四连杆、井口油压、套压、盘根的影响,井下系统包括管、杆 (直径、长度)、泵深、沉没度、摩阻、抽油泵、原油黏度、气体、结蜡、地层供液的影响。
  1.1 抽油机的影响。在技术上常规型抽油机能耗高于节能抽油机,对能耗高的常规抽油机进行技术改造,是降低抽油机能耗的一个重要方法。在管理上加强抽油机的维护保养工作,抽油机状况越好,能耗将越低,系统效率越高。
  1.2 电动机的影响。受抽油机工作性质的影响,电动机负荷变化极大,油井产能的不同,油田中电动机功率不同。当电动机在额定负荷或额定负荷附近运行,则电动机属于节能经济运行。但多数抽油机(尤其是常规游梁式抽油机)在工作过程中,为满足启动或最大功率点的要求,其电动机的平均输出功率与输出功率之比通常为0.3~0.4,有的更低。因此在大多数时间里电动机处于轻载运行,即所谓“大马拉小车”的情况,其效率因数都很低,这就造成较大的能量损失。合理匹配电动机可以很好地提高系统效率。目前现场应用的高转差电动机、永磁电动机、双功率电动机等节能电动机节电效果都较好。
  1.3 油层供液能力与抽油参数的影响。根据油层供液能力选择合理的抽汲参数,保证油井在合理举升高度、高产量下生产,系统效率较高。如果出现供大于采时,导致产液量相对偏低、举升高度相对偏小,系统效率较低;当采大于供时,尽管有较高的产液量,一但出现供液不足時,产量偏低,举升高度大,能耗损失大,系统效率也会较低。
  1.4 泵况的影响。泵况的好坏决定了油井产量和举升高度。抽汲参数合理情况下,泵况好,产量高,举升高度合理,系统效率高。
  1.5 原油物性的影响。原油组分中,如果重质含量(胶质、沥青质和蜡质)越高,举升液体过程中需要克服的摩擦阻力越大,电动机所消耗的能量也就越大。在相同条件下,这种井的系统效率相对较低。
  2 优化调整抽油机井系统效率的影响
  2.1 加强抽油机维护保养。(1)加强“五率”管理工作。抽油机“五率”是指紧固、润滑、对中、平衡、水平。加强抽油机各连接部位的紧固,各运动部位的润滑,井口对中,抽油机水平达到要求,可以减少能耗损失,对提高系统效率有好处。特别是平衡率状况对系统效率有一定的影响,平衡状况好(平衡率85%~100%),电动机负载均匀,减少能耗损失,系统效率高。在产量和举升高度基本不变的情况下,调平衡前后对比平均有功功率下降0.72 kWh,系统效率提高1.34个百分点,吨液百米耗电下降0.13 kWh。(2)合理调整盘根皮带松紧度目前抽油机均使用窄V联组带,这种带传动动力大,摩擦损失小,滑差率小,丢转少,传动效率最高达98%,并且带轮直径和宽度都明显减小。经现场实测,使用这种传动带比使用普通三角带平均可节电2.5%。加强传动皮带的日常检查,保证皮带张紧度适中,及时调整和更换影响传动的皮带,以提高皮带的传动效率。从皮带能耗变化试验数据上看,由紧到松变化有功也是下降的,最紧到最松有功平均相差0.67kW,有功功率最低点不在最松处。在抽油机井皮带最松与最紧之间有最佳功率值,现场可以在最松的情况下再紧0.6~1.2 cm,能够达到能耗最低. 盘根盒部分的损失主要是摩擦损失,该项损失与抽油机的安装情况、光杆的表面加工质量、盘根的松紧和密封材料有密切关系。光杆和盘根一定的条件下,合理调整盘根的松紧度能减小摩擦力和功率损耗,提高系统效率。从有功功率上看,随着盘根由松到紧变化有功功率是上升的,最松到最紧有功功率平均上升0.52kW,上升3.7个百分点,平均日节电12.48 kWh。
  2.2 合理匹配电动机。电动机匹配是否合理直接影响系统效率。对电动机利用率低于30%井以下井进行了对比,装机功率由 47.5 kW 下降到 31.5 kW,下降了 16kW;有功功率由11.2 kW下降到9.07 kW,下降了2.13 kW;平均系统效率由34.69%上升到35.48%,上升了0.79个百分点;平均吨液百米耗电下降了0.04 kWh,日节电51.2 kWh。
  2.3 优化抽油机工作参数。在参数调整上,抽油机井遵循长冲程、慢冲速的原则,以地质开发需要为前提,每月根据油井变化情况及时协调好注采关系,合理调整工作参数。在满足现有技术装备(抽油机与电动机)工作能力以及满足油井配产要求的前提下,合理选择抽汲参数(冲程、冲速、泵径)、下泵深度与抽油杆柱尺,以达到能耗小、效率高的目的。对油层供液能力差的井实施换小泵、下调参和间抽的模式。对供液能力强的井实施换大泵、上调参的模式。抽油机采油系统抽汲参数的优化设计就是通过合理优化机采井参数,确保机、杆泵平稳运行,抽汲参数合理,提高运行效率,降低能耗。由于抽油机井上调参、换大泵后产量上升,有功功率消耗大,在此只分析抽汲参数下调井能耗变化情况。实施泵径大换小11口井,有功功率下降1.75kW,系统效率提高了5.36个百分点。下调冲程有功功率下降1.65kW,系统效率提高了2.31个百分点。下调冲速在前后日产液、举升高度变化不大的情况下,有功功率下降3.9kW,系统效率提高了1.7个百分点。
  2.4 加强泵况管理,降低无效耗能。泵况管理做到“三及时”,即及时发现、及时汇报、及时处理和出措施方案,保证异常井及时得到恢复,降低无效耗能。对于断脱井经证实处理无效后,停机待处理,正常后方可启机,减少不必要的能耗。
  3 结论
  1)注重日常管理及保养工作;定期检查传动装置,传动皮带要松紧适中,随时处理减速箱漏油,定期更换减速箱内机油,以减少地面传动部分的能耗。2)及时调整抽油机的平衡,保持抽油机合适的平衡度。3)经常调整皮带、光杆盘根盒使其松紧适度;定期调整设备,使悬绳器、光杆与井口对中,减少光杆与盘根和抽油杆与油管的摩擦耗能。4)根据井况的变化,及时优选抽汲参数,确保抽油机采油系统工作在最优抽汲参数下。5)找到主要影响因素后,根据现场实际情况,制定可行性的优化设计方案,必须具有可操作性。6)加强管理,保证抽油机泵况良好。7)对于油气比高的油井应采取适当加大泵的沉没度,加装油气分离器和定期放套管气等措施,以提高泵的充满系数。
  参考文献
  [1] 胡博仲,周继德,徐国兴.有杆泵井参数优选和诊断技术[M].北京:石油工业出版社,1999.
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