论文部分内容阅读
【摘 要】工程部提出四孔桥系统改造工程采用便梁施工新的工艺,铁路不停止生产运输,确保铁路运行安全,创建高品质工程。本文主要阐述了便梁新工艺主要做法及效果。
【关键词】便梁新工艺;背景;做法;效果
Beam to take advantage of new technology in the four-hole bridge systems engineering
Zhang Cheng-yu
(Laiwu Iron and Steel Group Co., Ltd. Engineering Laiwu Shandong 271100)
【Abstract】Systems Engineering Department proposed four-hole bridge reconstruction project uses new technology will beam construction, rail transport is not to stop production to ensure the safe operation of the railway, create high-quality projects. This paper describes a new process will be the main beam approach and results.
【Key words】Beam to new technology;Background;Practice; effect
1. 便梁新工艺在四孔桥系统工程中实施背景
莱钢集团公司生产体系发展很快,钢产量迅猛发展,道路未得到相应的改善,物流不畅,生产运输和上下班车堵车情况严重。2011年,开始修建对外的运输通道,彻底解决交通拥堵,实现物流通畅。三座桥同时施工,材料的运输、施工顺序相互制约严重;铁路立交桥底部两条生产用水管道纵横交错;新建道路地下光电缆较多,道路北侧介质管道需要加固;工程施工面临雨季,严重制约工程进展。原设计铁路线需要停运,直接影响生产运行,间接损失巨大。如何合理优化施工方案,确保铁路安全、稳定运营的前提下保证工程按期完工是工程施工的一个重点;工程质量要求高,集团公司上下领导重视,成为集团公司及工程部的重点工程。面对以上各种不利因素,工程部提出四孔桥系统改造工程采用便梁施工新的工艺,铁路不停止生产运输,确保铁路运行安全,创建高品质工程。
2. 四孔桥改造工程采用便梁新工艺主要做法
2.1 采用便梁线路加固施工新工艺,降低工程造价。
铁路桥改造工程,新桥是在旧桥的基础上进行改造,铁路生产运输频繁,运输钢水重量近30T,在不影响厂内正常生产、铁路正常运营条件下进行施工。在既有的线铁路线下施工作业,铁路线路架空施工,破除原旧的四孔桥,建立新的铁路桥。采取D24施工便梁加固原有铁路线路的新工艺,便梁(焊接制作的承载火车道轨的专用钢结构钢梁)线路加固施工新的工艺。其原理:临时拆除原旧桥之上的四道铁路线,把便梁放置于原旧桥之上,再把导轨重新铺设于便梁之上(此时导轨位置进行了移位),保证火车的正常运行(旧桥仍旧承载上部运行火车的重量)。然后在采取挖孔桩施工工艺,在旧桥的底部基础与便梁之间浇注多个支点,建立便梁的承重点。当挖孔桩桩基强度达到设计要求后,破除旧桥,再在保证列车正常运行的状态下建立新桥。新桥的混凝土强度达到设计要求后,移除便梁,将导轨移至新桥之上,采用人工配合机械破碎锤开挖破除桥洞中间的挖孔桩桩基,整个施工完成。此施工工艺具有节约施工用材,减少施工设备,降低工程造价,施工快速安全等特点。新工艺确保在施工过程中,列车保证安全正常运行。
2.2 便梁施工中,以零事故为安全目标,建立项目安全管理措施。
在工程施工过程中,铁路立交桥是在生产重车运行状态下的高空作业,影响因素多,安全控制难度大,便梁的施工中安全放在首位。
(1)在公司内部成立安全督察组,由安全部、工程部和运输部、施工单位组成三级安全管理。建立项目部内部“三层安全管理体系”。以项目经理为核心的项目部、监理人员、施工方三层次安全管理体系,有组织、有领导的开展工程安全管理活动。
(2)加强现场危险源辨识。加强对现场道轨、轨距、转弯半径的监护,增加监控系统,控制机车运行速度在15m/s的安全运行速度以下;做好桥两边的边坡防护工作,采取混凝土喷浆工艺,进行边坡防护,防止坍塌;由于是高空作业,道轨下铺防护网,防止高空坠落;加强信息沟通、确认,及时规避危险。
(3)按照铁路线路运输设计车辆荷载,施工期间严格控制铁路运输钢水车辆重量,钢水车辆轴重禁止超过32.1t,一但生产运输车辆运输重量超出设计范围,运输频率过大等安全隐患问题,迅速与公司总调联系解决,确保铁轨运输钢包安全。
2.3 确保铁路运行,铁路运输慢行要点,便梁架设施工阶段,合理密集组织工程施工。
(1)与集团公司总调、铁路运输部门等相关单位、项目部及施工单位密切配合,现场办公,施工现场不定期组织工程会议,及时解决便梁施工中出现的各种问题,克服重重困难,优化施工网络计划,统筹安排,便梁施工按照生产运输时间安排,有主有次架设走行线便梁,施工节点紧密联系,环环相扣,项目部盯控到位,监理人员旁站监理,保证铁路正常运行,保证工程顺利进展。
(2)施工时间处于雨季,面临雨季施工,工期要求紧,施工现场条件复杂,各种气体、用水管道、生产供电线路、铁路信号线路较多,项目部及施工单位研究便梁施工工艺及施工现场出现的工程问题,不断优化施工方案,施工在封锁点内进行,穿设便梁横抬梁,组装便梁,对轧钢10股、轧钢11股、银前轧钢走行线进行拨移恢复施工,施工期间,线路慢行要点达四个月,封锁要点40多个,施工关键时点、关键工序严把安全质量关,无安全质量问题,全部要点施工均实现安全正点,无一次延误生产运输。
3. 实施效果
3.1 实际运行效果。
采用便梁新工艺、新技术,对设计方案及施工网络进行优化,强化安全质量等一系列有力措施,实现工程安全、顺利、高质、高效的完成。工程投入运营后,老区、银山型钢和银前区三区贯通,公路、铁路运行状况良好。道路的畅通,彻底缓解大型厂区交通堵塞状况,工程建设达到预期的精品目标,成为莱钢的亮点工程。
3.2 经济效益分析。
该工程利用便梁新的施工工艺,铁路线运输不停止,满足莱钢整个生产运输条件,避免列车停运行四个月的时间,为整个生产运行获得宝贵时间,节约运输成本5400万元,减少物流倒运损失240万元。改变原有设计线路,保留原有挡土墙等建筑物,减少损失1121.9万元;避免拆除还建铁路280万元;避免拆除还建高压电缆及线路等改造费用598万,总计节省资金7359.9万元。
【关键词】便梁新工艺;背景;做法;效果
Beam to take advantage of new technology in the four-hole bridge systems engineering
Zhang Cheng-yu
(Laiwu Iron and Steel Group Co., Ltd. Engineering Laiwu Shandong 271100)
【Abstract】Systems Engineering Department proposed four-hole bridge reconstruction project uses new technology will beam construction, rail transport is not to stop production to ensure the safe operation of the railway, create high-quality projects. This paper describes a new process will be the main beam approach and results.
【Key words】Beam to new technology;Background;Practice; effect
1. 便梁新工艺在四孔桥系统工程中实施背景
莱钢集团公司生产体系发展很快,钢产量迅猛发展,道路未得到相应的改善,物流不畅,生产运输和上下班车堵车情况严重。2011年,开始修建对外的运输通道,彻底解决交通拥堵,实现物流通畅。三座桥同时施工,材料的运输、施工顺序相互制约严重;铁路立交桥底部两条生产用水管道纵横交错;新建道路地下光电缆较多,道路北侧介质管道需要加固;工程施工面临雨季,严重制约工程进展。原设计铁路线需要停运,直接影响生产运行,间接损失巨大。如何合理优化施工方案,确保铁路安全、稳定运营的前提下保证工程按期完工是工程施工的一个重点;工程质量要求高,集团公司上下领导重视,成为集团公司及工程部的重点工程。面对以上各种不利因素,工程部提出四孔桥系统改造工程采用便梁施工新的工艺,铁路不停止生产运输,确保铁路运行安全,创建高品质工程。
2. 四孔桥改造工程采用便梁新工艺主要做法
2.1 采用便梁线路加固施工新工艺,降低工程造价。
铁路桥改造工程,新桥是在旧桥的基础上进行改造,铁路生产运输频繁,运输钢水重量近30T,在不影响厂内正常生产、铁路正常运营条件下进行施工。在既有的线铁路线下施工作业,铁路线路架空施工,破除原旧的四孔桥,建立新的铁路桥。采取D24施工便梁加固原有铁路线路的新工艺,便梁(焊接制作的承载火车道轨的专用钢结构钢梁)线路加固施工新的工艺。其原理:临时拆除原旧桥之上的四道铁路线,把便梁放置于原旧桥之上,再把导轨重新铺设于便梁之上(此时导轨位置进行了移位),保证火车的正常运行(旧桥仍旧承载上部运行火车的重量)。然后在采取挖孔桩施工工艺,在旧桥的底部基础与便梁之间浇注多个支点,建立便梁的承重点。当挖孔桩桩基强度达到设计要求后,破除旧桥,再在保证列车正常运行的状态下建立新桥。新桥的混凝土强度达到设计要求后,移除便梁,将导轨移至新桥之上,采用人工配合机械破碎锤开挖破除桥洞中间的挖孔桩桩基,整个施工完成。此施工工艺具有节约施工用材,减少施工设备,降低工程造价,施工快速安全等特点。新工艺确保在施工过程中,列车保证安全正常运行。
2.2 便梁施工中,以零事故为安全目标,建立项目安全管理措施。
在工程施工过程中,铁路立交桥是在生产重车运行状态下的高空作业,影响因素多,安全控制难度大,便梁的施工中安全放在首位。
(1)在公司内部成立安全督察组,由安全部、工程部和运输部、施工单位组成三级安全管理。建立项目部内部“三层安全管理体系”。以项目经理为核心的项目部、监理人员、施工方三层次安全管理体系,有组织、有领导的开展工程安全管理活动。
(2)加强现场危险源辨识。加强对现场道轨、轨距、转弯半径的监护,增加监控系统,控制机车运行速度在15m/s的安全运行速度以下;做好桥两边的边坡防护工作,采取混凝土喷浆工艺,进行边坡防护,防止坍塌;由于是高空作业,道轨下铺防护网,防止高空坠落;加强信息沟通、确认,及时规避危险。
(3)按照铁路线路运输设计车辆荷载,施工期间严格控制铁路运输钢水车辆重量,钢水车辆轴重禁止超过32.1t,一但生产运输车辆运输重量超出设计范围,运输频率过大等安全隐患问题,迅速与公司总调联系解决,确保铁轨运输钢包安全。
2.3 确保铁路运行,铁路运输慢行要点,便梁架设施工阶段,合理密集组织工程施工。
(1)与集团公司总调、铁路运输部门等相关单位、项目部及施工单位密切配合,现场办公,施工现场不定期组织工程会议,及时解决便梁施工中出现的各种问题,克服重重困难,优化施工网络计划,统筹安排,便梁施工按照生产运输时间安排,有主有次架设走行线便梁,施工节点紧密联系,环环相扣,项目部盯控到位,监理人员旁站监理,保证铁路正常运行,保证工程顺利进展。
(2)施工时间处于雨季,面临雨季施工,工期要求紧,施工现场条件复杂,各种气体、用水管道、生产供电线路、铁路信号线路较多,项目部及施工单位研究便梁施工工艺及施工现场出现的工程问题,不断优化施工方案,施工在封锁点内进行,穿设便梁横抬梁,组装便梁,对轧钢10股、轧钢11股、银前轧钢走行线进行拨移恢复施工,施工期间,线路慢行要点达四个月,封锁要点40多个,施工关键时点、关键工序严把安全质量关,无安全质量问题,全部要点施工均实现安全正点,无一次延误生产运输。
3. 实施效果
3.1 实际运行效果。
采用便梁新工艺、新技术,对设计方案及施工网络进行优化,强化安全质量等一系列有力措施,实现工程安全、顺利、高质、高效的完成。工程投入运营后,老区、银山型钢和银前区三区贯通,公路、铁路运行状况良好。道路的畅通,彻底缓解大型厂区交通堵塞状况,工程建设达到预期的精品目标,成为莱钢的亮点工程。
3.2 经济效益分析。
该工程利用便梁新的施工工艺,铁路线运输不停止,满足莱钢整个生产运输条件,避免列车停运行四个月的时间,为整个生产运行获得宝贵时间,节约运输成本5400万元,减少物流倒运损失240万元。改变原有设计线路,保留原有挡土墙等建筑物,减少损失1121.9万元;避免拆除还建铁路280万元;避免拆除还建高压电缆及线路等改造费用598万,总计节省资金7359.9万元。