论文部分内容阅读
摘要:结合长期操作、维护汽油辛烷值的实践经验,总结辛烷直机的检修方法及调试过程,以便操作人员和维修人员参考。
关键词:汽油辛烷值机;检修;调试;样品操作方法
1.检修仪器与试剂
1.1CFR F-2汽油辛烷值机
专用工具一套、稠布一块、航空煤油、异醇;
2、仪器的拆卸及清洗积碳
2.1关闭辛烷值机的电源和冷却水;
2.2排放冷却塔水,排放曲轴箱润滑油;
2.3拔掉加热器电源插头,传感器连线,断水保护传感器,温度计,计数器软轴;
2.4将气缸外围冷却水连线卸下;
2.5卸开冷却塔与进油系统部分;
2.6卸下进油系统部分,排气管部分;
2.7卸下冷却塔及冷却波纹管,并清洗;
2.8卸下火花塞,传感器;
2.9松动螺丝卸下气缸(任意在断开电源前小心将气缸上下夹套间距离调整到>3.5厘米,便于安装到气缸架上);
2.10小心取下挺杆及半圆球,分别标记存放;
2.11将气缸安放到气缸架上,取下进、排气阀,弹簧,曲轴,分别标记摆放;
2.12取下活塞销卡,将活塞从曲轴连杆上取下,放入瓷缸用溶剂浸泡等待清除积碳;
2.13气缸清洗除积碳,主要是气缸内顶部及进、排气通道;
2.14从活塞上取下活塞环,分别清除活塞及活塞环积碳;
2.15用航煤清洗曲轴箱(先将侧面挡板卸下,仔细观察曲轴箱内情况),洗干净后用干净纱布覆盖;
2.16拆下呼吸阀并清洗;
2.17更换润滑油过滤器;
2.18测定活塞环搭口间隙,不合要求或间隙较大的更换,一般间隙>0.025的就要及时更换。
2.19气缸进、排气阀安装并试漏。
3、机器安装,调试
3.1将活塞环安装到活塞上。并安装到进轴箱连杆上。
3.2用专用工具将调节好活塞环缺口方向的活塞套上,将 气缸安装到机器上,注意上紧螺丝前,将挺杆调节螺丝松开,以防挺杆损坏。
3.3安装气缸周围部件:进油部分、冷却塔、排气管、温度计、传感器等。
3.4气缸基础定位,计数器420时,气缸夹套上下距离22mm。
3.5将冷却塔蒸馏水、曲轴箱润滑油加入。
3.6气门间隙冷机调节进气为0.004in,排气为0.014in.
3.7机器冷机,热机磨合,达到操作条件后调节好气门间隙0.007-0.009之间。
3.8进行标准压力测定,计数器930时,查标准压力曲线(当日大气压下的),进行校对。
3.9检查各部安装无误,设备及周围无杂物后,送电。
3.10进行甲标测定,满足标准要求。
4仪器参数的调节与设定
让飞轮停在压缩冲程上死点,调节冷机气门间隙,进气门为0.1mm(0.004英寸)排气为0.35mm(0.014英寸),这样的间隙在热机时,可提供所0.2mm(0.008英寸)间隙。油压在(25-30)磅/英寸2下保持不变;曲轴箱真空度负值;汽缸冷却套液面升到冷却器温度达到100℃±1.5℃(212±3℉);曲轴箱润滑油稳定在57℃±8℃(135+15℉);进气温度达到60℉. 观察点火角指示仪表,研究法恒定在上死点前13°,转速600±6转/分。预热机器约30分钟,观察各项条件满足后标定汽缸基本高度
首先将发动机预热运转达标准温度状态下,停油、停点火、快速停机,取下爆震传感器,换上汽缸压力表,重新启动机器后,不点火、不供油,然后第一步调计数器上、下数据均为930,看汽缸压力表是否满足当地大气压下,对应压缩压力数值(榆林地区大气压力为656.mmHg(87-88hpa)换算成656.5/25.4=25.85英寸汞柱,查研究法压缩压力与基础高度关系图的压缩压力为180.5磅/英寸2),在读压力表数值前,要释放压力表的按钮1-2次,如果汽缸压力表上显示数据为180.5磅英寸2,则进行第二步,否则松开计数器软轴连接,调整汽缸高度满足数值要求;第二步在其它缩比下验证压缩压力线形关系,计数器下面数值为778。根据不同大气压与计数器读数的校正值表查计数器校正值为113,则计数器上面数值为778+113,再看压缩压力数值是否在169+2磅/英寸2,根据不同情况按第一步处理。
5样品测试方法
按操作规程开动机器,用异辛烷预热使辛烷值机达到标准状态,开始测定样品,首先样品注入燃料罐中,多次开关排液阀,清洁燃料系统,观察塑料管内没有汽包出现。从观察窗观察,液位最高约在0.4的位置。经验表明,最大爆震强度发生在特定的燃烧液面高度时,允许加油液位高于特定位置0.3.用于正标燃料油运转发动机,调节气缸的高度,使爆震表中间的读数(50±2)刻度范围内。选用辛烷值相近的正标的甲标标定机器是否在允许误差范围内,如果在允许范围则测样品燃料、样品燃料均按上述方法测量,测量顺序是样品燃料- 正标-甲标-样品燃料。
6结果与讨论
6.1仪器的性能指标
6.1.1机器状态
机器经过调试后各项性能指标均达到标准
6.1.2机器的准确度试验
要准确进行汽油辛烷值的测定,必须保证辛烷值机处于良好的状态。大修时,仪器的拆卸、仪器部件的检查和处理,仪器的安装、仪器参数的调节与设定过程要严格按标准規定的进行;必须要有准确、可靠的甲苯燃料检验燃料。测定爆震刻度读数一定要有足够的稳定时间,减少仪器漂移造成的误差。机器大修及调试完成后,测定甲苯检验燃料,取得良好结果,如表2所示。
6.1.3机器测定的重复性和再现性
由不同操作者在不同时间用这一部辛烷值机对汽油样品进行分析,結果分别是93.2和93.3,相差0.1,满足GB/T5487-2015规定重复性相差小于0.2的要求。
将同一汽油样品进行能力验证,标准值93.3结果93.2,将之与93.3和93.2相比,其差值均小于0.7,满足了GB/T5487-2015再现性相差小于0.7的规定。
参考文献
[1][美]ASTM标准D2699
[2]中华人民共和国国家标准GB/T5487-2015
(作者單位:榆林炼油厂验中心)
关键词:汽油辛烷值机;检修;调试;样品操作方法
1.检修仪器与试剂
1.1CFR F-2汽油辛烷值机
专用工具一套、稠布一块、航空煤油、异醇;
2、仪器的拆卸及清洗积碳
2.1关闭辛烷值机的电源和冷却水;
2.2排放冷却塔水,排放曲轴箱润滑油;
2.3拔掉加热器电源插头,传感器连线,断水保护传感器,温度计,计数器软轴;
2.4将气缸外围冷却水连线卸下;
2.5卸开冷却塔与进油系统部分;
2.6卸下进油系统部分,排气管部分;
2.7卸下冷却塔及冷却波纹管,并清洗;
2.8卸下火花塞,传感器;
2.9松动螺丝卸下气缸(任意在断开电源前小心将气缸上下夹套间距离调整到>3.5厘米,便于安装到气缸架上);
2.10小心取下挺杆及半圆球,分别标记存放;
2.11将气缸安放到气缸架上,取下进、排气阀,弹簧,曲轴,分别标记摆放;
2.12取下活塞销卡,将活塞从曲轴连杆上取下,放入瓷缸用溶剂浸泡等待清除积碳;
2.13气缸清洗除积碳,主要是气缸内顶部及进、排气通道;
2.14从活塞上取下活塞环,分别清除活塞及活塞环积碳;
2.15用航煤清洗曲轴箱(先将侧面挡板卸下,仔细观察曲轴箱内情况),洗干净后用干净纱布覆盖;
2.16拆下呼吸阀并清洗;
2.17更换润滑油过滤器;
2.18测定活塞环搭口间隙,不合要求或间隙较大的更换,一般间隙>0.025的就要及时更换。
2.19气缸进、排气阀安装并试漏。
3、机器安装,调试
3.1将活塞环安装到活塞上。并安装到进轴箱连杆上。
3.2用专用工具将调节好活塞环缺口方向的活塞套上,将 气缸安装到机器上,注意上紧螺丝前,将挺杆调节螺丝松开,以防挺杆损坏。
3.3安装气缸周围部件:进油部分、冷却塔、排气管、温度计、传感器等。
3.4气缸基础定位,计数器420时,气缸夹套上下距离22mm。
3.5将冷却塔蒸馏水、曲轴箱润滑油加入。
3.6气门间隙冷机调节进气为0.004in,排气为0.014in.
3.7机器冷机,热机磨合,达到操作条件后调节好气门间隙0.007-0.009之间。
3.8进行标准压力测定,计数器930时,查标准压力曲线(当日大气压下的),进行校对。
3.9检查各部安装无误,设备及周围无杂物后,送电。
3.10进行甲标测定,满足标准要求。
4仪器参数的调节与设定
让飞轮停在压缩冲程上死点,调节冷机气门间隙,进气门为0.1mm(0.004英寸)排气为0.35mm(0.014英寸),这样的间隙在热机时,可提供所0.2mm(0.008英寸)间隙。油压在(25-30)磅/英寸2下保持不变;曲轴箱真空度负值;汽缸冷却套液面升到冷却器温度达到100℃±1.5℃(212±3℉);曲轴箱润滑油稳定在57℃±8℃(135+15℉);进气温度达到60℉. 观察点火角指示仪表,研究法恒定在上死点前13°,转速600±6转/分。预热机器约30分钟,观察各项条件满足后标定汽缸基本高度
首先将发动机预热运转达标准温度状态下,停油、停点火、快速停机,取下爆震传感器,换上汽缸压力表,重新启动机器后,不点火、不供油,然后第一步调计数器上、下数据均为930,看汽缸压力表是否满足当地大气压下,对应压缩压力数值(榆林地区大气压力为656.mmHg(87-88hpa)换算成656.5/25.4=25.85英寸汞柱,查研究法压缩压力与基础高度关系图的压缩压力为180.5磅/英寸2),在读压力表数值前,要释放压力表的按钮1-2次,如果汽缸压力表上显示数据为180.5磅英寸2,则进行第二步,否则松开计数器软轴连接,调整汽缸高度满足数值要求;第二步在其它缩比下验证压缩压力线形关系,计数器下面数值为778。根据不同大气压与计数器读数的校正值表查计数器校正值为113,则计数器上面数值为778+113,再看压缩压力数值是否在169+2磅/英寸2,根据不同情况按第一步处理。
5样品测试方法
按操作规程开动机器,用异辛烷预热使辛烷值机达到标准状态,开始测定样品,首先样品注入燃料罐中,多次开关排液阀,清洁燃料系统,观察塑料管内没有汽包出现。从观察窗观察,液位最高约在0.4的位置。经验表明,最大爆震强度发生在特定的燃烧液面高度时,允许加油液位高于特定位置0.3.用于正标燃料油运转发动机,调节气缸的高度,使爆震表中间的读数(50±2)刻度范围内。选用辛烷值相近的正标的甲标标定机器是否在允许误差范围内,如果在允许范围则测样品燃料、样品燃料均按上述方法测量,测量顺序是样品燃料- 正标-甲标-样品燃料。
6结果与讨论
6.1仪器的性能指标
6.1.1机器状态
机器经过调试后各项性能指标均达到标准
6.1.2机器的准确度试验
要准确进行汽油辛烷值的测定,必须保证辛烷值机处于良好的状态。大修时,仪器的拆卸、仪器部件的检查和处理,仪器的安装、仪器参数的调节与设定过程要严格按标准規定的进行;必须要有准确、可靠的甲苯燃料检验燃料。测定爆震刻度读数一定要有足够的稳定时间,减少仪器漂移造成的误差。机器大修及调试完成后,测定甲苯检验燃料,取得良好结果,如表2所示。
6.1.3机器测定的重复性和再现性
由不同操作者在不同时间用这一部辛烷值机对汽油样品进行分析,結果分别是93.2和93.3,相差0.1,满足GB/T5487-2015规定重复性相差小于0.2的要求。
将同一汽油样品进行能力验证,标准值93.3结果93.2,将之与93.3和93.2相比,其差值均小于0.7,满足了GB/T5487-2015再现性相差小于0.7的规定。
参考文献
[1][美]ASTM标准D2699
[2]中华人民共和国国家标准GB/T5487-2015
(作者單位:榆林炼油厂验中心)