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1、故障前系统运行方式
220kv双楼变电站双佛线(双楼侧开关为149,佛刘侧开关为171)带佛刘站全站负荷,通过佛刘站佛桑线(佛刘侧为172,桑园站为181)带桑园站#l主变负荷。桑园站#2主变负荷由110kv景桑线带,母联101、301、501开关热备用。高中低三侧备自投方式均为投母联方式。
2、故障简述
2010年04月16日11B时46分,110kV佛刘变电站内101-2刀闸开关侧B相引线烧断,发生单相接地短路。桑园站佛桑线181开关零序I段、距离I段保护动作跳闸,重合闸动作,重合干二次故障,零序I段动作跳闸。运行的电容器521、522开关低压保护动作跳闸,10RV出线5812、5815、5816、5818、5824、5828开关及35kV出线3811、3812开关由低频低压减载装置的低压保护动作跳闸。110RV备自投装置动作,101开关未自投,35kV备自投装置动作,跳开311开关,合上301开关; 10kV备自投装置动作,跳开511开关,合上501开关,
3、保护及自动装置动作情况
故障发生后,佛桑线181线路保护装置R 0S-941于2010年04月16日ll时46分36秒692ms启动零序保护和距离保护。17 ms时,零序I段出口,26ms时,距离I段出口,跳开ABC三相开关,测距24.9kM,故障相别B相,故障相电流值5.44A(二次值,电流互感器变比600/5),故障零序电流13.4A;70ms时,电容器521、522低压保护动作跳闸,1079 ms时,重合闸出口,ABc三相断路器合上,重合于故障,1728 ms时,零序I段出口,跳开ABC三相开关,2000 ms时,低频低压减载装置低压保护出口跳开5812、5815、5816、5818、5824、5828、3811、3812开关I 4507 ms时,110kv备自投装置动作,101开关未合闸(181开关已于1728 ms时跳闸)l 5631 ms时,中、低压备自投同时动作跳开311、511开关。5687 ms时,合上301、501开关。
110kv备自投动作后,101开关测控装置上的“合后位置”灯和备自投装置上的“动作”灯亮,后台机报文显示:在110RV备自投动作1167ms后,发“101弹簧未储能”信号。以上情况表明:110kV备自投正确动作,向101开关发合闸令,101开关的合闸回路正确导通,101开关机构弹簧也释放了能量,并进行9秒储能,但101开关却未合闸。为了判明101未合闸原因,当日下午。工区检修人员对101开关进行了机械性能试验,各项数据均合格,调度和保护专业人员对110KV备自投进行了实际传动,动作行为正确。初步判定101开关拒合的原因为机构可靠性不足。
4月20日,工区保护专业人员对低频低压减载装置进行校验。在校验过程中,保护人员为给装置加量解开屏后电压回路时,该装置低压保护动作,而此装置的低压保护功能未投,电压组态控制字均在退出状态,证明该装置确实存在误动情况。保护人员现场与厂家技术人员联系,根据现场情况,厂家初步判断为装置软件版本过低造成装置不可靠。4月29日厂家技术人员进行现场试验,印证了上述判断。厂家承诺,初步定干5月4日对该装置的软件程序进行升级。
4、结 论
4.1 佛桑线181线路保护动作正确。
4.2 110kV、35kv、10kV备自投装置动作正确。
4.3 低频低压减载装置动作不正确。
4.4 电容器保护动作正确。
4.5 110kV备自投装置动作后应能闭锁线路重合闸,但设计未考虑,建议整改。
220kv双楼变电站双佛线(双楼侧开关为149,佛刘侧开关为171)带佛刘站全站负荷,通过佛刘站佛桑线(佛刘侧为172,桑园站为181)带桑园站#l主变负荷。桑园站#2主变负荷由110kv景桑线带,母联101、301、501开关热备用。高中低三侧备自投方式均为投母联方式。
2、故障简述
2010年04月16日11B时46分,110kV佛刘变电站内101-2刀闸开关侧B相引线烧断,发生单相接地短路。桑园站佛桑线181开关零序I段、距离I段保护动作跳闸,重合闸动作,重合干二次故障,零序I段动作跳闸。运行的电容器521、522开关低压保护动作跳闸,10RV出线5812、5815、5816、5818、5824、5828开关及35kV出线3811、3812开关由低频低压减载装置的低压保护动作跳闸。110RV备自投装置动作,101开关未自投,35kV备自投装置动作,跳开311开关,合上301开关; 10kV备自投装置动作,跳开511开关,合上501开关,
3、保护及自动装置动作情况
故障发生后,佛桑线181线路保护装置R 0S-941于2010年04月16日ll时46分36秒692ms启动零序保护和距离保护。17 ms时,零序I段出口,26ms时,距离I段出口,跳开ABC三相开关,测距24.9kM,故障相别B相,故障相电流值5.44A(二次值,电流互感器变比600/5),故障零序电流13.4A;70ms时,电容器521、522低压保护动作跳闸,1079 ms时,重合闸出口,ABc三相断路器合上,重合于故障,1728 ms时,零序I段出口,跳开ABC三相开关,2000 ms时,低频低压减载装置低压保护出口跳开5812、5815、5816、5818、5824、5828、3811、3812开关I 4507 ms时,110kv备自投装置动作,101开关未合闸(181开关已于1728 ms时跳闸)l 5631 ms时,中、低压备自投同时动作跳开311、511开关。5687 ms时,合上301、501开关。
110kv备自投动作后,101开关测控装置上的“合后位置”灯和备自投装置上的“动作”灯亮,后台机报文显示:在110RV备自投动作1167ms后,发“101弹簧未储能”信号。以上情况表明:110kV备自投正确动作,向101开关发合闸令,101开关的合闸回路正确导通,101开关机构弹簧也释放了能量,并进行9秒储能,但101开关却未合闸。为了判明101未合闸原因,当日下午。工区检修人员对101开关进行了机械性能试验,各项数据均合格,调度和保护专业人员对110KV备自投进行了实际传动,动作行为正确。初步判定101开关拒合的原因为机构可靠性不足。
4月20日,工区保护专业人员对低频低压减载装置进行校验。在校验过程中,保护人员为给装置加量解开屏后电压回路时,该装置低压保护动作,而此装置的低压保护功能未投,电压组态控制字均在退出状态,证明该装置确实存在误动情况。保护人员现场与厂家技术人员联系,根据现场情况,厂家初步判断为装置软件版本过低造成装置不可靠。4月29日厂家技术人员进行现场试验,印证了上述判断。厂家承诺,初步定干5月4日对该装置的软件程序进行升级。
4、结 论
4.1 佛桑线181线路保护动作正确。
4.2 110kV、35kv、10kV备自投装置动作正确。
4.3 低频低压减载装置动作不正确。
4.4 电容器保护动作正确。
4.5 110kV备自投装置动作后应能闭锁线路重合闸,但设计未考虑,建议整改。