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益新煤矿老副井地面排矸从建井开始向老五采露天坑进行排矸,排矸线路用机车和绞车牵引排到露天坑,现将排矸线改到四水平新副井排矸走廊,废除外排,达到优化系统、节支降成、减员提效的目地。
工程概况
益新煤矿的前身是原新一煤矿,原新一煤矿1950年9月15日开始建井,1955年9月25日正式投产,从投产开始,一直使用现在的外排路线进行排矸,使用了大约55年,地面的排矸的线路是:老副井→地面翻笼→矸石仓→暗道(电机车700米)→上坡(使用40KW绞车牵引450米)→平巷(电机车460米)→露天坑(人工翻车),运输距离长达1610米。
一、设计与技术要素
2010年4月四水平新副井投入使用,四水平新副井的地面排矸线使用排矸走廊,排到火车线,用火车运到岭北矿露天坑。现施工一暗道,由翻笼矸石仓下口直接通到四水平新副井排矸线走廊,暗道长55米,其中上部12米为+5°,下部33米为+17°。整个暗井采用DTC B=1000mm大倾角V字皮带运输。
皮带头12米(+5°),在四水平井塔内,从井塔墙向下12米(-17°),由矿建施工,此部分为地表段,采用矩形混凝土做墙,顶采用保温材料,矩形规格是:宽×高:3.2×2.2,地表以下部分采用U型钢棚支护,棚子规格是:宽×高:3.5×2.5,棚距0.8米,施工后,棚子用混凝土灌碹。
施工顺序为:矿建处施工地表12米,巷修区由矸石仓下口向上放工21米,由巷修区贯通。由于距地表只有4~7米,大部分为表土和胶结不好的砾岩,施工难度比较大。
设计的难点是该皮带走廊在通过四水平井塔时,要过两个井塔混凝土基础柱,两个基础柱不能破坏,两个柱子与皮带中心的垂直距离是1.7米,皮带架子的宽度是1.4米,两侧只有0.3米的间隙,如果皮带的中心偏一点,皮带有可能过不去,造成整个工程的失败,通过我矿地测科和大地公司的3次测量,最后通过新测的坐标点,确定了皮带走廊的中心,保证了整个工程的顺利完成。
二、改造前后的系统对比
改造前:在矸石仓下口装1吨矿车,每次装3个,通过暗道(电机车700米)→上坡(使用40KW绞车牵引450米)→平巷(电机车460米)→露天坑(人工翻车),运输距离长达1610米。
改造后:矸石仓下口通过55米皮带直接拉到四水平副井排矸走廊。
通过以上的对比可以看出,改造前的系统比较复杂,运输距离比较长,每班用人较多,使用的运输设备较多,在生产中还存在很大的不安全因素;改造后系统比较简单,是改造前运输距离的1/29,每班只用一人开皮带即可,一台皮带运输,安全性很高。
三、改造前后的运输能力对比
改造前:每天排矸810吨,每月排矸为2.43万吨,
改造后:每小时运输能力是800吨,每天按16小时计算,一个月排矸能力是38.4万吨。
通过以上的对比,改造后每月的排矸能力是改造前的15.8倍。
四、改造前后的经济对比
改造前:每班用人8人,元班24人,每个人工资按1100元计算,一个月是26400元,每个月机电设备损耗15000元。
改造后:每班一人看皮带,元班3人,每个人工资按1100元计算,一个月是3300元,皮带一次性投入89万元,每月机电设备损耗3000元。
从上表可以看出,每月可节约资金4.14-0.63=3.51万元,每年可节约资金3.51×12=42.12万元,两年可以收回投入总成本。益新煤矿现有地质储量4.52亿吨,可采储量按30%计算,可采储量还有4.52×30%=1.356亿吨,每年按300万吨计算,益新矿可再生产大约45年,改造后可节约资金45×42.12=1895.4万元,改造后的经济价值是很可观的。
通过以上对改造前后的系统、运输能力、经济效益的比较,可以看出,这次改造非常成功,即减少了运输环节,同时也降低了费用,达到了分公司节支降成、减员提效的目的,为今后益新矿建设300万吨矿井,打下了坚实的基础。
工程概况
益新煤矿的前身是原新一煤矿,原新一煤矿1950年9月15日开始建井,1955年9月25日正式投产,从投产开始,一直使用现在的外排路线进行排矸,使用了大约55年,地面的排矸的线路是:老副井→地面翻笼→矸石仓→暗道(电机车700米)→上坡(使用40KW绞车牵引450米)→平巷(电机车460米)→露天坑(人工翻车),运输距离长达1610米。
一、设计与技术要素
2010年4月四水平新副井投入使用,四水平新副井的地面排矸线使用排矸走廊,排到火车线,用火车运到岭北矿露天坑。现施工一暗道,由翻笼矸石仓下口直接通到四水平新副井排矸线走廊,暗道长55米,其中上部12米为+5°,下部33米为+17°。整个暗井采用DTC B=1000mm大倾角V字皮带运输。
皮带头12米(+5°),在四水平井塔内,从井塔墙向下12米(-17°),由矿建施工,此部分为地表段,采用矩形混凝土做墙,顶采用保温材料,矩形规格是:宽×高:3.2×2.2,地表以下部分采用U型钢棚支护,棚子规格是:宽×高:3.5×2.5,棚距0.8米,施工后,棚子用混凝土灌碹。
施工顺序为:矿建处施工地表12米,巷修区由矸石仓下口向上放工21米,由巷修区贯通。由于距地表只有4~7米,大部分为表土和胶结不好的砾岩,施工难度比较大。
设计的难点是该皮带走廊在通过四水平井塔时,要过两个井塔混凝土基础柱,两个基础柱不能破坏,两个柱子与皮带中心的垂直距离是1.7米,皮带架子的宽度是1.4米,两侧只有0.3米的间隙,如果皮带的中心偏一点,皮带有可能过不去,造成整个工程的失败,通过我矿地测科和大地公司的3次测量,最后通过新测的坐标点,确定了皮带走廊的中心,保证了整个工程的顺利完成。
二、改造前后的系统对比
改造前:在矸石仓下口装1吨矿车,每次装3个,通过暗道(电机车700米)→上坡(使用40KW绞车牵引450米)→平巷(电机车460米)→露天坑(人工翻车),运输距离长达1610米。
改造后:矸石仓下口通过55米皮带直接拉到四水平副井排矸走廊。
通过以上的对比可以看出,改造前的系统比较复杂,运输距离比较长,每班用人较多,使用的运输设备较多,在生产中还存在很大的不安全因素;改造后系统比较简单,是改造前运输距离的1/29,每班只用一人开皮带即可,一台皮带运输,安全性很高。
三、改造前后的运输能力对比
改造前:每天排矸810吨,每月排矸为2.43万吨,
改造后:每小时运输能力是800吨,每天按16小时计算,一个月排矸能力是38.4万吨。
通过以上的对比,改造后每月的排矸能力是改造前的15.8倍。
四、改造前后的经济对比
改造前:每班用人8人,元班24人,每个人工资按1100元计算,一个月是26400元,每个月机电设备损耗15000元。
改造后:每班一人看皮带,元班3人,每个人工资按1100元计算,一个月是3300元,皮带一次性投入89万元,每月机电设备损耗3000元。
从上表可以看出,每月可节约资金4.14-0.63=3.51万元,每年可节约资金3.51×12=42.12万元,两年可以收回投入总成本。益新煤矿现有地质储量4.52亿吨,可采储量按30%计算,可采储量还有4.52×30%=1.356亿吨,每年按300万吨计算,益新矿可再生产大约45年,改造后可节约资金45×42.12=1895.4万元,改造后的经济价值是很可观的。
通过以上对改造前后的系统、运输能力、经济效益的比较,可以看出,这次改造非常成功,即减少了运输环节,同时也降低了费用,达到了分公司节支降成、减员提效的目的,为今后益新矿建设300万吨矿井,打下了坚实的基础。