论文部分内容阅读
[摘 要]为了提高某选厂全浮尾矿重选作业的锡金属回收,通过三个方案进行试验探索锡金属回收效果。方案一,模拟现有生产流程;方案二,全浮尾矿经筛分分成+0.2mm丢尾,-0.2mm分级摇床选别;方案三:全浮尾矿经脱泥——螺溜预富集(丢尾)——摇床。最终方案三获得的指标最好,获得锡精矿含锡53.10%,回收率为53.85%。
[关键词]硫化矿、脱硫、重选、锡金属
中图分类号:TD952 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)03-0075-01
近年来随着原矿性质的变化,锡石的结晶粒度变细,使全浮尾矿锡品的不断降低且矿量有所增加,造成后段重选负荷重,选别效率不高。某选矿厂富74摇床给矿锡金属归队率为28%左右,摇床精矿锡品位为43.49%,作业回收率为49.14%,对原矿回收率为10.76%。针对目前74摇床给矿脉石量过大,回收率低的问题,采取74摇床给矿(全浮尾矿)进行试验研究,并获得较好指标。
1矿石性质
对全浮尾矿进行多元素分析,方案一与方案二试验原料为2017年2月27日取自车河选矿厂二车间全浮尾矿,当班原矿锡品位0.51%、铅0.20%、锌1.63%、硫5.06%。样品锡品位0.28%,含硫1.42%,给矿粒度分析,粒度分析表明:全浮尾矿锡金属89%分布于-0.3mm粒级。
方案三试验矿样于2017年3月24日白班取二车间全浮尾矿作为试验样品。当班原矿品位锡0.51%、铅0.2%、锌1.66%、硫5.70%,样品锡品位0.31%,含硫1.27%。
矿物工艺学究表明,矿石中主要以脉石为主,有用矿物含量低,可回收有价金属有锡、铅、锑、锌,本试验、主要考察锡金属的回收利用,矿物含锡品位较低,0.28~0.29%,-0.3mm粒级产率为67.95~76.02%分布率为84.09~89.16%,其中+0.2mm粒级产率占55.81%,含锡0.10%,分布率占15.91%,这部分锡含量较低的矿石一定程度影响后重74摇床选别效率,进而试验考察。
2试验方案与选择
锡多金属硫化矿选矿技术在生产实践中的应用也较为广泛[1],选择适宜工艺流程是根据矿石性质决定,综合国内外回收微细粒锡石研究资料,一般采用浮选-重选等方法[2]。微细粒级锡金属回收的浮选-摇床工艺探索试验也取得较好成果[3]。
由上可知,采用浮选-重选方法对于锡金属的回收有一定的效果,本文试验提高重选选别效率,分别采用三个方案进行试验研究,方案一:全浮尾矿模拟现有生产流程。实验室使用筛子将浮选尾矿分成+0.1mm、0.01~0.074mm,-0.074mm,各粒级分别用摇床回收锡。方案二:全浮尾矿经筛分分成+0.2mm、0.2mm~0.1mm、0.1mm~0.074mm,-0.074mm,几个粒级,各粒级分别用摇床回收锡。+0.2mm粒级作为尾矿丢弃,或者直接入中矿系统。方案三:全浮尾矿经脱泥——螺溜预富集(丢尾)——摇床。考虑给矿品位低,矿石量大,在进入74摇床前先经螺溜预富集,丢弃部分尾矿,其他與原有流程一样。
3试验结果
3.1方案一试验结果
模拟现有生产流程试验,将矿样分成+0.1、0.1~0.074、-0.074mm几个粒级分别用摇床选别。
3.2方案二试验结果
粒度分析结果表明,样品中+0.2mm粒级品位低,考查+0.2mm粒级作为尾矿丢弃的可能性或者直接入中矿系统。
3.3方案三试验结果
1、脱泥:用螺旋分级机脱泥
2、螺旋溜槽试验:将螺旋分级机返砂采用φ900的螺旋溜槽试验,螺距550mm,将螺旋分级机返砂采用φ600的螺旋溜槽试验,螺距450mm。
3、连续试验结果
在探索试验结果的基础上,用φ900螺旋溜槽进行连续试验,投入125公斤试料,处理量450kg/h,给矿浓度15~22%。螺旋溜槽尾矿用螺旋分级机脱水。试验结果,丢弃最终尾矿产率62.39%,对系统产率56.20%。获得锡精矿含锡1.07%,回收率79.68%,富集比3.45。
3、摇床试验
螺溜精矿筛分分成+0.2、0.1和-0.1mm三个粒级,分别用摇床进一步富集,或得锡精矿。
试验结果表明,+0.2mm粒级经摇床选别后精矿含锡3.35%,含硫9.92%,含硫较高,需要脱硫才能获得合格锡精矿。将这部分矿使用台浮摇床回收锡金属试验,试验条件药剂用量:硫酸100g/t,黑药20g/t用量,不加硫酸铜。
4结语
1、全浮尾矿试样分析结果表明,给矿品位低,锡品位0.3%;粒度粗,+0.3mm产率23.98~32.05%,+0.2mm产率大于31.83%;+0.2mm粒级品位低,锡0.087%,含硫高,为1.27%。摇床中矿样品锡品位较高,为1.46%,金属量主要分布在+0.15mm,但含硫仍然很高15.07%。
2、全浮尾矿试验,完成了三个方案试验。
1)分级摇床两个方案。筛分分成+0.2mm、0.2mm~0.1mm、0.1mm~0.074mm,-0.074mm,几个粒级,各粒级分别用摇床回收锡。精矿产率为0.34~0.36%,锡品位为36.94~39.20%,锡回收率为45.45~51.18%。生产现场74摇床回收锡,锡品位为40%左右,锡作业回收率为50%左右,试验与生产现场指标相差不大。
2)脱泥——预富集(丢尾)——摇床。用螺旋分级机脱泥,螺旋溜槽丢尾,摇床精选。获得锡精矿产率为0.31%,含锡53.10%,回收率53.85%。螺旋溜槽丢尾矿产率作业62.39%,对系统为56.20%。
与前面方案比较,精矿品位提高13.9%~16.16%,回收率提高2.67%~8.4%,回收效果较好。
3、全浮尾矿试验,+0.2mm粒级回收效果极差。给矿中,+0.2mm锡金属占有率为9.57%,含硫高,重选不能得到合格精矿,经过脱硫才得到精矿,作业回收率16.60%,系统回收率2.91%。用台浮摇床选别,精矿作业回收率20.27%,系统回收率3.55%。效果差的原因是给矿品位低,锡单体解离度差。
5、试验研究表明全浮尾矿+0.2mm粒级可丢弃或进入中矿系统,减少74摇床负荷,同时可以更有效地回收这部分粒级中的锡金属。7
参考文献
[1]杨奕旗,张俞明,邬清平.大厂锡多金属硫化矿选矿技术现状及发展方向[J].国外金属矿选矿,2000(增):98-103.
[2]胡真,王成行,童雄,等.多金属硫化矿中回收微细粒锡石的选矿试验研究[J].矿山机械,2012(1):48-51.
[3]董明传,黄闰芝,李泽茂.某选矿厂尾矿中微细粒锡石的回收工艺[J].矿产综合利用,2015(4):70-72.
作者简介
陈碧琰(1989—),女,助理工程师,547204广西省河池市南丹县。
[关键词]硫化矿、脱硫、重选、锡金属
中图分类号:TD952 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)03-0075-01
近年来随着原矿性质的变化,锡石的结晶粒度变细,使全浮尾矿锡品的不断降低且矿量有所增加,造成后段重选负荷重,选别效率不高。某选矿厂富74摇床给矿锡金属归队率为28%左右,摇床精矿锡品位为43.49%,作业回收率为49.14%,对原矿回收率为10.76%。针对目前74摇床给矿脉石量过大,回收率低的问题,采取74摇床给矿(全浮尾矿)进行试验研究,并获得较好指标。
1矿石性质
对全浮尾矿进行多元素分析,方案一与方案二试验原料为2017年2月27日取自车河选矿厂二车间全浮尾矿,当班原矿锡品位0.51%、铅0.20%、锌1.63%、硫5.06%。样品锡品位0.28%,含硫1.42%,给矿粒度分析,粒度分析表明:全浮尾矿锡金属89%分布于-0.3mm粒级。
方案三试验矿样于2017年3月24日白班取二车间全浮尾矿作为试验样品。当班原矿品位锡0.51%、铅0.2%、锌1.66%、硫5.70%,样品锡品位0.31%,含硫1.27%。
矿物工艺学究表明,矿石中主要以脉石为主,有用矿物含量低,可回收有价金属有锡、铅、锑、锌,本试验、主要考察锡金属的回收利用,矿物含锡品位较低,0.28~0.29%,-0.3mm粒级产率为67.95~76.02%分布率为84.09~89.16%,其中+0.2mm粒级产率占55.81%,含锡0.10%,分布率占15.91%,这部分锡含量较低的矿石一定程度影响后重74摇床选别效率,进而试验考察。
2试验方案与选择
锡多金属硫化矿选矿技术在生产实践中的应用也较为广泛[1],选择适宜工艺流程是根据矿石性质决定,综合国内外回收微细粒锡石研究资料,一般采用浮选-重选等方法[2]。微细粒级锡金属回收的浮选-摇床工艺探索试验也取得较好成果[3]。
由上可知,采用浮选-重选方法对于锡金属的回收有一定的效果,本文试验提高重选选别效率,分别采用三个方案进行试验研究,方案一:全浮尾矿模拟现有生产流程。实验室使用筛子将浮选尾矿分成+0.1mm、0.01~0.074mm,-0.074mm,各粒级分别用摇床回收锡。方案二:全浮尾矿经筛分分成+0.2mm、0.2mm~0.1mm、0.1mm~0.074mm,-0.074mm,几个粒级,各粒级分别用摇床回收锡。+0.2mm粒级作为尾矿丢弃,或者直接入中矿系统。方案三:全浮尾矿经脱泥——螺溜预富集(丢尾)——摇床。考虑给矿品位低,矿石量大,在进入74摇床前先经螺溜预富集,丢弃部分尾矿,其他與原有流程一样。
3试验结果
3.1方案一试验结果
模拟现有生产流程试验,将矿样分成+0.1、0.1~0.074、-0.074mm几个粒级分别用摇床选别。
3.2方案二试验结果
粒度分析结果表明,样品中+0.2mm粒级品位低,考查+0.2mm粒级作为尾矿丢弃的可能性或者直接入中矿系统。
3.3方案三试验结果
1、脱泥:用螺旋分级机脱泥
2、螺旋溜槽试验:将螺旋分级机返砂采用φ900的螺旋溜槽试验,螺距550mm,将螺旋分级机返砂采用φ600的螺旋溜槽试验,螺距450mm。
3、连续试验结果
在探索试验结果的基础上,用φ900螺旋溜槽进行连续试验,投入125公斤试料,处理量450kg/h,给矿浓度15~22%。螺旋溜槽尾矿用螺旋分级机脱水。试验结果,丢弃最终尾矿产率62.39%,对系统产率56.20%。获得锡精矿含锡1.07%,回收率79.68%,富集比3.45。
3、摇床试验
螺溜精矿筛分分成+0.2、0.1和-0.1mm三个粒级,分别用摇床进一步富集,或得锡精矿。
试验结果表明,+0.2mm粒级经摇床选别后精矿含锡3.35%,含硫9.92%,含硫较高,需要脱硫才能获得合格锡精矿。将这部分矿使用台浮摇床回收锡金属试验,试验条件药剂用量:硫酸100g/t,黑药20g/t用量,不加硫酸铜。
4结语
1、全浮尾矿试样分析结果表明,给矿品位低,锡品位0.3%;粒度粗,+0.3mm产率23.98~32.05%,+0.2mm产率大于31.83%;+0.2mm粒级品位低,锡0.087%,含硫高,为1.27%。摇床中矿样品锡品位较高,为1.46%,金属量主要分布在+0.15mm,但含硫仍然很高15.07%。
2、全浮尾矿试验,完成了三个方案试验。
1)分级摇床两个方案。筛分分成+0.2mm、0.2mm~0.1mm、0.1mm~0.074mm,-0.074mm,几个粒级,各粒级分别用摇床回收锡。精矿产率为0.34~0.36%,锡品位为36.94~39.20%,锡回收率为45.45~51.18%。生产现场74摇床回收锡,锡品位为40%左右,锡作业回收率为50%左右,试验与生产现场指标相差不大。
2)脱泥——预富集(丢尾)——摇床。用螺旋分级机脱泥,螺旋溜槽丢尾,摇床精选。获得锡精矿产率为0.31%,含锡53.10%,回收率53.85%。螺旋溜槽丢尾矿产率作业62.39%,对系统为56.20%。
与前面方案比较,精矿品位提高13.9%~16.16%,回收率提高2.67%~8.4%,回收效果较好。
3、全浮尾矿试验,+0.2mm粒级回收效果极差。给矿中,+0.2mm锡金属占有率为9.57%,含硫高,重选不能得到合格精矿,经过脱硫才得到精矿,作业回收率16.60%,系统回收率2.91%。用台浮摇床选别,精矿作业回收率20.27%,系统回收率3.55%。效果差的原因是给矿品位低,锡单体解离度差。
5、试验研究表明全浮尾矿+0.2mm粒级可丢弃或进入中矿系统,减少74摇床负荷,同时可以更有效地回收这部分粒级中的锡金属。7
参考文献
[1]杨奕旗,张俞明,邬清平.大厂锡多金属硫化矿选矿技术现状及发展方向[J].国外金属矿选矿,2000(增):98-103.
[2]胡真,王成行,童雄,等.多金属硫化矿中回收微细粒锡石的选矿试验研究[J].矿山机械,2012(1):48-51.
[3]董明传,黄闰芝,李泽茂.某选矿厂尾矿中微细粒锡石的回收工艺[J].矿产综合利用,2015(4):70-72.
作者简介
陈碧琰(1989—),女,助理工程师,547204广西省河池市南丹县。