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[摘 要]XX油田为高渗透砂岩油藏,本文主要研究与分析该油田明化镇组单砂体的开发效果与原因分析,并对目前存在问题进行剖析并提出了治理思路,对油藏开发效果分析方法和思路有一定的指导意义。
[关键词]开发效果 砂体 出砂 高产井
中图分类号:TP334.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)25-0099-01
1、引言
该油田发育储层主要为明化镇组下段,上第三系为河流相沉积,属于曲流河沉积。明化镇组为高渗透砂岩储层,孔隙度32%,空气渗透率3253×10-3um2。其中明三4层系共划分了3个单砂层,其中明三4-1砂体含油面积小,明三4-2砂体含油面积0.626km2,油层最大厚度6.6m,一般平均3-5m。油层连通性好。明三4-3砂体含油面积1.11km2 ,油层最大厚度9m,一般平均4-6m。因此把明三4-2、4-3作为主要开发单元。
2011年开始对明三4-2.4-3砂体三次采油注入聚合物,形成9注11采的注采井网,2016年5月结束。截止到2017年7月底,累计控递减增油2.77万吨,净增油2.4万吨,提高采收率5.03%。
2、各砂体开发效果分析
2.1、明三4-1砂体。该砂体目前只有2口井生产,无注水井,均为合采。通过对4-1号砂体历史生产井产出情况分析后得知,(如图1)砂体历史高产井位于砂体北部;南部砂体低能,初期会自喷出气,末期含水76%左右;且出砂严重;历史上一直注水困难,注不进水。
从注水困难为入手点分析该砂体。首先是地层压力情况,从明三4-1砂体1980年对10-13井试油测压资料得知当时油藏压力系数为0.69,由此可知该砂体并非是异常高压,很显然也不是注水困难的原因。其次,储层物性方面,孔隙度在30左右,渗透率1000毫达西左右,物性较好。接着查阅各井的生产记录及修井总结发现该砂体生产井90%以上的井都有出砂记录。由此可以判断注不进水的原因是出砂因素导致砂堵,注采均困难,开发效果变差。
2.2、明三4-2砂体。该砂体目前4注4采,井网比较完善。从历史产出情况看,高产井集中在砂体腰部位(如图2),其中8-12(10.8万吨)、9-12(7.2万吨)井产油量最多;从地层对比看,该砂体高产井地层发育较厚,都在6m左右,电阻起伏高;物性方面,高产井基本都是高孔高渗。
对该砂体重点对一口合采井的出力层进行分析。8-13-3井合采明三4-2.4-3,该井位于砂体腰部;在沉积相上(如图3)明三4-2砂体发育在边滩上,而4-3砂体发育为河道边缘,由此可知4-2砂体发育较好与4-3砂体;物性上(表1)明三4-2砂体较厚,渗透率较高,泥质含量较低,种种因素可以判断出该井主要出力层是明三4-2砂体。
2.3、明三4-3砂体。该砂体目前7注9采,井網也是较为完善。从历史产出情况看:历史高产井也是集中在砂体北部,其中11-13(22.7万吨)、10-14(9.3万吨)井产油量最多,认为潜力也在砂体北部;并且油藏具有强边水能量,分析边水位于西北方向;该砂体高产井地层发育较厚,都在5m左右,电阻起伏高。
通过连通性分析看出早期示踪剂监测显示油藏边部连通性较好,油藏主体8-14-2井组多口采油井不见剂。通过调整注采井网及注采液量,三次采油期间油藏主体一线受益井均见剂,水驱速度相对较均匀(2~3m/d),故表明油藏油层连通性好,油井多向注水受效。
3、存在问题及下步对策
明三4-1砂体出砂严重,针对此问题我们需要继续寻求新的防砂技术的同时要做到以下“五转变”:
转变洗井方式,改水洗井为人工加药、点滴加药和智能车洗井,防止油井激动出砂;转变冲砂方式,改冲砂为捞砂和泡沫冲砂,减少二次污染;转变生产方式,推广小泵径生产,实验小管径携砂,减少激动出砂和提高携砂效果;转变开井方式,对出砂严重油井采取合理参数生产,作业开井后稳压启动,逐步建立生产压差,减缓油井激动出砂;转变管理方式,减少出砂井憋碰校工作,加大对油井空气的管理力度,做到平稳控气。
4、结语
通过上述对明三4层系各个砂体的分析可以得出以下几点经验:
(1) 首先分析该砂体的压力是否为正常压力系统;(正常压力系数在1左右)
(2) 以纵向上细分沉积单元、平面上细分沉积微相及精细地描述反应的单砂体空间形态和不同砂体之间的边界关系,来分析对比砂体的储层物性发育;
(3) 各个砂体历史产出情况,及高产井集中区域,即为潜力点;
(4) 分析各个砂体的连通情况,即注水见效分析、示踪剂见效情况等,由此得出注水水线及优势通道,为下步调整渗流场做准备,从而提高砂体动用程度,提高原油采收率,为了创造更好的效益。
参考文献
[1] 梁文富,余兴华,贾春雨,刘丽华《完善单砂体注采关系的做法及效果》,大庆石油地质与开发,2002,第21卷,第3期.
[2] 赵晓丹《曙三区杜家台油层开发矛盾分析及对策研究》,石油地质与工程,2008,第22卷,第3期.
[关键词]开发效果 砂体 出砂 高产井
中图分类号:TP334.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)25-0099-01
1、引言
该油田发育储层主要为明化镇组下段,上第三系为河流相沉积,属于曲流河沉积。明化镇组为高渗透砂岩储层,孔隙度32%,空气渗透率3253×10-3um2。其中明三4层系共划分了3个单砂层,其中明三4-1砂体含油面积小,明三4-2砂体含油面积0.626km2,油层最大厚度6.6m,一般平均3-5m。油层连通性好。明三4-3砂体含油面积1.11km2 ,油层最大厚度9m,一般平均4-6m。因此把明三4-2、4-3作为主要开发单元。
2011年开始对明三4-2.4-3砂体三次采油注入聚合物,形成9注11采的注采井网,2016年5月结束。截止到2017年7月底,累计控递减增油2.77万吨,净增油2.4万吨,提高采收率5.03%。
2、各砂体开发效果分析
2.1、明三4-1砂体。该砂体目前只有2口井生产,无注水井,均为合采。通过对4-1号砂体历史生产井产出情况分析后得知,(如图1)砂体历史高产井位于砂体北部;南部砂体低能,初期会自喷出气,末期含水76%左右;且出砂严重;历史上一直注水困难,注不进水。
从注水困难为入手点分析该砂体。首先是地层压力情况,从明三4-1砂体1980年对10-13井试油测压资料得知当时油藏压力系数为0.69,由此可知该砂体并非是异常高压,很显然也不是注水困难的原因。其次,储层物性方面,孔隙度在30左右,渗透率1000毫达西左右,物性较好。接着查阅各井的生产记录及修井总结发现该砂体生产井90%以上的井都有出砂记录。由此可以判断注不进水的原因是出砂因素导致砂堵,注采均困难,开发效果变差。
2.2、明三4-2砂体。该砂体目前4注4采,井网比较完善。从历史产出情况看,高产井集中在砂体腰部位(如图2),其中8-12(10.8万吨)、9-12(7.2万吨)井产油量最多;从地层对比看,该砂体高产井地层发育较厚,都在6m左右,电阻起伏高;物性方面,高产井基本都是高孔高渗。
对该砂体重点对一口合采井的出力层进行分析。8-13-3井合采明三4-2.4-3,该井位于砂体腰部;在沉积相上(如图3)明三4-2砂体发育在边滩上,而4-3砂体发育为河道边缘,由此可知4-2砂体发育较好与4-3砂体;物性上(表1)明三4-2砂体较厚,渗透率较高,泥质含量较低,种种因素可以判断出该井主要出力层是明三4-2砂体。
2.3、明三4-3砂体。该砂体目前7注9采,井網也是较为完善。从历史产出情况看:历史高产井也是集中在砂体北部,其中11-13(22.7万吨)、10-14(9.3万吨)井产油量最多,认为潜力也在砂体北部;并且油藏具有强边水能量,分析边水位于西北方向;该砂体高产井地层发育较厚,都在5m左右,电阻起伏高。
通过连通性分析看出早期示踪剂监测显示油藏边部连通性较好,油藏主体8-14-2井组多口采油井不见剂。通过调整注采井网及注采液量,三次采油期间油藏主体一线受益井均见剂,水驱速度相对较均匀(2~3m/d),故表明油藏油层连通性好,油井多向注水受效。
3、存在问题及下步对策
明三4-1砂体出砂严重,针对此问题我们需要继续寻求新的防砂技术的同时要做到以下“五转变”:
转变洗井方式,改水洗井为人工加药、点滴加药和智能车洗井,防止油井激动出砂;转变冲砂方式,改冲砂为捞砂和泡沫冲砂,减少二次污染;转变生产方式,推广小泵径生产,实验小管径携砂,减少激动出砂和提高携砂效果;转变开井方式,对出砂严重油井采取合理参数生产,作业开井后稳压启动,逐步建立生产压差,减缓油井激动出砂;转变管理方式,减少出砂井憋碰校工作,加大对油井空气的管理力度,做到平稳控气。
4、结语
通过上述对明三4层系各个砂体的分析可以得出以下几点经验:
(1) 首先分析该砂体的压力是否为正常压力系统;(正常压力系数在1左右)
(2) 以纵向上细分沉积单元、平面上细分沉积微相及精细地描述反应的单砂体空间形态和不同砂体之间的边界关系,来分析对比砂体的储层物性发育;
(3) 各个砂体历史产出情况,及高产井集中区域,即为潜力点;
(4) 分析各个砂体的连通情况,即注水见效分析、示踪剂见效情况等,由此得出注水水线及优势通道,为下步调整渗流场做准备,从而提高砂体动用程度,提高原油采收率,为了创造更好的效益。
参考文献
[1] 梁文富,余兴华,贾春雨,刘丽华《完善单砂体注采关系的做法及效果》,大庆石油地质与开发,2002,第21卷,第3期.
[2] 赵晓丹《曙三区杜家台油层开发矛盾分析及对策研究》,石油地质与工程,2008,第22卷,第3期.