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[摘 要]本文针对不同沉没度抽油机井使用放气阀后存在的弊端,以及目前存在的主要问题,分析套管气与管、杆偏磨之间的关系,摸索出在不同沉没度下抽油机井放气的时间,对提高油田整体开发效果及节约作业成本上有一定的参考价值。
[关键词]偏磨;低沉没度;气体影响
中图分类号:TE933.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)25-0363-01
1 低沉没度抽油机井在生产过程中存在的主要问题
近几年,气体影响及供液不足井数呈现出逐年上升的趋势,功图显示气体影响或供液不足井管杆偏磨严重,所占的开井比例由45.5%上升到58.5%。上升了10个百分点。多数生产井没有安装套压表,导致套压监测不及时,造成部分井套压不稳。套压较低时,原油严重脱气,导致井筒温度降低,管、杆偏磨严重。套压过高又容易产生气锁现象。
2 抽油机井气影响、供液不足现状分析
我们对抽油机井气影响、供液不足的现状进行了广泛的调查(表1)。
从表1可以看出不同沉没度区间气影响井数是不同的,气体影响的程度也不同。沉没度越低,气影响井数越多,气体影响越为严重。0-50m沉没度区间有气影响井15口,供液不足井20口。沉没度越高,气影响井数越少,气体影响程度越小。 因此,对气影响井管理应遵循沉没度不同,套压控制范围也不相同的规律。
3 不同沉没度气影响井管、杆偏磨趋势分析
2017年1-8月份共计作业井24口,其中偏磨19口,占作业井的79.2%。作业现场发现管、杆偏磨的19口井在作业前正常生产时功图显示为气体影响或供液不足的有14口,占偏磨作业井总数的73.6%。
3.1 不同沉没度区间气影响井杆管偏磨统计情况(表2)
从表2可以看出,气影响井对管、杆偏磨的影响较大,沉没度越低,气体影响越严重,管、杆偏磨的机率也越大。沉没度在0-50m之间时,偏磨井发生率达到36.4%,是发生偏磨井机率最高的。
3.2 气体影响抽油机井管、杆偏磨的机理
当沉没度较低时,沉没压力较低,原油容易脱气而且导致井筒内温度降低,使采出液在泵的吸入部分,甚至在泵筒及井筒内析蜡。同时因脱气后有大量轻质成分析出,采出液的粘度逐渐上升,增大抽油杆柱运行的粘滞阻力,从而使抽油杆柱下行程受到的阻力急剧增加,使抽油杆产生弯曲造成偏磨。因此,气体影响井在放套管气时,套压不能控制过低,尤其是沉没度较低、气体影响较大的井更加需要注意。
因此,加强抽油机井措施方案设计,合理选择泵径,使抽油井在合理沉没度下工作,从根源上减少低沉没度气体影响井数,是治理管、杆偏磨的首要措施。
4 不同沉没度气影响井采取的措施及效果
4.1 沉没度低井放套管气对减轻气影响效果不佳
为了证实沉没度在0-200m之间气体影响井,放套管气对减轻其气体影响的作用及效果,我们优选了某井做了放气实验。在同一天不同时间放气稳定后连续测的功图,从连续测得的功图结果看,随着套压不降低,最大载荷逐渐增大,最小载荷逐渐减小。判断放套管气对减轻气体影响的作用不明显。
4.2 合理匹配地面抽汲参数,减轻气体影响
截止目前,针对沉没度在0-50m之间的气影响井,放套管气效果不好的情况,调小参数5口井,均采用长冲程,慢冲次的方法,使油气进入泵筒前有较长分离时间,减少进入泵筒内的气体,取得了较好效果。从根本上解决了气体对泵况的影响,管、杆由严重偏磨转为不偏磨,同时提高了抽油泵泵效。调小参数后气体对泵效影响程度得到了较好的控制,并且有效减轻管、杆偏磨。
4.3 校对防冲距,减少余隙容积、提高泵效减轻气体影响
选择冲程损失较大油井,沉没度在200-500m之间,通过防冲距计算公式判断,防冲距偏大,针对这个现象,我们的防冲距进行重新校对,并经过现场测量发现泵效有所提高,气体影响也得到了改善。
5 不同沉没度气体影响井放气管理办法及几点认识
5.1 管理办法
(1)凡是功图为气体影响的井必须及时录取准确的套压值,地面参数遵循长冲程,慢冲次的原则。(2)对(0—50m)沉没度气影响井要利用套管放气阀将套压控制在0.4—0.6MPa之间,并应采取连续放气的方法。要合理匹配地面参数,坚持长冲程、慢冲次原则。参数最小后仍解决不了问题的,可以作业时下调一级泵径或加深泵挂。要提高与其连通注水井的注水强度,并采取适当措施,有效提高油井供液能力。(3)对(50m—200m)沉没度气影响井套压应当控制在0.5-1.0MPa之间较为合理。(4)对(200m—500m)沉没度气影响井,要合理校对防冲距,减小泵内余隙体积,才能有效减轻气体对泵效的影响。保持稳定的套压和沉没度进行生产。套压应当控制在1.0-1.2MPa之间较为合理。(5)对500m以上沉没度气影响井,要关闭套管放气阀,使油、气同时被泵采出,套压应控制在1.2-1.6MPa之间,防止长期放气时油套环形空间严重结蜡。
5.2 结论
(1)单纯放气对减轻油井气体影响程度效果不明显。(2)沉没度在0-50m的气影响井,为有效防止管、杆偏磨,要合理匹配地面参数,采取长冲程、慢沖次原则;要提高与其连通注水井的注水强度,提高油井供液能力。(3)沉没度在50-500m的气影响井,放套管气时一定要慎重,要合理控制套压,防止套压过低,有效减轻气体对泵效影响。(4)对于沉没度大于500m的气影响井,应采取定期放气的方法,将套压控制在1.2-1.6MPa之间。
参考文献
[1]薛建泉.抽油泵合理沉没压力的确定方法Ⅱ.石油钻采工艺,2003.
[关键词]偏磨;低沉没度;气体影响
中图分类号:TE933.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)25-0363-01
1 低沉没度抽油机井在生产过程中存在的主要问题
近几年,气体影响及供液不足井数呈现出逐年上升的趋势,功图显示气体影响或供液不足井管杆偏磨严重,所占的开井比例由45.5%上升到58.5%。上升了10个百分点。多数生产井没有安装套压表,导致套压监测不及时,造成部分井套压不稳。套压较低时,原油严重脱气,导致井筒温度降低,管、杆偏磨严重。套压过高又容易产生气锁现象。
2 抽油机井气影响、供液不足现状分析
我们对抽油机井气影响、供液不足的现状进行了广泛的调查(表1)。
从表1可以看出不同沉没度区间气影响井数是不同的,气体影响的程度也不同。沉没度越低,气影响井数越多,气体影响越为严重。0-50m沉没度区间有气影响井15口,供液不足井20口。沉没度越高,气影响井数越少,气体影响程度越小。 因此,对气影响井管理应遵循沉没度不同,套压控制范围也不相同的规律。
3 不同沉没度气影响井管、杆偏磨趋势分析
2017年1-8月份共计作业井24口,其中偏磨19口,占作业井的79.2%。作业现场发现管、杆偏磨的19口井在作业前正常生产时功图显示为气体影响或供液不足的有14口,占偏磨作业井总数的73.6%。
3.1 不同沉没度区间气影响井杆管偏磨统计情况(表2)
从表2可以看出,气影响井对管、杆偏磨的影响较大,沉没度越低,气体影响越严重,管、杆偏磨的机率也越大。沉没度在0-50m之间时,偏磨井发生率达到36.4%,是发生偏磨井机率最高的。
3.2 气体影响抽油机井管、杆偏磨的机理
当沉没度较低时,沉没压力较低,原油容易脱气而且导致井筒内温度降低,使采出液在泵的吸入部分,甚至在泵筒及井筒内析蜡。同时因脱气后有大量轻质成分析出,采出液的粘度逐渐上升,增大抽油杆柱运行的粘滞阻力,从而使抽油杆柱下行程受到的阻力急剧增加,使抽油杆产生弯曲造成偏磨。因此,气体影响井在放套管气时,套压不能控制过低,尤其是沉没度较低、气体影响较大的井更加需要注意。
因此,加强抽油机井措施方案设计,合理选择泵径,使抽油井在合理沉没度下工作,从根源上减少低沉没度气体影响井数,是治理管、杆偏磨的首要措施。
4 不同沉没度气影响井采取的措施及效果
4.1 沉没度低井放套管气对减轻气影响效果不佳
为了证实沉没度在0-200m之间气体影响井,放套管气对减轻其气体影响的作用及效果,我们优选了某井做了放气实验。在同一天不同时间放气稳定后连续测的功图,从连续测得的功图结果看,随着套压不降低,最大载荷逐渐增大,最小载荷逐渐减小。判断放套管气对减轻气体影响的作用不明显。
4.2 合理匹配地面抽汲参数,减轻气体影响
截止目前,针对沉没度在0-50m之间的气影响井,放套管气效果不好的情况,调小参数5口井,均采用长冲程,慢冲次的方法,使油气进入泵筒前有较长分离时间,减少进入泵筒内的气体,取得了较好效果。从根本上解决了气体对泵况的影响,管、杆由严重偏磨转为不偏磨,同时提高了抽油泵泵效。调小参数后气体对泵效影响程度得到了较好的控制,并且有效减轻管、杆偏磨。
4.3 校对防冲距,减少余隙容积、提高泵效减轻气体影响
选择冲程损失较大油井,沉没度在200-500m之间,通过防冲距计算公式判断,防冲距偏大,针对这个现象,我们的防冲距进行重新校对,并经过现场测量发现泵效有所提高,气体影响也得到了改善。
5 不同沉没度气体影响井放气管理办法及几点认识
5.1 管理办法
(1)凡是功图为气体影响的井必须及时录取准确的套压值,地面参数遵循长冲程,慢冲次的原则。(2)对(0—50m)沉没度气影响井要利用套管放气阀将套压控制在0.4—0.6MPa之间,并应采取连续放气的方法。要合理匹配地面参数,坚持长冲程、慢冲次原则。参数最小后仍解决不了问题的,可以作业时下调一级泵径或加深泵挂。要提高与其连通注水井的注水强度,并采取适当措施,有效提高油井供液能力。(3)对(50m—200m)沉没度气影响井套压应当控制在0.5-1.0MPa之间较为合理。(4)对(200m—500m)沉没度气影响井,要合理校对防冲距,减小泵内余隙体积,才能有效减轻气体对泵效的影响。保持稳定的套压和沉没度进行生产。套压应当控制在1.0-1.2MPa之间较为合理。(5)对500m以上沉没度气影响井,要关闭套管放气阀,使油、气同时被泵采出,套压应控制在1.2-1.6MPa之间,防止长期放气时油套环形空间严重结蜡。
5.2 结论
(1)单纯放气对减轻油井气体影响程度效果不明显。(2)沉没度在0-50m的气影响井,为有效防止管、杆偏磨,要合理匹配地面参数,采取长冲程、慢沖次原则;要提高与其连通注水井的注水强度,提高油井供液能力。(3)沉没度在50-500m的气影响井,放套管气时一定要慎重,要合理控制套压,防止套压过低,有效减轻气体对泵效影响。(4)对于沉没度大于500m的气影响井,应采取定期放气的方法,将套压控制在1.2-1.6MPa之间。
参考文献
[1]薛建泉.抽油泵合理沉没压力的确定方法Ⅱ.石油钻采工艺,2003.