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【摘 要】 本文通过注浆法在津山铁路路基病害治理中的工程应用,对注浆技术参数、浆液材料、施工工艺、加固效果进行了研究,并对注浆过程中遇到的问题提出了处理措施。本文研究结果对于今后类似条件的软土路基加固有一定的参考价值。
【关键词】 既有铁路;软土路基;病害治理;注浆技术
注浆也称为灌浆,是将一定材料按比例配制成浆液,再通过专用压送设备把浆液注入地层、裂隙或空洞,使其产生充填、扩散、凝固或者硬化,从而提高其强度和稳定性,达到地层加固或堵漏防渗的目的[1]。注浆技术具有施工设备简单,操作易于控制,在矮小空间和狭窄场地均可施工,加固深度深浅可控,施工中产生的振动和噪声小、对环境影响小,损耗少、投资小、工期短、见效快等诸多优点[2]。本文通过注浆法在津山铁路病害治理中的工程应用,对注浆技术参数、浆液材料、施工工艺、加固效果进行了研究,并对注浆过程中遇到的问题提出了处理措施。
1 工程概况
1.1线路概况
津山铁路设计等级为I级,复线。路基为填土路堤,高度0.5~4m。
该线路进行提速改造后,在2006年经历汛期时一些区段在不同程度上出现了滑坡、路基下沉等病害。特别是K192+600~K198+900地段,路基出现不均匀沉降,引起铁道线路几何尺寸发生变化,影响到行车安全。为此,对该区段进行了限速,这成为制约列车提速顺利进行的一个技术关键。
1.2工程地质
本区段处于华北平原,地面坡度一般在1/2000范围内,地面绝对高程介于1~4米之间,地层厚度大于200米,表层40米深度范围内为第四系全新统冲洪积地层,主要以粘性土为主,夹细砂、粉砂、薄层粉土。地层性质及主要参数见表1。
2 加固方案选择
津山线为铁路主要干线,运输特别繁忙,治理措施必须既能保证路基的正常加固,又能保证列车的正常运行。汛期结束后,本着经济、安全、可靠又不影响正常行车的整治原则,并结合地质条件,经研究比选,决定采用注浆法进行整治和加固处理。
根据路基病害性质和类型,采取注浆法对K192+700~K193+800段1.1km范围的路基进行加固,内容包括:
(1)填充空洞和加固松散路基土。
(2)防止雨水渗入路基浸泡并加固提高路基整体强度。
3 注浆加固
3.1注浆设计
3.1.1注浆浆液材料及配合比
浆液采用水泥-水玻璃混合浆液,普通硅酸盐水泥标号为32.5,水玻璃浓度为30°Be′。水玻璃可促使水泥浆早凝,水泥凝固后可产生较高的抗压强度。为得到较为理想的配合比,对不同配比的浆液进行了试验。由试验可知,水泥-水玻璃混合浆液的凝固时间可在几十秒内准确地控制,水玻璃与水泥浆的比例越大水泥浆越浓,凝结时间就越短。试验结果如图1,其曲线代表了水玻璃波美度在(30~45)之间,不同水灰比下的综合曲线之趋势。
图1 水泥浆与水玻璃浆体积比对浆液28天强度影响
从图1可以看出,水泥-水玻璃配比在一定的条件下,水灰比减小,结实体强度提高,并且在相同的水灰比条件下,当水泥-水玻璃的体积比为0.3~0.8时,结石体强度较高。
据此试验结果,并结合现场施工经验,选定水灰比为1:1,水泥与水玻璃体积比为1:0.7。
3.1.2浆液扩散半径和注浆孔布置
浆液扩散半径受地层土质、渗透系数、地层不均匀性等因素影响,理论计算与实践相比往往有一定差距,一般由单管注浆溶液经现场试验确定。正式注浆前,选取3个不同位置和不同深度的钻孔进行注浆试验,深度为2.5、3.5和5.5m的注浆压力分别为0.25、0.44和0.8Mpa。注浆后在孔四周钻孔取样进行物理分析,经测定距孔中心0.98、1.08和1.13m处的土质均达标,因此确定浆液扩散半径为1.0m。
考虑到垂直钻孔会影响既有铁路正常行车,因而设计采用斜孔注浆,孔与水平面夹角分别为20°和45°,长度分别为5m和3m,如图2所示。
采取单排注浆,隔孔交替灌注,使压力逐渐升高,间隙能完全充填。为保证每一个点都在浆液扩散范围之内,获得最佳加固效果,平面上相邻两个孔的注浆材料要重迭0.2m,因而确定孔间距为0.9m,如图3所示。
3.1.3容许注浆压力
注浆压力是影响扩散半径及注浆效果的主要参数。在施工中要注意随时观测压力变化,进行合理调节,以加强注浆效果。同时,采取自上而下分层注浆法,利用上一层注浆结石体的强度增加下一层的注浆压力。
注浆最大容许压力采取文献[3]中的计算公式,即:
由表2可知,在实际施工中,注浆压力值和计算有较大的出入,施工中注浆压力调整所得值远大于计算容许注浆压力值。这是因为钻孔加固時,要单孔分段多次注浆,采取由上而下分层注浆方法,由于上层注浆后结石强度的增加而使下层注浆压力大大增加,从而加强了注浆效果。
根据现场试验,表层碎石石屑层由于空隙大,采用低压注浆,压力在0.1MPa之内;2.5m以内的土层注浆压力为0.2~1.0Mpa。
3.1.4注浆量计算
注浆量按单孔注浆量控制,按照如下经验公式计算[3]:
式中:——单孔注浆量(m3);——土体体积(m3);——注浆率,取0.13。
以上各参数均查文献[3]获得。经计算,单孔注浆量为1.0m3。
根据工程实践经验,注浆量约为土体体积的10%或更大些,施工中通过观测得到的注浆压力变化决定注浆量的实际大小,其结果与设计值相吻合。
在全面注浆之前,先选取20m线路进行现场注浆试验,试验结果表明,设计所确定的注浆参数是合理的。 3.2注浆施工
3.2.1注浆工艺
图4 注浆工艺流程图(1)
图5 注浆工艺流程图(2)
3.2.2注浆施工
(1)钻孔
注浆时采取隔一注一的间隔交替注浆法,沿铁路线走向单排循环布置2个不同方向的注浆孔,注浆孔间距为0.9m,如图3所示。注浆孔方向及深度分别为:20°孔深5m,45°孔深3m。钻孔时先钻导孔,再将Φ89mm、长800mm的孔口管击入孔内,然后继续钻进成孔。
(2)注浆
①注浆方式:采用双泵双液注浆,分别输送水泥浆和水玻璃。地表窜浆时,应立即停止注浆,待浆液初凝后,窜浆孔自行封闭,再继续压浆。采用这种压浆方法,地基强度增强的因素主要有2个方面:一是浆液在孔内形成不规则网格状,降低粉质粘土整体的流塑性;二是压浆过程中,部分浆液与粘土混合,水泥浆与土发生化学反应,使分散的土团粒被凝聚成具有整体性、水稳定性和一定强度的土,提高了地基强度。
②注浆标准:注浆终压1MPa,单孔注浆量为1.0m3,注浆速度为20~40L/min,注浆扩散半径为1.0m。注浆结束标准采用定压定量相结合,以定压为主的原则。在注浆过程中应严格控制注浆压力,由小逐渐调整增大,开始不允许用较大压力。如果注浆量达到要求而注浆压力长时间不升至1MPa压力,则采用间歇式注浆。
③注浆方案:首先施工20°孔,为增加注浆压力,增加上层强度,减少地面变形,使浆液在地层中充分扩散,该孔采用由上向下分段注浆。第1次钻进3.0m后注浆,注浆压力为0.2~0.5MPa,使土体产生压缩形成结石。第2次钻进至5m注浆,注浆压力为0.4~1.0MPa,补充第1次注浆未注到的空隙,对周围土体再次压密,从而实现最佳注浆效果。该方向钻孔注浆的主要目的是提高道碴下部粘土层的抗压强度。其次施工45°孔。该方向钻孔一次成孔,一次压浆,其目的是提高基础的抗压强度和起到防渗作用。注浆结束后撤导管回填,恢复道床原状。
3.2.3注浆过程中遇到的问题及处理措施
(1)钻孔为斜孔,列车行驶易引起钻孔坍塌,因此对已钻但未能及时注浆的孔采用钢管护孔。
(2)注浆压力过大而使地面鼓起,引起线路变化影响行车,但此时注浆量还未达到要求。遇到这种情况,采取以下措施:
①减小注浆压力,同时加强观测,一旦发现线路变形马上停止加压。
②在相邻两孔之间增加钻孔进行注浆。
③加强线路的养护。
(3)路基单侧加固施工,容易导致两侧产生不均匀沉降。因而采用在路基的两侧同时进行施工,既可以解决上述问题,又可以充分利用场地条件,加快施工速度,有利于较长路段的地基的处理。
4 注浆效果
4.1路基强度
注浆结束后,共钻取样孔60个,在不同深度取土样120个,通过土工试验,进行物理力学试验分析,总合格率为93.6%。试验测得注浆前后土的物理力学性质指标如表3所示。
钻孔取样表明,表层浆液充填于碎石空隙之间,形成混凝土般的硬质物,强度很高。下部软土注浆后,土样中含有不同粒径的水泥结石,结石约占10%~70%,结石粒径在0.1~6.5cm之间,土的孔隙比减小,含水量降低,密度增加,透水性降低,压缩性降低,土的整个物理力学性质均有明显改善。
通过测试,结果表明,注浆后混合浆液形成了较连续的网格状浆层和较大的浆块,部分路基基床表层基本承载力达到180KPa,路基整体承载能力提高1.3倍,满足了工程的要求。
4.2路基沉降
注浆加固后,对线路沉降观测结果表明,经加固的路基基本无下沉。图4.8和图4.9分别为路基加固前与加固后的沉降量。从图中可以明顯看出,加固前路基沉降量范围大致在6~10mm之间,而加固后在1~4mm之间,沉降减小70%以上,沉降量明显减少。
以上试验与测试结果和线路运行的实际情况都表明,注浆加固后的路基,满足了对强度和沉降的要求,通过了铁路提速和雨季的考验,取得了良好的加固效果。注浆法对于今后处理类似条件的软土路基加固具有一定的参考价值。
参考文献:
[1]龚晓南.地基处理新技术[M].西安:陕西科学技术出版社,1997.
[2]刘挠敏.注浆技术的发展及应用[M].安徽建筑,2002,3
[3]邝健政,昝月稳,王杰等.岩土注浆理论与工程实践[M].北京:科学出版社,2001
【关键词】 既有铁路;软土路基;病害治理;注浆技术
注浆也称为灌浆,是将一定材料按比例配制成浆液,再通过专用压送设备把浆液注入地层、裂隙或空洞,使其产生充填、扩散、凝固或者硬化,从而提高其强度和稳定性,达到地层加固或堵漏防渗的目的[1]。注浆技术具有施工设备简单,操作易于控制,在矮小空间和狭窄场地均可施工,加固深度深浅可控,施工中产生的振动和噪声小、对环境影响小,损耗少、投资小、工期短、见效快等诸多优点[2]。本文通过注浆法在津山铁路病害治理中的工程应用,对注浆技术参数、浆液材料、施工工艺、加固效果进行了研究,并对注浆过程中遇到的问题提出了处理措施。
1 工程概况
1.1线路概况
津山铁路设计等级为I级,复线。路基为填土路堤,高度0.5~4m。
该线路进行提速改造后,在2006年经历汛期时一些区段在不同程度上出现了滑坡、路基下沉等病害。特别是K192+600~K198+900地段,路基出现不均匀沉降,引起铁道线路几何尺寸发生变化,影响到行车安全。为此,对该区段进行了限速,这成为制约列车提速顺利进行的一个技术关键。
1.2工程地质
本区段处于华北平原,地面坡度一般在1/2000范围内,地面绝对高程介于1~4米之间,地层厚度大于200米,表层40米深度范围内为第四系全新统冲洪积地层,主要以粘性土为主,夹细砂、粉砂、薄层粉土。地层性质及主要参数见表1。
2 加固方案选择
津山线为铁路主要干线,运输特别繁忙,治理措施必须既能保证路基的正常加固,又能保证列车的正常运行。汛期结束后,本着经济、安全、可靠又不影响正常行车的整治原则,并结合地质条件,经研究比选,决定采用注浆法进行整治和加固处理。
根据路基病害性质和类型,采取注浆法对K192+700~K193+800段1.1km范围的路基进行加固,内容包括:
(1)填充空洞和加固松散路基土。
(2)防止雨水渗入路基浸泡并加固提高路基整体强度。
3 注浆加固
3.1注浆设计
3.1.1注浆浆液材料及配合比
浆液采用水泥-水玻璃混合浆液,普通硅酸盐水泥标号为32.5,水玻璃浓度为30°Be′。水玻璃可促使水泥浆早凝,水泥凝固后可产生较高的抗压强度。为得到较为理想的配合比,对不同配比的浆液进行了试验。由试验可知,水泥-水玻璃混合浆液的凝固时间可在几十秒内准确地控制,水玻璃与水泥浆的比例越大水泥浆越浓,凝结时间就越短。试验结果如图1,其曲线代表了水玻璃波美度在(30~45)之间,不同水灰比下的综合曲线之趋势。
图1 水泥浆与水玻璃浆体积比对浆液28天强度影响
从图1可以看出,水泥-水玻璃配比在一定的条件下,水灰比减小,结实体强度提高,并且在相同的水灰比条件下,当水泥-水玻璃的体积比为0.3~0.8时,结石体强度较高。
据此试验结果,并结合现场施工经验,选定水灰比为1:1,水泥与水玻璃体积比为1:0.7。
3.1.2浆液扩散半径和注浆孔布置
浆液扩散半径受地层土质、渗透系数、地层不均匀性等因素影响,理论计算与实践相比往往有一定差距,一般由单管注浆溶液经现场试验确定。正式注浆前,选取3个不同位置和不同深度的钻孔进行注浆试验,深度为2.5、3.5和5.5m的注浆压力分别为0.25、0.44和0.8Mpa。注浆后在孔四周钻孔取样进行物理分析,经测定距孔中心0.98、1.08和1.13m处的土质均达标,因此确定浆液扩散半径为1.0m。
考虑到垂直钻孔会影响既有铁路正常行车,因而设计采用斜孔注浆,孔与水平面夹角分别为20°和45°,长度分别为5m和3m,如图2所示。
采取单排注浆,隔孔交替灌注,使压力逐渐升高,间隙能完全充填。为保证每一个点都在浆液扩散范围之内,获得最佳加固效果,平面上相邻两个孔的注浆材料要重迭0.2m,因而确定孔间距为0.9m,如图3所示。
3.1.3容许注浆压力
注浆压力是影响扩散半径及注浆效果的主要参数。在施工中要注意随时观测压力变化,进行合理调节,以加强注浆效果。同时,采取自上而下分层注浆法,利用上一层注浆结石体的强度增加下一层的注浆压力。
注浆最大容许压力采取文献[3]中的计算公式,即:
由表2可知,在实际施工中,注浆压力值和计算有较大的出入,施工中注浆压力调整所得值远大于计算容许注浆压力值。这是因为钻孔加固時,要单孔分段多次注浆,采取由上而下分层注浆方法,由于上层注浆后结石强度的增加而使下层注浆压力大大增加,从而加强了注浆效果。
根据现场试验,表层碎石石屑层由于空隙大,采用低压注浆,压力在0.1MPa之内;2.5m以内的土层注浆压力为0.2~1.0Mpa。
3.1.4注浆量计算
注浆量按单孔注浆量控制,按照如下经验公式计算[3]:
式中:——单孔注浆量(m3);——土体体积(m3);——注浆率,取0.13。
以上各参数均查文献[3]获得。经计算,单孔注浆量为1.0m3。
根据工程实践经验,注浆量约为土体体积的10%或更大些,施工中通过观测得到的注浆压力变化决定注浆量的实际大小,其结果与设计值相吻合。
在全面注浆之前,先选取20m线路进行现场注浆试验,试验结果表明,设计所确定的注浆参数是合理的。 3.2注浆施工
3.2.1注浆工艺
图4 注浆工艺流程图(1)
图5 注浆工艺流程图(2)
3.2.2注浆施工
(1)钻孔
注浆时采取隔一注一的间隔交替注浆法,沿铁路线走向单排循环布置2个不同方向的注浆孔,注浆孔间距为0.9m,如图3所示。注浆孔方向及深度分别为:20°孔深5m,45°孔深3m。钻孔时先钻导孔,再将Φ89mm、长800mm的孔口管击入孔内,然后继续钻进成孔。
(2)注浆
①注浆方式:采用双泵双液注浆,分别输送水泥浆和水玻璃。地表窜浆时,应立即停止注浆,待浆液初凝后,窜浆孔自行封闭,再继续压浆。采用这种压浆方法,地基强度增强的因素主要有2个方面:一是浆液在孔内形成不规则网格状,降低粉质粘土整体的流塑性;二是压浆过程中,部分浆液与粘土混合,水泥浆与土发生化学反应,使分散的土团粒被凝聚成具有整体性、水稳定性和一定强度的土,提高了地基强度。
②注浆标准:注浆终压1MPa,单孔注浆量为1.0m3,注浆速度为20~40L/min,注浆扩散半径为1.0m。注浆结束标准采用定压定量相结合,以定压为主的原则。在注浆过程中应严格控制注浆压力,由小逐渐调整增大,开始不允许用较大压力。如果注浆量达到要求而注浆压力长时间不升至1MPa压力,则采用间歇式注浆。
③注浆方案:首先施工20°孔,为增加注浆压力,增加上层强度,减少地面变形,使浆液在地层中充分扩散,该孔采用由上向下分段注浆。第1次钻进3.0m后注浆,注浆压力为0.2~0.5MPa,使土体产生压缩形成结石。第2次钻进至5m注浆,注浆压力为0.4~1.0MPa,补充第1次注浆未注到的空隙,对周围土体再次压密,从而实现最佳注浆效果。该方向钻孔注浆的主要目的是提高道碴下部粘土层的抗压强度。其次施工45°孔。该方向钻孔一次成孔,一次压浆,其目的是提高基础的抗压强度和起到防渗作用。注浆结束后撤导管回填,恢复道床原状。
3.2.3注浆过程中遇到的问题及处理措施
(1)钻孔为斜孔,列车行驶易引起钻孔坍塌,因此对已钻但未能及时注浆的孔采用钢管护孔。
(2)注浆压力过大而使地面鼓起,引起线路变化影响行车,但此时注浆量还未达到要求。遇到这种情况,采取以下措施:
①减小注浆压力,同时加强观测,一旦发现线路变形马上停止加压。
②在相邻两孔之间增加钻孔进行注浆。
③加强线路的养护。
(3)路基单侧加固施工,容易导致两侧产生不均匀沉降。因而采用在路基的两侧同时进行施工,既可以解决上述问题,又可以充分利用场地条件,加快施工速度,有利于较长路段的地基的处理。
4 注浆效果
4.1路基强度
注浆结束后,共钻取样孔60个,在不同深度取土样120个,通过土工试验,进行物理力学试验分析,总合格率为93.6%。试验测得注浆前后土的物理力学性质指标如表3所示。
钻孔取样表明,表层浆液充填于碎石空隙之间,形成混凝土般的硬质物,强度很高。下部软土注浆后,土样中含有不同粒径的水泥结石,结石约占10%~70%,结石粒径在0.1~6.5cm之间,土的孔隙比减小,含水量降低,密度增加,透水性降低,压缩性降低,土的整个物理力学性质均有明显改善。
通过测试,结果表明,注浆后混合浆液形成了较连续的网格状浆层和较大的浆块,部分路基基床表层基本承载力达到180KPa,路基整体承载能力提高1.3倍,满足了工程的要求。
4.2路基沉降
注浆加固后,对线路沉降观测结果表明,经加固的路基基本无下沉。图4.8和图4.9分别为路基加固前与加固后的沉降量。从图中可以明顯看出,加固前路基沉降量范围大致在6~10mm之间,而加固后在1~4mm之间,沉降减小70%以上,沉降量明显减少。
以上试验与测试结果和线路运行的实际情况都表明,注浆加固后的路基,满足了对强度和沉降的要求,通过了铁路提速和雨季的考验,取得了良好的加固效果。注浆法对于今后处理类似条件的软土路基加固具有一定的参考价值。
参考文献:
[1]龚晓南.地基处理新技术[M].西安:陕西科学技术出版社,1997.
[2]刘挠敏.注浆技术的发展及应用[M].安徽建筑,2002,3
[3]邝健政,昝月稳,王杰等.岩土注浆理论与工程实践[M].北京:科学出版社,2001