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摘要:本文主要对比亚迪纯电动汽车无法充电故障故障现象、故障排除等进行详细的描述。
关键词:比亚迪;电动汽车;故障
一、故障现象
2012年产比亚迪纯电动汽车累计行驶里程约为5.2×l04 km。车主反映该车使用便携式220 V交流充电器正常连接成功后,仪表的充电指示灯点亮,但充电一段时间后剩余电量没变化,无法充电,未见其他明显故障。比亚迪E6车载慢充电系统结构如图1所示。
二、故障排除
确认预约充电功能处于关闭状态,分别对车辆进行快、慢充充电,以判断故障是在电控线路还是机械设备故障。
比亚迪车载慢充电流程为:正确连接充电枪、提供充电感应信号(CC)、车载提供DC12V,BMS和车载报文交互、BMS吸合车载充电接触器、充电成功。根据以上的慢充充电流程,可以排除车载充电器存在故障的可能,认为故障点发生在交流充电口至动力电池组之间。
使用比亚迪汽车专用ED400故障检测仪读取故障代码和车载充电器的数据流,无故障代码存储,相关数据流也正常,由此可得出車载充电器未发生故障。检测配电箱内部的慢充继电器(电阻为49.2Ω,正常值为48.0~520Ω,符合技术要求)及相关熔丝,外加12V电压后能闭合导通,未见异常。据此可得出故障点是发生在电控线路系统中。查阅比亚迪E6车维修手册关于车载慢充系统的控制电路如图2所示,在比亚迪E6车的车载交流充电系统中,电控部分主要由车载充电感应信号(CC)、充电控制确认信号(CP)及CAN网络构成。因充电感应信号(CC)是电池管理器(BMS)和车载充电器信息交互的控制线,而充电控制确认信号(CP)串联了车载充电器,其相关控制线路如图3所示,故需对其进行分别检测。
首先在未充电的情况下,断开高压维修开关,等待5 min后对交流充电口的充电控制确认信号(CP)进行检测,测量CP-PE间的电阻为0.58MΩ(正常值为0.5~0.6MΩ),与理论值较接近,符合技术要求,说明车载充电器内部连接CP信号端的二极管并未损坏,不存在故障;根据图3测量端子K50-4与车身搭铁间电压,为11.66 V,正常;测量端子M33-4与车身搭铁间电压,为11.69V,正常;测量端子K50-4与端子M33-4之间的电阻为0.3Ω,正常;结合充电指示灯点亮,认为充电控制确认信号线(CP)无故障。
接通至ON位,对充电感应信号(CC)控制线进行检测。使用万用表的欧姆挡测量端子K50-1与端子M33-10间的电阻,为0.6Ω,正常;使用万用表的电压挡测量端子M33-10与车身搭铁间的电压,为0.2V,而正常值约为12V;测量端子K50-1与车身搭铁间的电压,为0.32V,正常。由此可判断端子K50-1与端子M33-10之间的线路存在故障。为了进一步确定故障点,缩小故障范围,通过对车载充电器进行充电测试,端子M33与车身搭铁之间的电压、电阻关系如表1所示。在确认交流充电口连接成功且仪表充电指示灯点亮后(此时车载充电器还处于不工作状态),用万用表的电压挡测量端子M33-10与车身搭铁间的电压,为0.77V;测量端子M33-10与端子Ⅺ07-19之间的电压,也为0.77V 。由此可判断充电感应信号(CC)控制线发生搭铁故障。
拆开行李箱保护侧盖,检查连接车载充电器和电池管理器( BMS)的线束连接器KJ07(MJ06),发现离连接器KJ07不足7 cm的线束被改装音响箱体挤压(已压扁),线束保护层已裂开。拆下音响箱体,拨开线束,裸露的充电感应信号(CC)控制线已搭在车架上,造成搭铁现象。当进行慢充充电时,由电池管理器(BMS)发送的充电感应信号无法传递给车载充电器,从而造成车载充电器无法输出高压电,即无法充电。
关键词:比亚迪;电动汽车;故障
一、故障现象
2012年产比亚迪纯电动汽车累计行驶里程约为5.2×l04 km。车主反映该车使用便携式220 V交流充电器正常连接成功后,仪表的充电指示灯点亮,但充电一段时间后剩余电量没变化,无法充电,未见其他明显故障。比亚迪E6车载慢充电系统结构如图1所示。
二、故障排除
确认预约充电功能处于关闭状态,分别对车辆进行快、慢充充电,以判断故障是在电控线路还是机械设备故障。
比亚迪车载慢充电流程为:正确连接充电枪、提供充电感应信号(CC)、车载提供DC12V,BMS和车载报文交互、BMS吸合车载充电接触器、充电成功。根据以上的慢充充电流程,可以排除车载充电器存在故障的可能,认为故障点发生在交流充电口至动力电池组之间。
使用比亚迪汽车专用ED400故障检测仪读取故障代码和车载充电器的数据流,无故障代码存储,相关数据流也正常,由此可得出車载充电器未发生故障。检测配电箱内部的慢充继电器(电阻为49.2Ω,正常值为48.0~520Ω,符合技术要求)及相关熔丝,外加12V电压后能闭合导通,未见异常。据此可得出故障点是发生在电控线路系统中。查阅比亚迪E6车维修手册关于车载慢充系统的控制电路如图2所示,在比亚迪E6车的车载交流充电系统中,电控部分主要由车载充电感应信号(CC)、充电控制确认信号(CP)及CAN网络构成。因充电感应信号(CC)是电池管理器(BMS)和车载充电器信息交互的控制线,而充电控制确认信号(CP)串联了车载充电器,其相关控制线路如图3所示,故需对其进行分别检测。
首先在未充电的情况下,断开高压维修开关,等待5 min后对交流充电口的充电控制确认信号(CP)进行检测,测量CP-PE间的电阻为0.58MΩ(正常值为0.5~0.6MΩ),与理论值较接近,符合技术要求,说明车载充电器内部连接CP信号端的二极管并未损坏,不存在故障;根据图3测量端子K50-4与车身搭铁间电压,为11.66 V,正常;测量端子M33-4与车身搭铁间电压,为11.69V,正常;测量端子K50-4与端子M33-4之间的电阻为0.3Ω,正常;结合充电指示灯点亮,认为充电控制确认信号线(CP)无故障。
接通至ON位,对充电感应信号(CC)控制线进行检测。使用万用表的欧姆挡测量端子K50-1与端子M33-10间的电阻,为0.6Ω,正常;使用万用表的电压挡测量端子M33-10与车身搭铁间的电压,为0.2V,而正常值约为12V;测量端子K50-1与车身搭铁间的电压,为0.32V,正常。由此可判断端子K50-1与端子M33-10之间的线路存在故障。为了进一步确定故障点,缩小故障范围,通过对车载充电器进行充电测试,端子M33与车身搭铁之间的电压、电阻关系如表1所示。在确认交流充电口连接成功且仪表充电指示灯点亮后(此时车载充电器还处于不工作状态),用万用表的电压挡测量端子M33-10与车身搭铁间的电压,为0.77V;测量端子M33-10与端子Ⅺ07-19之间的电压,也为0.77V 。由此可判断充电感应信号(CC)控制线发生搭铁故障。
拆开行李箱保护侧盖,检查连接车载充电器和电池管理器( BMS)的线束连接器KJ07(MJ06),发现离连接器KJ07不足7 cm的线束被改装音响箱体挤压(已压扁),线束保护层已裂开。拆下音响箱体,拨开线束,裸露的充电感应信号(CC)控制线已搭在车架上,造成搭铁现象。当进行慢充充电时,由电池管理器(BMS)发送的充电感应信号无法传递给车载充电器,从而造成车载充电器无法输出高压电,即无法充电。